350MW超临界直流锅炉现场试验研究.pdf

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第 3期 2 0 1 0年 5月 锅炉制造 BOI LER MANUF ACTURI NG No . 3 Ma v . 2 0 1 0 文章编 号 C N 2 31 2 4 9 2 0 1 0 0 30 0 0 5 0 3 3 5 0 M W 超 临界直流锅炉现场试验研究 孙 浩 , 陈 琪 哈 尔滨锅炉厂有限责任公司, 黑龙江 哈 尔滨 1 5 0 0 4 6 摘要 对哈锅首台3 5 0 M W超临界直流锅炉进行了现场试验分析, 从锅炉启动过程以及各负荷阶段的壁温 等几个方面 , 验证了锅炉运行的安全稳定性。 关键词 3 5 0 MW超临界; 壁温; 启动给水流量; 贮水箱最大疏水量 中图分类号 T K 2 2 3 文献标识码 A 3 5 0 M W S u p e r Cr i t i c a l On c e Th r o u g h Bo i l e r Te s t Re s e a r c h S u n H a o , C h e n Q i H a r b i n B o i l e r C o . L t d . , H a r b i n 1 5 0 0 4 6 , C h i n a Abs t r a c t Th i s p a p e r i n t r o d u c e s t h e t e s t o n s i t e o f t h e f i r s t 3 5 0MW s u pe r c r i t i c a l o nc e t h r o u g h b o i l e r ma d e b y HBC, i n c l u d i n g t he bo i l e r s t a r t u p p r o c e s s a nd t u b e t e mp e r a t u r e i n d i f f e r e n t l o a d s e t c, v a l - i d a t i n g t h e o p e r a t i o n d e p e nd a bi l i t y o f t h i s b o i l e r . Ke y wo r ds 3 5 0MW s up e r c r i t i c a l b o i l e r ; t u b e t e mp e r a t u r e; s t a rti n g f e e d wa t e r flo w ; s t o r a g e v e s s e l ma x i mum d r a i n flo w 1 设备概况 华能瑞金发 电有限公 司的 2台 3 5 0 MW 锅炉 是哈尔滨锅炉厂有限责任公司 自主开发设计 、 制 造的国内首台超 临界 3 5 0 M W 锅炉。锅炉炉型是 H G一1 1 0 0 / 2 5 . 4一 P M1型, 为一次 中间再热 、 超临 界压力变压运行直流锅炉 , 单炉膛 、 平衡通风 、 固 态排渣 、 全钢架 、 全悬 吊结构 、 盯型布置 , 采用不带 再循环泵的大气扩容式启动系统。锅炉岛为露天 布置。设计煤种为贫煤。采用 中速磨正压直吹式 制粉系统 , 每台炉配 5台 MP S 2 0 0辊盘式 中速磨 煤机 , 在 B MC R工况下 , 4运 1 备 , R 9 01 1 % 。锅 炉采用前后墙对 冲燃烧方式 , 共布置 5层燃烧器 前 3后 2 , 每层布置 4只, 共 2 0只低 N O 轴 向 旋流燃烧器 。锅炉以最大连续出力工况 B MC R 为设计参数 。在任何 4磨煤机运行时, 锅炉能带 B MC R负荷 瑞金 电厂 1 号机组于 2 0 0 8年 1 2月 1 5日 1 1 时 5 8分顺利通过 1 6 8小时试运。整体看来 , 机组 运行稳定 , 状态 良好 , 各项指标基本达到设计值 。 2 锅 炉试验项 目 2 . 