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炼 油 与 化 工 R E F I N I N G A N D C H E MI C AL I ND US T R Y 第 2 0卷 7 5 t / h流化床锅炉掺烧干气技术分析与改造 樊江涛 , 张爱群 , 惠军旗 , 王宏发 1 . 兰州化工研究中心, 甘肃 兰州 7 3 0 0 6 0 ; 2 .延安石油炼化公司延安石化厂, 陕西 延安 7 2 7 4 0 6 摘要 流化床锅炉掺烧干气在国内只有个别厂家实施小比例掺烧 , 较大比例的掺烧技术尚无 成功经验和先例。为了节约能源 , 更好地利用炼油厂气资源 , 对延安石化厂 3台 7 5 t / h锅炉进 行了技术改造, 实现了较大比例的干气掺烧的技术应用。 关键词 流化床锅炉;干气掺烧;比例 中图分类号 T K 2 2 文献标识码 B 文章编号 1 6 7 1 4 9 6 2 2 0 0 9 0 1 0 0 2 6 0 3 延安石化厂的 3台 7 5 t / h锅炉系济南锅炉集 团有限公司设计制造 。燃料为煤与干气混烧 , 干气 最大掺烧比例为 3 0 %。该锅炉 自运行以来 , 由于投 用于气容易引起炉膛结焦 、 炉膛 出口温度超高 , 所 以干气系统一直没有投用。为 了尽快投用干气系 统 , 对原设计进行 了技术分析 , 并结合原系统的技 术条件提 出技术改造项 目和方案, 落实技改措施 、 顺利实现了流化床锅炉干气较大比例的掺烧。 1 原干气系统 3台 7 5 锅炉原有燃气 系统主要 由干气燃 烧装置及其配风系统 、 干气母管线系统 、 干气支管 线系统、 安全报警系统等组成_ l l。 干气经调压站稳压后由母管送至炉前干气支 管路 , 干气支管线系统共 3套 , 每台炉设置 1 套 。 每套管路在炉前分成 2路分别与左右 2侧干气燃 烧器相连 , 分别 由气动调节 阀控制干气入炉压力。 每隔 1 段管道设置放空及吹扫装置 ,且在管道最 低处设置排凝系统。 在 7 m平台上 ,沿燃气管线分布有可燃气体 报警装置 ,通过检测可燃气体浓度判断系统出现 的干气泄漏 , 以便采取紧急安全措施 , 有效防止安 全事故发生。 每台锅炉有 2台干气燃烧器 ,分别 布置在标 高为 1 4 . 3 I l l 和 1 5 . 5 n l 的 2侧墙上 , 配风采用锅炉 的 1 次风 ,单 台燃烧器设计的干气燃烧量为 l 7 8 0 2 3 0 0 m 3 / h , 见 图 1 。 l 5 5 n ~ 一 ] ; l nI U_ \ { 炉 膛 图 1 锅炉干气燃烧器标高及位置 2 核算及分析 2 . 1 干气燃烧器设计与校核计算 2 . 1 . 1基本参数燃煤低位发热值 p Y dw 2 5 4 2 3 k J / k g ; 设计燃料消耗量 B 9 5 3 5 . 6 2 7 k g / h ; 干气发 热值 Q 2 0 9 4 7 k J / m 。 ;干气密度 P O . 8 4 k g / m ; 干气燃气量 h 1 7 8 0 ~ 2 3 0 0 m 3 / h ;干气压力 P气 0 . 02 MPa 。 2 . 1 . 2 干气燃烧器设计功率核算单台燃烧器设 计 1 的最大功率 ‰ p h / 3 6 0 0 2 0 9 4 7 2 3 0 0 / 3 6 0 0 1 3 3 8 3 k W 按最大燃气量计算 。 则 单 台 炉 2台燃 烧 器 设 计 总 功 率 为 2 6 7 6 6 k W; 7 5 t / h锅 炉 1 0 0%负 荷 热 功 率 Ⅳ B Q Y , ./ 3 6 0 0 9 5 3 5 . 6 2 7 2 5 4 2 3 / 3 6 0 0 6 7 3 4 0 k W。 2 . 1 .3 干气燃烧器实际功率核算原燃烧器燃气 喷 口采用 5 1 根 5 l m mx 5 mm管 子 ,总面积为 S 3 . 1 4 2 / 4 3 . 1 4 x 5 1 x O . 0 4 l 2 / 4 0 . 0 6 7 3 m ; 最低 压力下 按 P气 0 . 0 2 MP a 燃烧器喷 口速度 “ ,q 1.4 14 u pb 、 / 1 .4 14 x 0 .8 x 0 .6 、 / 0 .2 x 10 5 1 0 5 m/ s 式 中 “ 『 _ _ 喷孑 L 出口平均流速 , m / s ; 流量系数 取 0 . 8 ; b l 一修整系数 取 0 . 6 ; △ 尸 L - 喷孔前后的 压力差 , P a ; p 。 一 燃气的密度 标准状态下 , k g / m, 。 单台燃烧器干气流量 h s u O . 