预焙电解槽停电及对策.pdf

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预焙电解槽停电及对策 冉永华, 刘继承, 邱国君, 董鹏, 任联生, 宋明栋 (丹江铝业股份有限公司, 湖北丹江口 “ ) 摘要 简要论述停电对铝电解槽的诸种影响, 面对 6 4 5, ;A 7 3 / B 7 4,C D 1 AE 4 5,0 F 19 8 4 / G 6 4 5,H D 1 AI 4 5 / J 3 4 5 (C 8 4 B 8 4 5 K 7 L 4 7 L 4 J 7 G M N OP 3 对电解质的影响 目前, 预焙铝电解槽生产中氧化铝浓度一般控 制在“ [ . [, 电 解 质 分 子 比“ 3 , / ; , 2 时间 /5 8 9 , - ,* 电流 /6 7 , , , , * ’ 电压 /3 - ’ , - ’ . * ’ , * ’ ’ ’ 阳极效应的发生及处理 综合发生阳极效应的种种理论 [*] , 其共同特点 是, 电解质中氧化铝浓度降低, 导致阳极气体在阳极 底掌大量积聚, 形成的气膜层将电解质与阳极隔开, 引发阳极效应。停电后, 电解质温度降低, 黏度增 大, 停电前和送电后生成的阳极气体不能及时排出, 积聚于阳极底掌, 形成一层气膜, 导致发生阳极效 应。过多的阳极效应给供电系统设备造成强大的压 力, 影响电流的输送, 所以必须避免大量阳极效应同 时发生。为此, 我们采取了在送电的同时向槽内阳 有色金属 (冶炼部分) , , *年期 万方数据 极底部插入效应棒措施, 通过燃烧的效应棒激活部 分电解质, 破坏气膜层, 造成阴、 阳两极局部短路, 避 免或熄灭阳极效应, 保证电压在 “ “ 。当电 压升高到 “ ’ 时, 拔出旧效应棒, 插入新效应棒, 阻止电压继续升高而发生效应。 “ “ 脱质现象及其处理措施 在送电过程中, 一些电解质水平低 ( * ) 、 温度低 (’ , -) 的电解槽, 由于电解质过度收缩, 阳极底掌与液体电解质大面积脱离。如 “槽, 在 送电前发现其渣口和出铝口的阳极均脱离了电解 质, 我们将阳极大梁降低少许, 直到阳极底掌接触液 体电解质, 避免出现瞬时高电压, 造成设备损伤。在 送电后发现电压持续过低 ( “ . “ , ) , 此时不再 往阳极底掌插入效应棒, 而是立即逐步抬高阳极大 梁, 迫使其发生阳极效应, 效应电压在 “ 摆 动。在保证效应不熄灭的情况下, 逐步下降阳极大 梁, 使凝结在壳面底部和侧部槽帮的固体电解质与正 在升温的液体电解质充分接触而逐渐熔化, 以增加液 体电解质量。与此同时, 适量加入冰晶石以补充电解 质, 待有足量的液体电解质时采用插木棒的人工熄效 应方法熄灭效应 (效应持续了 / 0左右) 。 “ 恢复供电后电解槽的状况及管理措施 由于停电时间不是很长, 再加上停电前的准备 工作比较充分, 次停电过程中没有出现二次启动 或停槽事故。即便如此, 还是给后期电解槽的正常 生产带来了很多麻烦。 长时间停电, 使电解质成分和性质严重恶化, 碳 渣和沉淀增多, 突发效应频繁。对次停电当天的 效应进行统计, 效应系数分别为 “ 、 “ 、 “ ,, 而正 常效应系数为 “ .。我们充分利用当天的效应来恢 复槽温, 清理槽底沉淀, 打捞碳渣, 澄清电解质。同 时往其中加入适量冰晶石, 以更好地分离碳渣。适 当延长下料间隔 , 1, 缩短效应间隔。推迟换 极时间, 待电解槽温度恢复正常以后再开始换极 由于析出冰晶石逐步熔化, 电解质日益恢复至 大停电前的成分 分子比 “ “ , 槽温’ ’ 2 , -。槽帮大面积破损、 发红现象时常出现, 槽波 动现象较严重。在 月底到 月初, 电解槽2 “、 . “、 ’ “阳极出现了大面积脱极现象。我们从工艺技 术管理、 操作质量等方面入手, 准确及时掌握电解质 成分情况, 适当提高工作电压, 调整两水平、 下料间 隔、 氟化盐添加、 效应系数等各项工艺技术参数, 大 力抓阳极更换、 捞碳渣、 规整槽膛等各项工作, 使电 解槽状况逐渐趋于稳定。 月份系列平均效应系 数、 波动系数分别比上月下降 . 3和 3, 平均槽 温由 月份的’ -降低到’ -。停电前后电解 槽的分子比、 温度、 槽底压降的变化情况见表。 表停电前后的参数 ’ * , - . ’ / 0 1 2 / - 3 0 4 5 0 / / 分子比槽温 /-槽底压降 / 停电前个月 “ ’ 停电前 天 “ ’ 第、 次停电期间 “ ,’ ’ 第、 次停电期间 “ ’ . 送电后 天 “ ’ 2 送电后个月 “ ’ , , 对减轻停电给电解槽造成影响的一 点建议 () 提高电解质水平, 适当提高槽电压, 在停电 前的. 4适当提高系列电流, 关闭电解槽的排烟系 统, 保证停电时电解槽有较高的温度。做好电解槽 的保温工作, 适当抽出铝水, 增加覆盖料厚度, 做好 火眼封堵工作, 减轻电解槽各部位散热。 () 送电过程中, 针对出现的异常现象采取相应 的有效措施, 避免事故发生。 () 停电当天适当调整换极时间。恢复供电后 加强电解槽的管理, 合理调整槽温、 电压、 分子比、 两 水平、 下料间隔、 效应系数等工艺技术参数, 大力抓换 极、 捞渣、 压降处理等操作质量, 加强槽膛规整工作。 我公司电解车间在四期技改,万5建设中又出 现了一次较长时间 ( 4) 的停电, 通过采取以上措施, 取得了更好的效果, 见表,。 表6停电后的参数 ’ 6 7 3 , - . / - 3 0 4 5 0 / / 电压 / 效应 系数 波动 系数 槽温 /- 分子比 槽底压 降 / 停电前 “ , “ , “ .’ , “ ’ 2 停电当天 “ “ . “ , 停电后 “ “ “ . ,’ , “ 参考文献 []杨重愚“轻金属冶金学 [6] “北京 冶金工业出版社, ’ ’ []刘桂华“影响铝电解槽寿命的因素探讨 [6] “轻金属, () . []于宗明“ 7 8大型预焙槽内衬的破损原因与改进措 施 [9] “轻金属, ’ ’ (,) []田应甫“大型预焙铝电解槽生产实践 [6] “长沙 中南 工业大学出版社, ’ ’ . [,]殷恩生“ 7 8中心下料预焙槽电解槽生产工艺及管 理 [6] “长沙 中南工业大学出版社, ’ ’ 2 有色金属 (冶炼部分) 年期 万方数据
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