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第 3 l 卷 第 3期 2 0 1 4年5月 钴井液与 完 井液 DRI LL I NG F L UI D COM P LE TI ON F L UI D Vo 1 . 31 No. 3 M a y 201 4 d o i 1 0 . 3 9 6 9 . i s s n . 1 0 0 1 5 6 2 0 . 2 0 1 4 . 0 3 . 0 0 6 弱凝胶 . B O S W 钻井液在吐哈油田水平井的应用 马平平 , 付伟明 , 张荣志 , 王义虎 , 冯海平 , 全晓虎 1 . 中国石油吐哈油田分公司工程技术研究院,新疆鄯善 ; 2 . 北京石大博诚科技有限公司,北京 马平平等 . 弱凝胶 . B OS W 钻井液在吐哈油田水平井的应用 『 J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 4 ,3 1 3 2 4 . 2 7 . 摘要吐哈油田三塘湖盆地泥岩中伊蒙混层的含量高, 且伊蒙混层比也较高, 泥岩易发生水化膨胀, 导致井壁失稳, 因此要求钻井液具备很强的抑制性,同时该区块水平井钻井施工 中的钻井液悬浮携带能力也是一个难点。为解决以上 问题,研究出了快速弱凝胶 B C VI S以及辅助提切剂 B C B P G,以他们为主剂,并通过选用 B OS W 超微加重剂,形成 了适合吐哈油田水平段的弱凝胶钻井液体系。B C V I S的成胶时间短, 对成胶温度要求低, 具有 良好的抗温和抗盐性能; B C . B P G是一种正电胶产品,该产品不但具有良好的封堵效果 ,而且润滑效果良好,与B C . V I S配合使用能提高体系 的动塑比,明显提高携岩效果 ; B OS W 超微加重剂属于纳米和准纳米级粒子,具有良好的 自我分散性和悬浮性。性能 评价结果表明,该体系的抑制性、动塑比、储层保护性能均较好。该体系在马 5 7 H、马 5 6 . 6 H和马 5 8 H井进行 了试验 应用,取得良好效果,钻井过程 中无复杂,固井顺利,表明该体系在水平钻进中具有良好的应用前景。 关键词 水平钻井 ;弱凝胶钻井液 ;弱凝胶剂 ; 触变性 ; 超微加重剂 中图分类号T E 2 5 4 _ 3 文献标识码 A 文章编号1 0 0 1 . 5 6 2 0 2 0 1 4 0 3 - 0 0 2 4 . 0 4 吐哈油田火 8 0 1 井钻至 2 7 0 0 m左右 K 。 井壁 发生了垮塌且掉块多 ,该井段位于 白垩系与侏罗系地 层不整合面附近,岩性为砂砾岩与厚层状紫色泥岩 ; 吉 1 一 x井钻至井 深 4 0 8 9 m J 时遇 阻,经多次活 动钻具无效后开始划眼,其原因为该段地层为高伽 马泥岩段,易吸水膨胀坍塌 ; 果平 1 c井电测作业在 第一趟仪器下至井底 3 8 0 0 m时,上测过程中仪器遇 卡,卡点在 3 7 3 3 m,鱼顶在 3 7 1 4 m,仪器卡死后 , 先后进行了穿心打捞、自制套筒打捞、卡瓦打捞筒打 捞,都未能成功起出全部落鱼,下尾管固井。分析目 前吐哈油田钻井液使用情况后,对水平段钻井液技术 提 出以下要求 泥饼黏滞 系数控制在 0 . 1 0以下 ,确 保钻井液具有好的润滑能力 ; 保持动塑 比不小 于 0 . 6 P a J mP a S ,以提高悬浮携岩能力 ; 增强钻井液封堵 造壁能力 , 同时降低滤失量 , 改善泥饼质量 [ 1 ] 。因此 , 研究并应用了弱凝胶 一 B O S W钻井液。 现场应用表明, 使用该钻井液能有效克服水平井携砂难、易形成岩屑 床的问题, 保证井眼清洁, 防止井下复杂事故的发生。 同时该体系在低剪切下的高黏弹特性还可减少钻井液 固相和液相对储层的损害 ,有利于储层保护 [ 6 ] 。 1 弱凝胶 . B O S W 钻井液的研制 针对吐 哈油 田水平井 钻井 液技术难 点 ,研究 出 了弱凝胶剂 B C V I S 及辅助提切剂 B C . B P G,以他们 为主剂 ,并通过选用 B OS W 超微加重剂 ,形成了适 合吐哈油田水平段 的弱凝胶钻井液体系。