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第 2 8卷第 4期 2 O O 9年 4 月 煤炭技术 Co a l Te c h n o l o e v Vo 1 . 2 8. No . 0 4 Ap r , 2 O O 9 艾 矿选煤厂 降低介质 消耗 的措施 郑庆东,姜长海,杏志峰 ,张虎成 新疆焦煤集团 洁净煤公司,乌鲁木齐市 8 3 0 0 2 5 摘要 艾矿选煤厂根据具体的生产情况, 针对影响重介质选煤厂介耗的主要因素, 提出通过提高磁选机的磁选效 率 , 控制弧形筛的来料分布 , 调整脱介筛的喷水装置, 加强选煤厂生产现场管理等降低介耗的措施。 关键词 磁选效率 ;降低介耗;技术措施 中图分类号-“ T D 9 4 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 8 8 7 2 5 2 0 0 9 0 4 0 1 2 5 0 3 M e a s u r e s o f Re d u c i n g M e d i u n l Co n s u m p t i o n i n Ai k u a n g Co a l Cl e a n i n g Pl a n t Z H E N G Q i n g d o n g ,J I A N G C h a n g h a i 。X I N G Z h i f e n g ,Z H A N G I { uc h e n g C l e 蚰e d C o a l C o m p a n y - X l n j i n g C i n d e r y C o a l G r o u p . W, u q i 8 3 0 0 2 5 -C h i n a Ab s t r a c t Ai k u a n g Co a l Cl e a ni n g Pl a n t a c c o r d i n g t o t h e p r o d u c t i o n s i t u a ti o n d i r e c t t o t h e ma i n f a c t o r s i n f l u e n c ing i n the d e n s e s u g g e s t s t h a t b y i mp r o v i n g ma g n e ti c e ff i c i e n c y o f the m a g n e ti c ma c h i n e ,c o n t r o l l i ng the ma t e r i a l d i s t ri b u ti o n o f th e a r c s c r e e n ,a d j u s ti ng the j e t d e v i c e o f th e m e d i u m d r a i n ing scr e e n , r e i n f o r c in g th e p r o d u c ti o n a d mi n i s t r a t i o n I n e .a s u r e s r e d u c e the d e n s e c o n s u m p ti o n . Ke y wo r d s ma g n e tic e ffic i e n c y;r e d u c e d e n s e c o n s um;t e c h n o l o g y me a s u I D S 0 前言 艾矿选煤厂 洁净煤公司 为矿区型炼焦煤洗煤 厂 , 精煤主要供宝钢集团八钢公司炼焦使用 , 目前总 设计原煤人洗能力为 1 8 0万 a , 现有 2 套相对独立 的洗煤生产系统 , 一套是跳汰洗煤系统 , 另一套是重 介质洗煤系统。