300MW循环流化床锅炉技术改造分析.pdf

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第 1 期 2 0 1 4年 1月 锅炉制造 B0I LER MANUFACTURI NG No .1 J a n . 2 0 1 4 文章编号 C N 2 3 1 2 4 9 2 0 1 4 0 1 0 0 2 1 0 3 3 0 0 MW 循环流化床锅炉 技术 改造分析 何映光 大唐红河发电有限责任公司, 云南 开远 6 6 1 6 0 0 摘要 循环流化床锅炉是一项洁净煤燃烧技术 , 但由于技术不够成熟 , 在生产过程中存在诸多问题。解决的 方式很多 , 但在生产过程中根据现实需求, 采取技术改造的方法加以解决。是目前最有效 、 最经济可行的手 段 。在对循环流化床锅炉存在问题分析后 , 采取对受热面进行全方位改造 , 减少了爆管次数, 改善了炉膛燃 烧, 降低了供电煤耗。满足了电网对机组长周期运行要求。 关键词 C F B锅炉; 受热面; 技术改造; 设备 中图分 类号 T K 2 2 文献标 识码 A 3 0 0 M W Ci r c u l a t i n g Fl u i d i z e d Be d Bo i l e r Te c hn o l o g y An a l y s i s He Y i n g gu an g D a t a n g Ho n g h e P o w e r G e n e r a t i o n C o . , L t d . , K a i y u a n 6 6 1 6 0 0 , C h i n a Ab s t r a c t Ci r c u l a t i n g fl u i d i z e d b e d b o i l e r i s a c l e a n c o a l c o mb u s t i o n t e c h n o l o g y , b u t d u e t o t h e t e c h n o l o g y i s n o t ma t u r e, ma n y p r o b l e ms e x i s t i n t h e p r o c e s s o f p r o d u c t i o n.S o l v e ma n y wa y s, b u t i n t h e p r o c e s s o f p r o d u c t i o n a c c o r d i n g t o t h e r e a l i t y d e ma n d, t a k e t e c h n o l o g i c a l t r a n s f o r ma t i o n me t h o d s t o s o l v e t he m.I s b y f a r t h e mo s t e f f e c t i v e a n d mo s t e e o n o mi e a n d f e a s i b l e me a n s . Afte r t h e a n a l y s i s o f p r o b l e ms e x i s t e d i n c i r c u l a t i n g fl u i d i z e d b e d b o i l e r , t a k e t h e a l l r o u n d r e f o r m o f h e a t i n g s u r f a c e , r e d u c e d t h e n u mb e r o f t u b e , i mp r o v e t h e f u r n a c e b u r n i n g , r e d u c e s t h e p o we r s u p p l y c o a l c o n s u mp t i o n . Me e t t h e r e q u i r e me n t o f l o ng p e r i o d o pe r a t i o n o f t he p o we r g r i d . Ke y wor ds CFB b o i l e r ; h e a t i n g s u rfa c e; t e c h n i c a l i n n o v a t i o n; e q u i p me n t 0 引 言 3 0 0 MW 循环流化床锅炉主要 由单炉膛 、 4台 高温绝热旋风分离器 、 4台回料 阀、 4台外置式换 热器 、 尾部对流烟道 、 4台冷渣器和 1台回转式空 预器等部分组成 。