高炉TRT启动阀控制技术应用分析.pdf

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2 0 1 6 年第 2 期 总 第 1 9 2期 冶 金 动 力 M E T AI .L U RG I C AL P 01wER 高炉 T R T启动阀控制技术应用分析 侯军 ,申世武 , 张锐博 , 李明亮 1 . 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司, 广西柳州, 5 4 5 0 0 2 ; 2 . 柳州钢铁股份有限公司, 广西柳州, 5 4 5 0 0 2 【 摘要】 根据高炉 ,I R T 启机存在的问题, 比较高炉 T R T 启机两个方案, 推荐采用“ 取消快切电动阀, 改为 液动快关调节阀作为机组启动调速阀的设计方案” , 并从仪表检测系统、 P L C程序编制、 启机试验、 启停机操作 流程以及启动阀设备技术选型进行了分析。 【 关键词】 高炉 r R T ; 启动阀; 程序编制; 应用 【 中图分类号】 T K 2 2 9 【 文献标识码】 B 【 文章编号】 1 0 0 6 6 7 6 4 2 0 1 6 0 2 0 0 3 3 0 4 Ap p l i c a t i o n An a l y s i s o f t h e Co n t r o l Te c h n o l o g y f 0 r TRT S t a r t i n g Va l v e o f Bl a s t F u r n a c e Ho u J u n ,S h e n S h i w u ,Z h a n g Ru i h o ,L i Mi n g l i a n g j .G u a n g x i Hu a r u i l m“a n d S t e e l P r o J e c t D e s t & C o n s u l t a t i o n C o . L t d . ,L i u z h o u ,G u t m i 5 4 5 0 0 2 ; 2 . L i u z h o u I r o n a n d S t e e l Co. , L t d . , L i u z h o t t , G u a n g x i 5 4 5 0 0 2 ,C h i n a 【 A b s t r a c t ] A c c o r d i n g t o t h e e x i s t i n g p r o b l e ms i n t h e b l a s t f u ma c e T R T s t a r t u p a n d c o mp a r i n g t h e t w o T RT s t a r t u p s o l u t i o n s .t h e d e s i g n p r o g r a m o f“ a d o p t i n g t h e h y d r a u l i c q u i c k c l o s e v a l v e i n s t e a d o f t h e f a s t s w i t c h i n g e l e c t r i c v a l v e a s t h e s p e e d r e g u l a t i n g v a l v e o f the u n i t ” i s r e c o mme n d e d .I t i s a l s o a n a l y z e d f r o m t h e a s p e c t s o f me t e r t e s t s y s t e m , P L C p r o gra mmi n g ,s t a r t u p t e s t ,s t a r t s t o p o p e r a t i o n p r o c e s s a n d t e c h n i c al s e l e c t i o n o f s t a r t i n g v a l v e t y pe s . 