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2 0 0 4年第 2期铁道技术监督 新技术应用 造 炉 的/ 燃 气 改 造 李家通 天津铁路分局天津工务段 eH , ◇◇0 ◇ o◇ ◇ o C H, C 摘 要 R QDL I型小型燃气锻造炉, 是锻修工作 中的必备设备之一 , 它以液化石油气为燃料 , 采用进 口百得 s p a r k g a s系列燃烧机 , 具有安全 、 高效、 无污染的特点 , 属新一代的环保型锻造设备。 关键词 改燃锻造炉 环保经济创新 1 选题与立项依据 根据天津市蓝天工程的要求 , 以煤为燃料 的锻 造炉已不适应环保要求 , 既污染环境 , 又影响职 工身 心的健康。另外我段工厂地 处天津市区中心 , 天津 站附近 , 是市蓝天工程重点建设 区域之一 ; 自2 0 0 0 年至 2 0 0 1 年 , 两年间曾多次接到河东区政府环保局 的 口头通知和限期整改通知书 , 并于 2 0 0 1 年 8月被 迫停产。停产以后 , 给我段的生产带来极大的不使 , 特别是给紧迫的大 、 中修任务造成极大的影响。至 此期间, 我们想了许 多办法例如在偏远地 区建土灶 等, 但都只能解决一 时的问题 , 远 不能满足 生产需 要 , 因此段领导做出要尽快解决锻造炉改燃 问题的 决定。我段工厂汇同技术部门经过走访市内锻造行 业 , 与天津市塞洋工业炉有限公司联合 , 在其燃油室 试锻造炉的基础 上 , 根据 锻造需要 , 设计 r新一 代 R Q DL I型燃气锻造炉 。 1 . 1 选择清洁能源 调研过程 中发现 , 锻造行业改燃后均使用轻柴 油作为燃料。但轻柴油从改燃角度讲 , 仍 不属清洁 能源 , 起不到彻底改造的 目的。因此 , 我们确定采用 液化石油气作为改造后锻造炉的燃料 。 改燃必然要涉及到成本 。通过测试分析得 出 以煤为燃料 , 加热 1 k g钢材至 1 0 0 0 ~1 2 0 0 ℃ 所需 费用为 0 . 4 5元 ; 而以液化石油气为燃料将 1 k g钢材 加热至 1 0 0 0 ~1 2 0 0 C所需费用为 0 . 7 0了 亡 , 燃料 费 用提高 5 5 %。 燃料费用 的提高 , 势必对锻制工具 的总成本产 生影响 , 这样一来在经济方面是否合理成为需要解 决的一个重大问题。为此 , 我们对常用 1 5种工具单 一 2 0一 位产品成本进行认真的分析 , 通过分析发现 , 燃料费 用在整个产品制造过程中所 占比重很小 , 用煤做燃 料锻制工具 , 燃料 费用 占总成本 的 9 . 9 5 %, 而用液 化石油气为燃料 也仅 占 1 4 . 5 4 %可见 , 燃 料在整 个产品制造过程 中, 不起决定作用。然而, 改燃 的成 功将大大提高劳动效率 , 减少污染 , 改进职工的生产 作业环境。 1 . 2 锻造炉的基本要求 1 . 2 . 1 根据生产要求一次加热重量大约以 1 0 0 k g 为宜 , 由此确定炉底有效加热面积为 0 . 4 m 左右。 1 . 2 . 2 为满足工具修理需局部加热的要求 , 其中一 台加热炉需采用单燃双层加热方式。炉底有效加热 面 积 为 0 . 3 7 7 m 。 1 . 2 . 3 根据锻造的要求 , 炉温设计温度为 9 0 0 1 2~ l 3 0 0 ℃ 1 . 2 . 4 按照结构简单 、 便于操作的要求 , 决定采用 进 口 s p a r k g a s 一6型百得燃气燃烧机炉温可预先 设定 , 自动点火 , 自动控温 , 安全可靠 2 设计思路及基本参数 2 . 1 供气系统 液化气为瓶组供应 , 5 0 k g 4瓶 , 用 1 寸普管平行 连接在管路上 , 每瓶分别设置球式 阀门。高压管路 前端依次设有 1 弹簧压力计 , 以观察供气压力 ; 2 高压不锈 钢球 阀 , 以便 于切封整个供 气系 统; 3 QT 一2 0可调式调压 阀, 可随时调整供 ‘ 力 , 确保燃烧机正常工作 。主管路采用 1寸镀锌管 无压 , 末端设有排空管。 