采用裤衩腿 、 双布风板结构 , 炉 膛 内蒸发受热面采用膜式水冷壁及水冷壁延伸墙 结构 。采用水冷布风板 , 大直径钟罩式风帽。具 有布风均匀、 防堵塞、 防结焦和便于维修等优点。 由于是采用进 口法 国技术设计制造 的, 国产化后 首台循环流化床锅 炉在实 际运 行 中存 在磨损严 重 、 设计不合理 、 运行周期短等一系列 问题 , 因此 技术改造势在必行 。 l 水冷壁让管改造 1 . 1 水冷壁让管改造的必要性 锅炉水冷壁全部采用膜式壁结构 , 水冷壁浇 注料 以上 即标 高1 6 6 0 0 m m以上 均 采用规 格 5 7 5 . 6 , 材质 S A一 2 1 0 C材料 , 水冷壁延伸墙采 用规格 6 3 . 5 x 6 . 6 , 材质 S A一 2 1 0 C材料。 自正式投运后 , 两 台锅炉 由于水冷壁管磨损 发生爆管多次。在小修期间对炉膛浇注料以上进 收稿 日期 2 0 1 3一 O 92 8 作者简 介 何映光 1 9 7 9一 , 男, 汉族 , 云南石屏人, 本科, 高级技师/ 高级工程师,2 0 0 1 年毕业于东北 电力学院, 研究方向为电力生产及安全。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 2 锅炉制造 第 2 4 3期 行 了大面积的检查 , 检查发现浇注料以上 1 . 5米 范 围内水冷壁磨损 比较严重 , 其 中防磨途层有脱 落情况, 尤其是延伸墙与水冷壁管夹角部位磨损 严重 , 个 别管 壁 厚 由安装 时 的 5 . 6 m m 减 薄到 4 . 4 m m 。 另外, 虽然对水冷壁进行防磨喷涂后可 有效减少水冷壁发生泄漏的机率 , 但是未从根本 上杜绝该区域爆管。部分原因是 由于该区域浇注 料施工存在缺陷, 主要原因是该区域管排整体磨 损严重 , 基本不能满足一个小修周期 , 对机组安全 稳定运行构成较大的隐患。 1 . 2 存在的问题 原来的设计是管排垂直布置, 缓冲台与管排 成 9 0 度布置, 下降物料被缓冲台阻挡缓冲后反溅 起来 , 磨损管排 , 造成管排爆管。 1 . 3 改造方案 对锅炉缓冲台处水冷壁管排进行让管结构改 造 ; 在现有耐火材料高度基础上 , 再增加 3 0 0 mm、 宽 5 0 mm的耐火材料 ; 同时将扩展水冷壁靠侧墙 侧两根管道 由 3 . 5 6 . 5更换为 q b 6 3 . 5l 1 . 3 的厚壁管道 新增耐火材 料上 3 0 0 mm , 管道 内 壁采用 5 。 倒角以平滑过渡 。 1 . 4 效果分析 磨损区域由于改造成浇注料包裹管排 , 实 际 磨损是浇注料, 从而杜绝了该区域管排的磨损。 减少物料内循环带来 的磨损爆 管机率 , 此改造项 目取得了较好 的经济效益和社会效益。 2 水冷壁 加 防磨梁 2 . 1 水冷壁加防磨梁必要性 在机组长周期运行过程 中, 通过连续两年小 修防磨防爆检查发现, 两台炉水冷壁整体都有磨 损趋势 , 个别位置磨损超过 1 mm / 年。通过让管 改造虽可避免密相区缓冲台区域水冷壁管排的磨 损 , 但是其他位置的管排将和以往一样 , 物料频繁 磨损管排, 严重影响水冷壁整体使用寿命。基本 不能满足一个小修周期 , 对机组安全稳定运行构 成较大的隐患 。 2 . 2 水冷壁加防磨梁后效果分析 对炉膛水冷壁加装防磨梁装置。该防磨梁装 置能有效减缓水冷壁管贴壁物料 的流动速度 , 相 应 的减小了贴壁物料 的冲量 , 带来 的效果就是贴 壁物料对水冷壁磨损也相应降低了, 以保证机组 安全长周期运行 。 2 . 