综采工作面架间高位插管注浆防灭火应用研究.pdf

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第 42 卷第 5 期煤 炭 科 学 技 术Vol􀆱 42 No􀆱 5 2014 年5 月Coal Science and TechnologyMay 2014 综采工作面架间高位插管注浆防灭火应用研究 柏发松ꎬ方昌才ꎬ陈 宿ꎬ时创新 淮南矿业集团有限责任公司 潘三煤矿ꎬ安徽 淮南 232096 摘 要为了解决顶板有覆煤的采空区防灭火问题ꎬ在潘三煤矿 16223工作面架间采用高位插管注 浆防灭火技术ꎮ 研究结果表明ꎬ该技术弥补了采煤工作面上隅角埋管注浆、工作面洒浆、运输巷埋管 注氮、轨道巷顶板走向边孔注浆等原始技术措施不能够对采空区顶板覆煤起到全覆盖防灭火作用的 不足ꎬ能够扩大采空区遗煤注浆覆盖范围ꎬ提高注浆防火技术的可靠性ꎬ高位钻场顶板走向孔抽采总 管中的 CO 体积分数由原来的 1510 -6 下降到 410 -6 ꎬ有效防止遗煤氧化ꎬ防火效果显著ꎮ 关键词综采工作面ꎻ高位插管ꎻ注浆ꎻ防灭火 中图分类号TD75 文献标志码A 文章编号0253-2336201405-0045-03 Study on Application of Grouting Fire Prevention and Control with High Level Tube in Goaf Between Hydraulic Powered Supports of Fully-Mechanized Coal Mining Face BAI Fa ̄songꎬFANG Chang ̄caiꎬCHEN SuꎬSHI Chuang ̄xin Pansan MineꎬHuainan Mining Group Corporation LimitedꎬHuainan 232096ꎬChina AbstractIn order to solve a fire prevention and control problem of the goaf with top coal roofꎬa grouting fire prevention and control tech ̄ nology with high level intubation in goaf between the hydraulic powered supports of No􀆱 16223coal mining face in Pansan Mine.The study results showed that the grouting fire prevention and control technology could make up the shortages of the grouting with the pipeline buried at the top corner of the coal mining faceꎬthe grouting spraying over the coal mining faceꎬnitrogen injection with the pipeline buried in the transportation gatewayꎬthe grouting with the boreholes in along the roof strike of the railway gateway and other technical measures and could enlarge the grouting scope in the goaf with top coal roof.The technology could improve the reliability of the grouting fire preven ̄ tion and control technology and could effectively prevent the oxidization of the left coal with remarkable fire prevention effect. Key wordsfully-mechanized coal mining faceꎻhigh level tube in goafꎻgroutingꎻfire prevention and control 收稿日期2014-01-10ꎻ责任编辑王晓珍 DOI10.13199/ j.cnki.cst.2014.05.012 基金项目国家科技重大专项资助项目2011ZX05064 作者简介柏发松1971ꎬ男ꎬ安徽寿县人ꎬ高级工程师ꎬ硕士ꎬ现任淮南矿业集团有限责任公司潘三煤矿总工程师ꎮ 引用格式柏发松ꎬ方昌才ꎬ陈 宿ꎬ等.