该钻井液体 系具有独特的流变性, 其动塑比高,低剪切黏度也很 高,在井壁附近极低的剪切状态下可形成高黏弹性区 域 ,此处的黏度高达 5 0 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0 0 mP a S 。实验 表 明,在 0 _ 3 r / mi n的剪切速率下 ,该 钻井液的黏度 在 9 0 0 0 0 mP a S 以上 ,因此具有很好 的动态悬砂能 力 ; 在停止循环时,静切力恢复迅速 ,无时间依赖性 , 因此钻井液也具有很好 的静态悬砂能力。 B C . VI S是一种快速弱凝胶体系 ,与常规凝胶 的 形成机理不 同,它是利用聚合物之间的协同效应 ,而 不需加交联剂 ,形成的弱凝胶具有独特的流变性 ,且 成胶时间短,成胶温度要求低。对比评价了B C . V I S 与 HV - C MC、P F VI S的性能 ,实验结果见 表 1 和表 2 。由表 1 和表 2可 以看出 ,3 种凝胶剂中 B C V I S的 成胶时间最短,仅有 2 mi n ,且用其处理 的盐水浆在 第一作者简介 马平平,2 0 1 2年获长江大学石油与天然气专业工程硕士学位,现主要从事钻井液、完井液及储层保护等 技术研究及现场服务。地址 新疆鄯善火车站镇吐哈油田工程技术研究院 ;邮政编码 8 3 8 2 0 2;电话 0 9 9 5 8 3 7 9 6 4 7; E - ma i l mp p 1 9 8 3 0 7 1 8 1 2 6 .c o rn。 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3 l 卷 第 3 期 马平平等弱凝胶 B O S W钻井液在吐哈油田水平井的应用 2 5 1 2 0 oC 老化 1 6 h 后的低剪切黏度高达 9 4 5 6 0 m P a S , 表明 B C VI S具有 良好 的抗温和抗盐性能。 表 1 不同凝胶剂的成胶性能实验 表 2 不同凝胶剂的抗温抗盐性能 实验 注 实验配方 1 0 %Na C I 0 . 2 5 %无水碳酸钠 2 %凝胶剂 ; 热滚条件为 1 2 0℃、1 6h 。 辅 助提切剂 BC . B P G是 以有机黑 色油溶性胶 为 主要原料 ,然后加适量正电改性剂、正电保护剂 、稳 定剂以及阳离子表面活性剂和阳离子单体,在固定的 温度下进行反应最终得到的一种正电胶产品,该产品 不但具有良好的封堵作用,高温高压滤失性能可以达 到磺化沥青的效果,而且润滑效果良好 ,与 B C V I S 配合使用能提高体系的动塑比,明显提高携岩效果。 弱凝 胶 . B OS W 钻 井液体 系用 B OS W 超 微加重 剂代替普通加重剂。B O S W超微加重剂属于纳米和 准纳米级粒子 D∞≤ 1 g m ,加重剂表面经过 改性 处理后 ,离子表面形成双电层 ,使粉体颗粒之间静 电 斥力得到增加,颗粒沉降趋势减弱。超微颗粒在溶液 中形成胶体 , 具有明显的胶体特性,这些超微颗粒在 钻井液 中具有 良好的 自我分散性和悬浮性。 由于弱凝胶 . B O S W 钻井液体系不加黏土,从而 避免了高分散黏土颗粒对储层的损害,可最大限度地 降低 固相对储层的伤害 ; 高的低剪切黏度可阻止 固、 液相侵人地层 ,避免冲蚀井壁 ; 低滤失量能控制污染 带的深度 ,保护储层。 2 弱凝胶 一 B OS W 钻井液的性能评价 根据吐哈油田提供的现场资料,确定在进入水平 段前使用的钻井液基本配方如下, 其常规性能见表 3 。 1 清水 0 .2 % N a O H 0 . 1 2 % N a z C O 3 0 .2 %Z N P . 1 O. 5% N aPAN 0. 2% M V C M C2. 5% D BFT一 20l 2 %P S C l 1 %S MT 0 . 1 5 %XY - 2 7 重晶石 表 3 水平段原用与优化后钻井液的常规性能 注 I 配方老化前高搅过程中极易起泡,泡沫微小,加 入消泡剂之后大约 2 0 mi n基本消泡,老化后底部有 1 . 5 c m的 沉淀,且沉淀较紧实。 由表 3 可以看出, l 配方钻井液的切力较低, 初、 终切在老化前几乎为零 ,动塑比也较低 ,而滤失量基 本可满足设计要求。