维普资讯 新技术应用 2 0 0 4年第 2期铁道技术监督 两台燃烧机前分别设有球式阀门, 可单独工作 , 也可同时工作。整个供气过程为 首先打开气瓶 阀 门, 开启总阀门, 调整供气压力 , 然后打开燃烧机前 阀门, 做好点燃前供气准备工作。 2 . 2 电气控制 系统 电气控制系统图 见图 1 中, 合上主开关 O1 通 电, 合上空气开关 S l , 用空气将炉膛吹扫 1 ~3 mi n 。 N 地 嚣 隈 譬 、 、 溜 图 1 电气控 制原理 图 再合上煤气开关 S 2 , 指示灯 H 2亮 , 经过短时间 燃烧机启动 , 4 0 s 后 , 燃烧机 安全阀和运行 阀先后打 开, 点火系统开始工作。同时在 P I D智能调节器上 调出指示温度控制范围, 燃烧机工作走到温度控制 上限时, 煤气 自动切断熄火 。待走 到温度控制下限 时, 燃烧机 自动点火 , 正常工作。 2 . 3 为了确保锻造炉工作安全 , 当燃烧机出现下列 情况之一时, 自动闭锁 1 煤气管道中空气排除不净 ; 2 煤气量不足以维持火燃稳定 ; 3 空气与煤气的比例不适合 1 2 6 ; 4 煤气 压 力 达不到所要求 的范围 1 3 0 0 P a -- 3 0 0 0 P a ; 5 点火变压器故障 ; 6 外壳接地不好 。 3 燃气锻造炉成型实验及改进 锻造 车间一共 需要两个大小不 同的锻造加热 炉 , 其中大炉 底部有效加热面积为 0 . 4 7 1 m , 适用 于大批量大件工具的生产 ; 小炉 底部有效加热面积 为 0 . 3 7 7 m , 双层加热 , 适用于小批量工具生产及工 具的修理。试生产过程 中出现了一些 问题 。 3 . 1 小炉从冷炉加钢坯升温至 1 0 5 0 0 ; , 大炉仪升 至 1 0 0 0 0 2 即停止升温, 且长达 4 h之久 , 根本不能达 到生产要求 , 燃气浪费严重。 为此大家进 行分析 , 认 为 问题 出在供气 系统 。 因此 , 首先 以 煤气手册 作为依据 , 在确定气化贮罐 室的基础上 , 进行平面布置。然后又以炉子的生产 能力 、 耗气量 , 燃烧机燃烧能力, 高峰用气时间 大约 1 h 耗气量为 5 ~1 0 N / h , 单瓶气化能力为 3 . 5 5 N/ h , 三瓶同时气化能力为 1 0 N/ h以上 , 这四瓶 同时气化 可满足两台炉子同时工作 。因此决定采用 4个钢瓶 组 。4个钢瓶组 同时气化 , 为防止燃烧机 因压 力超 出 1 3 0 0 P a --3 0 0 0 P a范围, 流量不稳造成燃烧机火 燃不稳 , 空气 比例失调 , 造成燃烧机闭锁 , 所以在贮 气室前端安装一个可调式调压器 , 其压力范围控制 在 7 0 0 P a 5 0 0 0 P a , 流量 l 0 ~2 0 N/ h 。改进后的具 体供气系统见图 2 。 图 2 供气 系统 改进后 图 3改进 后 的燃 气 锻 造 炉 3 . 2 装于炉子顶部的节能水套循环装置 , 由于水套 升温速度太快 , 气水分离 , 造成水循环不畅。排空管 喷出汽化水 , 使炉体及燃 烧机因沸水而无法进行生 产。同时也发现炉温升温 速度很快 , 但锻件燃烧 不 好 , 特别是大炉仍是达不到设定温度。为此 , 我们进 一 21 一 臣 维普资讯 2 0 0 4年第 2 期铁道技术监督 新技术应用 行了再次改造。取消水套循环装置, 用耐火砖砌筑 炉顶 , 又将燃 烧机入 火角度 向炉 底倾斜 2 5 。 ~3 0 。 。 经测试 , 小炉底部加温达到要求 , 但上部仍然达不到 要求。大炉 明显燃 料供应不足 , 达不 到设 定温度。 为此 , 进行最后改造 , 将小炉改为双燃双加热 , 将大 炉燃烧机 由原来 s p a r k g a s 一6改为 s p a r k g a s l l 燃 烧机 。这样 , 经过全面改制后进行试生产 , 结果达到 国家一等炉标准 1 2 0~2 5 0 k g煤/ t 锻件 预定 目标 和要求。图 3为最后定型的燃气锻造炉。 4 与传统燃煤锻造炉相比的诸多优点 4 . 