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微生物菌剂处理炼油废水的工程设计 * 李国欣 1, 2 杨俊仕 1 肖扬 3 李旭东 1 1. 中国科学院成都生物研究所,成都 610041;2. 中国科学院研究生院, 北京 100039; 3. 中国石油西南油气田分公司南充炼油化工总厂,四川 南充 637000 摘要 炼油废水具有污染物浓度高、 水质波动大、 可生化性差等特点, 采用常规生物处理, 难以稳定达标。采用“高效 微生物 生物模块” 工艺路线, 应用石油降解菌剂、 硝化菌剂和与之匹配的工艺, 处理炼油废水, 出水水质稳定达到 GB 8978 - 1996 污水综合排放标准 一级标准, 对 COD 和 NH3-N 的平均去除率分别为 94. 2 和 93. 1 。该工艺具有 抗冲击负荷强、 运行费用省、 出水水质好等优点, 有较好的应用价值。 关键词 炼油废水; 微生物菌剂; 废水处理 THE APPLICATION OF MICROORGANISM AGENT TO REFINERY WASTEWATER TREATMENT Li Guoxin1, 2Yang Junshi1Xiao Yang3Li Xudong1 1. Chengdu Institute of Biology,Chinese Academy of Sciences,Chengdu 610041,China; 2. Graduate University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039, China; 3. Nanchong Refining and Chemical Complex, Petro China Southwest Oil & Gasfield Company,Nanchong 637000,China AbstractDue to the characteristics such as the high concentration of pollutants,great fluctuation in water quality and low bio- degradability,the effluent of refinery wastewater can hardly meet the standard by conventional biological treatment. Applying the microorgnaism agents composed of petroleum-degrading bacteria,nitrifying bacteria and denitrifying bacteria and the suitable treatment process,the effluent can meet the first-order of“Integrated Wastewater Discharge Standard” GB8978 - 1996 ,and the average removal rate of COD and NH3-N reaches 94. 2 and 93. 1 respectively. For the advantages of high capacities of resisting impact load,low operation cost,and good effluent quality,the process has important practical application value. Keywordsrefinery wastewater;microorganism agent;sewage treatment * 中国科学院知识创新工程重要方向项目 KSCX2-YW-G- 008 ; 四川 省科技攻关项目 07SG111- 007 。 南充炼油化工总厂废水处理场建成于 1983 年, 采用隔油、 浮选和生化处理的“老三套” 工艺, 设计处 理能力为200 m3/h, 先后于 1993 年和 2001 年进行了 2 次技改, 增加了沉淀池和二级浮选设施, 但是处理 出水水质仍不能达到国家排放标准要求。该厂为实 现炼油废水的达标排放, 于 2005 年投资 1 498 万元 完成了本次技术改造。