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第 3 o 卷 第 1 期 2 0 0 3 有色金属设计 N0NF E RRol I s蛐 玎 AL S DE S I GN Vo 1 .3 o No .1 2 0 0 3 脱水流程及设备对精矿质量 的影响 侬 燕灵 昆明有色冶金设计研究院,云南昆明6 5 0 0 5 1 摘要针对选矿厂设计中,脱水流程及设备对精矿产品含水量的影响,提 出了应优化脱 水流程设计,采用先进、合理的脱水设备,方能达到提高精矿质量、节省能耗、减少投资的 目 的 。 关键词 脱水流程 ;脱水设备 ;精矿质量 ;含水量 中图分类号 T D9 2 6 . 2 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 4 2 6 6 0 2 0 0 3 0 1 一O 0 2 6 0 4 I n fl u e n c e o f D e w a t e r i n g P r o c e s s F l o w a n d E q u i p me m o n C o n c e n t r a t e Q u a l i t y NONG Ya n -- l i n g K u n m i n g D e s i g n a n d R e s e a r c h I n s t i tu t e o f N o n - f e mm s M e t a l l u r g y ,K u n m i n g 6 5 0 0 5 1 ,C h i n a A ] t l a c t -T h e P a p e r p u t s f o r w a r d t h a t o n l y o p“t ro p i cs t h e d e s i g n o f d e w a t e r i n g p r o c e s s fl o w, a d o p t i ng a d v a n c e d a n d a p p r o p r i a t e d e wa t e fin g e q u i p me n t o _ .a n t h e a i ms b e a c l I i e v e d o f i mp r o v i n g t h e c o n . e e n t mt e q u a l i t y,r e d u c i n g e n e r g y c o n s u mp ti o n a n d d e c r e a s i n g c o s t . Ke y wo r d s D e w a t e fi n g p r o c e s s fl o w;d e w a t e r i n g e q u i p me n t ;c o n c e n t r a t e q u a l i t y ;w a t e r c o n t e n t 1 概述 在选矿设计中,脱水流程及设备选取是 否得当,对精矿产品的含水量影响很大 。精 矿水份是否达到产品要求,直接影响到精矿 产品的包装和运输、企业的经济效益和选矿 厂设计的先进性。由此可见 ,脱水在选矿厂 设计 中是十分重要的。 选矿工艺流程 由 3大部分组成 碎矿、 磨选及脱水,人们一般较重视前 2 个部分, 常常忽视了脱水部分。也许是因为脱水流程 简单、设备少、投资少等原因, 所以,在选 矿厂设计中,脱水常常作为一个次要作业存 在而不为人们所重视 ,这样造成的后果是严 重的,或影响产品质量,或造成精矿损失 , 或增加不必要的能耗,或给环境带来污染 等。 例如杨家杖子选矿厂,磨矿细度为 一 0 . 0 7 4 n a n 8 5 %~ 9 o %,利用 8 i n 中心传动 浓缩机浓缩 ,排矿给 5~6 i n圆筒外滤式真 收稿 日期 2 o o 2一I O一2 5 作者简介 侬燕灵 1 9 6 2一 ,女 ,广西 人,工程师 ,主要从事选矿 厂设计工作 . 