【 Ke y w o r d s 】b l a s t f u rna c e T R T ;s t a r t i n g v a l v e ; p r o gra m mi n g ; a p p l i c a t i o n 1 前言 柳钢炼铁厂 2 高炉 T R T 启机情况 首先, 机组 升转速前需手动打开透平机静叶,且每一次静叶开 始动作、转子开始升速的设定值都不一样,操作繁 琐, 启机困难, 而且易造成误操作; 其次, 启机时间较 长, 需 1 h 左右, 导致配套励磁机因长期处于工作转 速下, 冷却不到位, 温度异常升高。T R T 机组越过临 界转速后转速失控, 容易超速跳机和 T R T并网较困 难。现机组从 1 1 0 0 r / m in时开始以4 5 r / s 加速越临 界, 转速到达 2 3 0 0 r / m i n 后开始减速, 静叶关回, 但 由于机组转子 赜性太大等原因,很容易导致机组超 速。 2 高炉 T R T起机方案比较 2 . 1 某钢厂 T R T起机方案 国内某钢厂 T R T 启机方案 由专用启动阀启动 机组, 该阀门安装在快切阀后, 通过液动控制阀板开 度控制煤气流量从而达到控制转速的目的。机组升 速时静叶很少参与调节, 超出调速阀调整能力时, 静 叶才参与控制。启动阀安装位置示意图如图 1 。 2 _ 2 柳钢增设启动阀系统 将现有工艺布置的均压阀改成常闭式旁通阀, 同时取消快切阀 D N 2 5 0 , 改为 D N 6 0 0液动快关调 节阀作为机组启动调速阀使用。 在机组开启时, 总管 快切阀不开启, 原有旁通阀控制顶压, 静叶预留开度 l 0 。 2 0 o 待试机调试时进行调整 , 开启启动调速阀 冲转机组, 启动调速阀的开度由控制程序自动控制。 在冲转过程中,机组过临界后静叶可适当参与调节 转速。当机组达到工作转速 3 0 0 0 r / m i n后并网, 开 启快切阀, 快切阀全开后 , 关 闭启动调速阀, 剩余操 作与现有一样 。增设启动阀系统示意图见图 2 。 2 . 3 两种方案投资比较 国内某钢厂T R T 启机方案 增设的专用启动阀 安装在快切阀阀后的主煤气管道上,由于主管道煤 气管为 D N 2 0 0 0 , 设备投资费用较高, 仅 D N 2 0 0 0 启 冶 金 动 力 ME TA I L UR GI CAL P OWE R 2 0 1 6 年第 2 期 总第 1 9 2期 图 2 柳钢增设启动 阀系统 示意图 动阀设备估价高达~ 5 0 万元,该控制程序软件由国 路、 煤气管路等。 外自动化公司提供, 程序设计、 土建及管道等费用初 启动调速阀控制信号有模拟量输人, 输出各 1 步估计一 3 6 0 万元, 总投资费用需要 4 1 0 万。设备、 点,开关量输入/ 输出各 1 点 ,所有信号送 2 高炉 程序及设计全部由国外 自 动化公司负责,投资费用 T R T原有 P L C系统 I O模块备用通道,原有 P L C系 高昂。 统已满足要求,无需对原有 P L C系统进行改造, 仅 柳钢增设启动阀系统将现有工艺布置的均压 需增加仪表电缆管线。 阀改成常闭式旁通阀, 同时取消快切阀 D N 2 5 0 , 改 3 . 2 安全联保措施 为 D N 6 0 0液动快关调节阀作为机组启动调速阀使 1 1 启动调速阀动力油回油管路与快切阀动力油 用。 D N 6 0 0 启动阀设备估价 l 5 万元, 程序修改及编 回油管路一起并入危急保安器保护。保证机组超速 制可由炼铁厂自 动化技术人员负责完成,程序编制 等意外情况下能快速泄油使阀门快关,快速切断煤 修改费用 1 万元。整个项目改造投资估算 3 0 万元 气, 保证机组安全。 含土建、 管道等 , 投资省, 工期短, 建议采用后一种 2 为保证机组的安全, 启动调速阀增加一个安 方案 增设启动阀系统。 保电磁阀, 保证机组紧急停机时快速泄油并关闭。 3 仪表检测 系统 启动调速阀动力油回油管路与快切阀动力油回 3 . 1 仪表及 P L C系统 油管路一起并入危急保安器保护。保证机组超速等 增加 D N 6 0 0 液动常闭型启动调速阀 液动快关 意外情况下能快速泄油使阀门快关, 快速切断煤气, 调节阀 1 套,带快关功能,附带液动控制系统、 油 保证机组安全。 为保证机组的安全, 启动阀增加一个 2 0 1 6年第 2 期 总第 1 9 2期 冶 金 动 力 ME T A U U R G I C A L P O WE R 3 5 安保电磁阀, 保证机组紧急停机时快速泄油并关闭。 