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洁 净 燥 成套 技 木 在 燃 燥 污 染 治 理上 的 现实 意义 煤炭在中国的一次性能源消费中占了 7 5 %的比例, 其中用于工业锅炉的占2 7 %, 而在中国的5 0 万台锅炉中, 链条炉又占了 2 / 3 , 且比例在逐年上升。目前链条锅炉普 遍为原混煤直接燃烧 部分有分层布煤装 置 , 在城市中链条炉星落棋布, 低空排放 的烟尘 T S P 和S o , 是城市煤烟型污染的 重要源头。 链条炉燃煤污染的治理,多年来一直 在进行, 在烟尘问题上一般有多管除尘器, 麻石水膜除尘器, 部分大型锅炉还投巨资 上了电除尘装置, 在 S O 治理上,亦有喷 雾、 洗涤等多种烟气处理方法。 l 洁净煤成套工程技术的主要内容 该技术体系主要由动力配煤、 洗选脱 硫、 精煤粉碎、 固硫剂的生产与配送、 成型 机制造与安装、 炉前成型及固硫燃烧等环 节构成。在配煤中, 主要控制煤的挥发分、 焦渣特征 C R C 、 灰熔点等指标。 配煤后的 洗选加工环节, 可脱掉 4 0 %以上的硫和大 量高灰杂质, 洗选后使煤的热值大幅提升, 同时为掺人固硫添加剂创造前提条件。炉 前成型机安装位置在链条炉煤斗的下方, 炉排上方4 0 0 ~ 6 0 0 n lr n 处。 洁净煤粉经炉前成型机冷压成型块 后, 直接入炉实现固硫燃烧。 其工艺流程如 下图 高 温固 硫剂 生 产 H 掺昆 搅 拌H 配 送 成 型 机 制 造H 调 试H 安装H 炉 前成 型固 硫 燃烧 图l洁净煤成套技术工艺流程图 2 炉前成型、固硫燃烧的节能环保 效果 2 . 1 节能效果 该 技术 开发以 来节能效果明 显 见表1 。 表 I节能效果比较表 单位删燃舫式 位 可见成型燃烧与大同弱粘煤散烧 柳 工 和小煤窑原煤分层燃烧比 重棉二厂 , 节标煤达到1 8 %以上, 折算成改前用的煤 为2 4 . 5 %~ 2 7 . 3 7 %。 2 . 2环保效果 经当地环保监测分析,使用洁净煤固 硫燃烧, S O 排放均值为1 0 0 2 . 8 n a g / N m ’ , 达到了国家最新环保要求中, 对于一时段 的锅炉须小于 1 2 0 0 rn g / N m 的标准。烟尘 经一级旋风除尘后, 在柳工平均达到 1 6 4 . 8 m g / N m 的水平, 烟色达到了林格曼一级以 下。 上述 S O 及烟尘排放指标, 如果是在用 户锅炉配置有水膜除尘器的条件下, 将还 会降低2 0 %左右。监测结果见表2 。 3干坝子洁净煤成套技术的系列特 点 3 . 1 着火快、 燃烧充分、 锅炉出力高 经过配煤、 洗选、 破碎及掺混等工艺环 节处理后, 煤的性质稳定,成型特性亦稳 定。 经低压成型的煤块, 易于着火和挥发分 的逸出, 起燃后各自为单位焦化成团燃烧, 并迅速进入强烈燃烧状态,由于型块的单 维普资讯 个重为7 ~ 9 g / 个, 又比 较松散, 故容易燃 烬, 同时, 因型块间透气性好, 不会发生大 面积强结焦, 无须拨火, 司炉操作变得十分 轻松。 检测艨 及测点位置 篡 O / h A d S t d I/ h , , 日期 检 测 对 象 及 测 点 位 置 d 定 负 荷 r - l’ 故 堆 譬 杰 兰 日期 % % 丈 卡 ★ 用洗精煤不 加固硫剂成型燃烧, 和鱼田 堡矿大槽原混煤直接成型燃烧, 以比较s 0 的排放情况, 在这样的基础之上,锅炉出力能显著 上升, 在柳工的4 t / h 炉上, 出力提高5 0 % 以上, 故能实现改后一台顶改前两台, 在重 棉二厂, 出力提高 6 6 . 7 %, 故目 前冬季运行 一 台炉可出力 8 ~ 9 t /h , 而改前亦需运行 两台炉。 . 3 . 2 S O 2 排放量能减少8 0 %~ 9 5 %, 脱硫 效果明显 从测试结果可知 在南桐电厂, 改后与 改前比。相同产汽量下,S o 排放量减少 9 2 . 5 %。 重棉二厂的 1 0 t / h 链条炉, 改前用 小煤窑原混煤“ 分层布煤” 燃烧, 相同产汽 量下, 改后S o 排放量减少 8 4 . 1 2 %, 可见 炉前成型固硫的成套技术与高硫 S 【d ≥ 3 % 原混煤散烧比, 吨蒸汽的S o 排放量 能减少8 0 %~ 9 5 %, 相当于稳定的烟气脱 硫水平, 亦相当于含硫为0 . 8 %以下的低 硫原煤散烧时的排放水平。由于洗选脱硫 的作用, 成型燃烧在同样蒸汽量下少用煤 而少排放的作用。 因此, 并不需要追求太高 的固硫率, 即能取得十分理想的效果。 3 . 3 初始粉尘量能降低 6 o %以上 1 6 粉尘量的削减在于如下四点 ①少用煤; ②炉床透气性好,少用风 3 0 %;③燃烧中适宜的结焦性对细粉的粘 结作用; ④司炉工不拨火。 3 . 