从含镍废料中提取高纯氧化镍新工艺研究.pdf

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4 0 总第 1 1 3 期 2 0 0 1 年第 5期 安徽化工 从含镍废料 中提取高纯氧化镍新工艺研究 胡 宝 兰 合肥工业大学 , 2 3 0 0 0 9 许 民才 合肥工业大学化工学 院, 2 3 0 0 0 9 摘要对传统的回收镍工艺的除铜工段、 沉淀工段提出了改进一解决了除铜 s 的污染, 同时使产品氧化镍纯度达到 7 7 . 3 %, 镍的回 收率达到 9 5 . 8 %。 关键词氧化镩除铜沉淀剂 随着国民经济的发展, 各种含镍废料越来越多, 如 电解铜废液中的粗硫酸镍, 化学镀镍废液, 生产硬化油 镍的废催化剂以及各种磁性废料。这些废料中含有大 量的镍, 我国镍资源缺乏, 同时镍盐已被认为是第一粪 有致癌作用的化学物质 。所 以, 从含镍废料 中回收镍 , 无论从环境保护还是从经济效益上讲, 都有十分重要的 意义。 而现今传统工艺在除铜工段使用 H 2 S 来除铜, 不仅 造成二次 染, 而且除铜率不高, 在 9 4 %左右, 影响氧 化镍的纯度, 约为 7 6 % 传统工艺使用的沉淀剂是碳 酸钠, 碳酸镍的 K s p为6 . 6 1 o 9 , 使得镍没有完全被沉 淀下来, 降低了回收率, 传统工艺镍的回收率为 9 2 %左 右 本文就电解铜废液经制备硫酸铜 , 电积脱铜后液浓 缩所得含镍废料来制取高纯氧化镍。在传统工艺的基 础上, 对除铜工艺和沉淀剂的选择提出了改进。 1 实验原料 粗镍废料各组分含量如表 l 所示 表 l l 二 \ 分N i c u R c a № S0 4 2 一 水 不 溶 物 1 5 7 5 2 9 8 1 1 9 6 2 0 8 1 7 4 3 1 5 1 % . . . ∞ . 0 . 1 2 传统工艺流程及条件 2. 1 工艺流程 黼 2 . 2除杂的条件 1 除铁 将所得溶液加入适量的 0 2 , 用氢氧化 钠调 o H 3 . 5 4 , 在8 0 ~ 9 0 C 下搅拌 0 . 5 h , 过滤。 2 除铜 将 上述 过滤 的清液加 入 1 0 % ~1 5 %的 N a 2 s 或 H 2 s 溶液 理论量的 1 . 1 ~ 1 . 2 倍 , 搅拌0 . 5 h , 过 滤洗涤, 滤渣可堆积回收铜, 或因少量直接排放。 3 除钙和镁 在搅拌的前提下, 将 N mF 理论量的 1 . 4倍 以固态的形式慢慢 的加入上述滤液 , 加热至 8 0 ~ 9 0 ℃, 时间为 6 0 ~ 9 0 分钟, 则溶液中 c a 、 M g 均可析出 除去 。 3 对传统工艺的改进 3 . 1 对除铜工艺的改进 传统工艺中加人 N s 或通人 H 2 S 来除铜, 其原理 是在酸性体系下加入 N a 2 S 或通人 s 气体, c u 2 产生 硫化物沉淀而与镍分离, 其反应式为 C u 2 S 2 一 C u S , 除铜率大约在 9 4 %左右。但在操作过程中, 因 H 2 S 的溶解度在室温下为 4 9 m l/ g , 所以有部分 H 2 S 泄露 出来 , H 2 S 是一种有恶臭的有毒气体, 这样既使工人的 操作环境变差 , 同时又产生二次污染。另外在 中性或微 酸性条件下 N i 2 s 2 一N i S★, 因此在除铜 的过程 中有 少量的镍夹带。实验表明当除铜率达到 9 4 %时, 镍被 夹带的量为4 %, 造成镍的大量损失。 硫代硫酸钠在中性或酸性的铜盐溶液中, 由于生成 络盐, 结果溶液的颜色消失, 如将所得的溶液加热至沸, 则生成深棕色的 c lJ 2 s 和 S 的混合物沉淀, 其反应式为 2 c u 2 2 s 2 o 3 2 ’ c l| 2 s S ★ 4 H 2 S O 4 一 本文研究了硫代硫酸钠用量对 c u除去率的影响, 得到了硫代硫酸钠的最佳用量, 结果如表 2 所示 表 2 1 竺 塑 塑 翌} 维普资讯 总第 1 1 3 期 2 0 0 1 年第 5期 安徽化工 4 1 从实验结果可知 , 当硫代硫 酸钠与铜 的摩尔 比为 1 . 1 时 , 已能很好地除去溶液中的铜离子。同时在实验 过程中发现, 用硫代硫酸钠除铜时, 镍不被夹带。 