1000MW机组锅炉建设过程管理分析.pdf

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书书书 第 3 0卷 第 9期华电技术V o l . 3 0 N o . 9 2 0 0 8年 9月H u a d i a nT e c h n o l o g yS e p . 2 0 0 8 一线动态 1 0 0 0 M W机组锅炉建设过程管理分析 A n a l y s i s o f p r o c e s s m a n a g e m e n t i nt h e 1 0 0 0 M W u n i t b o i l e r b u i l d i n g 井绪成 J I N GX u  c h e n g ( 华电芜湖发电有限公司, 安徽 芜湖 2 4 1 3 0 0 ) ( H u a d i a nWu h uP o w e r G e n e r a t i o nC o r p o r a t i o nL i m i t e d ,Wu h u2 4 1 3 0 0 ,C h i n a ) 摘 要 根据华电国际邹县发电厂 1 0 0 0 M W机组锅炉建设的实际情况, 在工程建设过程中, 对锅炉设备选用 以及锅炉受热部件制造中的生产管理进行了论述。强调了应加强过程管理以防止锅炉爆管, 强化了施工组 织组织协调和管理方面的工作, 进行了现场调试和运行管理, 对安装调试中出现的问题进行了处理。 关键词 1 0 0 0 M W机组; 超超临界锅炉;建设过程; 安装调试;组织管理 中图分类号 C9 3 9 T K2 2 文献标志码 B 文章编号 1 6 7 4- 1 9 5 1 ( 2 0 0 8 ) 0 9- 0 0 4 6- 0 3 A b s t r a c t A c c o r d i n gt ot h eb o i l e r b u i l d i n gp r o c e s s Z o u x i a nP o w e r P l a n t o f H u a d i a nI n t e r n a t i o n a l C o r p o r a t i o nL i m i t  e d ,t h ep r o d u c t i o nm a n a g e m e n t a b o u t b o i l e r e q u i p m e n t s e l e c t i o na n db o i l e r h e a t i n g p a r t s m a k i n g w a s e x p o u n d e d .I t w a s e m p h a s i z e dt h a t m u s t s t r e n g t h e np r o c e s s m a n a g e m e n t t o p r e v e n t b o i l e r t u b e c r a c k i n g .T h e c o n s t r u c t i o no r g a n i z a  t i o n ,c o o r d i n a t i o na n dm a n a g e m e n t w e r e s t r e n g t h e n e d ,t h e f i e l dc o m m i s s i o na n do p e r a t i o nw e r e m a n a g e d ,t h e p r o b  l e m s o c c u r r e di ne r e c t i o na n dc o m m i s s i o nw e r eh a n d l e d . K e yw o r d s 1 0 0 0 M W u n i t ;u l t r a  s u p e r c r i t i c a l b o i l e r ;b u i l d i n g p r o c e s s ;e r e c t i o na n dc o m m i s s i o n ;o r g a n i z a t i o na n d m a n a g e m e n t 收稿日期 2 0 0 8- 0 2- 0 3 0 引言 华电国际邹县发电厂( 以下简称邹县电厂) 四 期 2台 1 0 0 0 M W扩建工程的建设经过设计、 制造、 安装、 调试、 运行等各个环节和各个参建单位密切配 合和协作, 取得了良好的效果。