跳汰系统是 1 9 8 8年建成投产的 , 原 属于 1 9 3 0平峒配套的矿井型洗煤厂 , 设计年人洗原 煤能力为 6 0 万 t , 采用不分级跳汰、 直接浮选联合工 艺, 人洗易选煤和中等可选煤, 分选出精煤、 中煤、 矸 石 3种产 品; 随着八钢公 司和矿 区的发展 , 于 2 O O 6 年年初建成投产的重介质洗煤系统 一期工程 , 设 计采用为不脱泥不分级重介质选煤工艺, 一期工程 设计年人洗原煤能力为 1 2 0万 t , 主要工艺流程为原 煤分级一块煤破碎一重介质旋流器一精煤脱介、 分 级与脱水一O . 51 3 B i n 末精煤离心脱水一O一0 . 5 m m精煤泥磁选一0 ~ 0 . 2 n ln l 煤泥浮选一精煤泥离 心、 压滤脱水一尾煤泥斜管浓缩压滤。分选出精煤、 鉴于此 , 可以采用 2 种办法处理 1 选用 2台 l 1 0 0 / 8 5 0的旋流器, 8 50 I n I n的旋 流器底流最大排出量约为 7 5 , 2台并用完全能够 满足要求 ; 2 选用 l台 1 4 0 0 / 1 0 0 0的重介旋流器采用脱泥 人洗的方式 。用脱泥筛将 一1 . 5 to n i 细颗粒物料脱 出, 采用 T B S粗煤泥分选机处理 1 . 5 0 . 2 5 I T n T I 的物 料 , 从而减少旋流器的人料量。此种工艺有以下几 点好处 ①原煤人重介旋 流器以前先进行脱泥, 减少了 介质系统的非磁性物含量, 利于介质系统稳定。 ②脱泥人洗 , 可以减少介质系统的分流量, 既而 降低介耗。 ③降低人浮选物料的上限, 减少人浮煤泥量, 降 低浮选成本。 4 结束语 t 卡布其煤矿原煤的一个主要特点是轻重产物倒 置 , 对于此类煤的分选 , 在确定精煤灰分时, 一定要 考虑精煤的产率, 从而保证宝贵煤炭资源的充分利 用 , 减少资源损失。在对主选旋流器的选型时 , 不能 只以原煤的人料量确定其规格, 还要计算其圆锥段 底流 口的排放能力 , 并根据轻重产物的 比例关 系而 确定设备的处理量。 参考文献 [ 1 ] 彭荣任, 等. 重介质旋流器选煤[ M] . 北京 冶金工业出版社, 1 9 9 8. [ 2 ] 戴少康. 选煤工艺设计的思路与方法[ M] . 北京 煤炭工业出版 社 。 2 O O 3 . / r 任编辑徐艳杰 收稿日期; 2 0 0 8 1 1 2 4 ; 修订日期; 2 0 0 9 0 2 0 5 作者简介 郑庆东 1 9 7 3 一 , 男, 湖南衡阳人 , 工程师, 1 9 9 7 年毕业于原武汉化工学院选矿工程专业, 一直从事选煤工艺的生产 实践与管理工作, 现任洁净煤公司安全生产技术部部长兼生产调度, T e l 0 9 9 1 2 9 3 9 0 8 0 , 1 3 5 7 9 8 2 9 6 8 6 。 1 2 6 煤炭技术 第 2 7 卷 中煤 、 矸石 3种产品, 工艺流程图见 图 1 。 料煤 r J 贞 糸筑 { 细托“石处理作业 图 1 三产品重介质旋流器选煤工艺流程图 1 存在 问题 该厂重介质生产系统进入 2 0 0 8年以来 , 生产技 术检查发 现介质消耗 明显增加 , 吨原煤介 耗达到 2 . 6 2 k g , 特别在 3月份生产中曾出现一个生产班加 1 6 t 介质 , 而悬浮液密度 、 液位仍未正常, 洗 出的精 煤灰分都不合格 , 最后被迫停车补加介质。 2 原 因分析 2 . 1 原煤粒度组成 艾矿选煤厂在人洗焦煤分公司的原煤和肥煤公 司的 4 原煤时, 1 ~0 . 5 i Y l I n粒级约 占原煤的比例达 2 0 %, 一0 . 5 m I n 粒级约 占原煤的 比例达 2 2 . 7 5 %, 这 部分煤的比表面积大 , 在分选过程中带走大量磁铁 矿粉 , 给后续工艺作业脱除、 回收这部分磁铁矿粉带 来很大难度。 2 . 2 脱介筛的问题 弧形筛和振动脱介筛在重介生产中起着很重要 的作用 , 脱介效果的好坏不仅直接影响介质 回收, 而 且影响重介生产系统的稳定 。