1 壁温测量及壁温 曲线 利用 已安装的壁 温测点 , 从锅炉启动点火开 始每 隔 1 0分钟直 到干态 , 并在多个 负荷 3 0 %、 5 0 % 、 7 5 %及 1 0 0 %B MC R 下记 录螺旋水 冷壁 出 口、 垂直水冷壁 出口、 屏式过热器 、 末级过热器 、 末 级再热器壁温 。选取几个代表点做出启动过程壁 温变化曲线 包括分离器 出 口温度 、 压力 和燃料 量随时间变化 。 壁温代表点如下 . 螺旋水冷壁出口 左侧墙 6 1管 、 右侧墙 2 2 9 管 、 前墙 1 0 3管 、 后墙 2 5 3管 ; 垂直水冷壁出 口 左墙 1 9 9管 、 前墙 2 6 5管 、 右墙 1 2 2管 、 后墙 3 8 收稿 日期 2 0 0 91 1 2 4 作者简介 孙浩 1 9 7 9一 , 男, 2 0 01 年 毕业于江 苏理工大 学热能工程专业 , 工程师 , 从事 电站锅炉新技术研究及性能调 试工作 。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 6 锅炉制造 总第 2 2 1 期 管 ; 屏式过热器 2 1 屏 1 1 号管 ; 末级过热器 l 7屏 9号管 ; 末级再热器 5 5屏 7号管。 目的 了解启动过程壁温变化情况和不同负 荷下壁温情况。 2 . 2 最小给水流量的确定及贮水箱最大疏水量 测量 从锅炉启动点火开始直到锅炉转入干态运行 过程中, 记录给水流量与贮水箱疏水流量的变化。 在启动初期一层等离子燃烧器投运 锅炉初始热 输入量 时 , 在保证锅炉安全运行 水冷壁及过热 器 、 再热器不超温 的前提下 , 通过试验确定锅炉 的最小给水流量 , 对设计计算 的最小 2 5 %B MC R 给水流量进行验证及修正。 2 . 3 满负荷锅炉效率 记 录 D C S运行数据 , 锅炉各段烟气温度 , 测 量 O 、 C O、 N O 排量 、 飞灰、 炉渣可燃物含量 , 并 计算锅炉效率。 3 试验结果及分析’ 3 . 1 水冷壁 壁温 在所有负荷下 , 螺旋水冷壁出 口壁温皆小 于 4 0 0℃, 且各面墙分布均匀 , 随着负荷降低壁温降 低。到机组 并 网前 , 螺旋 水冷 壁 出 口壁 温都在 2 8 0℃ 以下 。 垂直水冷壁壁温随负荷变化规律见 图 1~图 4所示 4 5 0 4 o o 3 5 0 赠 3 0 0 2 5 0 2 0 0 赠 剖 0 4 0 8 0 1 2 0 1 6 0 2 O 0 2 4 0 35 3 M W 3 OO M W 系列3 * -l 92 M W l 3 3 M W 一 并 网 定速 管号 图 1 前墙垂直水冷壁壁温分布 曲线 图 2 后墙垂直水冷壁壁温 曲线 赠 剖 j - . ‘ . L . 。 。 ■ 一一 入 ⋯ 一⋯一1一一一 图 3 左 墙垂直水冷壁壁温 曲线 管号 图4 右 墙垂直水冷壁壁温 曲线 从上面图 1 、 图 2 、 图 3和图 4可以看出 在所 有负荷下, 垂直水冷壁出口壁温皆小于 4 3 0 c I , 且 随着负荷降低壁温降低。总的看来右侧墙壁温偏 高, 部分区域壁温在4 0 0℃ ~ 4 3 5℃, 说明炉内配风 不均匀, 火焰有些偏斜 , 右侧偏炉前。在 1 3 3 M W 湿 干态转换区域壁温波动较大, 特别是前墙左侧高, 左侧墙前面高 , 即反映在 1号角区域壁温高。 总的看来, 从启动到满负荷, 螺旋水冷壁壁温在 4 0 0℃以下, 垂直水冷壁壁温基本在4 3 0 o E以下。 3 . 2 过热器、 再热器壁温 屏过、 末级过热器和再热器壁温随负荷变化 规律见图 5一图 8所示。 从图 7和图 8可以看出 在不 同负荷下 , 炉膛 出口两侧壁温偏差不大 , 屏 出口壁温低于 5 4 0 o C, 末级过热器出口壁温低于 5 6 5℃ , 高温再热器 出 口壁温低 于 5 9 1 o I , 和相应的报警温度 5 8 5℃、 6 0 0℃和 6 2 0℃都有较大的余量。 