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小水电 2 0 1 3 年第6 期 总第1 7 4 期 技术交流 高分子材料在杂木寺电站蝶阀密封 漏水处理中的使用 马剑滢 甘电投大容电力有限责任公司 甘肃兰州 7 3 0 0 3 0 1 概述 杂木寺电站位于甘肃省天祝藏族自治县与凉州 区境内的杂木河干流上,是杂木河毛藏寺渠首 河段规划的第三座梯级 电站。电站安装有 2台单机 容量为9 0 0 0 k W的立轴混流式水轮发电机组和 1 台 单机容 量为5 0 0 0 k W的立轴 混流式 水 轮发 电机组 简称小机 ,总装机容量2 3 MⅣ, 多年平 均发电量 7 9 3 8 万 k W h ,年利用小时3 4 5 1 h 。 电站装有 2套 压力为3 . 0 M P a 、 公称直径 1 . 1 m 和 1 套公称直径0 . 9 m的金属硬密封蝶阀。 3台机组蝶阀经过2 a 的运行 ,阀板出现大量漏 水现象 ,虽然厂家专业技术人员到现场对缺陷进行 了反复处理 ,但是处理完毕 以后仅使用了 6个月又 开始出现大面积漏水。经过仔细检查 、分析 ,首次 在 1 号机组蝶阀上使用高分子材料替代柔性石墨材 料 的方法 ,解决 了阀门漏水 的问题。 杂木寺 电站 机组最 大水 头2 2 4 . 5 I n , 最 小水 头 1 9 3 i n , 额定水头1 9 6 I n , 大机额定流量5 . 4 6 6 m 3 / s , 小 机 额 定 流 量 3 . 0 3 3 m 3 / s ,多 年 平 均 含 沙 量 0 . 5 5 6 k g / m 3 , 汛 期 5 9月 平 均 含 沙 量 0 . 6 3 4 k g / m 3 , 多年平均悬移质输沙量 1 2 . 1 l O 4 t , 泥 沙中值粒径0 . 0 1 9 m m 。 2 现象描述 杂木寺 电站 3台机组相继于 2 0 1 0年 1 1 月陆续 投产发 电,投产初期 3台蝶阀均正常 ,未发现漏水 现象 。在 2 0 1 1年主汛期期间 ,对 3号机组蜗壳 流 道进行检查时 ,发蝶阀阀板密封处有漏水现象 ;初 期为少量渗漏,为针尖大小,水柱喷射长度约为 收稿 日期 2 0 1 3 0 6 0 6 作者简介马剑滢 1 9 7 4一 ,男,工程师,主要从事水 电 站机电设备检修维护管理工作。 E ma i l 1 0 5 3 2 0 1 4 7 2 q q. C O I l l 0 . 5 n 左右,检修人员还能顺利地进入蜗壳内工作。 但是在接下来的几个月内,蝶阀漏水量逐渐增大, 到后期,漏水量达到拇指粗细,喷射长度达到2 m , 水流末端呈雾状,打开蜗壳进人门后,整个流道内 被水雾笼罩,检修人员无法进人蜗壳内作业。 在 2 0 1 2 年 1 月检修期间,电站对引水隧洞进 行排水 ,将隧洞 内的蓄水放空 ,厂家技术人员对蝶 阀密封漏水处进行了修复处理 ,更换了部分石墨密 封垫层;但是处理完毕以后仅使用了6 个月又开始 逐渐出现大面积漏水 。因漏水较大且压力较高 ,导 致机组无法正常停机且蝶阀关闭后人员无法进入阀 后机组蜗壳内,对电站安全生产工作和作业人员的 安全造成了极大的隐患。 3 原因分析 3 . 1 结构介 绍 杂木寺 电站蝶 阀金属密封 阀座上堆焊不锈钢 层 ,与之对应 的阀板密封面材料采用不锈钢 柔性 石墨复合圈 见图 1 。设计时考虑两密封面材料 之间有相对硬度差 ,避免了阀门密封面在开 、关过 程中的胶合与擦伤,可以提高蝶阀使用寿命。 复 合密 封 圈 压 板 图 1 金属密封结构示意 3 . 2 厂 家意见 在蝶阀发现漏水后,厂家给出了初步分析意 见 最大的可能是水质 的影响 ,水 中泥沙颗粒较 大,在蝶阀关闭时,沙粒被夹在复合密封圈和阀座 间,沙粒硬度大,损伤了密封面。 1 9 技术交流 S M A I_L H Y D R O P O W E R 2 0 1 3 N o 6 . T o ta l N o l 7 4 3 . 3漏水 处检 查 从检查蝶 阀漏 水处的密封座 以及 阀板 的情 况 看 ,在漏水最大的阀座处有规格 、大小不一的蜂窝 状凹坑 ,呈现不规则排列。