350MW超临界直流锅炉结焦原因分析与改进.pdf

返回 相似 举报
350MW超临界直流锅炉结焦原因分析与改进.pdf_第1页
第1页 / 共3页
亲,该文档总共3页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
第 1期 2 0 1 6年 1 月 锅炉制造 BOI L ER MANUF ACTURI NG No . 1 J a n . 2 01 6 3 5 0 MW 超 临界直流锅炉结焦原 因分析 与改进 袁德权 , 吴景兴 , 冷 杰 1 . 华电电力科学研 究院东北分院, 辽宁 沈阳 1 1 0 0 8 9 ; 2 . 东北电力科学研究院有限公司, 辽宁 沈阳 1 1 0 0 0 6 摘 要 针对超临界直流锅炉水冷壁严重结焦 、 机组不能维持额定负荷连续运行的问题, 通过优化燃烧控制策 略, 结焦问题得到有效缓解, 机组能够满负荷连续稳定运行, 机组运行安全性和经济性提高。 关键词 直流锅炉; 结焦 ; 燃烧; 经济性 中图分 类号 T K 2 2 3 文献标识码 A 文章编号 C N 2 31 2 4 9 2 0 1 6 O 1 0 0 0 7 0 3 Re a s o n a na l y s i s a n d i mp r o v e me n t o f t h e 3 5 0 M W s u p e r c r i t i c a l o n c e t hr o ug h b o i l e r s l a g g i n g Y u a n De q u a n , Wu J i n g x i n g , L e n g此 1 . H u a d i a n E l e c t ri c P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e o f N o r t h e a s t B r a n c h . , S h e n y a n g 1 1 0 0 8 9 , C h i n a ; 2 . N o r t h e a s t E l e c t r i c P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e C o . , L t d . , S h e n y a n g 1 1 0 0 0 6 , C h i n a Abs t r a c t S u p e r c r i t i c a l o n c et h r o u g h b o i l e r wa t e r wa l l s e r i o u s s l a g g i ng,t h e un i t c a n n o t ma i n t a i n l o a d r a t e d f o r c o n t i n u o u s o pe r a t i o n i n,t h e s l a g g i n g p r o b l e m a r e e f f e c t i v e l y a l l e v i a t e d b y o pt i mi z i n g c o mb u s t i o n c o n t r o l s t r a t e g y,t h e u ni t c a n f u l l l o a d c o n t i n u o u s s t a b l e o p e r a t i o n,i mp r o v e t h e s e c u rit y a n d e c o n o my o f un i t o p e r a t i o n . Ke y wo r d s o n c et h r o u g h b o i l e r ; s l a g g i n g; c o mb us t i o n; e c o n o my 0 引 言 燃煤 电厂炉 内结 焦是 一 个 极 其 复 杂 的物 理化学变化过程 , 也是含灰气流流动和传热 传质 过程 。据有 关 文献 资 料 对 电站 锅 炉结 焦 进行的分析调查 , 影响燃煤锅炉结焦主要 因 素 有 4个 方 面 煤 质 特 性 、 锅 炉 设 计 特 性 参 数 、 炉内空气动力场特性和运行控制与管理。 