2500m3高炉热风阀及波纹管更换.pdf

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总第 1 9 2期 2 0 1 1年第 1 2期 河 北冶全 HE BEI METAL L UI k GY T0 t a l 1 9 2 2 01 1 , Nu mb e r 1 2 2 5 0 0 m3高炉热风 阀及波纹管更换 晋 杰 马钢修建工程公司, 安徽 马鞍山 2 4 3 0 2 1 摘要 介绍了马钢 2 5 0 0 m 高炉 2 热风阀及波纹管的更换全过程 , 由于准备工作充分, 提前完成了检修 任务, 施工方法值得借鉴。 关键词 高炉 ; 热风阀; 波纹管 ; 施2 1 1 I艺 中图分类号 T F 5 7 8 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 65 0 0 8 2 0 1 1 1 2 0 0 2 5 0 2 EXCHANGE OF HOT BLAS T VAI . VE AND CORRI GAT ED P Ⅱ’ E OF 2 5 o o m BLAS T F URNACE J i n J i e C o n s t r u c t i o n E n g i n e e r i n g C o mp a n y , Ma a n s h a n I r o n a n d S t e e l C o mp a n y , Ma a n s h a n , A n h u i , 2 4 3 0 2 1 Ab s t r a c t I t i s i n t r o d u c e d t h e c o u r s e t o e x c h a n g e 2 h o t b l a s t v a l v e and c o r r u g a t e d p i p e o f 2 5 0 0 m b l a s t f u r n a c e o f M a S t e e 1 . Ke y W o r d s b l a s t f u ma c e ;h o t b l a s t v a l v e;c o r r u g a t e d p i p e;c o n s t r u c t i o n p r o c e s s 1 前言 马钢二铁 总厂 2 5 0 0 m 高炉 2 } } 热风炉的热风 阀及波纹补偿器, 由于内衬耐火材料损坏及本体泄 漏, 必须进行休风更换处理, 为减少对高炉系统的影 响 , 要求热 风阀的拆装工作必须在 2 4 h内完成 , 波 纹管更换在送风后进行 。由于热风阀两端采用法兰 连接 , 法兰外缘均打上了包箍及浇注料 , 并且经过长 热风 阀 期的高温烘烤 , 管内衬耐火砖 已涨成一体, 很难使其 分离或断开, 同时本次更换的热风支管加上内衬耐 火材料和包箍料总重超过吊车行车的最大起重量, 热风阀拆除较为困难 , 因此决定先拆除其外包箍及 耐火材料 , 然后再进行热风阀吊装拆除。 2 施工准备工作 图 1 波纹管及热风 阀分段 示意 图 Fi g . 1 S e c t i o n s d i a g r a m o f c o r r u g a t e d p i p e a n d h o t b l a s t v a l v e 收稿 日期 2 0 1 1 0 82 9 作者简 介 晋杰 1 9 8 3一 , 男 , 工程师 , 2 0 0 5年 毕业 于安徽 工程科 技 学院机械设计制作及其自动化专业, 现在马钢修建工程公司工作 , E m a i l j i n j i e 1 9 8 3 1 6 3 . e o m 热风方 向 2 5 、;, 一 流一 一 交一 一 术一 一 技一 ,,● r 。 . f k 总第 1 9 2期 由于热风阀拆除需在休风后进行, 为保证在规 定时间内完成拆 除及更换工作 , 施工前需进行充分 的准备和安排。 1 考虑到热风 阀出 口端法 兰可能出现变形 , 重新准备 1 片热风阀配对法兰。 2 制作两根 2 4 6 8 m m、 厚 1 4 mm短管 , 用 于连接热风阀与波纹管 , 具体长度确定见图 1 。 