维普资讯 第 1 期 侬燕灵 脱水 流程及设备对精矿质量 的影响 空过滤机 、水 分为 1 8 % ~2 3 %的滤饼 用螺 旋输送机送至 1 9 n l 回转窑干燥 ,最终水 分 4 %。此工艺主要是 滤饼水分高 ,为了确 保水 分 4 % 装 袋 要 求 ,急 加 温 3 0 0 % ~ 4 0 0 % ,结果 造成 回转 窑严重 损坏 ,1 8 m i l l 厚钢板窑仅使用 4 5 d 每个窑体单价 8 0 0 0 元 ,影响了生产 ,造成经济损失。铅锌选 矿厂也存 在精矿过 细的 问题 一0 . 0 7 4 m i l l 9 0 % ,致 使过 滤效果 低 ,水 分大 于 1 2 %, 冬季冻矿仓 ,放炮 炸坏建筑物 ,跑浑严重 , 损失精矿 ,仅 1 9 8 4~1 9 8 5年 ,损失铅 精矿 4 3 . 6 8 t ,价 值 1 0 . 4 8万 元 ,损 失 锌 精 矿 1 5 1 . 4 4 t ,价值 2 4万元 。 由此可见 ,选矿厂脱水的重要性 ,其工 艺的合理 与否 ,直接影响选厂的经济效益 。 选矿指标的先进程度 ,最终 由脱水产品表现 出来 ,我们不应该把到手的金属轻易放弃。 2 脱水流程 的选 用 精矿脱水的过程 也即固液分离 的过程 , 固液分离的好坏将直接影响到产品质量。 精矿中一般含水有 重力水分 、毛细管 水分 、薄膜水分和吸湿水分 4种。重力水分 可利用沉淀浓缩来脱去 ,浓缩后的水分一般 可达到 5 o %左右 ;对于毛细管水 分及部分 薄膜水分 ,要 采用强迫 过滤的办法 才能脱 去 ,过滤后水分 一般可达 到 1 5 % ~2 0 %左 右 ;至于残余 的薄膜水分和全部 吸湿水分 , 则只能采用干燥 的方法使其蒸发扩散 出去 , 干燥后的水分一般可达 1 0 %左右。 脱水流程比较简单,两段脱水 浓缩 过滤或 三段 脱水 浓 缩 过滤 干燥 , 但在设计中应如何选择呢三段脱水流程是 否能改用两段脱水流程呢都是值得研究 的 问题。脱水流程的确定很大程度上与矿石性 质、脱水难易度 、产品质量的要求及设备的 选用有关。对于不是很难脱水的矿石 ,应尽 量采用两段脱水,有时可借助脱水效率高的 机械设备来满足要求 ,若是还不能满足产品 的要求 ,则应考虑三段脱水。 在设计 中,三段脱水是否能改为两段脱 水呢 目前这 已成为现实,易 门铜矿木奔选 厂就是通过更换新设备将三段脱水改为两段 脱水 ,用 S Z Y一1 5型全 自动压滤机后 ,使两 段脱水精矿水分达到小于 1 4 %的要求。 在兰坪浮选工业试验厂脱水流程的设计 上,就考虑了压滤机,氧化锌磨矿细度细 一0 . 074 m i l l 8 0 % ,属 较 难脱 水 的 矿石 , 采用一般过滤机难以达到水分要求,使用压 滤机后 ,精矿水分为 1 4 %,达到产品要求 , 铅精矿容易沉降 ,设计上采用沉淀池脱水 , 硫化锌用外滤式圆筒过滤机过滤,滤饼水分 为 1 4 % ~1 5 %。 国外近年来采 用一些深 度脱水 的新技 术 ,在工业上实现了两段脱水,取消了干燥 作业,与常规的三段脱水流程相 比,基建投 资低一半 ,经营费用降低 6 0 %。 麻 阳铜矿设计采用 2台 ’瞄一1 0 m 2 圆 筒真空过滤机和 1 . 5 n l 1 2 n l 干燥窑脱水。 1 9 8 7年初 ,安装 1台 S Z Y一1 5 m 2 压滤机取 代原有 2 台圆筒过滤机和干燥窑,通过半年 生产实践 ,水分降低 0 . 2 1 %,电耗 由 4 0 . 7 6 下降到 2 9 . 1 9度/ t ,维修费下降 7 8 %,脱水 成本 由 9 5 8元/ t 降至 4 3 8元/ t 。三段 与两段 能源消耗及经济指标对 比见表 1 。 表 1 能源消耗及经济指标对比表单位万元 T a b . 1 G。 