TUD模型在内蒙古地区某污水处理厂适用性研究.pdf

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TUD 模型在内蒙古地区某污水处理厂适用性研究 * 宋虹苇 1 郝晓地 2 张学军 1 刘宇红 1 王建民 3 1. 内蒙古工业大学土木工程学院,呼和浩特 010051; 2. 北京建筑工程学院可持续环境生物技术研发中心, 北京 100044; 3. 呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司,呼和浩特 010010 摘要 TUD 模型应用于内蒙古呼和浩特市某污水处理厂运行实践模拟预测。首先利用 TUD 模型及其缺省参数进行初 步模拟试预测, 发现模拟预测出水 COD、 PO3 - 4 、 SS 与实际检测数据基本吻合, 但对氮的预测略有偏差。采用标准参数 校正方法, 对模型中氮的个别组分参数 iNSF、 iNXS 和硝化细菌半饱和动力学参数 KNH4 进行修正, 即, iNSF 6 , iNXS 6 , KNH4 1. 5 g/m3。参数修正后的工艺模型验证显示, 模拟预测是十分有效的。表明 TUD 模型及其参数校 正方法对内蒙古地区污水处理厂运行实践是完全适用的。 关键词 TUD 模型; AQUASIM; 活性污泥工艺; 模拟预测; 参数修正 STUDY ON APPLICATION OF THE TUD MODEL IN WWTPs IN INNER MONGOLIA Song Hongwei1Hao Xiaodi2Zhang Xuejun1Liu Yuhong1Wang Jianmin3 1. Civil Engineering Institute of Inner Mongolia University of Technology,Hohhot 010051,China; 2. R&D Center for Sustainable Environmental Biotechnology,Beijing Institute of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044, China;3. Hohhot Chunhua Water Group Co. ,Ltd,Hohhot 010010, China AbstractThe TUD model was applied for simulating the working conditions of a wastewater treatment plant WWTPin Inner Mongolia. With default modeling parameters,the predicted COD,PO3 - 4 and SS concentrations were consistent with the measured data. However,N concentrations were on the other way around.With standard parameter calibration,some N components iNSFand iNXSand affinity constants of nitrifiers KNH4 were calibrated with minor adjustments.With the calibrated parameters,iNSF 6 , iNXS 6 , KNH4 1. 5 g/m3,the predicted N concentrations were in agreement with the measured data. After validation with 2 different sets of operational data,simulations indicate good predictions. In conclusion, the TUD model and the calibrated parameters are feasible to be promoted in simulating Inner Mongolia’ s WWTPs. KeywordsTUD model;AQUASIM;activated sludge process;simulating prediction;parameter calibration * 内蒙古工业大学科学研究基金项目 X200807 ; 北京市属高等学校人 才强教深化计划 高层次人才资助项目 PHR20100508 。 0引言 在过去三十多年中, 建立在活性污泥动力学基础 上的有关数学模型的研究、 开发和应用已成为污水处 理实践的一个重要环节。荷兰代尔夫特理工大学 TUD 开发的模型 TUD 模型 [1], 是经典活性污 泥 2 号模型 [2] ASM2 与代尔夫特除磷代谢模型[3] 的有机结合。