0 6 7 3 x l O 5 x 3 6 0 0 2 5 43 9 m3 / h。 单 台燃 烧 器 实 际 功 率 Ⅳ Q 2 0 9 4 7 2 5 43 9 1 4 8 01 9 k W 。 2 . 1 . 4 火 焰 长 度 分 析 原 燃 烧 器 设 计 功率 为 1 3 8 3 3 k W,燃气燃烧器的火焰长度应在 5 . 5 7 I n 之问, 火焰直径约 1 . 2 n l , 炉膛宽度为 5 . 2 9 i n 。 2 . 1 . 5 干气燃烧器对炉膛 出口温度的影响干气 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 0 0 9 年 第 1 期 樊江涛, 等.7 5 t , h 流化床锅炉掺烧干气技术分析与改造 2 7 燃烧器投用 , 会引起炉内换热的变化及炉膛出 口温 度增加, 通过热力计算, 干气负荷占总负荷的3 0 % 5 0 %时 , 会引起炉膛 出口温度增加 5 O ~ 7 0℃。 2 . 2 配风系统技术分析 干气燃烧的理论空气量约为 5 in 。 ,单台燃烧 器在燃气量为 2 3 0 0 m 3/ h时所需理论空气量为 1 1 5 0 0 m3 / h , 选取过剩空气系数为 1 . 1 5 , 则实际所 需空气量为 1 3 2 2 5 m3 / h , 单台炉 2台燃烧器 燃气 所需空气量为 2 6 4 5 0 m 3 / h 。 原燃烧器配风采用锅炉 1 次风 ,所配风道的 流通面积为 0 . 3 6 n l ,其 1 次风机 风量为 3 2 2 9 3 ~ 7 7 5 5 0 m3 / h , 燃气所需空气量约 占 1 次风最大风量 的 3 4%。 2 . 3 燃气各管线系统分析 按 3台锅炉 6台燃气燃烧器 同时运行 , 母管 最大燃气流量为 1 3 8 0 0 m3 / h ,原燃气母管道通径 为 D N 3 0 0 m m 其通流面积为 0 . 0 7 1 I l l ,母管内气 体流速为 u 5 4 m / s 。若按 2台锅炉 4台燃气燃烧 器 同时运行 , 母管最大燃气流量为 9 2 0 0 m 3 / h , 其 母管 内流速为 u 3 6 m / s 。 燃气支管道管径核算 管内流速为 u 2 0 m / s , 则 所需流通面积 S V h / u 2 3 0 0 / 2 0 x 3 6 0 0 -- 0 .0 3 1 9 I n 。 原有燃气支管道通径为 D N 2 0 0 mm,流通面积为 0. 03l 4 m 。 通过以上分析得到 4个结论 。 1 原有燃烧器实际功率过大 , 远远大于燃烧 器的设计功率; 使得运行调节不便, 对炉膛正常燃 烧工况影响较大 , 容易造成燃烧 区域局部过热 、 燃 气火焰冲墙现象。 2 燃烧器配风采用锅炉 1 次风不合理, 直接 影响床层流化效果。 3 原有燃烧器安装位置过高, 投用干气时引 起炉膛 出口返料 , 温度超高。 4 燃 气管线和控制系统能够满足掺烧干气 的工况要求 , 不需要进行改造[2 1 。 3 技术改造方案 1 燃气各管线系统设计合理 , 为了防止干气 带液对各管线系统进行 了蒸汽伴热 。 2 将原有 2台燃烧器拆除 , 安装位置进行堵 焊和耐火保温处理。 3 在 2侧炉壁中心线上 ,标高 1 0 I n处对称 布置重新安装 2台干气燃烧器 ,在安装位置对水 冷壁进行了弯管处理, 同时重新浇注旋口, 并对旋 口周围进行了防磨处理。 4 干气燃烧器选用天立公司研制 的 T L G O 一 8 8 0 0型燃气燃烧器 ,单台干气燃烧器设计额定功 率为 7 0 0 0 k W, 额定燃气量为 1 2 0 0 m3 / h 燃气压 力在 0 . 0 4 MP a时1 , 单 台干气燃烧器负荷调节范 围 为 9 0 0 ~ 1 5 0 0 m 燃气压力在 0 . 0 2 ~ 0 . 0 8 MP a , 干 气掺烧热负荷 比例为 2 8 %。燃气 由管道进入燃气 喷 口, 通过 8 m m小孔后与周围旋流和直流空气 混合 , 遇炉膛高温烟气着火燃烧 , 结构见图 2 。 r 厂 厂 厂 / 一 厂 /// ∥ .| 事故 冷却风/ 凝 l ≥ 矿 l / I I l l I l 一. 』 l 密 封 风 \ \ L 。t \ B向 1 一 燃气喷嘴; 2 一 吹扫枪; 3 一 大小头; 4 一 无缝钢管; 5 - 外套配风器; 6 一 风壳; 7 一 压力表; 8 - 法兰; 9 一 接头; 1 0 一 固定装置 图2 T L G O 一 8 8 0 0型燃气燃烧器 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 炼 油 与 化 T 2 8 R E F I N I N G A N D C H E MI C AL I N D U S T R Y 第 2 0卷 5 燃烧器前加装压缩空气和事故蒸汽吹扫 线 , 防止燃烧器旋 口积灰 、 保护喷嘴和防止 回火 , 2 侧干气母管也加装蒸汽吹扫线 。