1 环保 由于不使用煤炭作为热源 , 该锻造炉极大的减 少了对环境 的污染 , 降低 了大量粉尘及有害气体 的 施放 , 达到了国家和天津市规定 的安全环保排放标 准。根据天津市河东区环保局对我厂环保排放达标 前后即锻造炉改燃前后 的测算 , 该锻造炉 向大气排 放的有害气体平均减少 了 4 2 . 3 %, 粉尘 的排放量减 少了 3 5 %, 具有十分显著的社会效益。 4 . 2 高效 尽管采用燃气加热会一定程度的增加单位加热 成本 , 但是 由于生产条件的改变 , 该燃气锻造炉可以 极大的节省工时 , 提高劳动效率。通过 一段时间 以 来的使用 , 在实践中总结 出这种新型燃 气锻造炉的 几大优点 4 . 2 . 1 从前采用燃煤炉锻造需有专人点火 、 拢火 、 看火 , 而燃气锻造炉不需专人看护 , 减少了一个工作 人员 , 如按每班 5人作业 , 可节省工时 2 0 %。 4 . 2 . 2 非常适用于 l qt t 量的锻制工作 燃煤锻造炉 因燃煤不能随意控制供给的特性 , 不太适合于 中小 批量的加工 , 一次装填 的燃料没有使用完那 么就完 全浪费了。但是燃气锻造炉因为其燃气供给系统的 方便性而大大避免了这种浪费, 即使是很小的批量, 我们也可以做到快速起炉 , 随时加工 4 . 2 . 3 采用燃 煤锻造炉锻制工 具, 每炉最 多加热 5 0 ~6 0 k g , 而燃气锻造炉每炉至少可加热 1 0 0 k g , 并 且可以随锻随添加新料 , 不需 中断作业。以捋搬子 为例 , 过去要捋 1 0 0个搬子大 约需 7~8炉两天时 间 , 而用燃气锻造炉 只需 1天就 可以完成 , 提高工效 约 5 0 % 收 稿日 期 2 0 0 3 1 0 2 3 ‘{ {。 。 夺 一 ‘ 一 。 一 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 一 ⋯ 。 。 。 一 ⋯ ‘ 一 一 一 ⋯ ⋯ 。 。 雯 1 8 墓移频1 j 劲c;f 塞在儆匿库电 芾的应用分衍 毫 毒 ’ 羔 王海江 . 中铁十八局集团电务工程有限公 司 ’ ‘ .专 . . 々 . 々 . 々 . , . 々 . 々 . 专 . . 一 . 一 , . ≮、 . ⋯ ⋯ ⋯ }. . . , . ‘ 一 }. 。 }. }. 。 . 一 , . . { . . ≮ . ‘, . ‘⋯ }. ‘ ⋯ . 一 }. ‘ . , . 一 、 . 々 株 株州 六 六盘水 复线 1 8信息移频 自动闭 息移频 自动闭塞采用电化区段 Z P WD 型 , 区间道 塞工程已于 2 0 0 3年 9月 2 4日开通。其中新窑~茨 床电阻按 1 . 0 1 2 k m考虑 , 个别困难地带 如有隧道 、 冲段原计划于 2 0 0 3年 6月 2 8日开通完毕 , 因为 1 长大桥梁或道床翻浆 冒泥现象 把闭塞分区进行 中 个区段出现了低道床 电阻现象 , 成都局建指曾先后 继切割。 2次组织 1 8信息研发 、 设计 、 贵阳分局电务分处 、 电 原设计情况见 图 1 , 其 中 C G .载频为 8 5 0 Hz 、 务段 、 监理及施工单位到现场 分析 、 处理 , 最后解决 C G, 载频为 6 5 0 H z 。 了道床电阻过低 、 漏泄过大的问题 。这个问题 的出 现及处理过程使新窑 ~茨冲段的 1 8信息移频 自动 闭塞的开通比原计划时间推迟了 2个多月, 一定程 度的影响了业主投资的经济效益。在此 , 把该 问题 的分析及处理过程进行总结 , 以供广大技术人员在 低道床电阻地带施工 1 8信息移频 自动闭塞时参考。 1 设计情况 铁道部第二勘测设计院设计 的株六 复线 1 8信 一 2 2一 Ds G2 C5 G2 1 0 5 0 m Cs Gi 6 5 0 m 图 I 其中 按最低道床电阻标准调整衰耗 隔离 盒 , 滤入 电压只有 1 8 5 mV, 不能满足接收盒 2 4 0 mV 可靠工作的要求。 成都局组织有关部门确认 问题的原因不是施工 维普资讯
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