在特殊的背景和模 式下, 无论是设计单位、 制造厂、 安装单位和调试单 位, 思想认识要高度统一, 派遣最强的力量, 集中最 优势的资源来建设邹县电厂。 在电厂的主要设备中, 三大主机的性能及选型 对电厂能否安全稳定运行有着至关重要的影响和作 用, 下面就邹县四期锅炉的选型、 制造、 施工组织和 安装、 调试等方面情况作一些介绍。 1 设备选用情况 邹县电厂四期工程锅炉选用东方锅炉( 集团) 有限公司引进日本 B H K技术生产的超超临界锅炉。 邹县电厂一期 4 3 3 5 M W 机组锅炉就是东方锅炉 ( 集团) 有限公司自主设计的, 自 1 9 8 5年 1 2月投运 以来一直运行良好, 东方锅炉( 集团) 有限公司在三 期 2台 6 0 0M W 锅炉中也参与了与邹县电厂的合 作。长期紧密的合作关系, 为邹县电厂四期 1 0 0 0 M W锅炉的顺利合作打好了良好的基础。 邹县电厂 1 0 0 0 M W 锅炉采用的是单炉膛本生 直流炉, 其下炉膛采用带内螺纹的螺旋管圈水冷壁, 上部采用垂直水冷壁, 中间用过渡段水冷壁连接。 尾部竖井采用双烟道结构, 再热器汽温用挡板调节。 燃烧器采用前后墙水平布置, 分 3层前后墙各布置 燃烧器 2 4台, 采用了带循环泵的内置式启动系统。 高温过热器、 屏式过热器、 高温再热器 3个高温级部 件的炉内外 3圈采用 H R 3 C不锈钢管材, 其余都是 s u p e r 3 0 4材料,主汽管道采用 P 9 2材料, 再热器出 口管道采用 P 9 1材料。 B H K的设计成功体现在细节上( 比如绕焊) , 在 所有膜式壁的扁钢终止处, 其扁钢与管子的直角焊 缝都要求绕焊为圆角, 有效地解决了焊缝尖角处应 2 华电技术第 3 0卷 力集中的问题, 防止运行中焊缝被拉裂而引起泄漏。 它在计算流量分配、 控制汽温偏差方面非常精准, 运 行后屏间偏差和屏内汽温偏差非常小。锅炉水压试 验前安装焊口共计 4 9 3 0 3个, 与同类型机组相比, 在安装方面具有较大优势。 2 制造组织管理 邹县电厂四期 1 0 0 0 M W 机组锅炉的屏式过热 器、 高温过热器、 高温再热器 3个高温级部件由日本 B H K公司生产, 过渡段水冷壁也由日本 B H K公司 生产。低温过热器、 低温再热器和省煤器部件由东 锅和 H B K的合资公司 B H D B公司生产, 其余水冷 壁、 包墙等受热面由东方锅炉( 集团) 有限公司本部 生产, 钢结构扩散生产, 连接管扩散生产。 制造组织管理方面突出的特点就是领导重视, 协调有力, 避免悬而不决的情况发生; 同时还是以现 场实际安装需要来安排生产进度, 保证生产和现场 安装不脱节。 3 加强过程管理, 防止锅炉爆管 针对国内超临界机组频繁出现锅炉爆管的问 题, 邹县电厂制订了锅炉防爆管规程, 具体采取了如 下 9个方面的措施。 ( 1 ) 注重核对锅炉“ 四管” 及大口径管道的材 质、 规格, 要求施工单位继续加大到货设备的核对工 作力度。如在#7机组安装过程中曾发现高温再热 管屏入口短管材质错用问题。 ( 2 ) 在设备安装过程中, 为确保管内无异物, 对 通球、 封口等关键工序设置质量控制点, 建立严格的 奖罚制度, 每天都有专人进行巡检, 确保受热面管内 无杂物存留。 ( 3 ) 注重制造焊口、 安装焊口质量跟踪检查, 要 求施工、 监理特别注意焊接过程工艺控制和中间检 测, 注意焊后焊口硬度检测工作, 保证所有焊口优 良。