结 焦一般 是 以上 几 种 因 素 综 合 作 用 的结 果 , 其 中 以煤 质 特 性 影 响 最 大 , 然 后 是 锅 炉 特 性 参数 和炉 内空 气 动力 场 , 当 然 运 行 管 理 方 面 的原 因也不 可忽 视 。 内蒙古某电厂1 台3 5 0 M W超临界直流锅炉在 1 6 8小时试运期间, 锅炉燃烧器区域水冷壁区域发生 严重结焦, 焦块无法通过干排渣机有效排出, 不但影 响受热面传热, 影响锅炉效率, 同时所结焦块坠落时 还可能导致炉膛灭火、 爆燃等事故, 甚至会破坏水冷 壁或捞渣机 , 机组安全I生 无法保证, 更谈不上经济稳 定运行 , 因此解决锅炉严重结焦问题, 保证机组安 全、 稳定运行成为电厂的当务之急。 1 设备概况 锅炉为超临界参数、 变压运行直流锅炉, 一次 中间再热 、 单炉膛平衡通风、 紧身封闭 、 固态排渣 、 全钢构架 、 全悬 吊结构 。采用三分仓 回转式空气 预热器 , 竹型布置。设计煤种为霍林河褐煤。过 热蒸汽温度主要采用煤水比调节, 并设两级喷水 减温器, 采用尾部烟气调节挡板实现再热蒸汽温 度的调节。锅炉部分设计参数见表 1 , 设计煤质 分析见表 2 。 收稿 日期 2 0 1 5一l 1 1 5 作者简介 袁德权 1 9 8 0 一 , 男, 高级工程师, 主要从事电站锅炉技术监督、 性能试验及燃烧优化等工作。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 锅炉制造 第 2 5 5期 表 1 锅 炉部分设计 参数 B R L 系统采用四角切圆直流燃烧方式, 单台锅炉配 6台 MP S 2 0 0 H P一 1 I 型磨煤机, 额定负荷下 5台磨煤 机运行 , 1台备用。采用布置于磨出口静态分离器调 节煤粉细度 , 设计煤粉细度 R 蚰 为3 5 %。干燥介质采 用热风, 冷风调节磨出口温度。每台磨煤机对应一 层燃烧器 , 共 4个喷 口, 共布置六层一次风喷 口, 设 计燃烧器最大可上下摆动3 o 。 。 表 2 锅炉设计煤质分析 2 存在 的问题 从 1 6 8小时试运开始 , 锅炉就一直存 在严 重 的结焦问题 , 在 9 0 %额定负荷下 , 当 3 、 4层炉膛 吹灰器投运时, 位于第四层燃烧器至燃尽风喷口 区间水冷壁存在大量焦块 , 且结焦量较大 , 所结焦 块质地极其粘稠 , 体积庞大 , 通过炉底挤压装置不 能彻底碾碎 , 无法顺利通过干式捞渣机上部栅格 , 因此被迫采用人工清渣 , 工作强度极大, 由于锅炉 严重结焦 , 严重影响机组正常带负荷能力 , 更重要 的是影响机组安全 、 稳定 、 经济运行。 3 燃烧调整 在现有设备条件下 , 燃烧调整试验重点关注 一 次风速均匀性 、 一次风率大小、 煤粉细度大小 、 二次风配风方式 、 运行氧量 、 燃尽风率及控制炉底 漏风等, 解决或缓解锅炉严重结焦问题 , 保证机组 能够维持额定负荷长期稳定运行。 3 . 1 改善一次风均匀性 通过实测一次风管道风速得知 , 6层一次风 速偏差调平前普遍偏大 , 最高 C磨一次风速偏差 达到 2 0 %以上 , 最低也在 1 3 %左右。通过调节一 次风管道上装设 的可调缩孔 , 4根一次风管道风 量分配均匀性得到明显改善 , 调平后一次风速偏 差基本在 5 %左右 , 具体见表 3 。 表3 调平前后一次风速情况 3 . 2 控制合理煤粉细度 对于褐煤锅炉而言, 合理的煤粉细度有助于缓 解锅炉结焦问题。从表 4看到, 调整前实际煤粉细 度 R 在 2 9 % 一3 5 %, 分离器挡 板开度在 4 2 % 一 4 5 %, 调整后煤粉细度 R 蚰 在 3 0 % 一4 5 %, 煤粉均匀 性亦有所改善。煤粉细度变大后 , 灰渣可燃物含量 均在 1 . 0 %以下, 煤粉燃尽度较好 , 不影响锅炉效率 的前提下同时降低了制粉系统电耗。 表 4调整前后煤粉细度大小 3 . 3改善一、 二风配比 由于干燥 出力不足, 为了达到带相 同负荷需 要的磨煤机出力 , 被迫需要提高一次风量 , 致使一 次风速严重偏高 , 一次风率偏大 , 二次风率偏小 , 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 1 期 袁德权, 等 3 5 0 MW超临界直流锅炉结焦原因分析与改进 9 二次风 刚性 不足。