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抗生素化学合成生产废水可生化性改善试验研究 * 邹利华 1 郑炜 2 王丽亚 1 刘锐 2 李荧 1 陈吕军 3 1. 浙江双益环保科技发展有限公司, 浙江 嘉兴 314006; 2. 浙江清华长三角研究院生态环境研究所 浙江省水质科学与技术重点实验室, 浙江 嘉兴 314006; 3. 清华大学环境学院, 北京 100084 摘要 采用水解酸化与 Fenton 试剂分别处理高浓度抗生素化学合成废水的厌氧出水, 并采用 MBR 验证其生化性的改 善。试验表明 在废水ρ COD 平均为4 084 mg/L时, 水解酸化 COD 去除率平均为 26. 2 , ρ BOD5 /ρ COD 从 0. 23 提高到 0. 31, 但无法保证 MBR 出水ρ COD< 120 mg/L。Fenton 试剂反应条件为 ρ H2O2 5 000 mg/L, ρ Fe2 4 000 mg/L, pH 7, 反应时间1 h, COD 去除率达 50 。混合废水经 MBR 处理后, 出水ρ COD 平均为98. 4 mg/L, 可 稳定达制药工业水污染物排放标准 。 关键词 抗生素; 化学合成, 生化性; 水解酸化; Fenton RESEARCH ON BIODEGRADABILITY IMPROVEMENT FOR TREATMENT OF CHEMICAL SYNTHESIS - BASED ANTIBIOTIC WASTEWATER Zou Lihua1Zheng Wei2Wang Liya1Liu Rui2Li Ying1Chen Ljun3 1. Envirtecs Co. Ltd. ,Jiaxing 314006, China;2. Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University & Zhejiang, Key Laboratory for Water Science and Technology of Zhejiang Province,Jiaxing 314006, China; 3. School of Environment,Tsinghua University,Beijing 100084, China AbstractHydrolytic acidification and Fenton’ s reagent were applied to treat anaerobic discharged wastewater of chemical synthesis-based antibiotic wastewater respectively,and then MBR was used for testifying the effectiveness of biodegradability improvement. The results showedwhen the average COD of wastewater was 4084mg/L,the average COD removal rate was 26. 2 for hydrolytic acidification,and BOD5/COD was increased from 0. 23 to 0. 31. But it can’ t guaranteed that COD of discharge was below 120 mg/L.The optimized operation condition for Fenton’s reagent was ρ H2O2 5 000 mg/L, ρ Fe2 4 000 mg/L, pH 7, reaction time 1h,COD removal rate was 50 . After the mixed wastewater was disposed by MBR,the average COD of effluent was 98. 4 mg/L, which could meet the requirement of “Pischarge Standard of Pharmaceutical Wastewater Pollutants” . Keywordsantibiotic;chemical synthesis;biodegradability;hydrolytic acidification;Fenton * 浙江省钱江人才计划项目, 浙江省环保科研计划项目 2011B30 。 0引言 我国是世界上抗生素原料药与中间体生产量最 大的国家, 但主要集中于低端原料药、 中间体的生 产 [1], 所产生的抗生素化学合成废水 成分复杂、 废 水量大、 毒性大、 COD 浓度高、 无机盐浓度高、 废水排 放间歇、 水质多变, 可生化性差, 是典型的难生物降解 的高浓度工业废水之一 [2- 4]。