技改工程采用了“高效微生 物 生物模块” 的技术路线, 应用多种高效微生物菌 剂和 A/O/O 工艺相结合的工艺处理炼油废水。工程 运行稳定、 处理效果良好, 至今已稳定运行 3 年多, 出 水水质稳定达到 GB 8978 - 1996污水综合排放标 准 一级标准。 1原废水处理工艺及存在的问题 1. 1废水水质特点 炼油废水水量大, 主要污染物为 COD、 BOD5 、 石 油类、 NH3-N、 硫化物和挥发酚等。 1. 1. 1水质水量波动极大 由于原油来源、 排污装置和排污时间的变化等原 因, 以及生产装置工艺可控性和管理水平的影响, 废 水水质波动大, 特别是石油类、 COD 和 NH3-N 等指标 波动大。 1. 1. 2废水水温过高 生化池进水水温通常都在 45 ~ 55 ℃ , 超过了绝 大多数的微生物能承受的 40℃ 的最高温度。废水水 温成为生化处理的制约因素。 1. 1. 3污染物难降解 废水中有机物和 NH3-N 降解难度大。由于硝化 63 环境工程 2010 年 4 月第 28 卷第 2 期 细菌 生长慢, 受温 度和 有 毒物 质 影响大, 因 此, 在 COD 高、 温度高以及挥发酚等有毒物质的影响下, NH3-N 难以处理达标。 1. 2原废水处理工艺 原废水处理工艺见图 1。 图 1原有污水处理工艺流程 1. 3存在的问题 1. 3. 1缺乏对污水的调节 原有工艺未设计调节池, 仅隔油池具备一定的调 节功能, 未对废水水质水量的大幅波动进行有效的调 节, 导致后续处理设施不能稳定运行。 1. 3. 2除油效果差 由于水质水量波动极大, 现有隔油池效果不好, 池内有大量含油底泥和飘浮油泥。出水含油量远高 于生化池设计进水石油类低于20 mg/L的要求。 1. 3. 3生化效果差 现有生化工艺采用表曝池, 工艺落后、 能耗高, 实 际运行中, 存在有机负荷高、 温度高、 活性污泥质量差 且流失严重, 除硫化物指标外, 其余 pH、 SS、 挥发酚、 NH3-N、 COD 和 BOD5等 指 标 都 不 能 稳 定 达 标 等 问题。 1. 3. 4沉淀池设计不合理 增设沉淀池后, 减轻了生化系统污泥流失的情 况, 但是仍无法改变活性污泥质量差的问题, 且由于 采用了斜管沉淀池, 存在斜管经常堵塞的问题。 2技改工艺及设计参数 2. 1设计规模及水质 废水处理场设计处理规模按实际废水水量确定, 为200 m3/h, 4 800 m3/d。设计进出水水质见表 1。 表 1设计进出水水质及标准值 mg/L pH 除外 项目pHCOD BOD5硫化物NH3-N 石油类SS挥发酚 设计进水水质 2 ~ 11 ≤1 800 ≤250≤2050 ~ 500 ≤4 000 150 ~ 1 200 ≤10. 5 设计出水水质 6 ~ 9≤100≤30≤1. 0≤15. 0 ≤10. 0≤70 ≤0. 5 一级排放标准 6 ~ 9100301. 015. 010. 0 700. 5 2. 2污水处理工艺流程 本项目可行性研究在实地考察 3 个类似工程的 基础上 [ 1- 5], 结合废水处理场现状, 推荐采用 O/O 工 艺。实验室及现场中试研究结果表明 采用 O/O 工 艺处理炼油废水, 投加高效微生物菌剂的处理系统中 COD 与 NH3-N 容积负荷及去除效率均比常规活性污 泥处理系统有显著地提高, 出水水质完全达到 GB 8978 - 1996 一级标准, 且具有更高的抗高负荷冲击 和恢复系统稳定的能力 [ 6- 8]。工程设计中, 创立了 “高效微生物 生物模块” 的工艺路线, 采用多种高 效微生物菌剂处理炼油废水, 并在 O/O 工艺前增加 一级缺氧选择区, 采用 A/O/O 工艺与之匹配, 各构筑 物工艺参数均分别按菌剂所需生长条件进行设计。 此外, 增加均质调节罐强化水质水量调节及除油除 渣, 强化两级气浮除油 [ 9- 11]。工艺流程见图 2。 图 2污水处理工艺流程 2. 3工艺设计参数 废水处理工艺主要构筑物设计参数见表 2。 表 2主要设计参数一览表 处理单元数量 性质 主要功能设计参数 隔油池2 座 原有 去除部分悬浮物固体 和漂浮性油类。 HRT 2 h。 均质调节罐3 座 新建 均衡水质水量, 调 pH, 除油、 除 SS, 降温。 HRT 24 h; 3 座罐交替运行, 单罐进水 8 h, 静置 8 h。底 部排泥, 顶 部 除 渣。PAC 投 加量 20 ~ 30 mg/L。 气浮设备4 套 新建 除油、 除 SS。