3 提前拆除波纹管上方 的热风 阀平 台, 留出 吊装孑 L 。 4 备好波纹管出口端的挡火屏和热风阀包箍 及临时支撑材料。 5 检查现场行车的工况 , 备好 吊装用钢丝绳。 3 施工方法与顺序 施工工艺过程及顺序可分为休风前、 休风和复 风后阶段, 热风阀更换要在休风期间完成, 波纹管更 换是在完成热风阀更换并关闭阀门后进行 , 因此施 工内容和工艺安排需要给休风过程中的热风阀更换 创造条件。 3 . 1 热风 阀更换 1 保持热风 阀处于关闭状态 , 在热风 阀入 口 端短管处割出宽约 5 0 0 mm 的环形豁 口, 拆 除短管 豁 口处 1圈耐火砖 , 拆砖过程 中如遇到因热风阀泄 漏产生的高温气流, 使拆除工作不能进行时, 可提前 休风或采取有效降温措施。 2 在热风炉侧短管开 口端设置挡火屏 , 以降 低施工温度并减少热风炉的热量散失 。 3 拆除热风 阀出 口端法兰包箍及包箍料 , 如 在拆除过程中出现热风泄漏影响施工, 待休风后再 处理 。 4 在休风前采用间隔割除热风 阀出口法兰螺 栓 , 如果在割除过程 中出现泄漏并且气压较大影响 施工 时, 则等到休风后再割除法兰螺栓 , 拆除螺栓时 要准备好风镐 。 5 高炉休风后 , 待热风总管压力 降至常压 , 在 热风 阀上系好钢丝绳 , 并使行车处于临界受力状态 , 拆除入 口法兰所有螺栓 , 将 旧热风阀连同短管整体 吊出 。 6 在热风阀下部加装钢结构支撑, 安装新热 风阀, 并与支撑焊牢, 安装热风阀时法兰螺栓对称紧 固。 7 由于热风 阀出 口端 法兰利 旧, 为防止 旧法 兰变形导致热风 阀密封不严 , 要及时在热风 阀出口 端打包箍, 灌浇注料 , 最后连接好水管 等附件并 调 试 。 26 3 . 2波 纹 补偿 器 更换 1 先行拆 除热风炉侧 与波纹管 间的短 管, 留 出 1道 5 0 0 ml n的环形豁 口, 拆 除其 内部耐火砖 。 为了控制波纹管拆除 吊装时的重量 , 尽量将开 口位 置靠近波纹管一侧 。 2 拆 除热风炉侧测温孔及其 内部耐火砖 , 拆 除时注意保护周边特别是热风炉侧的砌砖 。 3 砌筑挡火墙 , 挡火墙采用粘土砖施工 , 厚度 2 3 0 mm, 外部再砌筑 l 1 5 mm 的轻质高铝砖 , 防止热 辐射对施工人员的影响。 4 拆除旧波纹管包箍 , 清理内部浇注料 , 拆除 波纹管底座, 吊出旧波纹管 , 安装新波纹管支架 。 5 将新波纹管加短管 1组装 连接好, 总长约 2 1 8 0 i i l i n , 组装时要保持两端法兰的平行度和 同轴 度。 6 组装好后的波纹管在现场离线砌筑 , 砌好 砖后将波纹管入 口端耐火砖磨平 , 整体吊装就位。 7 加固波纹管支撑处包箍, 连接短管 1 与热 风阀间的法兰 , 并打包箍。 8 组装拆卸短管与短管 2间的法兰 , 测量波 纹管入 口法兰与热 风炉侧短管 间的距离 , 并对 比拆 卸短管与短管 2的长度 , 将短管 2多余部分修除。 Q 将拆卸短管与短管 2与波纹管法兰试装 , 复查两法兰间的距离 、 同轴度 。确认无误调整好后 , 短管 2应与热风炉侧短管间留有少量空隙, 在此空 隙处打 1 4 m m包箍。 1 0 短管 2包箍打好后 , 将拆卸短 管 吊出, 砌 筑热风炉与短管 2间的耐火砖 , 砌好后将法兰端面 的砌体磨平, 拆除挡火墙。 1 1 离线砌好拆卸短 管内的耐火砖并两端磨 平 , 重新装回两法兰之间, 固定好支架。 1 2 均匀预紧热风炉侧法兰螺栓 , 当两法兰问 的问隙一致时, 暂停紧固螺栓 , 放入波纹管侧法兰垫 圈, 再交替预紧两端法兰的螺栓。 1 3 热风炉送风后 , 2 4 h内预紧各法兰螺栓 1 次, 以后按天再预紧 1 次 , 共 6天。 1 4 螺栓全部拧 紧后 , 打上法兰间的包箍 , 拆 除相关脚手架及临时支撑 , 恢复热风阀操作平台。 4 结语 本次检修由于准备工作充分, 措施得力 , 尤其是 提前准备好合理长度的可拆卸短管配合完成安装作 业 , 使得新 旧耐火材料接头处顺利拼接, 最终在 2 1 h 内完成热风阀拆装任务和高炉复风, 4天时间内完 成了全部检修作业 。
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