l I l p 日 I i 8 o n B e t w e e n E n e r g y O】 l l 鲫埘p t i 0 n a n d E c K II I I i C I n d e x 装机电耗水耗 建筑设备附属 流程 容量/ 度/ 基建面积购置设备 / k W t t 一 。 / 费 费 三段1 2 0 . 5 0 4 0 . 7 6 5 . 2 7 二段8 o . 5 5 2 9 . 1 9 2 . 5 6 1 7 . 40 5 20 . 0 o 2 0 . 7 0 4. 7 0 3. 2 0 8 o. 0 o 1 O. 0 o O. 9 3 东川滥泥 坪矿原 干燥车 间在海 拔 1 0 0 0 n l 以下,磨浮车间在3 0 0 0 n l 以上,两地直 线距离数 1 0 k m,矿浆 自流输送,损失很大 维普资讯 有色金属设计 第 3 o卷 3 0万元/ a 。采 用三段脱 水 ,盘式真 空过 滤机过滤后 ,水分 近 2 0 %,还需用 回转窑 烘干 精矿 ,能耗 极大 ,2 0 0 0年 订购 了 1台 宜兴的 H T G一1 2型陶瓷过滤机 ,将三段脱 水改为两段脱水 ,精矿水 分为 1 2 % ~1 4 % 左右,取得了较为理想的效果 。 从上述这些例子可看出,将三段脱水改 为两段脱水不是不可能的,而是一种行之有 效的办法。在设计中,对流程的选取要做到 经济 、合理 ,满足生产需要 ,实现全优的设 计 。 3 脱水设备的选择 脱水流程与设备是相辅相承的,脱水设 备对产品质量影响极大 ,是显而易见的。在 此 ,主要对浓缩过滤设备进行探讨 ,干燥设 备不作介绍。 脱水的第一段作业是脱去颗粒间的重力 水分 ,在设计中一般采用浓缩机。因为浓缩 机具有工作可靠、维修方便、经营管理费 低、并能对给料起储存 和缓 冲作用等优点。 普通浓缩 机是 以颗粒 的重力沉降为工 作原 理 ,处理微细粒物料效率很低 ,需要的浓缩 面积大, 基建投资高。为了提高浓缩效率, 在浓缩机 中加倾斜板或加絮凝剂 ,都可达到 提高浓缩效率的 目的。倾斜板的加入 ,使矿 石颗粒的沉降距离大为缩短 ,相应的沉降面 积增大;而絮凝剂的加入,使微细颗粒兼并 成较大的颗粒团 ,使其迅速沉降。 高效浓缩机对处理微细粒物料有奇特的 效果,比常规浓缩机效率高数倍至数 1 0 倍, 基建投资为同样处理能力的普通浓缩机的 3 8 %。虽然其经营费用比普通浓缩机高 ,但 用来浓 缩微细物料 ,可得 到较高 的底 流浓 度 ,提高了下一作业的效率 ,这样可从节能 中得到补偿 。江苏吴县铜矿 ,将普通浓缩机 改造为高效浓缩机,改造前后对 比见表 2 。 改造后溢流水含固体量减少,沉砂浓度 提高 ,说明高效浓缩机确实有效。 马鞍山矿山研究院对 G X一1 2 高效浓缩 机进行 了研究与工业试验 ,在添加絮凝剂的 条件下 ,其底流浓度可稳定在 4 0 % ~6 5 %, 溢流水中悬浮物含量在 3 0 0 n a g以下 ,单位 面积的处理 能力 比普通浓 缩机提 高 5倍 以 上 。 表 2 普通浓缩机与高效浓缩机对比表 Ta b. 2 Co l l l p l h - n Be t we e n Co mmo n Th i c ke n e r a n d H i 曲一e ff i c i e n t q t i c k e n e r 无凝高效浓缩机不失为提高浓缩效率的 一 个有效方法之一,但絮凝剂的选用与否, 应根据具体情况而定,要作经济比较。对于 普通型浓缩机就可达到要求的 ,应选用普通 型为好。在鹿厂银铜矿第一段脱水作业的设 备选取上,就选用了普通型浓缩机 中心传 动 N Z S 一1 2 该 矿 属并不 十分难脱 水的矿 石,且磨矿细度较粗,用普通型浓缩机即可 达到要求。 精矿脱水第二段作业是过滤,目前过滤 设备进展较快 ,出现 了许多新设备 ,但真正 用到选矿厂脱水作业上的并不多 ,如今用得 最多的是压滤机 。 前些年选矿厂使用的过滤设备一般为圆 盘式或圆筒式真空过滤机 ,这类设备是利用 真空产生压差过滤,要求较高的真空度,滤 饼水分一般为 1 5 % ~2 5 %,有时甚 至难 以 达到产品要求 ,得再加一段干燥作业,这是 不经济的。