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第 51 卷第 4 期 2020 年 4 月 Safety in Coal Mines Vol.51No.4 Apr. 2020 定向长钻孔可提高回采煤层瓦斯钻孔成孔率和 抽采效率[1-2]。随着煤炭产业供给侧改革对煤矿产能 优化, 大型、 特大型煤矿产能占比达到 70以上, 大 型矿井超长工作面机械化快速开采对瓦斯、水害等 灾害高效防治技术需求日益迫切;对灾害防治定向 孔的成孔深度、 钻进效率、 成孔质量等提出了更高要 求, 因此对大功率深孔定向装备的需求更加迫切[3-4]。 动力头是大功率定向钻机的关键部件,其主要作用 是传递动力,使钻具以不同的转速和转矩作正向或 反向回转运动,同时具备处理孔内事故的能力。根 据钻进工艺要求,回转器的转速和扭矩性能应能适 应孔内钻进情况变化的要求。 1总体方案 煤矿井下钻进施工工艺与地面钻探施工工艺不 同,具有特殊性,因此制定设计动力头总体方案时 采用液压驱动为设计思路。输入原件选用高速轴向 柱塞变量马达,由于该类型马达属高速小扭矩, 要 实现动力头的低速大扭矩输出,就应与大降速比的 变速箱结构相组合,才能实现其性能,动力头转速 调节通过调节液压马达的排量进行。双马达动力头 结构如图 1。动力头的结构包括液压马达、 变速箱、 制动装置和卡盘,其工作原理是变量柱塞马达通过 变速箱带动卡盘回转,从而使钻具回转。变速箱为 二级减速机构, 包括行星减速和斜齿轮减速[5]。 2动力头性能参数 设备的用途和所配套的钻进工艺是动力头转矩 基金项目 国家科技重大专项资助项目 (2016ZX05045-003) ; 中 煤 科 工 集 团 西 安 研 究 院 有 限 公 司 科 技 创 新 基 金 资 助 项 目 (2017XAYZD01) 大功率深孔定向钻机双马达动力头设计 张锐 (中煤科工集团西安研究院有限公司, 陕西 西安 710077) 摘要 为了满足大功率深孔定向装备对动力头的需求, 采用理论与现场试验相结合的方法, 开 发了大功率深孔定向钻机用双马达动力头; 对双马达动力头的卡盘、 箱体、 制动装置等关键技术 进行研究。在晋煤集团寺河矿进行工业性试验, 施工完成 1 881 m 孔深的钻孔, 验证了双马达动 力头的性能和可靠性, 满足大功率深孔定向钻机的需要。 关键词 定向钻机; 双马达; 动力头; 制动装置; 液压卡盘 中图分类号 TD42文献标志码 B文章编号 1003-496X (2020 ) 04-0122-03 Design of Double Motor Power Head of High Power Deep Hole Directional Drilling Rig ZHANG Rui (China Coal Technology dual motor; power head; braking device; hydraulic chuck DOI10.13347/ki.mkaq.2020.04.026 张锐.大功率深孔定向钻机双马达动力头设计 [J] .煤矿安全, 2020, 51 (4) 122-124, 128. ZHANG Rui. Design of Dual Motor Power Head of High Power Deep Hole Directional Drilling Rig[J] . Safety in Coal Mines, 2020, 51 (4) 122-124, 128. 移动扫码阅读 122 ChaoXing Vol.51No.4 Apr. 2020 Safety in Coal Mines 第 51 卷第 4 期 2020 年 4 月 1-液压马达; 2-变速箱; 3-抱紧装置; 4-卡盘。 图 1双马达动力头结构 Fig.1Structural configuration of dual motor power head 和转速的决定性因素。深孔钻进时回转速度过高对 钻孔内壁扰动大,影响成孔率,因此动力头的转速 不宜过高。深孔定向钻进时需通过动力头带动孔内 钻具缓慢调节螺杆马达的工具面向角,此时需要动 力头具备慢速回转精准控制的功能。动力头的输出 扭矩应满足大直径回转扩孔和顶板高位钻孔的需 要,还必须具备处理孔内事故的能力。综合以上因 素, 将回转器的输出扭矩设定为 15 000 N m, 输出 转速设定为 135 r/min。 3 动力头关键部件 3.1 双马达大扭矩动力头 为了解决大能力输出和设备小型化的矛盾, 采 用双液控变量马达作为动力头驱动单元[6-7]。 