国内某著名制药企业面 临废水处理提标升级改造的紧迫压力, 本文基于该企 业现有污水处理工艺状况, 针对难降解的高浓度生产 废水部分开展改善废水可生化性的试验研究。 1试验部分 1. 1企业原污水处理现状 企业原有污水处理工艺如图 1 所示。 图 1企业原污水处理工艺流程 企业原有一套污水处理系统, 高浓度生产废水以 精馏塔釜液为主, 含有大量的有机溶剂与中间体, 采 13 环境工程 2013 年 4 月第 31 卷第 2 期 用厌氧接触氧化工艺对其进行处理。高浓度厌氧出 水混入低浓度生产废水调节池, 经过水解酸化 生物 接触氧化工艺处理后排放。原有污水处理系统出水 ρ COD 无法达制药工业 水 污染 物排放标 准 即 120 mg/L。试验主要针对高浓度废水经厌氧处理后 出水的可生化性改善进行生物处理与物化处理。表 1 为试验用水水质情况。 表 1试验用水水质指标 水质指标 ρ COD/ mgL - 1 ρ TN/ mgL - 1 ρ TP/ mgL - 1 pH 低浓度废水768 ~ 263712. 3 ~ 87. 80. 21 ~ 5. 66. 2 ~ 13. 8 高浓度厌氧出水2 012 ~ 8 59334. 2 ~ 156. 71. 2 ~ 23. 16. 5 ~ 8. 1 高浓度废水23 120 ~ 59 23535. 7 ~ 221. 31. 1 ~ 36. 35. 2 ~ 13. 3 1. 2试验方法 试验分别采用水解酸化及 Fenton 试剂对高浓度 废水厌氧出水进行处理, 并将经试验处理后的高浓度 废水与低浓度废水按实际生产排水水量比例混合, 经 MBR 生 物 处 理 后, 考 察 主 要 指 标 COD 能 否 低 于 120 mg/L。 1 水解酸化试验。采用蠕动泵将反应器进出水 进行循环, 每隔24 h更换一次培养液。1 周后即观察 到明显的挂膜现象。挂膜基本完成后, 开始对生物膜 进行驯化, 反应器连续进出水, 逐渐以高浓废水代替 营养液。10 d 后, 反应器 COD 去除率稳定在 20 ~ 30 , 试验进入稳定运行期, 水力停留时间 HRT 为 12 h, 处理水量10 L/d。 2 Fenton 试 验。采 用 单 因 素 烧 杯 试 验, 确 定 Fenton 试剂最佳反应条件。取 500 mL 高浓度废水厌 氧出水至 1 L 烧杯, 将废水 pH 调至预先设定的数值, 烧杯放在磁力搅拌器上, 慢速搅拌, 加入一定量的硫 酸亚铁溶液, 再加入一定量的双氧水 30 , 进行 Fenton 氧化反应。反应平衡后加入氢氧化钠溶液将 反应的 pH 值调至 7. 5, 停止反应。取混凝沉淀上清 液, 分析相关的水质指标。 3 MBR 试验。为缩短小试装置启动时间, 采用 高有机负荷启动, 将5 L接种污泥 8 g/L 加入 MBR 装置, 加入低浓度废水 ρ COD 1 960 mg/L , 闷 曝24 h, 沉淀, 更换反应器内污水。6 d后, MBR 去除 率稳定在 50 ~ 60 , 逐步降低进水负荷, 反应器连 续 运 行; 10 d 后,进 水 ρ COD为 935 mg/L,出 水 ρ COD< 90 mg/L, MBR 启动完成, 停留时间60 h, 处理水量10 L/d。 2试验结果与讨论 2. 1水解酸化试验结果分析 2. 1. 1水解酸化 COD 去除效果与分析 如图 2 所示 在进水ρ COD 平均为4 084 mg/L 2 211 ~ 8 593 mg/L 时, 水解酸化 COD 去除率平均 为 26. 2 3. 9 ~ 77. 1 。由于水解酸化的作用 机理是在大量水解产酸菌作用下将不溶性有机物水 解为溶解性有机物, 将难生物降解的大分子物质转化 为易生物降解的小分子物质, 该过程不以去除 COD 为主要目的 [5- 7]。 图 2水解酸化 COD 去除效果 2. 1. 2水解酸化对 BOD5/COD 的影响 由图 3 可 知 高 浓 度废水厌氧 出 水 ρ BOD5 / ρ COD 介于 0. 15 ~ 0. 28, 平均为 0. 23, 而经水解酸 化处 理 后 出 水 ρ BOD5 /ρ COD提 高 到 0. 19 ~ 0. 48, 平均为 0. 31。对含有较多难降解的高分子复 杂有机物的废水而言, 借助于水解酸化工艺可在一定 程度上提高废水的可生化性。清华大学何苗等 [8]对 多环、 杂环芳烃的厌氧酸化降解性能进行系统的研 究, 证明在含有较多难降解有机物的废水处理中, 水 解酸化可作为预处理手段。 图 3水解酸化对 BOD5 /COD 的影响 2. 1. 3MBR 去除 COD 的效果与分析 将水解酸化出水与低浓度废水按比例 15 的 23 环境工程 2013 年 4 月第 31 卷第 2 期 高浓度废水 混合后, 试验结果如图 4 所示 当进水 ρ COD为 676 ~ 2 994 mg/L 平 均 1 907 mg/L , MBR 出 水 ρ COD为 96. 