350 Km/h高速轨用钢的关键冶金技术研究.pdf

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资源描述:
2 0 1 4年第 1 期 现代冶金 2 7 3 5 0 K m / h高速轨用钢的关键冶金技术研究 中国 J . H . Z e n g等 摘要 3 5 0 K m / h高速轨对铸坯洁净度 以及质量提出更高的要求, 本文主要讨论 了提 高攀枝花钢铁集 团公司 3 5 0 K m / h 高速轨用钢洁净度以及铸坯质量的技术方法。通过采取一系列集成创新技术, 象 B O F脱磷 、 钢包精炼、 结晶 器电磁搅拌以及动态轻压下、 脱磷率、 洁净度以及形态控制等方面得到了很大提升。成分满足[ S ] ≤0 . 0 1 5 %, [ P ] ≤ 0 . 0 2 5 %, [ H] ≤1 . 5 X 1 0 ~, A l s ≤0 . 0 0 4 %, T[ O] ≤2 01 0~, 铸坯中心疏松和偏析≤1 . 0 , 中心裂纹和中间裂纹≤0 . 5 , 中心碳偏析指数≤1 . 0 5 , A类和 B类夹杂物控制水平分别≤2 . 0和 1 . 0 , 优化后的工艺满足生产3 5 0 K m / h高速轨用钢 技术需求 , 并且实现了稳定生产。 关键词 洁净度; 高速轨用钢; 内部质量; 非金属夹杂物 1 前言 近年来 , 众多冶金工作者在提高高速轨洁净度 、 强度 、 韧性以及焊接性等方面做 了很多努力工作 , 以 满足用户对高速轨质量 日益增长的需求。 为了生产高品质钢轨用钢 , 攀枝花钢铁集团公司 近年来完成 了很多有关重轨工艺的系统研究, 涉及领 域包括铁水预处理 、 B O F脱磷 、 二次精炼 、 连铸等, 通 过优化精炼渣 、 有效气体喷吹 、 良好 的电磁搅拌以及 动态轻压下等技术可提高连铸坯治净度和质量 。攀 枝花钢铁集团公司也在这些方面做 了优化 , 结果在生 产 3 5 0 K m / h高速轨用钢时, 取得 了很大进步。事实 上, 2 0 0 8年 , 由攀枝花钢铁集团公司为北京一天津铁 路建设提供 了2 7 5 0 0 t 高速轨。 本文对攀枝花钢铁集团公 司在过去几年来的工 业试验以及得到的结果予以总结 , 详细 内容如下面章 节 所述 。 2 装备及工艺操作 图 1 略 给出了钢铁集团公司生产 3 5 0 K m / h高 速轨用钢采用 的技术工艺流程示 意图。正如 图中所 示 , 整体工艺主要包括铁水予处理 、 复合吹炼 B O F、 钢 包精炼和 R H真空精炼以及连铸和热装 、 热送。 与原有生产重轨钢工艺相 比, 现有工艺做了一系 列优化 , 例如 , 在生产 3 5 0 K m / h高速轨用钢过程中的 脱磷技术、 在 L F精炼过程中添加特殊精炼渣以控制 精炼渣的终点组成 、 在 R H工位 喂线 、 夹杂物变性以 及在中间包采用碱性覆盖剂等。 2 . 1 在 B O F中优化脱磷 由于高炉炼铁使用钛磁铁矿, 攀钢铁水成分磷含 量为 0 . 0 7 % ~ 0 . 1 0 % 、 钒含量为 0 . 2 9 % , 因此在 B O F 炼钢前应完成提钒任务 , 也就是所谓提钒后 的半钢 , 其硅含量水平相 当低 , 导致生产重轨冶炼时成渣困 难 、 脱磷效果不佳。为了提高 B O F脱磷率 , 首先研究 了高拉补吹以及低拉碳方法 , 具体如表 1 所示。从表 中可见 , 当高拉补吹方法改变到低拉碳工艺时, 脱磷 率从原来 的 6 5 . 2 9 %增加 到 8 2 . 3 % , 终点 [ P] 介 于 0 . 0 l l %和 0 . 0 2 0 %之间的比例 占总炉次的 8 2 %。 表 1 通过优化操作提高脱磷率 为了进一步提高 B O F中的脱磷率, 也优化 了造 渣材料 , 象在转炉喷吹的高氧化铁材料, 例如 B O F炼 钢前期产生的污泥, 结果脱磷率增加到 8 9 . 4 %, 终点 磷含量低于0 . 0 1 1 %。优化的造渣工艺如表 2所示。 表2 优化造渣方法提高脱磷率/ % 2 0 1 4年第 1 期 2 9 从 图 4和表 5所见 , 经钙 处理后 的铸坯 中硫化 物夹杂形态为点状或球状 , 轧制后均匀地分 布在钢 中。