动力头上安装 2 个液压马达,液控马达选用进 口 A6V200 型液压马达,理论排量 50~200 mL/r; 系 统泵采用的是 A10V190, 理论排量 190 mL/r, 电动机 转速 n 为 1 480 r/min。当液压马达排量 qm最大时, 即 qm160 mL/r 时, nmin600.9 r/min;当液压马达的 排量最小时,即 qm50 mL/r 时, nmax2 812 r/min; 故 液压马达转数范围在 700~2 812 r/min 之间, 小于允 许最高转速。 液压马达的输出扭矩 M 如式1 M 1 2π △pqmηmmk(1 ) 式中△p 为压力差, MPa; qm为马达排量, mL/r; ηmm为马达机械效率; k 为马达个数。 液压马达输出扭矩见表 1。 变速箱部分采用的是二级减速机构, 第一级减速 机构为行星减速, 第二级减速机构为斜齿机构, 两级 传动比之和为 11.86,经过变速箱减速后其输出性能 参数见表 2, 动力头最大扭矩可达到 18 463 N m。 3.2卡盘 大功率双马达动力头卡盘采用橡胶囊式构造。 液压卡盘结构如图 2, 它由外壳、 套座、 橡胶套筒、 卡 瓦组组成。卡瓦组由 4 块卡瓦组成,各卡瓦接触面 之间均由若干弹簧, 卡瓦外边有 1 块挡板, 当没有液 压力作用时, 4 块卡瓦面之间即保持一定间隙又不 致散开。 胶囊式液压卡盘工作原理是高压油进入橡胶套 外侧,压迫卡瓦使其产生径向位移从而夹紧钻杆。 配油套与主轴之间的密封属于非接触密封,非接触 密封也是间隙密封, 它是使用有限的通道, 允许有很 输出类型转速/ (r min-1)转矩/ (N m ) 高速2 812392 低速7001 570 输出类型转速/ (r min-1)转矩/ (N m ) 高速2394 600 低速6018 463 表 1液压马达输出性能参数表 Table 1Table of output perance parameters of hydraulic motor 表 2动力头输出性能参数表 Table 2Table of output perance parameters of rotary head 1-传拉盘; 2-前端盖; 3-外壳; 4-胶囊; 5-套座; 6-卡瓦组; 7-后盖。 图 2液压卡盘结构 Fig.2Structure of hydraulic chuck 123 ChaoXing 第 51 卷第 4 期 2020 年 4 月 Safety in Coal Mines Vol.51No.4 Apr. 2020 小的但能控制的油量排除,这部分油还可以起到润 滑轴承和散热的作用。 胶囊式卡盘结构简单, 动作迅速, 机械效率高, 通过调节夹紧压力可调整卡盘夹紧力,这对保护钻 杆是非常有用, 因而在坑道钻机中有着广泛的应用。 胶囊是胶囊式卡盘中一个关键部件,其作用是 不但要传递抱紧钻杆的径向力,还要保证液压油的 密封, 材质多选用耐油橡胶, 邵氏硬度为 60~70 左 右[8-10]。 太硬弹性差, 容易撕裂, 太软的容易挤入端面 间隙中, 使啃噬问题加剧。 胶囊的形状非常重要,对胶囊的内孔形状曾有 3 种不同的设计 方形、 圆形和多边形。方形和多边 形的形状较复杂,不利于加工成型,且壁厚变化处 易产生裂纹而撕裂漏油,使密封失效。圆形的形状 较简单,胶囊与卡盘组之间产生相对滑移,有利于 均衡胶囊内部的应力, 克服了前 2 种形状的缺点, 因 此采用这种形状。为了保证胶囊各部分尺寸的准确 性, 应了解橡胶收缩率的大小, 根据多次试验, 一般 取 0.15左右合适。 在胶囊的中部设有隔圈支撑, 它 与胶囊外缘形成高压油腔的密封,并限制其变形的 范围。滑板的作用是防止胶囊挤入卡盘体之间。 3.3箱体 变速箱箱体通常采用铸钢,其壁厚根据回转器 能力的大小一般为 10~12 mm, 线体表面应平整, 外 壁铸造出加强筋以提高强度和刚度。加强筋的位置 布置应有利于提高轴承孔处的刚度以及箱体抵抗外 载荷引起的变形的能力。 为了便于箱体的铸造和加工,应尽量减少箱体 内壁的台阶和隔板。轴孔设计,应使同一直线上不 同的孔依大小顺序排列,便于一次装夹就能将同一 轴线上的轴孔钻、 镗加工出来, 保证各孔的同轴度。 变速箱的密封必须可靠。 箱体、 轴承和轴承座之 间采用密封圈和石棉垫进行密封,箱体上的螺孔不 应钻透防止润滑油沿螺纹孔泄漏,轴的外伸段采用 双唇骨架油封。 3.4定向制动装置 定向制动装置安装在动力头输入轴后端,用于 定向钻进施工时抱紧主轴[11-12]。