弧形筛的来料分布是 否均匀会严重影响其脱介效果 , 若达不到要求就会 增加直线振动筛的负荷 , 降低脱介效果 , 从而使大量 介质进入稀介质段 , 增加了磁选机负荷 , 若磁选机来 不及处理 , 就会造成跑介。脱介筛筛板的筛缝如果 发生堵塞就会造成物料聚团, 脱介不彻底; 另外喷水 量的大小和水质也会影响脱介效果 。 该厂弧形筛上进料箱 的安装不到位, 导致人料 没有沿其切线方 向给入 , 分料也不均匀 , 有些地方 大 , 有些地方小, 造成弧形筛上有些地方挂不住料 , 有些地方挂的料不下滑 , 从而造成振动脱介筛上物 料不均匀; 还有振动脱介筛上喷水管的安装高度、 角 度、 位置不符合要求 , 每段喷水落点靠前, 使得喷水 一 是落在了煤层的最厚处, 二是减小了水帘的冲洗 力 , 均造成脱介不彻底。另外 , 喷水用的循环水浓度 常超标 , 喷水嘴经常堵塞也影响脱介。 2 . 3 磁选机的磁选效率低 脱介是前提 , 磁选是关键 , 这 2个环节直接关 系 到系统的技术介耗的高低。磁选机是重介质选煤厂 回收介质的最主要设备, 大量 的稀介质是通过磁选 机回收的, 磁选机工作 的好坏直接关 系到系统技术 介耗的高低 , 如果磁选机工作不好 , 会导致磁性介质 损失过大 , 增加生产成本 , 严重时可能使分选悬浮液 密度失控而影响正常生产。如果磁选机回收率降低 一 点, 磁铁矿损失就增加几十倍 , 一般要求保证磁选 机的回收率在 9 9 . O %以上。 该厂稀介质回收采取一段直接磁选 , 所用设备 为 D MM 9 1 4 2 4 3 8磁选机 , 该磁选机为湿式弱磁 圆 筒形逆流式永磁机 , 此种磁选机扫选区较长 ,尾矿 中损失的磁性矿物较少,回收率高 , 但精矿品位低。 在实际生产中因其流量 、 进料浓度不稳定 , 加之磁滚 筒卸料不干净 , 磁选效率经常达不到设计要求, 该厂 介耗高主要是 因为磁选 效率低 而引起 的技术损耗 大 , 通过技术检查和计算后发现磁选效率如表 1 。 表 1 磁选机工艺指标 % 2 . 4 磁铁矿粉储运和添加方式问题 该厂用的磁铁矿粉是直接从外省购买来 的成 品, 每次用汽车长途运输到厂里时 , 因为不能直接进 到介质库卸载 , 先把汽车停在广场上用装载机把磁 铁矿粉铲到地上, 再用翻斗车倒运到介质库 , 然后人 工清扫地面上磁铁矿粉 , 在这个过程 中不但费时费 力, 还经常混人一些杂物影响介质的质量 , 所购买 的 磁铁矿粉磁性物含量、 粒度、 水分都与所要求的指标 也有一定的差距 。浓介质的添加方式是把磁铁矿粉 加到补加介质桶里用渣浆泵补加 , 由于介质泵和管 路经常堵塞 , 在补加介质 时, 补加桶 内悬浮液密度 高 , 一桶介质长时间打不完 , 生产所需介质不能得到 及时添加 , 使生产经常陷入低密度运行与中煤产品 带介增加的恶性循环。 2 . 5 生产现场管理的问题 选煤厂的管理是否到位也会影响介质消耗量。 跑、 冒、 滴、 漏事故的发生 , 以及技术检查是否到位 等, 都会造成介质流失和浪费。该厂重介质系统在 建的时候由于种种原因大部分介质 回收系统的管路 都是用的普通钢管, 在生产 1 年多后, 管路经常发生 磨漏现象, 跑、 冒、 滴、 漏事故常有发生, 增大了介质 的管理损耗 。 第 4期 郑庆 东, 等 艾矿选煤厂降低介质消耗的措施 1 2 7 3 技术措施 机的 面积, 保 证料 液流 动畅 通 而不出 现 翻 花现 象。 针对以上导致介质消耗高的各种原因, 采取了 如下措施 1 在精煤集料箱与一段旋流器的溢流 口处安 装一道水管。在人洗煤质好和细颗粒含量高的原煤 时 , 所需要悬浮液密度高 , 悬浮液体积浓度大 , 补加 一 部分循环水 , 稀释弧形筛来料浓度以增加弧形筛 的脱介效果。 2 重新制作安装弧形筛进料箱。