3 发电机并网以后 , 因启动调速阀通径小 , 煤量 流量不足, 如果此时进入强制顶压控制 , 必定导致静 叶角度大幅动作。 为避免静叶角度大幅动作, 此时顶 压还需保持旁通阀控制, 静叶角度保持不变 发电机 有可能逆功率运行 , 待快切阀开到位顶压控制自动 切换到由静叶控制。 3 . 3 控制程序编制 控制程序编制建议 由炼铁厂 自动化技术人员根 据要求进行编制, 主要内容如下 对开停机条件的优化 ,把原开机条件 中快切阀油 压大于2 .5 M P a 取消,对停机条件中快切阀油压小 于 2 .5 M P a 做适当修改,保证在快切阀开到位后快 切阀油压参与机组保护 。对原开机过程 中转速控制 部分程序进行优化等。 对原开机过程中转速控制部分程序进行优化。 开机过程中, 转速在 2 3 0 0 r / ra i n以下 , 静叶打开一 定的角度,转速完全由启动调速阀控制。转速大于 2 3 0 0 r / m i n 后, 静叶与调速阀一起参与控制, 只是控 制死区大小不一样, 调速阀优先动作,静叶作为辅 调 , 保证机组不超速。同时在机组开机升速过程中, 对静叶、 启动调速阀的开度设定上下限, 增加转速失 控等保护条件, 填补在升速过程中无法检测危急保 安器动作、 无快切阀油压保护的空白, 不影响机组开 机并且能够有效保护机组的安全。 4 启动阀技术要求 1 阀体技术要求 三偏心全金属硬密封结构,阀体不锈钢 3 0 4 材 质 介质温度超过 2 5 0 C 的话介意用不锈钢阀体, 以 免长期高温造成阀座变形, 导致泄漏量变大 , 阀座 不锈钢堆焊司钛立合金 S t e l l i t e ,蝶板整体堆焊司钛 立合金S t e u i t e , 阀轴不锈钢材质, 阀轴刚度能承受液 压快切要求,长期使用不变形,轴承全黄铜自润滑 式 , 阀门切断时密封零泄漏 , 适用温度 ≤4 0 0 ℃。 2 液压技术要求 液压缸为双作用式, 内置可调节弹簧, 在压力油 低于弹簧力时阀门能自行快速切断, 快速切断时间 0 . 5 1 s 。阀门在正常操作时, 要求能进行开关角度的 精确控制。液压缸内置伺服传感器 ,调节精度 0 .0 1 m m , 4 2 0 m A模拟量输入输出, 传感器应耐压耐 腐蚀。液压缸密封件要求频繁调节及快速切断工况 下无内漏、 外漏。 配油路块, 滤芯过滤精度 5 u m, 液压 阀类通径 1 0 m m 。 配液压缸配套油缸接头、 油管等 必须附件。 3 其他要求 仪表检测电缆采用截面为 1 . 5 ra m 2 阻燃控制屏 蔽电缆, 现场至控制室的电缆沿原有桥架敷设、 局部 穿镀锌管保护,仪表电缆敷设严禁与电气动力电缆 同一层桥架敷设。 自动化仪表选型结合经济实用、 质 量可靠、 性能完善、 检测精确的原则, D N 6 0 0 液动常 闭型启动调速阀采用国产优质的液动旁通快开调节 阀, 带快关功能, 附带液动控制系统、 油路、 煤气管路 等。 5 启动阀开机试车 为保证开机过程中能够稳定控制转速, 在改造 后第一次开机过程中,需在顶压大于 1 8 0 k P a 条件 下进行以下试验。 1 静叶打开 5 %的开度 , 控制转速在 1 0 0 0 r / ra i n , 查看调速阀开度情况。静叶角度打开到8 %, 查 看调速阀开度情况。 以此方法做试验, 保证机组转速 稳定在 1 0 0 0 r / m i n 时, 调速阀开度约为 1 0 %。最终 确定在开机过程中静叶的初始角度。 2 在试验过程 中 , 在 1 0 0 0 r / mi n的转速下调 整转速控制参数。 3 在开机升速过程中进行拍飞锤、 紧急停机等 试验。 简要开停机过程见图3 开停机流程图。 开机条件满足 I 静 叶 打 开 到 初 始 角 度l 调速阀控制方式切换到自动 申 请开机 转速自动/ 手动升速 ’L 发 电机并 网 上 打开快切阀 静叶控制顶压 手动关闭调速阀 图 3 开停机流程图 6 应用效果 定静叶、通过启动调速阀调节煤气量来控制启 机转速, 减少启机时对小角度开启叶片冲刷, 延长了 叶片寿命圆 。小流量煤气冲转机组, 下转第3 9 页 2 0 1 6 年第 2 期 总 第 1 9 2期 冶 金 动 力 ME r A L L U R G 1 0 P O WE R 3 9 收, 提高回收蒸汽量, 减少汽轮机启动时间。 