8 ~ 206 mg/L 平 均 为 138. 1 mg/L , COD 平均去除率为 93. 3 。但在 52d 的有效数据中, 出水ρ COD< 120 mg/L的数据为 8 个, MBR 的出水ρ COD 无法稳定在120 mg/L以下。 图 4 MBR 对 COD 的去除效果 2. 2Fenton 试验结果分析 2. 2. 1单因素试验结果 1 Fe2 投加量对 COD 去除率的影响。 试验采用高浓度废水 厌 氧出 水, ρ COD 介于 3 000 ~ 4 000 mg/L, 根 据 理 论 计 算 [9- 10], 首 先 设 定 H2O2投加量为6 000 mg/L, 以此确定 Fe2 适宜投加 量。图 5 为 H2O2投加 量 为6 000 mg/L, 反 应 时 间 1 h, 初始 pH 3. 2 时, Fe2 投加量对 COD 去除率的 影响。由图 5 可知 随着 Fe2 投加量的增大, COD 去 除率增加, 当 Fe2 投加量大于4 000 mg/L时, COD 去 除增长 速 度 减 慢, 因 此 选 定 Fe2 最 佳 投 加 量 为 4 000 mg/L。 图 5Fe2 投加量对 COD 去除率的影响 2 H2O2投加量对 COD 去除率的影响。 固定 Fe2 投加量为4 000 mg/L, 反应时间1 h, 初 始 pH 3. 1 时, 图 6 为 H2O2投加量对 COD 去除率 的影响。随着 H2O2投加量的增加, COD 去除率变化 明显, 当投加量达到5 000 mg/L 时, COD 去除率达 67. 1 , 而当 H2O2投加量6 000 mg/L时, COD 去除 率仅提高到 67. 7 , 因此从经济性上考虑, 选择 H2O2 投加量为5 000 mg/L。 图 6H2O2投加量对 COD 去除率的影响 3 pH 对 COD 去除率的影响。 一般认为, Fenton 试剂在酸性条件下反应速率更 快, 并更加有利于链式反应发生 [11]。图 7 显示不同 pH 值对 COD 去除率的影响。从图 7 可以看出 当 pH 3. 2 时, Fenton 试剂具有最佳的 COD 去除效果。 当 pH 逐渐增大时, COD 去除效果缓慢变差, 当 pH 超 过 8 时, COD 去除率最低, 但当溶液 pH 为 7. 2 时, COD 去除率仍能保持在 60 以上, 为工程应用的经 济性以及可操作性, 选择 pH 7 为适宜的反应条件。 图 7 pH 值对 COD 去除率的影响 4 反应时间对 COD 去除率的影响。 图 8 为反应时间对 COD 去除率的影响。由图 8 可以看出 延长反应时间, 可以显著提高 COD 去除率, 前30 minCOD 去除率即可达到 46. 2 , 当反应时间超 过3 h时, COD 去除率可超过 58 , 而反应为1 h时去除 率也可达到 53 左右。因此选择反应时间为 1h, 在保 证 COD 去除效果的基础上, 可减少设备投入。 33 环境工程 2013 年 4 月第 31 卷第 2 期 图 8反应时间对 COD 去除率的影响 2. 2. 2Fenton MBR 工艺 COD 去除效果与分析 图 9 为采用 Fenton 试剂氧化高浓度废水厌氧出 水后, MBR 对混合废水 COD 去除效果。由图 9 可 知 当 MBR 进水ρ COD 为 657. 8 ~ 3 289 mg/L 平 均 值 1987mg/L 时,出 水 ρ COD介 于 48. 8 ~ 138 mg/L, 平均值为98. 4 mg/L, COD 平均去除率可 达 94. 8 。从结果可以看出 当采用 Fenton 试剂后, 生化出水ρ COD 基本稳定在120 mg/L以下。由于 高浓度废水厌氧出水基本为难生化物质, OH 不加 选择的氧化了部分难降解有机物, 并可能使某些物质 发生了开环和断链 [12- 14], 降低了难降解 COD 的绝对 量, 提高了废水的可生化性, 利于后续生物处理工艺。 图 9Fenton MBR 工艺的 COD 去除效果 3结论 1 高浓度抗生素化学合成废水, 较差的可生化 性是造成企业现有污水处理工艺无法满足制药工 业水污染物排放标准 新要求的关键原因。采用分 质分流处理的思路, 分别通过生物法与物化法改善其 生化性, 再与低浓度生产废水混合处理。 2 采用水解酸化法对高浓度废水厌氧废水进行处 理,进 水 ρ COD平 均 为 4 084 mg/L 2 211 ~ 8 593 mg/L 时, 水 解 酸 化 COD 去 除 率 为 26. 2 3. 9 ~ 77. 1 , ρ BOD5 /ρ COD 平均从 0. 23 提 高到 0. 31。处理出水与低浓度废水混合经 MBR 处理 后, 出水ρ COD 平均为138. 1 mg/L, 无法稳定达到 ρ COD<120 mg/L的制药行业新排放标准要求。 