微机自控燃煤马弗炉的应用.pdf

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2 4 冶金 丛刊 1 9 9 8年 第 2期 ’ 薹 。 马 丝 毫 I 关 键 词 ’ 丝 塾 墨 羔 监 1 . V 我厂于 1 9 9 5 年在南海松岗石碣工业区征 程正常.温度平稳上升,炉体未发现任何问题。 地 9 O亩.厂址从原广州市区迁至此地。拟通 过房地产改造,利 用地价差使我 厂走 出困境。 在上级有关部 门的支持与帮助下.经过全厂职 工的共同努 力。易名为广州钢 力金属制品总厂 第一期工程 已于 1 9 9 6年 8月 1 9日竣工庆 典, 各车间均 已复产。本次迁厂第一期工程主要是 搬迁原有设备,只对钢丝垫 垄虽马弗炉进行 了改造。经我厂有关部门人员二次外出考察 比 较。选择了微机 自控机械燃煤 2 4孔钢丝热处 理马弗炉。该炉经调试后运行稳定,满足生产 及工艺要求。 1 微机 自控机械燃煤马弗炉的特点 微机 自控机械燃煤钢丝热处理马弗炉是八 十年代出现的机械燃煤马弗炉基础上利用计算 机技术研制开发新 一代高效节能、无环境污染 的钢丝热处理设备,该设备改善了手动马弗炉 煤耗 高、热处理质量不稳定、环境污染严重等 问题。是九十年代高科技节能推广项 目之一。 1 . 1 炉体结构新颖,基础及炉体为整体设计, 体积小、热效率较高。 1 . 2 采用 微机 自动控制煤 量,风量和 出渣, 燃煤利用充分 ,排放废烟黑度可达到林格曼 0 1 级,无环境污染,煤耗量 比一般马弗炉下 降 3 5 %以上,节能效果显著。 1 . 3 采用新 型双烟道链式炉排,配有翻斗式 加煤装置和绞笼出渣机构,改善了工人劳动条 件和工作环境。 2 试产及工艺调试 2 . 1 试产 按 照新建 厂复产计划安排,新 建马弗炉 于 1 9 9 6年 8月 3 0日开始点 火烘炉。 按烘炉曲线。烘炉时间为 I 1 0小时.烘炉全过 马弗炉从 9月 9日开始穿线。从开始穿 8 条线.逐渐增加至 1 O条、1 4条.最后温度稳 定后穿满 2 4条线。9~1 O月先后热 处理线经 .6 。 5 . 0 , 4. 2 。 3 . 4 5 . 2. 8 。 2. 4. 2. 0 4 。 2 . O mm九种规 格。品种有伞骨钢 丝、碳结钢 丝、床网用网丝 、抽芯钉用钢丝等铅淬火及正 火.共 3 2 8 . 吨。试产 时炉头温度控 制在 1 2 0 0 ~ 1 1 9 5 ℃.炉 尾实 际 8 0 4~8 9 9 ℃.线温 达到 8 3 0-8 8 0 ℃ 。 2 . 2 工艺调试 鉴 于马弗炉是新 炉型,尚 未有稳定的生产工艺,所以厂决定对马弗炉组 织人力跟班调试工艺。从 1 1 月 5 ~9日共跟班 四天.1 2个 班.热 处 理 5 . 6 。5 . 0 ,4 . 2 。 2 . 4 .2 . 0五种线径,热处理量 6 6 . 7吨。耗煤 1 3 . 1 吨.平均 煤耗 1 9 6 .9 k g / t 。在 跟班过 程 中全部穿满 2 4根 线。但都是二 种不同规格搭 配 。 2 . 2 . 1 初始工艺 按照炉子建造单位要求, 初始工艺规定如下 炉头温度1 1 9 5 ~l 2 0 0 ℃; 炉头温度9 1 5 -9 2 0 “ C; 铅温5 0 0 “C; 出渣温度 4 5 0 ℃ 线温 8 4 0 ~8 8 0 ℃ 根据线径而异 。 2 . 2 . 2 工艺调试 2 . 2 . 2 . 1 调试炉温 跟班生产铅 淬火 5 . 6和 4 . 2 ram 二种规 格时,炉头温度设 定为 1 1 9 5 ~1 2 0 0 ℃。生产 一 个小时后发现炉尾温度不断下降,已从上午 8 O 0的 9 0 6 “C下 降到 1 4 O 0的 8 8 2 ℃。跟班小 组马上现场研究,认为只有提高炉头温度才能 提高炉尾温度。从理论上分析燃烧室温度与给 维普资讯 周茯芩微机 自控燃煤马 弗炉的应用 2 5 定工艺参数余量较大,所 以决定将炉头温度调 高 5 0 ℃,即为 1 2 4 5~1 2 5 0 ℃ 。经几 天 试 验。 炉体均未发现异常现象,所 以决定热处理大于 0 4 . 0 ram线径时炉头温度改 为 1 2 4 5 ~1 2 5 0 ℃。 调后炉尾温度及线温达到工 三要求。 2 . 2 . 2 . 2 调整线温 跟班过程中认为车间设定的线温偏低,如 铅淬火 O 4 . 