3 让管及防磨梁改造对机组效益分析 3 0 0 MW 循环流化床锅炉机组进行让管 、 防磨 梁改造后 , 对锅炉 的主要影响是水冷壁换热面积 有所减少 , 在机组负荷相同的前提下会造成锅炉 出口及尾部烟道各级受热面人口烟温升高, 进而 造成锅炉排烟损失增大, 锅炉效率降低。 让管改造后, 锅炉排烟温度升高 2 . 7℃, 导致 锅炉效率降低 0 . 1 % , 发 电煤耗增加 0 . 4 6 k 。 单纯防磨梁改造后锅炉排烟温度升高 3 . 8 8 c c, 导致 锅炉效率降低 0 . 1 3 % , 发电煤耗增加 0 . 6 6 g / k Wh 。 3 二、 三号外置床中过 I I吊挂管改造 3 . 1 改造设备基本情况 中温过热器 I I 位于外置换热器中, 水平布置 , 共有 1 个管组, 蛇形管的横向排数为 2 8排 , 其中 8 排横 向节距为 1 2 2 m m, 其余 2 0排横 向节距为 9 8 m m, 每排管子由5 根管子绕成, 管子直径 1 / 3 . 5 m m, 根据管子壁温, 冷段采用 1 2 C r l M o V G 材料 , 热段采用 S A 2 1 3一T 9 1材料。在连续两次小 修中均发现左二 、 右二外置床 内部 吊挂管部位有 严重磨损现象发生, 中温过热器 二 吊挂管规格 分为 3 . 76 . 6和 4 . 5 x 8 . 6两种 , 吊挂 管 1 8 0 。 管头部位与管排磨损深度达 2~ 3 m m左右 由于管排狭窄无法测量只能 目测 , 严重影响机 组的安全稳定运行。 3 . 2 改造必要性 在对外置床内部 的防磨防爆检查情况分析 , 磨损严重部位主要集中在左一和右一外置床内部 中温过热器 I I 的吊挂管 和管排之间, 最深磨损量 在 3 mm以上 , 以超过管子壁厚的一半 , 属于严重 超标管。中过二吊挂管设计不合理, 运行一段时 间后吊挂管与支撑套管 、 中过二管排分别 出现磨 损 , 2年后磨损达 3~4 m m。中过二 吊挂管设 计 壁厚 6 . 6 , 全部为 T 9 1材质 , 施 工难度大 , 热处 理 要求严格, 耗时长, 再加上外置床设计不合理, 没 有检修空间, 故发现缺陷或发生爆管后处理时间 极长 , 且危险性大。中温过热器 I I 的吊挂管原设 计为 1 8 0 。 弯加在两个管排之间 , 这主要是为了保 证 吊挂管的上下膨胀量 , 但 由于原设计未考虑外 置床内部的振动 , 未在此处增加 固定装置 , 另外施 工时未按设计 间隙安装 , 造成 了吊挂管与管排相 互磨擦 , 造成长期磨损。 3 . 3 外置床改造方案 中温过热器 I I 共2 8 排管, 准备对 1 、 2 号锅炉 2 、 3 号外置床内部的中温过热器 I I 吊挂管进行改 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 1 期 何映光 3 0 0 MW循环流化床锅炉技术改造分析 2 3 造并对磨损严重的管排进行更换, 将中过二原吊 挂管在出入口联箱处打堵, 同时将原吊挂装置改 造为 1 C r 2 0 N i l 4 S i 2材质 圆钢悬 吊, 同时对管排间 固定装置重新进行施工。对更换的磨损管及管排 焊 口进行对 接 对 口间隙 2 . 5 m m, 错 边不超过壁 厚的 1 / 1 0, 即 0 . 5 5 mm, 折 口不超过 1 mm。对 口焊接 , 按焊接工艺细则卡进行 , 手工氩弧焊 , 焊 丝 2 . 5 T 9 1 ;焊缝 1 0 0 % X光检验 ; 焊接后所有 焊 口按热处理工艺进行焊后热处理。 3 . 4 效果分析 从之前爆管检修周期来分析 , 改造前如果 出 现外置床爆管事故并进行检修, 将迫使锅炉至少 停运 1 5天以上 , 如每年两 台炉平均 出现一次 , 将 少发电 1 0 8 0 0万度 , 按每度 电的利润为 0 . 0 3分 , 每年将损失最少收人 3 2 4万元 未计算更换爆管 及人工费用 。改造 至今再无发生外 置床爆管事 件 , 取得明显经济效益 。 4 水冷壁延伸墙改造 4 . 