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1 5 制取锌产品溶液浸出流程的改造 丘康奎 柳州锌品集团十七分厂,广西5 4 5 0 0 1 摘要针对橙出设备和流程存程的缺陷,对澄出、压罅、回收幕缱等工序进行了改造,敷得了 嶷好翦疑济鼓盏。 关键词浸出;拦滤氧忧锌;氯化锌 中鞘分类号T F 8 1 3文献标识码B 柳州锷晶豢髓十七厂是生产碳酸锌及其 燕伸产黼饲料氧化锌、活性氧化锌、煅 烧氧化锌、氮化锌和磷酸锌等锌系列产品的 擞产厂.主要原材料为辞精矿沸腾焙烧的尘 砂,电收墨l 兰和低度氧化锌。主导产品碳酸锌 的生产流壁觅圈1 。 矍曼塑 .。 划 监 申一辫 圈一墼 回 回1 监 圈 回 麓垒 豳1 磺酸镑整产溅覆 硫酸锌浸出工序是上述流程的关键工 转,澄击漉翟效灏静好豁直接影嫡消耗、凌 本和经济效益。原浸出王艺流糨见图2 。 落罐嚣} 图2 浸出工艺流程 妾拽~琢工艺;难缓一敢逵工艺 上述流瑕存在玻多缺陷,主要表现在 ①浸出稀揽掉转速慢 3 0 r /m i n ,浸出率 低;②浸出液质量差,浑浊,不清亮; 泄漏 点多.滚费菲常大。邀些问纛严重影晴溃耗 和成术,为此我们对原工艺流程进行了改 造。 l浸出流程的改造 1 .1 两段浸出方案的提出对以锌精矿沸 捧者籀襄1 5 .臻囊,{ 1 9 6 5 一 ,荑,工疆鳝,毕整乎广嚣太譬无机诧王专韭。 万方数据 1 6 腾焙烧的尘砂、电收尘和低度氧化锌等低质 锌原料为主的生产,国内多数厂家采用一段 浸出,一般一次浸出足以保证浸出率。但由 于我厂浸出桶大,搅拌转速慢,一段浸出率 低 8 8 %左右 ,所以,我们进行了两段浸 出的探索与实践 见图2 虚线部分 。 1 .2两段浸出与一段浸出的比较比较图2 实线与虚线部分可知,两种浸出的第一段浸 出操作是相同的,都是采用一次投酸法 酸 初始浓度为1 4 0 ~1 5 吨皿 ,每桶溶液体积 3 3 ~3 5 m , 浸出温度9 0 ℃,投料顺序按由 粗到细的原则,1 /9 先投人尘砂,再投低度 粉,最后投电收尘,投完料后继续搅拌 1 .5 ~2 b ,终点p H 值5 .2 ~5 .4 ,浸出液含 锌1 1 0 ~】3 0 9 /L 。 两段浸出的第二段,每桶投酸4 0 0 k g ,加 水3 0 m 3 ,打底渣5 ~6 t 吨,用蒸汽加热至 8 0 ~8 5 ℃,时间1 ,5 ~2 h 。一段浸出的底 渣只加水洗涤,每桶加水3 0 m 3 ,打渣2 .5 ~ 3 t ,搅拌洗涤3 0 r a i n 。 在上述操作条件下,对相同的锌原料进 行两种浸出效果的比较。 1 浸出渣含锌和浸出率的比较两段 浸出的渣含锌1 3 %左右,浸出率9 4 %左 右;原一段浸出渣含锌2 0 %左右,浸出率 8 8 %左右.说明在浸出桶大、搅拌转速慢的 情况下.采用两段浸出可以获得较理想的浸 出效果。 2 对锌原料适应性的比较一段浸 出,为确保浸出率,必须要求锌原料颗粒尽 量细,太粗则会使浸出率大大降低。而两段 浸出,由于有第二段提出作弥补,锌原料粒 度粗细均可,对锌原料的适应性较强。 3 浸出液质量的比较两种浸出方法 所得的浸出液含锌、镉、锰等的浓度是相同 的,但含F e2 有区别。由于一段浸出的浸出 底渣只是用水来洗渣,其水洗液 作一段浸 出的低度水 含F e ”0 .5 ~1 .0 9 /L ,而两段浸 出的第二段浸出液 作第一段浸出的低度 水 含F e “1 .5 ~2 .0 9 /L ,所以一般情况下两 段浸出的浸出液含F e2 要比一段浸出高一 些,这是两段浸出工艺的缺点。但是通过对 压滤机托盘的改造克服了这个缺点。 1 .3 提高浸出液质量的技术改造原工艺 浸出液浑浊,含F e 2 高,为此我们进行了两 项改造。 1 浸出液由先压滤改为后压滤原压 滤流程 见图2 是直接压滤浸出悬浮液,非 常容易漏浆,加上操作上其它客观原因,致 使浸出液浑浊不清亮,固体悬浮物高,一般 情况下浸出液台固体悬浮物达1 ~2 a /L 。改 造后是压滤浓密池的上清液,渣量少,不漏 浆,大大减少了压滤的拆机次数。不但减轻 了压滤工作量,也提高了浸出液的清亮度, 现在的浸出液含固体悬浮物为5 ~1 0 m g [ 1 。 2 压滤机托盘的改造原来的压滤机 没有清浊分流,清液和浊液混在一起,造成 溶液质量下降。我们对所有的压滤机托盘都 进行了清浊分流的改造。一方面提高了浸出 液的清亮度,另一方面也提高了低度水的质 量,使低度水的固体悬浮物太大降低,避免 了低度水中的悬浮物 主要是氢氧化铁 带 回第一段浸出中,造成浸出液含F e 2 升高。 通过对压滤机托盘的清浊分流改造,现 在浸出液的含F e “基本上可控制在2 ~ 4 9 /L .克服了原两段浸出液含F e 2 高的缺 点。压滤机托盘改造示意图如图3 。 1 .4锌回收系统的改造与完善原浸出工 序没有回收系统,由于浸出工序设备多,流 程长,泄漏大,所以锌金属浪费非常大。经 分析,浸出厂房内的废水含锌2 0 ~2 1 9 皿, 主要是泵、阀门和流槽的泄漏液,每天大约 3 m3 压滤厂房内的废水,含锌1 0 ~1 5 9 皿, 主要是泵,阀门、压滤机漏液和浸出渣的滴 漏水。针对上述情况,在浸出厂房和压滤厂 房旁建立了锌废液回收池,使锌回收率大大 提高。 下转至第2 7 页 万方数据 上接第1 6 而 确盯 圈3鹾滤机托搬改造蘑示意图 2经济效益 f 1 1 9 9 8 华垒年镑平均消糕为0 。7 9 6 t /t 碳酸锌,改造螽,下降到O ,7 1 4 t /t 碳酸锌,按 年产6 0 0 0 t 谈羧镑。l l 金属锌4 0 0 0 霓} } ,替 年增翔效箍1 9 6 。8 菇嚣。 2 1 9 9 8 年全年漂白粉平均消耗为 O ,1 8 1 t /t 磷簸锌,改造后,下降列0 .0 8 4 t A 碳黻 锌,按年产6 0 0 0 t 磷酸锌,秘漂鑫糖t 4 0 0 笼 事} ,每年效箍势8 l 。4 8 万元。 姒上掰项合计譬效益为2 7 8 2 8 万元,经 济效箍是十分髭著。 参考戈献 l 大连理工大学无执忱学教研塞编。姑机北学上 册,第三版,高等教育出舨桂,1 8 5 , 万方数据
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