因此应在该体系中添加必要的处 理剂 ,以保证其携岩能力达到设计要求 。通过添加弱 凝胶剂 B C . VI S及辅助提切剂 B C . B P G,得到 的钻井 液基本配方如下 ,其常规性能见表 3 。 2 l 2 %BC. BPG 0 .5 %B C 一 ⅥS 重晶石。 由表 3 可知,2 配方钻井液黏度、切力以及动塑 比性能均有明显改进,动塑比达到 0 .8 3 3 P a / mP a S ,满 足水平井钻井技术要求。 针对吐哈油田水平井钻井对钻井液黏度和切力的 要求 ,在 2 配方的基础上将加重剂更换为 B OS W 超 微加重剂 , 形成 3 配方 , 其常规性能见表 3 。 可以看出, 3 配方钻井液 的黏度 、切力及动塑 比较 2 配方有 了 很大的改善 ,动塑 比达到了 0 . 9 1 7 P a / mP a - S ,可满足 水平井钻井技术要求。 2 . 1 抑制性 实验测得现场使用钻井液的泥页岩滚动回收率为 7 7 .6 8 %,弱凝胶 一 B O S W 钻井液的泥页岩滚动回收率 为 8 4 . 8 4 %,表 明弱凝 胶 一 BO S W 钻 井液具有 强 的抑 制泥页岩水化分散 的能力。 2 . 2 触变性 对于常规水基钻井液,其在剪切作用下可由较黏 稠状态变为流动性较强 的状态,而剪切作用消失后 , 要滞后一段时间才恢复到原来状态。这是由于絮凝网 络经剪切破坏后 ,重新形成网络需要一定时间。这就 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 2 6 铝井液与 完井液 2 0 1 4年 5月 要求钻井液具有 良好的触变性 ,在钻井液停止循环时 切力能够较快增大到某个适 当的数值 ,既有利于岩屑 和加重物质的悬浮,又不至于静止后开泵泵压过高, 避免过大的液柱压力导致压力激动 ,具有空间网架结 构恢复时间较短而最终切力也较小的特点 ,即通常所 说 的 “ 较快 的弱凝胶”[ 6 - 8 ] 。 为评价钻井液 的触变性 ,将上述 3种配方钻井液 在 6 0 0 r / mi n高速搅拌稳定之后 ,分别测其静止 1 0 S 、 0 mi n、 20 mi n 30 mi n 40 mi n 5 0 m i n 6 0 m i n 后的静切力 ,结果如图 1 所示。由图 1 可 以看 出,现 场使用的原配方钻井液 1 以及优化后的配方基本 上均属于较快的弱凝胶体系, 但是原配方钻井液的初、 终切较小,悬浮和携带岩屑的能力难以满足现场水平 井钻井的需求,而优化后的 2 种配方 2 、3 的切 力值较为合适,即使静止 1 h 以后的切力值也无较大 的变化 ,表明在钻井过程 中静止一段时间以后开泵时 也不会造成较大的激动压力 ; 同时 1 0 S 、1 0 mi n的切 力值也较为合理,有利于悬浮岩屑。 e t l mi n 图 1 现场原使用钻井液与弱凝胶钻井液的触变性 2 . 3 储层保护性能 为了检验钻井液的储层保护效果 ,使用 J H MD 2 型岩心动态污染损害评价装置进行了渗透率恢复值评 价实验。实验岩心取 自吐哈油 田岩吉 3 0 1 井 ,埋深为 4 2 5 4 4 2 5 7 r n ,实验结果见表 4 。 表 4 现场原使用钻井液与弱凝胶钻井液的渗透率恢复值 实验结果表明,现场原用配方的岩心渗透率恢复 值为 6 3 .6 %,而弱凝胶钻井液的岩心渗透率恢复值有 较大的提高,增至 8 6 %以上,尤其是将加重剂更换 为 B O S W 超微加重剂之后的钻井液渗透率恢复值在 9 0 % 以上 ,表 明弱凝胶 一 B OS W 钻井液具有显著的储 层保护效果。 2 . 4 润 滑性 实验测得弱凝胶 一 B OS W 钻井液 的泥饼黏滞系数 为 0 . 0 4 ,较现场使用体系的泥饼黏滞系数 O .0 8 有 较大幅度的下降,表明该体系具有良好的润滑性,能 够预防压差卡钻和钻头泥包的发生。 3 现 场应 用 3 . 1 马5 7 1 -1 井 马 5 7 H井是 位于三塘湖盆地 马朗凹陷马 中构造 带上 的一 口预探井 ,井型为水平井 ,该井完钻斜深为 2 8 6 2 . 4 1 m。马 5 7 H井造斜段使用的是 ME G钻井液 。 在进入水平段钻进时 ,主要通过对 ME G钻井液进行 改造 ,转化 为弱凝胶钻井液体 系。