在保 证磨煤机 出 口温度 的同 时, 调粗煤粉细度 , 降低 了一次风量 , 二次风量得 到提高 , 一 、 二风配 比区域合理 , 使得结焦状况有 所减轻。 3 . 4降低炉底漏风量 锅炉设计为干式捞渣机 , 由于严重结焦 , 采用 人工清渣方式大大增加 了炉底漏风量 , 使得火焰 中心上移 , 加剧锅炉发生结焦 。通过控制干式捞 渣机两侧风门, 尽量降低I临时清渣 口漏风量 , 一定 程度上有利于缓解锅炉结焦 。 次风量过大 , 二次风量就会相应减少 , 二次风刚性 就会减 弱 , 一、 二次 风比例严重失衡 , . 容易导致水 冷壁结焦。 4 . 5炉底严重漏风 当结焦量较大时 , 为了清理渣块 , 不得不打开 干排渣机清渣 口人工清理焦渣 , 这样将导致大量 冷风从清渣 口进入炉膛 , 锅炉无组织漏风增大 , 二 次风量减少, 除了造成排烟温度升高, 同时火焰中 心也将上移 , 上层燃烧器区域热负荷升高 , 也将加 剧锅炉发生严重结焦。 4 原因分析 5 结 论 针对当前存在的结焦问题, 通过试验得出可 靠基础数据 , 主要原因有以下几个方面 4 . 1 煤质因素 机组从整套启动开始至 1 6 8小时试运结束 , 均采用汽运煤 , 煤源较杂, 煤 质差异性较 大 , 低位 发热量在 2 8 0 0 3 0 0 0 k c a l / k g , 机组正常投入运 行后 , 原煤均为附近煤矿 由输煤皮带直接运至锅 炉, 煤质基本能够保持稳定, 热值也有所提高, 低 位发热量在 3 2 0 0~3 4 0 0 k c a l / k g , 煤质 因素是导 致锅炉结焦 的重要原 因。 4 . 2一次风配风不均 实际磨煤机出口一次风管道风速偏差较大, 同层一次风速偏差最高达 2 0 %以上 , 一次风速不 均直接造成炉内空气动力场组织混乱 , 从而导致 切 圆严重偏斜 , 从而发生严重结焦 。 4 . 3煤粉细度不合理 磨煤机实际煤粉细度 R ∞ 基本在 3 0 % ~ 3 5 % 左右 , 煤粉偏细 , 导致着火提前 , 燃烧器 区域热负 荷骤增 , 容易发生结焦。将煤粉细度适当调粗后 , 结焦状况有所减轻。 4 . 4一次风量偏大 实际一次风量严重偏高 , 额定负荷下实际热 一 次风温约 3 2 0 ℃ , 比额定负荷下设计值 3 6 5 %低 了约 4 5 ℃ , 由于热一次 风温偏低 , 导致 在相 同给 煤量下 , 为了保证磨煤机 出 口温度 实 际为 5 5 6 0 ℃ , 实际运行 中不得不提高一次风量 , 由于一 对于设计煤种为霍林河褐煤的超临界直流锅 炉, 通过优化燃烧等综合试验手段, 从改善一次风 速均匀性 , 控制合理煤粉细度 , 优化一 、 二次风配 比, 二次风配风方式及控制炉底漏风等措施 , 结焦 状况得到有效缓解 , 焦块基本都能顺利排出, 减少 了炉底漏风量, 机组能够带满负荷连续稳定运行 , 有效改善 了机组安全性和经济性。 当前煤质条件对锅炉结焦影响很大, 电厂应 严格控制入厂煤种质量 , 当煤质无法达到或接近 设计煤质时 , 应采用试烧手段 , 摸清该锅炉对煤种 的适应范围, 有选择 的控制人炉煤质。同时在煤 源基本确定的条件下 , 对某一类或某些常用煤种 , 结合本厂设备实际情况 , 制定相应 的管理措施或 规定 , 必要时对锅 炉开展全面的煤种混烧方面的 燃烧调整试验 , 如优化一次风量 、 煤粉细度、 过量 空气系数 、 燃尽风量 、 二次风配风方式 , 炉底漏风 及吹灰器投运周期等手段 , 探索实际煤种运行工 况下合理的运行和管理方式, 为保证机组整体安 全经济运行保驾护航 , 同时达到 国家最新环保指 标要求, 实现机组安全、 经济、 环保。 参考文献 [ 1 ] 容銮恩, 袁镇福, 刘志敏, 等. 电站锅炉原理[ M] . 北 京 中国电力 出版社 , 1 9 9 7 . [ 2 ] 黄新元. 电站锅炉运行与燃烧调整 [ M] . 北京 中国 电力 出版社 , 2 0 0 3 . 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420