综采工作面架间高位插管注浆防灭火应用研究[J].煤炭科学技术ꎬ2014ꎬ42545-47. BAI Fa ̄songꎬFANG Chang ̄caiꎬCHEN Suꎬet al.Study on Application of Grouting Fire Prevention and Control with High Level Tube in Goaf Be ̄ tween Hydraulic Powered Supports of Fully-Mechanized Coal Mining Face[J].Coal Science and Technologyꎬ2014ꎬ42545-47. 0 引 言 采煤工作面上隅角埋管注浆、工作面洒浆、轨道 巷走向边孔注浆、运输巷埋管注氮等技术是治理采 空区内遗煤自然发火的主要技术措施[1-4]ꎮ 但以上 防灭火措施均存在一些缺点轨道巷上隅角埋管注 浆因出浆口为 1 个点ꎬ注浆过程中浆液在采空区内 容易拉沟ꎬ有效注浆范围很小ꎬ并且只能对底板遗煤 起到防灭火效果ꎬ而对顶板覆煤起不到任何防灭火 作用ꎻ轨道巷顶板走向边孔注浆虽然能够对顶板上 覆煤层起到防灭火作用ꎬ但是受钻孔施工时间长、工 程量大、钻孔施工不灵活、控制范围针对性不强等缺 点限制ꎬ导致此种防灭火方式一般使用于工作面收 作期间ꎬ而不应用于工作面正常回采或短期停采期 间ꎻ现在综采工作面配风量基本在 2 000 m3/ min 左 右ꎬ而注氮量相对于工作面的配风量很小ꎬ所以工作 面运输巷埋管注氮防灭火措施的效果很小[5-10]ꎮ 针 对上述问题ꎬ笔者提出在综采工作面架间高位插管 注浆防灭火技术ꎬ解决了采空区顶板上覆煤层大面 积注浆的问题ꎬ确保工作面安全高效回采ꎮ 54 2014 年第 5 期煤 炭 科 学 技 术第 42 卷 1 试验工作面概况 淮南矿业集团潘三煤矿现在回采的煤层主要为 13-1 煤层、11-2 煤层、8 煤层ꎬ3 层煤均有自燃倾 向ꎬ给防治采空区遗煤自燃增加了困难ꎮ 16223 综采工作面为淮南矿业集团潘三煤矿一水平西三采 区 13-1 煤层工作面ꎬ工作面标高-500-598 mꎬ工 作面设计走向长 1 4151 414 mꎬ倾斜长 236 mꎻ13- 1 煤层厚 3􀆱 15􀆱 0 mꎬ平均厚 3􀆱 9 mꎬ采用单一走向 长壁综合机械化开采方法ꎬU 型通风方式ꎮ 16223工作面为无突出危险工作面ꎬ瓦斯含 量为 1􀆱 816􀆱 6 m3/ tꎬ煤尘具有爆炸危险性ꎬ煤层自 然发火等级为Ⅱ级ꎮ 基本顶由平均厚度 10􀆱 6 m 的 细砂岩组成ꎻ直接顶为平均厚度 2􀆱 1 m 泥岩和平均 厚度 1􀆱 0 m 的 13-2 煤层混层ꎮ 直接底为平均厚度 4􀆱 1 m 的泥岩组成ꎮ 由于回采煤层13-1 煤层顶部3 m 范围存在平均厚度为1􀆱 0 m 的13-2 煤层ꎬ故在回 采的过程中 13-2 煤层垮落至采空区ꎬ造成采空区 大量遗煤ꎬ容易发生氧化和自然发火事故ꎮ 2 架间高位插管注浆技术 1高位插管注浆技术原理ꎮ 主采煤层直接顶 存在的不可采煤层、断层影响使得煤层突然变厚或 突然向顶板位移ꎬ随着综采工作面回采ꎬ顶板的松动 冒落伴随大量顶板煤层成为采空区遗煤ꎬ留下遗煤 发火隐患ꎮ 在综采液压支架架间打眼ꎬ插管至顶板 煤层ꎬ对顶板煤层直接注浆ꎬ在重力作用下浆液将向 下流淌ꎬ对全部遗煤煤体全覆盖浇注ꎬ达到了防治遗 煤自然发火的目的[11-13]ꎮ 2注浆量计算ꎮ 潘三煤矿 16223工作面每天 推进 3􀆱 2 mꎬ则有 755􀆱 2 m3的 13-2 煤层进入采空区 成为采空区遗煤ꎮ 根据矿井实际情况ꎬ注浆系数取 0􀆱 08ꎬ每天注浆需黄土量 60􀆱 42 m3ꎮ 灰水比为 1 ∶ 4ꎬ黄泥浆混合量为 302 m3ꎮ 工作面每天注浆时间 为 16 hꎬ则每小时注浆量为 19 m3ꎮ 3注浆半径考察ꎮ 为合理布置注浆钻孔ꎬ在工 作面进行了注浆半径考察ꎮ 即在工作面施工 1 个注 浆孔ꎬ并插入 25 mm 注浆管至遗煤顶板ꎮ 在注浆 孔上下共施工 6 个考察钻孔1、3、5 号钻孔位于注 