马 5 7 H井 的井浆 在转化前后的性能见表 5 。 表 5 马 5 7 H井转化前后井浆的-陛能 由表 5可 以看 出,马 5 7 H井井浆在转化前 动塑 比较小 ,用弱凝胶转化后体 系的动塑比达到 1 . 0 5 P a / m P a S ,满足了水平井钻井技术要求,同时可以看出, 转化后体系具有 良好的流变性。 马 5 7 H井 水平 井 段 不 同井 深处 的钻井 液 性 能 见 表 6 。 由表 6可 以看 出,弱凝胶钻 井液 在马 5 7 H 井 水平 段 的现 场使 用效 果 良好 。该 井 完钻 斜 深为 2 8 6 2 . 4 1 m, 钻井周期为 3 8 . 2 5 d , 建井周期为 4 4 . 6 7 d , 平均机械钻速为 5 . 5 1 m/ h 。该井全井从一开至完钻 , 起下钻 、短拉 、下套管固井等施工均顺利进行 ; 定 向、 水平段钻进中摩阻小,仅为 2 ~8 t ,定向钻进无拖压 现象,且钻井周期短,平均机械钻速高于邻井,井眼 规则。弱凝胶钻井液体系携砂能力强 ,保证 了长水平 段钻井 的施工。 3 . 2 马5 6 6 1-1 和马5 8 1 1 井 马 5 6 . 6 H井是位于三塘湖盆地马朗凹陷马中构造 带上的一口开发井,井型为水平井,该井造斜段使用 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第3 1 卷 第 3 期 马平平等弱凝胶. B O S W井液在吐哈油田水平井的应用 2 7 的是 ME G钻井液体系,在进入水平段钻进时,转化 为弱凝胶钻井液体系。马 5 6 . 6 H井完钻斜深为 3 1 3 5 r n ,钻井周期为 5 8 . 5 4 d ,建井周期为 6 3 . 7 d ,平均机 械钻速为 4 .2 4 5 m / h 。弱凝胶钻井液体系携砂能力强, 应用效果良好,保证了该井 8 1 5 r n长水平段的顺利施 工 ,施工无复杂 。 表 6 马 5 7 H井水平段钻井液性能 注 钻井液密度为 1 . 1 9 eC c m ,泥饼厚度为 O . 5 mm。 马 5 8 H井是位 于三塘湖盆地马朗 凹陷马 中构造 带上的一 口预探井,井型为水平井,该井造斜段使 用的是 ME G钻井液体系,在进入水平段钻进时将 ME G钻 井 液改 造为 弱凝胶 钻井 液。马 5 8 H井 完钻 斜深为 3 0 7 9 m,钻井周期为 5 2 .9 2 d ,建井周期为 5 7 . 2 7 d ,平均机械钻速为 6 . 2 2 m/ h 。该井全井从一开 至完钻 , 起下钻 、 短拉 、 下套管 固井等施工均J l l 1] 进行。 定向、水平段钻进中摩阻小 , 按照设计安全、高效地 完成 了钻探任务 。弱凝胶钻井液体系携砂能力强 ,保 证了长水平段钻井的施工。弱凝胶体 系在该井 7 1 7 I n 长水平段J l 1] 施工 , 应用效果 良好 , 长水平段无复杂 , 下套管 、固井均一次成功。 4 结论 1 . 该弱凝胶钻井液 的岩屑携带能力强 ,能保证井 眼清洁 ,减少岩屑床的形成 ,改善定向钻进 时的拖压 现象,有利于提高机械钻速。 2 . 与原用的水平段钻井液相比,该体系具有更强 的页岩抑制性,有利于防止水平段伊蒙混层含量较高 的泥页地层 的水化膨胀 ,保证井眼规则 。 3 . 由于 B OS W 超微加重剂具有 良好的返排效果 , 加重剂更换为 B OS W 超微加重剂之后 的渗透率恢复 值可以达到 9 0 %以上, 表明采用 B O S W 加重技术有 利于降低钻井液对储层的污染程度 ,对储层具有更好 的保护效果。 4 . 由于 B OS W 超 微加重 剂粒 径较小 ,易悬 浮 , 减少了水平段岩屑床 的形成 ,同时由于加重剂颗粒较 小,形成的井壁薄而致密,提高了造壁功能,在水平 井 的施工 中具有广阔的应用前景。 参 考 文 献 [ 1 ] 蔡利山,林永学,王文立 . 大位移井钻井液技术综述 [ J ] . 钻井液与完井液,2 0 1 0 ,2 7 3 1 . 1 3 . 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