van Veldhuizen, Brdjanovic 和 Meijer 等 人分别在 1999 年, 2000 年和 2001 年利用 TUD 模型 对荷兰 3 座大型城市污水处理厂脱氮除磷工艺 一个 为 Phostrip 工艺, 另两个为 MUCT 和 BCFS 工艺 进 行了成功的生产性模拟试验 [4- 6]。2004 年, 郝晓地等 利用 TUD 模型对北京某大型污水处理厂进行模拟研 究, 结果验证了 TUD 模型在中国地区的适用性 [7- 10]。 2006 年, 郝晓地等又利用 TUD 模型完成了对太原某 污水处理厂的升级改造 [11]。 在成功研究的基础上, 将 TUD 模型应用于内蒙 古呼和浩特市某污水处理厂运行实践中, 进一步验证 TUD 模型在中国不同地区的适用性。 1活性污泥处理工艺模型建立 1. 1工艺参数及运行数据 呼和浩特市某污水处理厂设计处理水量为 10 万 m3/d, 采用传统 A/O 活性污泥处理工艺, 由 2 组平行 曝气池组成, 其工艺流程见图 1。每组曝气池分 5 条 廊道, 每条廊道长均为 70 m; 第 1 廊道宽 6 m, 其余 4 81 环境工程 2011 年 8 月第 29 卷第 4 期 条廊道宽均为 7. 8 m; 水深均为 6 m, 总有效容积为 15 624 m3。第 1 廊道前 35 m 只设水下搅拌器, 后 35 m 设少量微孔曝气器, 为缺氧状态; 其余廊道均为好 氧状态。曝气池设有前置厌氧段, 但无混合液内回 流, 仅有污泥回流。第 1 廊道主要起调节作用, 使污 水中有机物充分水解, 增加可生化性, 并有利于除氮。 每组曝气池对应 1 座辐流式二沉池, 池直径为 45 m, 有效水深为 4. 0 m, 有效容积为6 358. 5m3。 图 1呼和浩特市某污水处理厂活性污泥处理工艺流程 曝气池具体设计参数见表 1。曝气池运行参数 包括 污泥浓度 MLSS 1 600 ~ 1 900 mg/L; 污泥最 大回流比 R 100 , 控制在 60 ~ 80 运行; 夏季泥 龄 SRT 5 ~ 8 d; 最高水温21 ℃ , 最低水温11 ℃ 。 进、 出水水质数据见表 2。 表 1曝气池的设计参数 单元容积 /m3DO / mg L - 1 HRT/h R1R1112600. 20. 30 R1212600. 50. 30 R232762. 00. 80 R332762. 00. 80 R432762. 00. 80 R532762. 00. 80 表 2曝气池进水 Qin 初沉池出水 、 二沉池出水 Qe水质检测数据 mg/L 项目ρ CODρ TNρ NH 4 ρ NO - 3 ρ PO 3 - 4 ρ SS ρ BOD5 Qin 19552. 340. 90. 22. 04092 Qe 4238. 114. 621. 81. 01215 1. 2活性污泥处理工艺模型 本研究利用已嵌入 TUD 模型的 AQUASIM2. 0[12] 软件, 结合实际运行工艺, 建立工艺模拟模型, 其中模 型中进水 COD 组分划分按照荷兰污水特性描述指 南 [13]中的方法, 并结合实际水质和以往研究结论[8] 确定, 即内蒙古某污水处理厂进水 COD 组分质量分 数分别为 溶解性、 易挥发性有机酸 SA 4. 85 , 溶 解性、 可发酵、 易生物降解有机物SF 33. 93 , 溶解 性、 惰性有机物 SI 14. 24 , 颗粒状、 缓慢降解有机 物 XS 32. 95 , 颗粒状、 惰性有机物 X I 14. 03 。 在 AQUASIM 软件平台上编辑反应器单元、 连接单元 和输入变量单元的一些运行参数和进水水质参数。 由于 AQUASIM 软件预先设定反应器类型为完 全混合式 CSTR , 所以利用串联的 CSTR 曝气池模 拟污水处理厂的推流式 PF 曝气池。除曝气池外, 还需将二沉池分为澄清区 CL 和污泥区 SC 两部 分。AQUASIM 中的几个模块单元编辑完成后, 活性 污泥处理工艺模型即初步建立, 可以进行初始化测试 和随后的模拟运算。 2初步模拟、 参数修正与模拟再验证 利用已建立的工艺模型, 首先采用表 2 中数据进 行水质模拟。根据初步模拟结果, 对工艺模型参数进 行修正, 即修正参数 iNSF、 iNXS、 KNH 4。然后, 利用夏、 冬 两季数据进行模拟再验证。 2. 1初步模拟结果 利用表 1 与表 2 中数据, 在使用 TUD 模型缺省 参数情况下进行初步模拟, 结果见表 3。 表 3使用缺省参数的初步模拟结果 mg/L 项目ρ CODρ TNρ NH 4 ρ NO - 3 ρ PO3 - 4 ρ SS 实测值4238. 114. 621. 81. 012 模拟值3934. 810. 523. 91. 012 表 3 显示, 出水 COD、 PO3 - 4 、 SS 模拟值与实测数 据基本吻合, 而对氮的模拟预测结果略有偏差。对出 水 TN 和 NH 4 模拟预测偏低, 而对 NO - 3 模拟预测偏 高。根据对北京某污水处理厂的模拟研究经验 [7]及 本次模拟结果分析, 需对 TUD 模型中有关氮的某些 参数进行适当修正。 2. 