这种夹杂物含有一定数量的 C a , 其组成为 C a , Mn , F e S复合物质 , 该物质据报道可 以保持其原有 点状形态 。特别是探测不到枝晶状硫化物或类似链 状硫化物 。因此 , 控制最为严重 的 A类夹杂物水平 小于 2 . 0 , 其 不会 对最 终产 品质量 产生 不利 影响。 同时 , 优化钙处理证 明了不会 对控制其它种类非金 属夹杂物产生负面作用 , 如表 5所示 。 表 5 非金属夹杂物的夹杂物比例 4 O 35 3o 25 碹20 蓁1 5 l O 5 O 电磁搅拌电流,A 图5 结晶器电磁搅拌 电流对等轴晶粒 比的影 响 n1 2 0炉 图6给出了[ C a ] / [ S ] 对 A类夹杂物组成的影 响。从 图中可 以看到 随着 [ C a ] / [ S ] 比的增加 , 对 应地小于 1 . 5级的 A类夹杂物比例也有所增加 , 而 当此 比值小于 0 . 1时 , A类夹杂物水平超过 2 . 0级 。 因此 , 非常重要的一点是确保在实际生产 中保持较 高的[ C a ] / [ S ] 比 0 . 1 。 昌 ● 籁 瓣 塔 翠 0 1 00 2 00 30 0 40 0 So o 6 00 试样长度,1 111 1 1 1 图6 软压下模型对 中心碳偏析指数的影响 2 . 3 提 高铸坯 内部质量 为了提高钢轨用钢 内部质量 , 系统研究 了连铸 工艺的电磁搅拌 、 二冷动态控制 、 凝 固末端动态软压 下技术等。 经过对 1 2 0炉进行统计分析 , 结果表明 结晶器 电磁搅拌电流对铸坯中心等轴晶比有巨大影响。当 搅拌电流从 1 1 增 加到 l 5时 , 等轴晶 比例从 1 8 . 8 % 增加到 3 6 . 2 4 % , 如图 5所示。同时 , 大大减少了铸 坯 中心疏 松 , 小 于 1 . 0级 的 比例 从 3 3 . 3 %增 加 到 8 7 . 5% 表 6 [ c ] / [ S ] 对 A类夹杂物组成影响 埔 舯 3 0 2 0 1 4年第 1 期 图 6给出了不同动态软压下模型对中心碳偏析 的影响 , 采用 A S T CV E R YH A R D动态软压下工 艺后 , 中心碳偏析指数从 1 . 1 l 一1 . 1 8 平均值 1 . 1 5 减少到 1 . 0 1 1 . 0 5 平均值 1 . 0 2 。中心疏松控制 在 1 . 5以下 , 超 过 1 . 5的 比例 从 7 3 . 6 9 % 减 少 到 4 . 1 7 % , 1 . 0级 的 比例从 1 0 . 5 3 %增加 到 2 5 % , 0 . 5 级的比例从 1 5 . 7 9 %增力 旺0 6 6 . 6 7 %。 为 了优化二冷系统 , 完成了一系列研究 , 例如测 试钢轨用钢高温延展性 、 建立连铸凝固传热模型 、 测 量表面温度等, 建立了生产钢轨用钢的合适二冷 系 统 。图7给出了二冷系统对中心裂纹和中间裂纹的 影响 , 正如图中所示 , 中心裂纹和中间裂纹分数大大 降低 , 控制在 1 . 0级 以下 , ≥1 . 0级 的中心裂纹和中 间裂纹 比例从 1 1 . 3 6 %减少到 1 . 3 5 %。 褥 太 Oa r 二 睦 露 8 0 I 蜀键 6O } 2 . 0 l S 1 . 0 . 5 O 中心 裂纹水平 图7 优q E . z - 冷前 、 后的中心裂纹和 中间裂纹分布比例 3 生产 结 果 通过上述提到的研究和技术 , 明显提高了钢轨 用钢的纯净度以及铸坯 内部质量 , 建立 了一 系列生 产3 5 0 K m / h 高速轨用钢 的冶金技术。2 0 0 8年, 攀枝 花钢铁集 团有 限公 司为 北京 奥林 匹克 项 目提供 2 7 5 0 0 t 钢轨 , 也就是北京 至天津 的3 5 0 K m / h 高速 轨。表 7和表 8给出了用户 的试验结果, 象化学组 成 、 非金属夹杂物 、 T [ O] 和 T[ H] 含量 , 从 图中可以 看到 最终产品的化学组成 、 非金属夹杂物 、 T [ O] 和 T[ H] 含量完全满足用户要求 , 且标准较 高, 合 格率 达 1 0 0 % 。 通常采 用宏 观 检 验 和 硫 印 检验 检测 1 O 0件 3 5 0 K m / h 高速轨用钢铸坯 内部质量 , 表 9和图 8分 别给出了检测结果以及宏观相片。