其原理是制动时油 压推动活塞杆沿轴向运动,推动压盘移动,使主动 摩擦片和被动摩擦片接触,伴随压力的增加,摩擦 力逐渐增大,完成制动功能。摩擦片是抱紧装置的 关键零件,其可靠性的高低影响整个制动的性能。 由于摩擦片为非标结构件,在加工中也遇到了各种 困难, 开始加工选用 15 号钢, 通过渗碳和淬火等方 式增加材料的强度和耐摩性能,由于摩擦片本身很 薄, 很难保证要求的渗碳深度, 材料的性能将不能完 全满足使用要求, 经过多次改进, 最终选取 65Mn 作 为摩擦片的材料, 经过一定热处理, 采用线切割的方 式成功加工出符合使用要求的高品质摩擦片。 4工业性试验 双马达动力头设计加工试制完成后安装在中煤 科工集团西安研究院生产的大功率定向钻机上, 在 国家安全生产西安勘探设备检测中心进行性能测试 后取得煤矿安全标志证书。整机在晋煤集团寺河煤 矿进行了工业性试验。 现场试验从 2014 年 8 月 10 日开钻, 8 月 22 日 结束, 施工完成最大主孔深度为 1 881 m 钻孔, 单孔 总进尺 2 601 m, 分支孔 11 个, 其中探顶分支 7 个、 探底分支 4 个, 钻孔施工平均日进尺 210 m。 从 2014 年 10 月至今,晋煤集团寺河矿使用大 功率钻机已施工本煤层定向长钻孔和顶板高位定向 长钻孔累计进尺超过 60 000 m,其中直径为 φ153 mm 的煤层顶板高位大直径定向钻孔进尺约 3 000 m, 对双马达动力头的性能进行了充分的验证。 5结语 双马达动力头采用行星轮加斜齿轮两级减速型 式, 通过双液驱高速马达驱动, 具备大扭矩的输出性 能, 提高了钻机处理孔内事故的能力, 具有较强的工 艺适应性; 采用湿式摩擦片结构的制动装置设计, 解 决了大扭矩动力头在大直径孔、超深孔钻进过程中 的强力制动难题;满足本煤层和顶板高位瓦斯抽放 钻孔深孔施工需要。 参考文献 [1] 石智军, 李泉新, 姚克.煤矿井下 1 800 m 水平定向钻 进技术与装备 [J] .煤炭科学技术, 2015, 43 (2) 109. 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[12] 邵俊杰. 全液压坑道钻机定向装置设计与实验研究 [J] .煤炭科学技术, 2014, 42 (7) 77-80. 作者简介 张锐 (1981) , 湖北襄阳人, 副研究员, 硕 士,2010 年毕业于中国地质大学, 从事钻探设备的研究与 开发工作。 (收稿日期 2019-07-19; 责任编辑 李力欣) (上接第 124 页) 固控系统等装备,形成一套适用于注浆多分支水平 井用钻井装备,该套装备具有智能化程度高、钻进 效率高、 安装搬迁迅速、 性价比高等优势。 2 ) 根据地面注浆井的施工特点, 对注浆井钻孔 结构、轨迹控制、套管作业等关键技术进行了系统 研究,形成了适用于注浆多分支水平井钻进施工工 艺, 扩大了钻孔覆盖面, 提高了施工效率、 减少了钻 探工程量、 降低了钻井成本, 实现了安全高效钻进。 参考文献 [1] 孙文洁, 王亚伟, 李学奎, 等.华北型煤田矿井水文地 质类型与水害事故分析 [J] .煤炭工程, 2015, 47 (6) 103-105. [2] 张耀辉, 张海波.矿井防治水技术研究现状及展望 [J] . 煤矿安全, 2016, 47 (4) 195-198. [3] 刘存玉. 我国煤矿深部开采现状及灾害防治分析 [J] . 煤炭科学技术, 2016, 44 (1) 39-45. [4] 石志远.地面顺层钻进在煤层底板高压岩溶水害区域 超前治理中的应用 [J] .煤矿安全, 2015, 46 (S1) 67. [5] 燕南飞. 定向长钻孔在煤矿奥灰水害防治中的应用 [J] .煤矿安全, 2016, 47 (4) 165-167. [6] 李冲, 王君现.深部煤层开采高承压奥灰水害防治关 键技术 [J] .煤矿安全, 2018, 49 (2) 71-72. [7] 袁正勇.煤矿综放工作面地面注浆堵水工程实践 [J] . 煤矿机械, 2017, 38 (9) 130-131. [8] 李冲.深部矿井奥灰水害防治技术 [J] .煤矿安全, 2016, 47 (5) 101-103. [9] 张西锋.定向长钻孔技术在煤矿井下防治水钻孔施工 中的应用 [J] .煤矿机械, 2019, 40 (2) 130-132. 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