2模型参数修正 根据模型中 TN 的计算公式, 影响 TN 模拟结果 的 N 组分参数有 iNBM、 iNSF、 iNSI、 iNXS和 iNXI。其中, 生物 体内氮的质量分数 iNBM 基本上是固定的 7 [14]。 其他 4 个 N 组分参数, 根据 Meijer 的经验 [15], 应先调 整 iNSF和 iNXS。根据荷兰污水特性描述指南 [13]列 出的关于 N 特性的变化系数以及典型范围值, 将 iNSF 从 3 调整到 6 , 将 iNXS从 4 调整到 6 。 针对出水 NH 4 模拟值过低和 NO - 3 稍高的初步 模拟情况, 如果核实不是其他运行条件 如 DO 或碱 度 所致, 则需要对模型中的相关动力学参数作适当 调整。在确定所需调整的最少参数后, 通过专家法或 灵敏度分析法调整参数值, 以获得理想的模拟结果。 本研究结合这两种方法, 首先根据活性污泥系统动力 91 环境工程 2011 年 8 月第 29 卷第 4 期 学模型应用协议 [15], 锁定修正硝化反应, 即降低出水 NH 4 所需要调整的参数范围; 然后, 利用灵敏度分析 确定对出水 NH 4 和 NO - 3 影响较大的两个参数 硝化菌生长中 NH 4 半饱和常数 KNH4 和硝化菌生长 中 O2半饱和常数 KN, O 2 。根据模拟经验, KN, O2的微 小变化就会引起出水 NH 4 和 NO - 3 浓度剧烈变化, 故 最终选择调整 KNH4来修正模型。由于出水 NH 4 模拟 值随着 KNH4增大而升高、 出水 NO - 3 则随着 KNH4的增 大而降低, 所以, 结合模拟结果与历史数据偏差情况, 可适当增大 KNH4, 从 1. 0 g/m3调整到 1. 5 g/m3。 利用上述修正后的参数 iNSF从 3 调整到 6 , iNXS从 4 调 整 到 6 ,KNH4从 1. 0 g/m3调 整 到 1. 5 g/m3, 以及表 2 中数据再次进行模拟预测, 结果 如表 4 所示。模拟预测的 TN、 NO - 3 和 NH 4 均与实 测值接近, 说明所修正后的参数是适宜的。 表 4使用修正参数的模拟结果 mg/L 项目ρ COD ρ TN ρ NH 4 ρ NO - 3 ρ PO3 - 4 ρ SS 实测值4238. 116. 619. 81. 012 模拟值3936. 815. 120. 91. 012 2. 3模拟再验证 对于修正后的工艺模型需要进一步验证, 根据活 性污泥系统动力学模型应用协议 [15]与以往研究经 验 [7], 模型验证最好采用与修正模型参数所用数据 差异较大的数据, 例如, 模型验证与模型修正可分别 采用不同季节的运行数据。为此, 分别采用夏、 冬两 季的平均运行数据 见表 5 进行模型验证, 模拟预测 结果见表 6。 表 52009 年夏季 68 月 与冬季 12 月、 12 月 进、 出水水质数据mg/L 项目ρ COD ρ TN ρ NH 4 ρ NO - 3 ρ PO3 - 4 ρ SS 夏季 进水17851. 040. 001. 244 出水4434. 511. 220. 50. 512 冬季 进水19653. 042. 801. 836 出水5542. 021. 020. 81. 116 由表 6 可知, 无论是夏季还是冬季, 模拟预测值 与实测值均十分接近, 再次验证了修正后的模型参数 是合理有效的。由此可见, 在调整个别组分参数与动 力学参数的情况下, TUD 模型可用于内蒙古地区污 水处理厂的运行实践中。 表 6使用修正参数的夏、 冬季出水水质模拟结果 mg/L 项目ρ COD ρ TN ρ NH 4 ρ NO - 3 ρ PO3 - 4 ρ SS 夏季 实测值4434. 511. 220. 50. 512 模拟值4233. 210. 522. 00. 512 冬季 实测值5542. 021. 020. 81. 116 模拟值5441. 020. 219. 51. 116 3结论 本研究将 TUD 模型应用在呼和浩特市某污水处 理厂中, 模拟预测普通曝气池运行工况。利用 TUD 模型及其缺省参数进行模拟预测的出水 COD、 PO3 - 4 及 SS 与实际检测数据基本吻合, 而对氮的模拟预测 略有偏差。对模型中氮的个别组分参数 iNSF、 iNXS 和 硝化细菌半饱和动力学参数 KNH4 进行修正后, 即, iNSF 6 , iNXS 6 , KNH4 1. 5 g/m3, 再进行模拟预 测并验证, 获得了满意的模拟效果。由此可见, TUD 模型及模型参数调整方法对内蒙古地区污水处理厂 运行实践是完全适用的。 参考文献 [1]Murnleitner E, Kuba T, van Loosdrecht M C M,et al.An integratedmetabolicmodelfortheaerobicanddenitrifying biological phosphorous removal[J]. 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