4 成型机运行稳定可靠 成型机的结构简单, 无高频、 高速运转 部件, 无精密易损件, 型辊用4 5 钢制做, 且经过表面热硬化的处理。 3 . 5 用户改后运行费用不增加 目 前市场上的链条炉,普遍采用小煤 窑原混煤散烧, 重庆市主城区的到厂价普 遍在 1 5 0 ~1 7 0 元/ t 之间。 重庆干坝子的洁净煤,价格平均核定 为2 0 0 元/ t 。 以节煤 2 5 %计, 则改后的燃料 费用, 实际上只相当于改前的2 0 0 x 7 5 % 1 5 0 元/ t 。 因此用户的运行费用不会增加。 4 该成套技术在煤烟型大气污染治 理上的现实意义 炉前成型技术, 炉内固硫技术, 我国早 在8 0 年代就开始研究应用, 这些技术能在 干坝子洗选厂得以成功运用,在于整个体 维普资讯 系的有机结合, 这是一种“ 一条龙” 技术配 套服务的生产与销售模式,包括了从动力 配煤、 洗选加工、 固硫剂生产与掺混、 成型 机制造、 安装与调试等环节, 承诺了S o 排 放指标。这种模式有效弥合了系统之间的 矛盾, 使各种洁净煤技术手段的作用和效 果得以明显的体现。 重庆市,1 9 9 9 年排放 0 . 7 5 8 8 M t 工业 S O 2 和0 . 2 3 6 2 M t 工业烟尘, 市政府已 通告 主城区,I O t /h 及其以下的锅炉改烧天燃 气, 以从根本上扭转大气污染现状。 笔者认 为, 如果在推广天然气等清洁燃烧的同时, 能象杭州、上海市那样恰当地配以洁净煤 技术手段, 合理划分锅炉改气吨位, 将能更 经济、 快速地解决燃煤污染问题, 其现实意 义主要有如下几方面。 1 链条炉上采用洁净煤技术,投资 少, 运行费 用低, 改造难度小。 采用洁净煤 技术, 对用户而言, 仅需在炉前成型机上作 投入, 2 ~ 3 5 t / h 硎 系列炉前成型机的 价 格为 3 . 5 1 6 万元,相对于改气的管网建 设和初装费,或者是尾部单向投入式的治 理方案来讲, 这都是最省的方案。 以重庆部 分城区的锅炉改造为例, 原煤均价按 1 4 0 元/ t 计, 天然气价格按0 . 7 0 元/ t 计, 洁净 均价按2 0 0 元/ t 计, 节能按保底水平 2 0 % 计, 进行投资及燃烧费用比较, 洁净煤有明 显的经济效益。 表4天然气改 造与 洁净煤改 造的 投资及燃烧费 用比 较表 重庆市 部分城区 的锅炉 统计 雨 面 一 现用 原煤 天然 气 改 造 洁 净 煤 改 造 4 6 1 0 2 0 3 5 合 计 4 7 2_ 年用煤量 管网十初装费 改造费用 3 1 8 1 . 3 5 M t 1 5 亿元 3 9 5 7 万元 6 3 .7 2 2 0 用煤费用 燃气费用 燃料费用 4 1 . 9 亿元4 . _ s f L 元 2 . 1 6 亿元 9 4 9 ★天然气改造的投资费用引自 有关 部门 的报告 采用烟气脱硫治理燃煤污染,国外技 术投资大, 运行费用高。国内技术可靠性 差, 长期稳定运行的脱硫率仅6 o %~ 7 0 %, 只有在入炉煤硫分小于2 %时, 尾气排放 才能达标; 另外尾部治理的工程量较大, 往 往存在引风系统要加大通风能力的问题, 改气有管网敷设、 燃烧器安装等问题, 而炉 前成型机在调试好后, 进入现场安装, 一般 只需 2 ~ 4 d 。 2 发展洁净煤能实现真正意义上的 “ 资源的可持续性发展” 。 天然气属于宝贵的化工原料, 用于锅 炉大量燃烧实在可惜, 大量开采, 低价值消 耗, 不利于自 然资源的可持续利用。 重庆市 有 2 7 0 G 的天然气储量,应主要用于化 工、 城市居民 气化、 小锅炉 4 t / h 、 .餐饮 及旅馆业上,另外可为天然气汽车的发展 提供能源支持, 而煤在中国相对储量大, 又 已 形成相当的开采规模, 既然燃煤的污染 能以 较少的投入来有效解决, 就应该把煤 炭资源用好。 3 推广洁净煤能促进耗能型工业企 业向 节能型转变 形成燃煤污染现状的根本原因,确切 地说, 是缘于大量原混煤的直接燃用。 在我 国, 目 前动力煤入洗比 例为1 2 %, 重庆地区 仅为1 0 %,一些小窑煤低价销售, 扰乱市 场, 妨碍了洗选加工业的发展, 造成一方面 动力煤入洗比例低,另一方面各大矿务局 又纷纷在停产压库,洗选加工业存在不同 程度的闲置。重庆5 大矿务局的7 座选煤 厂, 大都有矸石选硫车间,能选出煤中的 硫, 用于工业制酸, 同时为煤矸石电站提供 沸腾煤, 最后电站的灰渣用于水泥掺合料, 资源综合利用率极高。 其次, 洁净煤技术的推广, 能稳定矿区 人民的生活, 增加就业机会, 减少政府安置 压力。 另外, 清洁煤的应用, 在当前的经济调 整期, 能支持一些传统工业的升级发展。 l 7 维普资讯
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