委托山东特种设备检验研究院对制造、 安装焊 口进行质量抽查, 进一步加强了焊接质量的过程 控制。 ( 4 ) 焊接质量是锅炉安装中最为重要的一环, 现场始终把狠抓焊接质量作为锅炉安装的头等大 事。由电厂牵头, 会同监理单位, 从焊工资质和管理 体系入手, 确保管理体系健全, 对现场的焊接实物进 行监控, 发现问题及时向安装单位提出整改, 整改不 力采取罚款和其他强制措施予以控制, 保证了焊接 质量, 同时也就保证了锅炉的安装质量。 ( 5 ) 注重“ 四管” 防磨装置的安装固定, 注重“ 四 管” 安装的质量, 避免施工中强力安装对口, 避免机 组启、 停时拉裂管子。 ( 6 ) 严格水压试验措施, 尽量避免水压后“ 四 管” 上的施焊工作, 注意水压试验临时管道的焊接 工艺, 避免临时管道进入异物。 ( 7 ) 尽量扩大酸洗范围, 扩大冲洗范围, 提高锅 炉酸洗、 冲洗效果; 注意酸洗临时管道的焊接工艺, 避免临时管道进入异物。 利用锅炉酸洗后系统恢复至吹管的时间间隔, 结合设备的结构特点, 采取积极措施, 对#8锅炉螺 旋水冷壁入口前后集箱进行割封头清理酸洗杂物。 ( 8 ) 注意吹管临时管道的焊接工艺, 避免临时 管道进入异物。 ( 9 ) 冲管后锅炉受热面检查。 邹县电厂 2 1 0 0 0 M W 机组安装周期很短, 启 动调试没有留够充足的时间, 为保证启动调试期间 锅炉不发生爆管事故, 在总结同类型锅炉经验的基 础上, 在锅炉吹管完成后, 对屏式过热器、 高温过热 器、 高温再热器的入口集箱进行了割管抽查, 清理出 沉积在集箱内的异物, 避免了#7 、 # 8机组锅炉爆管。 4 强化施工组织、 协调与管理 施工单位是施工的主体, 在总体计划和目标明 确以后, 具体实施需要安装单位来完成。因此, 要完 成目标, 必须在设备供应和资源配置方面满足安装 单位的需要, 否则, 完成目标就成了一句空话。现场 施工要以施工单位为龙头, 其他所有部门都要按照 施工单位的施工进度和施工需要来全力配合和协 助, 这是邹县电厂四期施工组织方面最重要的经验。 在采取具体措施上, 实行了“ 专业组管理, 责任 到人” 制度。各专业协调组每周召开 1次例会, 及 时协调解决问题。实行项目经理、 项目主管负责制, 对同一项目实行 A , B角负责制, 在水压前等工作紧 张阶段, 每天 1次例会, 对施工进度、 质量和需要协 调的问题进行统一安排和部署, 随时沟通和解决出 现的问题, 牢牢把握质量和进度的关系, 加强协调, 一切以施工单位为主线, 来组织设备的供应和问题 的解决。 严格“ 四卡” 管理。一是抓好安全检查卡。对 重要安装和重要操作项目要以安全检查卡的形式, 将检查内容、 检查方式、 检查责任人等都明确落实, 确保检查能够全面、 到位。二是抓好质量监督卡。 要求质监办、 生产准备与检修人员在质量监督检查 w w w . b z f x w . c o m 第 9期井绪成 1 0 0 0 M W机组锅炉建设过程管理分析3 时, 按检查卡要求对各系统、 各设备进行检查, 认真 填写检查结果, 全面抓好施工、 分部试运与调试等过 程中的质量监督验收。三是抓好进度分析卡。按照 年底投产发电目标要求, 结合工程建设实际情况, 对 各单项工程、 各系统进行细致分析, 明确影响进度的 问题, 有效增加人力、 物力投入, 加强工期计划的过 程控制。四是抓好物资设备跟踪卡。对物资设备到 货情况及时按专业、 按系统进行排查, 明确各设备催 交责任人, 落实交货状态, 全过程做好跟踪, 确保物 资设备处于受控状态。 发挥 P M I S 信息管理作用, 工程管理实现程序 化。该系统实现了对项目的投资、 安全、 质量、 进度、 物资采购、 文档资料等方面规范化管理, 为提高工程 管理程序化、 规范化提供了一个很好的信息平台。 5 现场调试和运行管理 现场调试主要由调试单位编制措施, 具体实施 时由调试单位在现场交底并指导进行, 实行调总负 责制。