2 烧结生产正常, 高炉短时间休风时, 机组不 停 , 正常发电, 煤气打循环 , 高炉复风后 , 煤气即可引 入, 不必等顶压到正常值, 提高煤气余压回收率, 减 少启动时段减压阀组的能量损失和噪声。 3 烧结和高炉同步短时间检修, 如果机组没有 需同步检修的项 目 , 亦可实现不停机, 此时通人空载 冷却蒸汽, 煤气打循环, 一旦烧结、 炼铁恢复, 即可正 常发电. 6 . 3自动化控制系统模式 除常规设备控制外 ,不 同于常规汽轮发电机组 和 T R T 发电机组的单机控制, S T R T发电机组控制 系统同时控制汽轮机与T R T发电机组运行, 在保证 高精度高炉顶压控制的同时,协调汽轮机与透平机 安全稳定高效运行。 S T R T发电机组控制系统允许用煤气透平机或 者汽轮机分别独立启动。 在使用煤气透平机启动时, 可以精确控制煤气透平静叶开度,将转速稳定在 3 0 0 0 r / m i n , 机组并网发电后, 汽轮机通过 5 0 5 调速 器调节功率, 煤气透平静叶调节高炉顶压。 在使用汽 轮机启动时, 通过 5 0 5控制器调节转速 , 并 网之后煤 气透平静叶调节高炉顶压 ,汽轮机 5 0 5调速器调节 汽轮机功率 。 S T I L T发 电机组汽轮机所有联锁保护停机信号 发给发电机、 煤气透平机 , 使煤气透平机、 发电机同 步联锁保护, 同理, 煤气透平、 发电机所有联锁保护 停机信号发给汽轮机, 使汽轮机能同步联锁保护。 7 S T R T发电机组实施效果 S T R T发电机组 2 0 1 2年 5月 2 4日投运 , 已安全 运行 3年。炉顶煤气流量 、 压力在设计范围内, 但煤 气温度比设计温度低了约 4 0℃,主要是因为高炉 燃料比降低;烧结余热蒸汽实际参数为 1 . 3 M P a 、 3 0 0 o C , 与设计参数 1 . 8 M P a 、 3 6 5℃相差较大, 烧结 蒸汽设计流量 4 0 t / h , 实际流量约为 3 3 t / ll , 相差也 较大。 烧结蒸汽参数偏离设计值, 跟烧结系统运行有 关 , 与 S T R T集成无关 。烧结蒸汽参数偏离设计值 , 主要是烧结燃料 比降低 , 环冷漏风 , 进入环冷的烧结 矿温度低于设计值等原因造成。 S T R T发电机组设计运行功率 1 8 2 0 0 k W, 2 0 1 4 年实际运行平均功率 1 4 0 0 0 k W,日发电量平均 3 3 .6 万 k Wh , 月发电量平均 1 0 0 8 万 k Wh , 年发电量 1 2 0 9 6万 k Wh 。吨铁发电量 4 6 . 8 9 k Wh / t 、 吨矿发 电 量 1 8 . 9 5 k Wl l / t 。 实际运行表明, S T I L T发电机组汽轮机与煤气透 平机之间可以不安装离合器, 节约投资 2 8 0 万元, 减 少机组故障点。与传统发电系统建设相比, S T R T发 电机组节约投资约 1 7 0 0 万元,节约工业用地约 5 0 0 0 m 2 , 每年节约运行成本约 8 O万元 , 各项指标国 内领先, 能量回收效率提高 7 %, 给企业带来可观的 经济效益。 收稿 日期 2 0 1 5 1 0 2 1 作者简介 张清慧 1 9 6 7 一 , 男, 汉族, 工程师, 现从事动力系统管理 工作。 上接第 3 5 页 机组转速控制更精准, 避免超速, 减 少叶片动作频次。解决 2 炉 T R T 无法自动升速, 手 动启机成功率不高、 耗时较长等现象。 降低启机过程 中励磁机非工作转速时间, 提高机组运行台时、 设备 安全运行能力。 提高操作工人的工作效率, 规范化操 作, 降低运行成本。 [ 参 考 文 献】 [ 1 】1 刘俊杰, 汪尊光, 邬纳新. 高炉T R T 快切阀控制系统安全隐患的改 造叨. 冶金动力. 2 0 0 9 , 3 2 2 2 3 【 2 】 王娟, 尚永茂, 王猛. 快开旁通阀在 1 IR T 顶压调节控制中的应用 叨. 山东冶金. 2 0 0 7 年0 6 期 6 2 6 3 收稿 日期 2 0 1 5 - 1 1 _ 2 4 作者简介 侯军, 1 9 7 6 一 , 男, 广西桂平人, 工程师, 学士学位, 现从 事电气设计工作。
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