燃烧器火检控制 系统利用原接点及 D C S 操作系统。 6 将燃 气风 源改为 2次热 风 ,风箱标 高 1 2 . 3 m, 风管选用 D N 3 0 0管道 , 每台干气燃烧器风 管配手动风门、 电动风门 、 金属补偿器。电动风 门 重新布线 , 控制系统利用原接点。干气燃烧器悬挂 在恒力弹性吊架上 , 重量不加在水冷壁和风管上 , 见图 3 图 3 燃气风源结构改造不意 7 燃气系统利用原有干气母管线系统 、 干气 支管线系统及安全报警系统 。在原有 D N 2 0 0干气 支管线上焊接 D N1 5 0的管道 ,每根管道上设置阻 火器 、 手动阀、 压力表各 1 个 , 并采用 D N 1 5 0金属 软管与相应的干气燃烧器对接。 8 对原系统各 阀门、 仪表 、 安全报警系统的 完好性 、 有效性进行了检修和校验嘲 。 4 改造效果 1 流化床锅炉掺烧干气于 2 0 0 7年 8月 1 1 3 成功投用。3 、 2 锅炉也相继于 1 0月 2 3 13、 1 1月 1 3日顺利试烧成功。其中 3 煤锅炉于 1 1 月 2 8 E l 下午第 2次投用干气 , 经历了切换 、 停用到再投用 的相关环节 ,完成了 3台煤锅炉掺烧干气实验的 全 过程 。 1 经过操作工况调整 , 单台锅炉掺烧干气可 达 2 0 0 0 m 3 / h以上, 配套设备运转状况 良好。 2 在锅炉负荷基本相 当的运行条件下 , 掺烧 干气后气相组分增加 ,炉膛出口温度升高 2 0℃左 右 , 料层和返料温度均有所降低 , 炉膛 内温度梯度 分布更加合理, 锅炉运行工况稳定。 3 利用炼油厂副产的干气而减少了原煤用 量 , 节约了能源。 单台锅炉干气掺烧量按 2 0 0 0 m 3 / h 核算 ,同蒸发负荷下单台给煤机转速从 1 8 0 r / m i n 减缓到 1 1 0 r / m in左右 ,折算替代节省原煤约 6 2 t , d , 价值约 2 . 5万元, d 。 4 干气引入锅炉密相区上部完全燃烧 , 流向 又与向上流动烟气垂直相交而扰动 ,强化了高温 烟气与煤粒的相对运动 , 使煤粒燃烧更加充分 , 灰 分含炭量明显降低 由 4 %降低到 2 % , 改善了锅 炉整体燃烧工况 , 提高了锅炉运行热效率 。 5 热动力现用煤含硫为 0 . 9 %,而干气硫含 量为 0 . 1 %~ 0 . 2 %。掺烧干气后 , 因燃料组成质量变 化 , 可减少 S 0 排放量 5 0 1 k g 台 d 。 6 锅炉排灰 、 排渣量 明显大幅度减少 , 所排 炉渣颜色也相应改观 ,减轻 了煤渣排放操作的劳 动强度 、 负荷量 , 热动力区域灰尘飞扬 的环境得到 有效控制。 7 在锅炉相同负荷条件下,降低燃煤量, 可 减轻颗粒 、 烟气对炉内构件的冲刷磨损 , 有利于设 备长周期平稳可靠运行。 5 存在的问题 1 干气母管未设分液罐 , 容易造成干气带液 人炉膛 , 引起炉膛瞬间超温。 2 炉膛内旋流气体f 煤粒1 对燃烧器喷嘴磨损 大, 影响燃烧器使用寿命。 6 结束语 通过技术改造实现了煤 与干气大 比例掺烧 , 进一步改善了流化床锅炉的运行工况 ,提高了锅 炉热效率; 利用了炼油厂富余干气, 获得了可观的 经济效益 。掺烧干气作为一项新的技术 , 拓宽了流 化床锅炉的燃料应用类型,为锅炉优化操作和干 气利用提供了新的思路和方法。 参考文献 [ 1 ]林宗虎 , 魏国崧 , 安恩科 , 等.循环流化床锅炉 [ M] . 北京 化学 工业 } { 』 版社 , 2 0 0 4 2 2 2 4 . [ 2 j岑可法 , 倪 明江 , 骆仲决 , 等. 循环流化床锅炉理论设计与运行 [ M] . 北京 中国电力出版社, 2 0 0 2 3 5 3 9 . [ 3 ]路春美, 程世庆, 王永征.循环流化床锅炉设备与运行[ M] . 北京 中国申. 力出版社 . 2 0 0 3 6 7 7 0 . 收稿 日期 2 0 0 9 0 1 0 3 作者简介 樊江涛 , 男 , 工程师 , 硕士研究生 , 2 0 0 5年毕业 于中国石 油大学 北京 , 现从事 F C C炼油工程与丁艺工作。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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