1 改造设备基本情况 为控制锅炉炉膛 出 口的烟气温度 , 降低炉膛 高度在锅炉炉膛内部布置有 3 6屏水冷壁延伸墙 , 分别布置在炉膛四周 前后墙水冷壁各布置 l 2屏 水冷壁延伸墙 , 左右侧墙水冷壁各布置 6屏水冷 壁延伸墙, 同时在左右侧水冷壁延伸墙上下集箱 预留有 8屏延伸墙 的扩展管座 。 4 . 2 水冷壁延伸墙改造必要性 锅炉设计燃用小龙 潭煤 , 现因煤 种变化 大掺 烧大量劣质煤种, 烟气量远远大于设计值, 造成炉 膛 出 口烟气温度高达 8 5 0℃ , 尾部省煤器传热温 差大使高温省煤器出口水温达到3 6 0℃处于饱和 状态, 容易造成锅炉水冷壁过热爆管, 加快水冷壁 的结垢率, 为保证锅炉的安全运行 , 保证高温省煤 器出 口合适的水温 目前只有采用降低锅炉给水温 度。长期的低给水温度和高排烟温度运行对锅炉 的经济性影响较大 。 在额定运行工况下排烟温度长期高于 1 4 6℃, 单侧最高排烟温度可达 1 8 0℃, 为保证锅炉运行 安全给水温度长期控制在 2 7 0 。严重降低 了锅 炉效率, 2 0 0 9年因锅炉水冷壁顶棚管过热爆管造 成锅炉停运 3次。 4 . 3 改造方案 改造主要是对两台锅炉的水冷壁延伸墙进行 技术改造 , 充分利用锅炉水冷壁延伸墙上下集箱 预留的管座, 在左水冷壁前部安装 2 屏水冷壁, 左 侧水冷壁后部安装 2屏水冷壁, 右水冷壁前部安 装 2屏水冷壁 , 左侧水冷壁后部安装 2屏水冷壁 , 水冷壁延伸墙间距 8 7 0 mi l l , 延伸墙上部及下部弯 头按照图纸用耐磨耐火浇注料做成防磨弯头, 技 术改造后左右侧水冷壁延伸墙总量变为 2 0屏 , 炉 膛内部延伸墙数量变为 4 4屏 , 应能满足运行中锅 炉高温省煤器出 口水温低于饱和温度 以及排烟温 度接近设计值的要求。 4 . 4 经济效益分析 通过改造, 满足锅炉掺烧劣质煤时的运行要 求, 提高炉膛内部受热面的吸热量降低炉膛出口 烟气温度, 减小省煤器温升保证高温省煤器出口 水温未达到饱和状态 , 同时降低了锅炉排烟温度 提高锅炉热效率 , 减少 因水冷壁过热造成 的水冷 壁爆管提高锅炉运行的经济性和可靠性。改造后 排烟温度降低 5℃ , 提高锅炉效率 0 . 2 6 %。对应煤 耗将降低 0 . 8/ k Wh 。按年发 电量 1 8亿千瓦时 计算两台锅炉可节约标准煤 1 5 3 0吨, 约合资金 6 o 万左右。而对环保的影响就无法用经济衡量。 5 结束语 随着时间的推移 , 流化 床锅炉暴露的问题很 多 , 技术改造项 目也逐渐增多 , 也有改造失败的教 训 , 例如 一次风机改用小 叶轮没 能达 到节能效 果 、 引风机变频改造导致叶轮振动大叶轮频繁撕 裂而最终改造失败 , 经济损失 巨大 。因而 目前改 造必须运用各种数据 , 从安全 、 技术 、 财务 、 经济等 方面分析工程项 目的可行性和存在问题, 使改造 真正达到环保 、 经济 、 安全 、 节能的效果。 参考文献 [ 1 ] 孙献斌. 国产 3 0 0 MW 循环流化床锅炉的设计研究 [ J ] . 热力发电. 2 0 0 1 , 3 0 6 .2 6 . [ 2 ] 何映光. 降低 3 0 0 M W 循环流化床锅炉排烟温度的 方法探讨 [ J ] . 电力安全技术. 2 0 1 1 , 1 3 9 .81 0 . [ 3 ] 何映光. 3 0 0 MW循环流化床锅结焦分析[ J ] . 黑龙 江电力. 2 0 0 9 , 3 1 4 .3 0 l一 3 0 3 . [ 4 ] 何映光. 3 0 0 MW循环流化床锅炉配风优化[ J ] . 热 力发电. 2 0 1 1 , 4 0 9 . 6 2 6 4 . [ 5 ] 杨敏媛. 火电厂动力设备 [ M] .北京 中国水利 电 力 出版社 , 1 9 9 6 . [ 6 ] 党黎军编著.循环流化床锅炉启动调试与安全运 行[ M] .北京 中国电力出版社, 2 0 0 2 . [ 7 ] 林万超. 火电厂热系统节能理论[ M] . 西安 西安交 通大学 出版社 , 1 9 9 4 . 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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