调试单位要与运行企业、 制造企业和安装企 业密切配合, 以使调试顺利进行。 ( 1 ) 酸洗。邹县电厂#7炉酸洗采用复合酸, 温 度 5 0~ 6 0 ℃, 采用辅助蒸汽在清洗箱内进行加热。 酸洗范围为省煤器、 启动系统、 分离器、 水冷壁、 集 箱、 部分高压给水管道、 清洗箱及相连接的临时管道 等, 酸洗由中实易通集团股份有限公司进行, 总计耗 时 4 d 。 ( 2 ) 吹管。应提前确定锅炉冲管方案。目前, 国内采用的锅炉冲管方案较多, 确定符合本厂的锅 炉冲管方案尤为重要。通过论证, 对于邹县电厂四 期超超临界锅炉, 宜采用二阶段降压吹管方案; 吹管 参数第1阶段储水罐压力选取为8 M P a , 第2阶段储 水罐压力选取为 9 M P a 。 采用不熄火降压方式吹管。降压冲管通常要求 每次吹管都要停运炉水循环泵, 停炉熄火, 然后开启 临冲门吹管。考虑到工期比较紧张, 为节省时间, 减 少锅炉启动循环泵的启、 停次数, 采用不熄火降压方 式进行吹管。通过试验, 总结出了控制锅炉储水罐 水位相对稳定、 冲管不停启动循环泵的经验。对#7 机组锅炉冲管方案进行了优化, 成功地实现了超超 临界锅炉冲管不熄火。锅炉吹管期间, 6台磨煤机 全部进行了试投, 确保机组总启动前, 锅炉所有设备 处于良好的备用状态。 6 安装调试中出现的主要问题及处理方法 ( 1 ) 高温再热管屏入口短管材质错用。高温再 热管屏由日本 B H K公司制作, 在现场安装中, 采用 光谱检查, 发现高温再热管屏的入口短管设计规格 为 5 0 . 8 4 m m , 材质为 S A- 2 1 3 T 2 2 , 管长为 L= 1 5 0 m m , 但在现场光谱分析中, 发现部分短管实际 使用材料为 S A- 2 1 3 T 9 1 , 共有 4 4根短管材料用错。 这个问题出现后, 日本 B H K公司派人到现场进行了 复查, 确认是材料用错, 虽然材料以高强度替代低强 度没有问题, 但两者和下侧不锈钢的焊接工艺却不 同。经过讨论, 最终决定更换所有错用的入口短管, 由 B H K公司补供短管, 并派遣焊工到现场进行了更 换处理。 ( 2 ) 冷灰斗刚性梁安装时出现的问题。由于冷 灰斗水冷壁形状复杂, 无法在地面整体组合, 散件吊 装后无支撑, 需要先安装冷灰斗刚性梁, 待冷灰斗刚 性梁安装就位并临时加固后, 把冷灰斗刚性梁作为 一个支撑框架, 将散件冷灰斗水冷壁散件放在刚性 梁作为承重支撑。在邹县电厂#7炉安装中, 冷灰斗 刚性梁就位后加固不够, 在冷灰斗水冷壁放上去后 又没有及时对口, 导致冷灰斗刚性梁不堪重负而严 重变形。后将吊上去的所有水冷壁管屏重新拆下, 对冷灰斗刚性梁重新更换一部分、 校正一部分后恢 复正常。 ( 3 ) 制粉系统一次风管道漏热问题。 # 8机组试 运期间, 制粉系统一次风管道存在漏热现象, 主要原 因是管道法兰石棉绳被吹损。及时采取了有效措 施, 对制粉系统漏热部位进行降温处理, 保证了机组 1 6 8 h 满负荷试运的顺利完成。1 6 8 h试运完成后停 机, 将管道法兰石棉绳进行了更换, 并将法兰连接改 为焊接后, 彻底解决了一次风管道漏热问题。 7 结论 通过各方努力, 承压部件现场焊口一次探伤合 格率达 9 9 . 2 %, 锅炉水压试验取得了一次成功, 参 加试验的所有焊口、 阀门等无一泄漏。 #7机组从 2 0 0 6年 1 1月 1 1日总启动至今未发生受热面爆管 情况。邹县电厂建设最重要的经验就是要让参建各 方形成一个利益共同体, 只有形成合作共赢的局面, 才能达到最佳的效果。 ( 编辑 王书平) 作者简介 井绪成( 1 9 6 7 ) , 男, 山东济宁人, 华电芜湖发电有限公司高级 工程师, 工程硕士, 从事锅炉安装、 检修及运行管理方面的工作。
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