一级气浮 2 套, 为引气气浮, 二级气浮 2 套, 为溶气气浮; 总停留时间 1 h; 混凝剂投加 量 20 ~ 40 mg/L。 生 化 池 缺氧池1 座 新建 水解酸化提高废水 可生化性, 脱氮。 HRT 9. 64 h; DO 0 ~ 0. 5 mg/L; 挂复合填料。 一级好氧池 1 座 新建 去除长链烷烃、 苯系 物和酚类等有机物。 HRT 9. 64 h; DO 2 ~ 3 mg/ L; 投加石油降解菌剂。 二级好氧池 1 座 新建 去除 NH3-N, 进一步 去除有机物。 HRT 14. 4 h; DO 3 ~ 4 mg/ L; 挂复 合 填 料; 投 加 硝 化 菌剂。 沉淀池2 座 改建 泥水分离, 污泥回流。 辐流沉淀池 由原表曝池改 建 。 表 面 负 荷 0. 44 m3/ m2h , 污泥回流比 40 。 2. 4高效微生物菌剂 按生化池总有效容积的 2‰一次性投加高效微 生物菌剂, 包括石油类高效降解复合菌剂 10t 和硝化 菌剂 3t, 总计 13t, 菌剂组成及用途见表 3。 73 环境工程 2010 年 4 月第 28 卷第 2 期 表 3高效微生物菌剂一览表 菌剂名称组成用途主要指标 石油类高效降解复 合菌剂1 红球菌属、 微小杆菌属、 芽孢杆菌、 假丝酵母、 短状杆菌和赤红球菌。 用于石油化工类废水, 高效降解废水中长链 烷烃、 苯系物和酚类等有机污染物。 有效 活 菌 数 1. 2 109个 / mL。执行企业标准。 硝化菌剂亚硝化细菌、 硝化细菌用于石化、 焦化、 化肥等行业高氨氮废水, 将 NH3-N 氧化成 NO - 3 -N。 有效 活 菌 数 1. 2 109个 / mL。执行企业标准。 注 1 发明专利。专利号 ZL 200410081504. 7 “一种处理炼油废水的微生物菌剂、 其制备方法及其应用” ; 专利号 ZL 200410081505. 1 “一株降解 烷烃功能菌、 其培养方法及其应用” 。 3运行效果 以城市污水处理厂厌氧消化污泥作为生化系统 接种物进行调试, 待污泥絮体形成后, 投加石油降解 菌剂和硝化菌剂。经 2 个多月的调试, 出水水质全面 合格、 交付使用。废水处理系统的实际处理水量约为 170 m3/h, 基本达到设计处理能力, 3 年的进出水水 质指标及处理效果见表 4。 表 4废水处理站进出水水质 mg/L pH 除外 项目pHCOD硫化物 NH3-N 石油类SS挥发酚 进水 出水 范围2. 1 ~ 13. 6355 ~ 26900 ~ 1494. 4 ~ 65425. 6 ~ 84045 ~ 3181. 8 ~ 322 均值9. 393120. 4163216. 515235. 7 范围7. 61 ~ 8. 3635. 6 ~ 830 ~ 0. 0248. 37 ~ 14. 40. 07 ~ 4. 6519. 7 ~ 40. 40. 003 ~ 0. 033 均值7. 9154. 20. 00711. 30. 7126. 50. 007 平均去除率 /94. 2 99. 993. 199. 782. 699. 9 排放标准限值6 ~ 91001. 015. 010. 0700. 5 运行数据表明 该废水处理系统对炼油废水具有 良好的处理效果, 对硫化物、 石油类和挥发酚的平均 去除率均达到 99. 9 , 对 COD 和 NH3-N 的平均去除 率分别为 94. 2 和 93. 1 , 出水水质稳定达到 GB 8978 - 1996 一级标准。 废水处理实际运行费用包括人工工资 0. 84 元 / t、 药剂费 0. 31 元 /t 和水电汽费 0. 53 元 /t, 合计运行 费用为 1. 68 元 /t, 低于技改前的 2. 48 元 /t。 4结论 本工程采用“高效微生物 生物模块” 工艺路 线, 利用高效微生物菌剂降解炼油废水中的难降解有 机物和 NH3-N, 并根据不同菌剂的最适生长条件, 设 计与之匹配的构筑物, 确保菌剂发挥作用, 实践证明, 该工艺路线可行。本工艺具有抗冲击负荷强、 运行费 用省、 出水水质好等优点, 具有较好的应用价值。 技改后, 中水回用量提高到80 m3/h左右, 回用率 约 47 。建议对过滤出水进行深度处理, 进一步提 高中水回用率。 参考文献 [1 ] 王晓云, 车向然. 炼油废水水质特性及其治理技术[J] . 水科 学与工程技术,2008 6 53- 55. 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