3通 过 单 因 素 试 验, 确 定 当 进 水 ρ COD为 3 000 ~ 4 000 mg/L 时, Fenton 试 剂 的 反 应 条 件 为 ρ H2O2 5 000 mg/L, ρ Fe2 4 000 mg/L, pH 7, 反应时间为1 h, COD 去除率达 50 。混合废水经 MBR 处理后, 在进水ρ COD 为 657. 8 ~ 3 289 mg/L, 平 均 为 1 987 mg/L;出 水 ρ COD介 于 48. 8 ~ 138 mg/L, 平均为98. 4 mg/L, 基本稳定达ρ COD 低 于120 mg/L的标准。 参考文献 [1]姜家展, 季斌. 高浓度抗生素有机废水处理[J]. 中国给水排 水, 1999, 15 3 57- 58. [2]杨军, 陆正禹, 胡纪萃, 等. 抗生素工业废水生物处理技术的现 状与展望[J]. 环境科学, 1997, 18 3 83- 85. [3]Oktem Y A,Ince O,Sallis P,et al. Determination of optimum operating conditions of an acidification reactor treating a chemical synthesis-based pharmaceutical wastewater[J].Process Bioch- emistry,2006,41 2258- 2263. [4]Chen Zhaobo,Ren Nanqi,Wang Aijie,et al. A novel application of TPAD-MBR system to the pilot treatment of chemical synthesis- based pharmaceutical wastewater[J]. Water Research,2008,42 3385- 3392. [5]Kuhn E P,Colberg J,Schnoor J L,et al. Microbial transation of substitutedBenzenesduringinfiltrationofriverwaterto groundwater laboratory column studies[J]. Environmental Science Technology,1985,19 10 961- 968. [6]沈耀良. 污水中潜纤维素厌氧水解的机理及动力学模型[J]. 苏州城建环保学院学报, 1992 2 8- 14. [7]Vogel T M,Grbic-Galic D. Incorporation of oxygen from water into Toluene and Benzene during anaerobic fermentative transation [J]. Applied and Environmental Microbiology, 1986,52 1 200- 202. [8]何苗. 杂环化合物和多环芳烃生物降解性能的研究[D]. 北 京 清华大学, 1995. [9]Martinez S,Fernandez J,Segura X,et al. Pre-oxidation of an extremely polluted industrial wastewater by the Fenton’ s reagent [J]. Journal of Hazardous Materials,2003,101 315- 322. [ 10]邢子鹏. 混凝 - 水解 /好氧 MBBR-Fenton 法处理抗生素发酵废 水研究[D]. 哈尔滨 哈尔滨工业大学, 2008. [ 11]黄昱, 李小明, 杨麒, 等. 高级氧化技术在抗生素废水处理中的 应用[J]. 工业水处理, 2006, 26 8 13- 17. [ 12]杨健, 邓灿, 吴敏. 高浓度洁霉素生产废水处理研究[J]. 给水 排水, 2005, 31 7 55- 57. [ 13]翁宏定. 土霉素生产废水的处理试验[J]. 给水排水, 2005, 31 7 55- 57. [ 14]Alaton I A,Dogruel S,Baykal E,et al. Combined chemical and biological oxidation of Penicillin ulation effluent[J]. Journal of Environmental Management,2004,73 2 155- 163. 作者通信处郑炜314000浙江省嘉兴市南湖区亚太路 705 号浙 江清华长三角研究院 501 室 电话 0573 82319937 E- mailw-zheng83 hotmail. com 2012 - 10 - 23 收稿 43 环境工程 2013 年 4 月第 31 卷第 2 期
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