将弧形筛进 料箱调整为沿切线方向给料 , 严格控制弧形筛 的来 料, 确保来料分布均匀。对弧形筛加强管理 , 规定每 7个工作 日翻转一次 , 2 3 个月更换筛板 , 并保证出 料端有约 1 / 3的筛面形成料堆 。经常清理各分料箱 里 的毛絮等杂物 , 不能出现堵塞现象 , 充分保证弧形 筛 的脱介效果 。 3 保证振动脱介筛 的脱介效果 。调整喷水管 安装高度和喷水 角度 , 高度调整为离筛 面 2 5 0 m / -n , 落点离角铁 2 0 0 m m; 调整二段斜管浓缩絮凝剂添加 制度 , 确保循环水水质 , 同时 , 利用停煤时间及 时检 查清理喷水孔 , 防止因水孔堵塞而影响喷水量 , 大大 改善 了脱介效果 。 4 提高磁选机磁选效率。该 厂磁选机在实际 生产 中, 因为磁滚筒卸料不干净, 表面粘附的细粒铁 粉在系统中恶性循环 , 无形增大了磁选负荷 , 降低了 磁选效率。在现场通过观察分析 , 对磁选机强迫卸 料清扫装置进行 了改进 示意图如图 2 原先清扫 装置是顺着磁滚筒旋转方向安装 , 料卸不干净 , 而且 清扫装置与磁滚筒间夹有粗颗粒物料而导致滚筒表 面被磨损 , 后来把清扫装置调整一个 9 0 。 角, 清扫装 置逆着磁滚筒旋转方向安装 , 而且在其上部三角处 安装一根水管 , 钻一排小眼进行冲水清洗 , 改造前后 效果非常明显, 不仅卸料干净 , 而且 提高了精矿品 位。改造后通过技术检查和计算后发现磁选效率提 高 , 指标如表 2 。 表 2 磁 选机工艺指标 % 在磁偏角、 分选区间隙大小和圆筒转速预先确 定的情况下 , 通过调节脱介筛上的喷水量 和人料泵 的变频来满足磁选机对 给矿 浓度、 给矿量 的要求。 同时, 在 日常生产中, 定期清理磁选机弧形槽体和尾 矿槽 , 防止槽底沉积物料而相应减少尾矿通过磁选 T I 尾矿 尾矿 磁选机精扫器改造后 磁选机消扫器改造后 图 2 磁选 机清扫器改造前后示意图 5 改善介质储运和添加方式。在介质库 门口 把以前的泥土地面打成混泥土地面; 在补加介质桶 里加装篦子 , 防止杂物进人介质泵 , 同时 , 对补加介 质管路进行改造 , 防止介质沉淀在管路里造成管路 堵塞 , 每次补加完介质都能使介质 回流到补加介质 桶或合格介质桶 。从源头上严把介质质量关 , 若不 符合要求 , 则不予购买。 6 加强选煤厂生产现场管理。为提高职工 的 责任心和业务水平 , 选煤厂组织了相关岗位工人进 行技术操作培训 , 要求加强对脱介筛、 磁选机的 日常 维护和检查力度, 确保脱介设备保持最佳工作状态, 生产中能及时处理跑 、 冒、 滴、 漏以及各种堵卡事故, 在停机时对磁选机、 脱介筛 、 弧形筛进料箱等设备进 行全面清淤。 4 效果评价 通过采取上述一系列技术 、 管理措施后 , 对系统 介耗重新进行了测试 , 介耗明显降低 , 由原来的吨原 煤介耗 2 . 6 2 k g 降低到了 1 . 5 5 k g , 按 2 0 0 7年实际人 选原煤 1 8 4 万 t 计算 , 1 年节约介质 1 9 6 8 . 8 t 1 8 4 0 0 0 0 X 1 . 0 7 / 1 0 0 01 9 6 8 . 8 , 每 吨介质按 9 0 0元 计 算, 可以计算出仅介耗一项, 每年节约资金约 1 7 7 万 元 。 5 结束语 介耗高低是重介选煤厂衡量全厂生产工艺水平 和管理水平的重要技术经济指标 , 介质消耗过大, 不 但造成介质的损失 , 污染产品, 降低产品质量, 造成 经济上损失 , 而且还影响重介系统生产 的正 常、 稳 定 。它反映了选煤厂的管理水平 , 必须足够重视。 参考文献 [ 1 ] 中国煤炭加工利用协会组织编写. 重介质选煤技术[ M ] . 徐州 中国矿业大学 出版社 , 2 0 O 6 . 责任编辑徐艳杰
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