2 mm6 5号钢床网用钢丝线温为 8 4 0 - 8 6 0 ℃,影响钢丝物理性 能,所 以在跟班 中 将线温普遍提高到 8 8 0 ~9 0 0 ℃。 2 . 2 . 2 . 3 调整车速 为保证线温。 对各种线径车速调整如表 1 。 表 1 各种线径的车速 调试选 定值 线径 钢号 热处理 车速调试 选定车速 选定 产 量 mm 类型 秒/ 转 秒/ 转 DV值 t 4 . 2 6 5 铅簿 火 1 8 .2 0 .2 3 2 3 1 9. 3 2 9 . 5 8 4 5 . 6 6 5 铅淬 火 3 7 3 7 1 5. 9 6 7 . 9 8 8 - 2 . 0 4 7 A 铅簿 火 1 0 .8 .7 .6 7 3 0 9 . 7 8 7 5 . 0 6 0 正 火 3 3 .3 0 3 3 1 6 1 9 . 8 8 1 ● 2 . 4 6 5 铅淬火 2 0 2 0 2 2 0 . 2 7 2 台计总产量为 6 7 . 6 t 。 巷简 直径为 g 5 5 0 mm 2 . 3 耗煤情况 2 . 3 . 1 选用煤的成分 本次选用的煤较好 ,经化验结果如下 固定碳 6 5 . 2 9 %;硫 含量0 . 2 8 %;水 份 1 . 3 1 %;挥 发 份 2 0 . 2 9 %;发 热 值 2 6 0 4 6 K J 6 2 2 1千卡/ 千克 。 2 . 3 . 2 煤耗 跟班四天 l 2个班共用煤 1 3 . 1 1 3 t ,班产量 4 . 5~ 6 . 8 t , 总 产 量6 7 . 6 t , 煤 耗 平 均 1 9 6 . 9 k .g / t ,煤燃烧得 比较完全。 2 . 3 . 3 热处理后钢丝的抗拉强度如表 2 表 2 热处理后钢丝 的抗拉强度 线径 钢号 热处理类鎏【 取洋数量 平均 抗拉强度 MP a mm 5 . 0 6 5 正 火 2 9 9 3 8 4 . 2 6 5 铅 淬 火 2 9 l 1 6 5 2. 0 6 5 铅淬 火 1 4 1 0 3 2 5. 6 6 5 铅淬 火 1 4 1 0 2 5 上述检验的钢丝抗拉强度符 合产品生产工 艺要求。 3 结 论 通过试产及跟班调试,对该炉特点归纳 3 . 1 该 炉采用微 电脑控制,炉温平 稳 波动 范围为 5 ℃ ,线温稳定,满足生产中、高碳 钢丝热处理的要求,炉子基本顺行。 3 . 2 该炉煤燃烧得较彻底,达 到了消烟除尘 的目的。经广州市荔湾区环境监测站测试,该 炉烟尘排放平均浓度 c s 1 7 . 1 rag / Nm ,烟 色 达到林格曼 0级。 3 . 3 经 跟 班 测 试,热 处 理 钢 丝 平 均 用 煤 1 9 6 . 9 k e . / t 。最 低 1 6 2 k g / t 处 理 O 5 . 6 mm1 4 根,04 . 2 mml 0根 ;最 高煤 耗 2 4 7 k g / t 处 理 睨 . 0 mml 4根,∞ . 2 mml 0根 且有 2小 时 未穿满 线 。比改造前往复炉排马弗炉煤耗节 约 1 5 0 k g / t 。按 该炉 年热 处理 量为 3 5 0 0 t计, 此炉年节煤 5 2 5 t 。价值 约 2 l万元。热处理 合 格率达 1 0 0 %。 3 . 4 该炉生产操作方便。 3 . 5 对煤质要求同前马弗炉,要 求煤 的发热 值大于 2 1 0 0 0 KI 5 0 0 0千卡/ 千克 。 4 注意事项 4 . 1 该马弗炉用煤必须 先取 样化验。其 发热 值要求大于 2 1 0 0 0 K J 5 0 0 0千卡/ 千克 。 4 . 2 马弗炉 各温度参数设定后 ,不要 随意调 整。 4 . 3 出渣温度超过 4 5 0 ℃时要 检查火焰距 出 渣口距离 。并进行调整。 4 . 4 司炉工必须随时注意仪表的运行情况。 X G K L D 8 0 0 轧机生产线 河南焦作 市拓普 轧制技 术研 究所研制 的 X GKL D S 0 0新 型轧制 生产线 突破 了传统 多 辊 轧机 的结 构, 受 力合 理 、 轧制运 行 稳 定、 产 品精度 高,轧制 出板型好、表面光滑的冷 轧带 钢。产品完全 可替代进 口的高精度冷 轧带钢。 为促进我 国企业的技术改造 和产品更新将发挥 积极 的作 用 维普资讯
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