赠 图 5 屏 式过热器 屏各管壁温分布 曲线 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3期 孙浩, 等 3 5 0 MW超临界直流锅炉现场试验研究 7 管号 图 6 屏 式过热器 2 1 屏各管 壁温分布 曲线 6 5 0 6 o o 5 5 0 5 0 0 赠 4 5 0 4 0 0 3 5 0 3 0 0 2 5 0 图 7 末级过热器 1 6管壁温分布 曲线 图 8高温再 热器 各屏榴 管壁温分布 曲线 从 图5和图 6可 以看出 屏式过热器的 同屏 相邻管温度偏差也较小 , 在 3 5 3 MW 时 , 最高与最 低壁温差在 3 4℃以下 。 3 . 3关于启动给水流量 本台锅炉设计最小启动给水流量为 3 0 %B M. C R, 即 3 3 0 t / h 。在 吹管期间 , 由于消耗水量大 , 制水供不上 , 曾在给水量为 2 8 0 t / h 相当于 2 5 . 4 %B MC R时的流量 情况下进行多次启动 , 锅炉 运行状况 良好 , 各处管壁没有超温现象 。 还可以看出 当主汽温度达到 3 7 0 c c 左右时, 主汽压力为 5 MP a时 , 垂直水冷壁壁 温都 在 2 5 0 ℃以下 , 屏过、 末级过热器 、 高温再热器壁温也低 于 4 1 0℃ 。 在这一阶段 , 燃料量 由启动时的 1 5 t / h增加 到 1 8 . 7 5 t / h , 只投一层等离子煤粉燃烧器。 在 以后的启动中基本上还是采用 3 3 0 t / h的 给水流量以保证安全 。 3 . 4 贮水箱最大疏水量 锅炉启动时基本上还是采用 3 3 0 t / h的给水 流量 , 由于锅炉没有启动循环泵 , 所以 , 在锅炉启 动初期 , 这些流量必须经疏水管道排到地沟或冷 凝器 。 当给水 流 量 为 3 6 5 t / h , 贮 水 箱 压 力 只 有 0 . 1 2 7 MP a 时 , 疏水管路阀门只开一路 , 且阀门开 度只有 5 4 % , 疏水量即为 3 6 5 t / h 。锅炉点火时投 入燃料量为 1 3 . 5 3 t / h , 给水量为 3 2 2 . 6 5 t / h , 贮水 箱压力为 0 . 1 4 MP a , 疏水阀开度仅为 5 0 . 8 4 % , 随 着燃烧 加强疏 水 阀开度有所增 加到 6 0 %左 右。 当贮水箱压力达到 0 . 6 MP a左右 , 分离器 出口温 度为 1 0 0℃左右时发生汽水膨胀 , 此时疏水阀开 度瞬时约增大 到 7 0 %。随后疏水 阀开度逐 渐减 小到 1 0 %以下 , 到并网后疏水阀关闭。 由此可以看 出 目前设计的两路疏水管道 , 在 锅炉冷态启动时只用一路 即可 , 且 阀门开度最大 也只用到 7 5 %左右。所以, 以后设计可以考虑采 用一路疏水 , 或者还采用两路疏水 , 可以减小管道 直径和阀门 口径 。 3 . 5 满负荷锅炉运行状况 在 1 6 8 h试运期 间, 为了保证安全 , 锅炉出 口 参数控制较低 , 即过热器压力在 2 4 MP a , 主汽温 度和再热汽温 在 5 6 5 c c左右。给水流量相 对较 高, 达到 1 0 7 0 t / h 。 由于运行时一次风速较高 , 风温低 , 且掺有部 分郑煤 V d a f 1 7 % , 所 以飞灰 可燃物 电厂在 线取样分析 较高 , 在 2 3 % , 大渣可燃物在 1~ 2 %。又 因排烟温度较高 , 锅炉效率估算要低于保 证值。 省煤器进 口到过热器 出口的阻力小于设计值 3 . 4 7 M _P a , 再热器阻力也小于设计值 0 . 1 9 MP a 。 4 结 论 从启动到满负荷 , 螺旋水冷壁壁温在 4 0 0℃ 以下 , 垂直水冷壁壁温基本在 4 3 0℃以下。屏式 过热器 、 末级过热器以及 高温再热器 出口壁温与 各 自的报警温度均有较大余量 , 同屏相邻 管温度 偏差也较小。 目前设计的疏水管道 , 在锅炉冷态启 动时可 以满足疏水要求。 锅炉最小启动给水流量在 2 5 %B MC R以上 , 锅炉运行是安全可靠的。 总体看来锅炉运行性能 良好 , 负荷稳定 , 基本 上达到了设计指标。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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