3 . 2沉淀荆选择的改进 传统工艺中选择碳酸钠作为沉淀剂, 碳酸镍的 K s p 6 . 6 X 1 0 一, 而氢氧化镍的 K s p 2 . 0 X 1 0 , 碳酸镍 的 K s p明显小于氢氧化镍 的 K s p 。本文研究 了用氢氧 化钠控制不同的p H值, 测定镍的回收率, 数据如表3 所 示 裹 3 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 { \ 【 链数 回 蝗 奎 I 兰 竺 竺 竺竺 - 从上表可以看出, 镍的回收率随 p H升高一直增 大, 但从 p n 1 2 开始, 镍的回收率的增加趋势减缓, 而 且当p H1 4时, 镶的回收率已高达 9 5 - 8 %。可初步确 定, p H 值为 1 4 是最佳的氢氧化钠用量, 这和传统的碳 酸钠工艺回收率 9 2 %相比, 经济效益显著提高。 4 产 品质量及效 益分析 4 . 1 产品质■ 指 标 名 称 优 级 曩二 级 氧化镍 N i % ≥ 7 7 . 0 7 6 0 7 5 . 0 钴 c o % ≤0 . 3 0 3 0 . 5 铜 C u % ≤0 1 0 0 . 1 0 0 . 2 0 铁 % ≤0 . 1 5 0 . 1 5 0 2 0 } 锌 五 1 % ≤0 1 0 0. 1 0 0 . 2 0 硫 S % ≤0 . 0 1 0 . 0 l 0 . 1 5 碱金属 C a M e l “ C a 总和 % ≤ 1 . 3 1 . 3 1 5 l } 盐酸不瘩物% 0. 3 0. 3 0 . 4 4 . 2 传统工艺的效益分析 传统工 艺氧化镍 的纯度为 7 6 %左右, 回收率为 9 2 %, 属于一级品。其价格为7 5 0 0 0 元/ 吨, 生产 1 吨氧 化镍的原材料消耗如表4 所示。 从表4 可以看出, 不计管理、 水电、 税收等费用, 每 吨的利} 闺 舞 弭 3 . 冠氯化镶的主要经济技术指标 4 . 3 改进工艺的效益分析 改进工艺产品的纯度为7 7 3 %, 回收率为 9 5 . 8 %, 属于优级品。其价格 为 8 2 0 0 0元/ 吨 , 生产 1 吨氧化镍 的消耗费用如表 5所示 衰 5 生产 1 吨 氧化镶 的主要经济技术指标 l 项 目 消耗 单价 金额 f l含镍废料 5 . 1 2 t 4 万元/ t . M 3 . 2 3 万元 1 l 硫代硫酸钠0 . 5 7 t 1 2 0 0 元/ I 6 8 4 . 0 0 元 } l 氟化钠0 . 1 7 3 t 1 8 0 0 t 3 1 1 0 0 元 l 苛性钠0 . 5 3 t 1 4 0 0 元/ I 7 3 7 . 4 0 元 【 l 辅 助 试 剂 姗.0 0 元 } l 塑 互 垂 】 从上表可以看出, 不计管理、 水电、 税收等费用, 每 吨的利润为4 . 8 0 万元, 1 吨产品改进工艺的利润比传 统工艺的利润增加 0 . 9 3 万元, 经济效益明显提高。 5 结论 1 从含镍废料中提取高纯的氧化亚镍 , 工艺流程 可行 , 镍的回收率达到 9 5 . 8 %。 2 本工艺流程提取 的 氧化亚镍纯度达到 7 7 . 3 %, 符合优级品的要求 , 有较高 的经济效益。 3 本文对传统工艺提出了改进 , 采用清 洁工艺, 避免硫化氢造成的二次污染, 环境得到了保护。 参考文献 [ 1 ] 刘学雷 . 安徽化工 、 2 0 0 1 2 [ 2 ] 顾珩等 . 无机盐工业 , 9 9 8 1 3 0 [ 3 ] 陈寿椿编. 重要无机化学反应 [ 4 ] l 。 n g P i n g We i , Y o k o r a m a T o d fi s h i g e M , b 8 8 h i O s a ml , H y - 士 Ⅲ 璀 L u 丑 r , 1 9 9 8 , 5 0 1 [ 5 ] H 删 斟 w. , B u n k h a r d R. , S u n H. , h a t . . R 叼 . M e t . , 2 ri d l 9 9 4 口 维普资讯
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