浆孔的一侧ꎬ2、4、6 号钻孔位于注浆孔的另一侧ꎬ 16 号考察钻孔至注浆孔距离分别为 2、4、6、7、8、9 mꎮ 采用 1􀆱 5 MPa 的注浆压力对注浆孔进行注浆ꎬ 并且每小时对出浆孔进行测量 1 次ꎬ当出浆量超过 0􀆱 2 m3/ h 后关闭该考察钻孔ꎮ 观察 16 h 后各考察 钻孔的变化情况见表 1ꎮ 表 1 考察钻孔变化情况 考察钻孔号 与注浆孔间距/ m出浆情况出浆量/ m3􀅱h -1 128􀆱 0 h 后出浆0􀆱 20 249􀆱 5 h 后出浆0􀆱 10 3611􀆱 0 h 后出浆0􀆱 05 4713􀆱 0 h 后出浆0􀆱 05 5815􀆱 5 h 后出浆0􀆱 01 6916􀆱 0 h 后出水 根据考察ꎬ当注浆压力达 1􀆱 5 MPa 时ꎬ注浆半 径可达8 mꎬ因此根据工作面实际情况ꎬ选择间隔3 5 架4􀆱 57􀆱 5 m进行插管注浆ꎮ 4注浆插管设计ꎮ 注浆点必须高于遗煤煤层 顶板ꎬ每 35 架进行插管注浆ꎬ实现 236 m 长的工 作面注浆全覆盖ꎬ注浆孔与工作面夹角为 90、倾角 3040ꎬ孔深大于 5 m、钻孔开孔距底板高度 1􀆱 7 1􀆱 9 mꎮ 5注浆工艺流程ꎮ 注浆步骤为①在支架架档 沿工作面倾向布置一路 50 mm 高压胶管作为注浆 主管ꎬ每 5 m 安设 1 个三通注浆拨头ꎮ 注浆压力 1􀆱 5 MPaꎬ注浆量 19 m3/ hꎻ②插管使用 25 mm 铁 管ꎬ插入遗煤部分为花管ꎬ且头部焊尖ꎬ其余部分为 普通的铁管ꎬ管路采用丝扣连接ꎻ③采用风动钻机施 工 42 mm 钻孔ꎬ将注浆管沿钻孔插入采空区遗煤 上部ꎬ采用聚氨酯封堵铁管与钻孔周围裂隙ꎻ④利用 每天检修班安设注浆管ꎬ生产班注浆ꎬ共 25 个注浆 管ꎬ单管注浆流量 0􀆱 15 m3/ hꎬ每天注浆 16 hꎬ注浆 管附近有架间出浆则停止注浆ꎮ 6架间高位插管注浆技术关键ꎮ ①高位插管 的注浆点必须在采空区内覆煤上方ꎬ注浆时能够达 到对采空区内覆煤进行包裹的作用ꎬ惰化采空区遗 煤氧化ꎮ ②插管水平投影的控制深度不应小于 1 个 工作日的工作面进尺距离ꎬ一般在 3 m 左右ꎬ每次利 用高位插管注浆后在采空区内形成 1 个宽度为 3 m 的隔离带ꎮ ③高位插管插进采空区遗煤的部分必须 为花管ꎬ且头部焊尖ꎬ外露部分为普通的铁管ꎬ尾端 为 25 mm 快速接头[14-15]ꎮ 3 注浆防灭火效果分析 16223工作面回采期间从工作面 110 号架开 始向上每隔 5 架设 1 个检测点ꎬ检测工作面支架架 后的 CO 浓度变化ꎬ从工作面推进到 440 m 开始使 64 柏发松等综采工作面架间高位插管注浆防灭火应用研究2014 年第 5 期 用工作面架后高位插管注浆防灭火措施ꎮ CO 浓度 变化如图 1 所示ꎮ 图 1 16223工作面架后 CO 浓度变化曲线 由图 1 可以看出ꎬ工作面正常回采期间采空区 CO 体积分数基本在 1210 -6 左右ꎬ高位钻场顶板走 向孔抽采总管内 CO 体积分数基本在 1510 -6 左右ꎮ 工作面从 440 m 点开始采用架间高位插管注浆防灭 火技术ꎬ工作面再推进 40 m 后采空区及高位钻场顶 板走向孔抽采总管内的 CO 浓度开始降低ꎬ尤其是 工作面回采推进 140 m 后工作面架后已经检测不到 COꎬ高位钻场顶板走向孔抽采总管 CO 体积分数由 原先的 1510 -6 下降到 410 -6 ꎮ 4 结 语 综采工作面架间高位插管注浆防灭火技术ꎬ对 工作面支架后方采空区上覆煤进行浇注浆ꎬ浆液在 重力作用下向下流淌并向周围扩散ꎬ对有效范围内 的所有煤体进行了全面浇注ꎮ 达到对工作面顶板上 覆煤层进行注浆、包裹ꎬ惰化其在采空区内的氧化目 的ꎬ达到防治自然发火效果ꎮ 该技术对注浆半径进 行了科学考察ꎬ对注浆量进行了有效计算ꎬ选择的管 径、设备、材料具有针对性ꎻ可向浆液中混入 MEA 等 防火材料ꎬ更有利于提高注浆防火效果ꎻ沿工作面倾 向可全覆盖进行浇注浆ꎬ消除了注浆防火空白带ꎻ与 轨道巷顶板走向钻孔注浆相比ꎬ具有施工工序简单、 灵活浇注、针对性强、便于操作等优点ꎻ节约时间ꎬ利 用工作面检修班安设支架架间插管ꎬ工作面回采班 采用管路注浆ꎮ 该技术对于顶煤较厚的综采工作面 采空区防火具有较高的推广价值ꎮ 参考文献 [1] 王省身ꎬ张国枢.矿井火灾防治[M].徐州中国矿业大学出版 社ꎬ1990. 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