近年来 ,用压滤机代替真空过滤 机收到 良好效果。麻 阳铜矿选矿厂真空过滤 机与 自动 压 滤 机产 品经 济 指 标 对 照表 见 表 3 。 维普资讯 第 1 期 依燕灵 脱水流程及设备对精矿质量的影响 2 9 表 3 真空过滤机与自动压滤机经济指标对照表 T a b . 3 C o mp a r i s o n o f E c o n o mi c I n d e x e s B e t w e e n V a c u u m F i l t e r a n d A u t o ma t i c P I F i l t e r 水 口山矿务局 将 4个精 矿系统进 行改 造 ,用 8台压滤机 取代 1 3台真空过 滤机 , 总面积 由 1 8 0 m 2 下降至 9 6 m 2 ,下 降 4 6 %, 总装 机 容 量 下 降 5 5 %,每 年 可 节 约 能耗 9 7 2 t 标煤 ,减少精矿水分运输量5 0 0 0 t ,减 少途损金属量 1 0 0 t ,每年可获经济效益 4 o 万元 。 美 国 B u t t e r 选厂安装 了 3台卧 式 L a s t a 1 5 0 0 x 4 4 / 5 0 I S D型 自动 压滤机代替 原来 的 真空过滤机 和干燥 设备 ,操作工人 由原来 6 0~7 0人减 至 3人 ,基建 投资少 一半 ,生 产费用仅为原来 的 4 o %。 表 4 陶瓷过滤机与外滤式真空过滤机对比表 T a b.4 C o m p n B e t w e e n C e r a mi c F i l t e r a n d O u t w a r d fl o w Va c u u m F 丑 t e r 生产能力/ t h l 5 4 5 4 5 滤饼水分/ % 1 3 8~1 0 8 1 0 装机功率/ k W 9 0 2 2 2 8 电耗/ [ 万度 台 a ] 6 4 . 8 1 5 . 8 4 2 0 . 1 6 维修消耗/ 万元 - a l 2 4 1 . 8 3 2 投资/ 万元 4 o 土建 3 0 6 0 0 3 0 0 投资折I E I / 万元 台 3 . 5 3 0 1 5 年利息成本/ 万元 台 7 6 o 3 o 年生产能力/ 万吨 台 - 1 9 2 7 2 7 吨精矿过滤成本 / 元 6 . 8 5 . 3 3 . 3 注 设备 折旧按 2 0 a 计算 。 压滤机滤饼水分低 ,处理能力大 ,可处 理较难过滤的精矿,滤饼水分一般不超过 1 5 %,可简化脱水流程 ,如取 消干燥 作业 , 使三段脱水变为二段脱水。 对于一些好过滤 的精矿 ,也可采用陶瓷 过滤机 ,虽然设备投资大,但效益高 ,它最 大的优点是产量大 、水分低 、劳动强度低 、 无污染等 ,不失 为一种 有效 的精 矿脱水设 备。国内外陶瓷过滤机与外滤式真空过滤机 对 比见表 4 。 1 台陶瓷过滤机生产能力相当于 3台外 滤式圆筒真空过 滤机 ,精矿水 分降低 3 %, 每年节约运费 1 6 万元 ,途耗降低 2 . 5 %。 4 结语 随着矿产资源的变贫、变细 、变复杂 , 需要把矿石磨得更细,以提高选矿指标和产 品质量 ,这就增大了脱水的难度。所 以,发 展和使用先进的、自 动化程度高的设备,已 成为选矿领域 的一种发展趋势 。工艺流程及 设备选取得当,可节省能耗 ,减少投资及经 营管理费用,较好地保护环境等。如压滤机 的使用,使采用二段脱水流程得到合格精矿 产品成为可能 ,一般真空过滤机的脱水成本 为 3 . 2 5美元/ t ,用压滤机 的脱水成本 为 2 . 0 6 美元/ t ,因此 ,在设计中,应充分研究 矿石性质 包括试验 ,选用相应的设备和 流程,使设计更趋完善。 维普资讯
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