阀板对应 的漏水处 ,石 墨圈材料 已经没有 了,不锈钢圈也出现犬齿状 的缺 失,并且凹坑内和不锈钢圈的犬齿处都非常光亮, 底部也非常光滑 。 从上述迹象明显可以看出,这些损伤是气蚀破 坏所致 ,并非挤压沙粒形成。气蚀是水利机械中常 会遇到的一种损坏形式,是流体在高速流动和压力 变化条件下 ,与流体接触的金属表面上发生洞穴状 腐蚀破坏的现象 ,常发生在如离心泵叶片叶端的高 速减压区。气蚀 的特征是先在金属表面形成许多细 小的麻点 ,然后逐渐扩大成洞穴 ,当液体在与固体 表面接触处的压力低于它的蒸汽压力时,将在固体 表面附近形成气泡 ;另外 ,溶解在液体 中的气体也 可能析出而形成气泡。随后 ,当气泡流动到液体压 力超过气泡压力的地方时 ,气泡便溃灭,在溃灭瞬 间会产生极大的冲击力和高温。固体表面经受这种 冲击力的多次反复作用 ,材料发生疲劳脱落 ,使表 面出现小 凹坑 ,进而发展成海绵状。严重 的气蚀可 在表面形成大片的凹坑 ,深度可达2 0 m m 。 3 . 4 造 成 气蚀 的原 因 从结构上看 ,密封板的密封材料是多层石墨材 料和不 锈 钢 圈 叠压 而 成 ,每层 的石 墨 圈厚 度 为 3 m m, 不锈钢圈的厚度 为2舢 , 在整个 密封 面上呈 现出 1 层不锈钢圈和 1 层石墨圈交错重叠的情况。 在密封面使用石墨材料主要是利用石墨的耐磨性和 润滑作用,防止蝶阀开启、关闭过程中出现胶合与 擦伤 ;但是石墨材料 由于分子间层与层间距大 ,结 合力小,质地软并且易碎 ,在使用时轻微的磕碰就 会掉块 、脱落。运行石墨材料直接被水流冲刷 ,局 部掉块 、脱落后 ,在夹层中间就出现 凹坑 ,在高速 水流的长期冲刷下,凹坑两侧逐渐被气蚀 ,面积逐 步扩大 ,深度逐渐加深 。阀门关闭后与阀板对应的 阀体密封圈也同步逐渐发生气蚀。 4 处理方法 4 . 1方案确 定 经过现场检查 ,2 、3号蝶阀气蚀破坏较严 重 , 密封面现场无法修复 ,故返回专业厂家进行加工消 缺 。1 号蝶阀气蚀较轻 ,阀体及 阀板气蚀坑深度只 是表面局部。借鉴高水头球阀的密封材料要求,在 2 O 球阀的密封面上采用高分子材料 即聚四氟 乙烯 作为密封材料使用 ,密封效果满足使用条件要求 ; 而且聚四氟乙烯具有高韧性、高强度的特点,且也 具有一定 的润滑效果 ,克服了石墨材料的弱点。经 过分析对比,决定在 1 号蝶阀上采用高分子材料 的 密封圈更换石墨圈的方案。 4 . 2工 艺方案 这里重点介绍 1 号蝶阀更换高分子材料的工艺 方法。 原来的石墨密封圈与不锈钢密封 圈均为 7层 , 相互交错布置。为稳妥起见 ,决定先更换外侧 2 3层石墨圈,待蝶阀经过一个汛期后 ,视气蚀情况 再做决定。 1 材料准备 现场准备 与石 墨圈厚 度相 同的2 m i l l 聚 四氟 乙 烯板 宽1 . 2 m, 长3 m以及裁纸刀等工具。 2 粘接材料的选择 现场经过多次反复试验,最终使用鱼珠胶能很 好将聚四氟乙烯板粘接在不锈钢 圈上。 3 步骤 ①先将 1 号蝶阀全开 ,拆下阀板的密封压板以 及第一层不锈钢圈 ,连同粘接在不锈钢圈上的石墨 圈一并拆下。 ②清理压板及不锈钢圈上的石墨圈,并用酒精 擦洗干净。 ③将聚四氟乙烯板平放在检修间的地板上,擦 拭干净, 涂抹鱼珠胶,粘接压板,粘接不锈钢圈。 ④放置好不锈钢板后 ,用 1 块 1 0 l / l l n 厚 的钢板 压在粘接好 的不锈钢板上 ;在压的钢板上放置加热 板 ,将温度控制在 8 0 ℃。 ⑤l 2 h 后 ,取走加热板 、压板 ,此时不锈钢 圈 已经与聚四氟 乙烯板可靠地粘接在一起 ,用裁纸刀 沿着不锈钢圈裁下聚四氟乙烯板 。 ⑥回装粘接好 的不锈钢圈及压板 ,至此安装消 缺工作全部结束。 5 结语 处理后的蝶阀已经使用多月 ,目前密封效果 良 好 ,漏水量明显减少 。采用聚四氟 乙烯板替代石墨 材料的方法 目前在国内尚属首次。 ● 责任编辑吴昊
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