根据表中数据可 以推断 , 重轨钢坯具有较好的内部质量 , 因为对中心 偏析 、 中心疏松 、 缩孔 、 中心裂纹 、 中间裂纹以及角部 内裂纹均小于 1 . 0级。 表 7高速 轨成 分控 制水 平 显然 , 集成技 术满足生产 3 5 0 K m / h高速 轨用 钢工业规模需求 , 并且将此集成创新技术也应用于 3 5 0 K m / h高 速轨 用 钢 、 3 8 0 K m / h高速 轨 用 钢 、 2 5 0 K n r / h 高速轨用钢 、 6 0 D 4 0 A道岔钢轨用 钢生产 艺 中。 表 8 非金属夹杂物、 T [ O ] 和[ H] 结果 ~ ~ ~ ~ . 一 ~ 一 一 董 一 ∞ o 2 0 1 4年第 1 期 3 1 横 向 纵 向 叶 | 心疏松、偏析 、缩4 L 0 . 5 , O 5 , 0 图8 3 5 0 K m/ h高速轨 用钢铸坯 中的 典型宏观相 片 4结论 1 通过将高拉碳 方式改变成低拉碳 方式 、 并 且喷吹快速成渣原料 , 象 B O F炼钢 中的转炉污泥 , 可使脱磷率增加到 8 9 . 4 %, 最终产 品中的磷 含量小 于 0 . 0 2 5 % , 平均磷含量大约为 0 . 0 1 4 % 。 ” ” ”一”“”” 2 通 过优化 吹氩 工艺 , 提高 了夹杂物去除能 力 。在 精 炼 前 期 阶段 采 用 强 搅 拌 模 式 3 . 0 3 . 7 L m i n ~ t , 钢包精炼结束前 , 采用弱搅拌 模式 0 . 40 . 7 Lmi n~ t ‘ 。 , 小 流量 时 间为 6 ra i n 。综合精炼渣 以及结晶器 电磁搅拌系统优化 , 钢轨用钢中 T [ O] 水平减少到小于 1 0 X 1 0 ~, B、 C、 D类夹杂物水平小于 1 . 0 。 ‘ 3 对[ s ] ≥0 . 0 0 8 % 以及 [ A 1 ] ≤0 . 0 0 4 %的液 态钢水采用钙处理 , 成功地将初始硫化物修正并且 将其水平降至小于 2 . 0级。 4 通过在凝 固末端动态软压下过程中实施较 大的压下量 以及采用 电磁搅拌技术 , 极 大地改善了 铸坯 内部质量 , 满足 了高速轨用钢要求。铸坯 中心 缺陷 , 象偏析 、 疏松 、 缩孔和裂纹也成功地控制分别 小于 1 . 0 、 0 . 5和 0 . 5 , 同 时控 制碳 偏 析指 数 小 于 1 . 0 5 张怀军译 自 S t e e l R e s e a r c h i n t 2 0 l 1 , N o . 5 兰 岳光校 -- _ 一 - 卜 ”*” ” ” 卜 ”卜” - -一卜” - 卜 ”卜 攀钢跻身研究生产高强高耐候热轧钢板企业行列 由攀钢研究院和攀钢西昌钢钒共同承担的 高强高耐候热轧钢板开发 项 目取得重大进展, 攀钢高耐候 S 4 5 0 E W 钢板 E t 前顺利通过了 1 8家铁路货车制造单位组成的评审组 的评 审认证 , 标志着攀钢成为 国内第二 家研究生产高强高耐候铁道车辆用热轧钢板的企业 。 2 0世纪 6 0年代以来 , 铁路重载运输首先在美国、 加拿大 、 南非等一些地域广阔 、 矿产资源丰富的国家发 展起来。随后 , 欧洲一些国家在提高旅客列车速度的同时, 也加大货物列车的重量和长度 , 提高重载运输量 , 普遍取得 良好 的经济效益。重载运输对提高运输效率意义重大 , 已成为世界铁路运输技术发展的一个重要 趋势 。同时 , 车辆长寿化还可大大降低用户的生产成本。 随着冶金装备更新和技术进步 , 为生产铁道车辆用新一代高强度高耐候腐蚀钢创造 了条件 , 攀钢作为国 内最大的铁路用钢生产基地 , 于 2 0 1 2年立项开展研究 。课题组针对铁道 车辆高强减重及长寿化需要 , 通过 实验室深入研究了高耐候钢板的组织特性, 分析了合金元素对耐蚀性能、 焊接性能、 低温冲击等影响, 进行了 成分和工艺设计 , 工业试验打通 了冶炼 、 轧制工艺流程 , 产品力学性能 、 低 温冲击性 能优 良, 耐蚀性能比现有 产 品提高约一倍 , 实现 了铁道车辆用钢前沿技术产品的生产 , 进一步巩 固了以钢轨为龙头的攀钢产品在铁路 用钢 中的领先地位 。
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