输油气管道自动化系统常用控制器的研究.pdf

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口经验交流口 表 1多步频率编码表 l 设定频率输 入信号组合 选择的频 率 X 4 X 3 X 2 X1 o ff o ff off C 0 5多步 Hz 0 1 o ff off o ff C 0 6多步 H z 0 2 o ff off O 7多步 Hz 0 3 off o ff off C 0 8多步 H z 0 4 off o ff C 0 9多步 Hz 0 5 o ff 0 CI O多步 Hz 0 6 off D 1l cl 1多步 Hz 0 7 o ff off off C1 2多步 Hz 0 8 o ff off C 1 3多步 Hz 0 9 off off C1 4多步 Hz t 0 o ff C I 5多步 Hz l 1 O n off o ff C 1 6多步 H z 1 2 o C 1 7多步 H z l 3 o ff C 1 8多步 H z l 4 0 n 0 n C I 9多步 H z l 5 控制目标量为管路中的油流压力, 压力表输出的模拟信 号经过 C 2 0 0 H A D 0 0 3转换为数字量后存入 P L C的寄存器 , 然 后用循环程序将其与设定压力值进行 比较 , 判断是否增大或 减少给变频器的编码频率值 , 程序流程图如图2所示。 图 2 定值控制子程序流程 在实际应用中, P L C每次循环均执行该子程序, 且 P L C运 仪器仪表用户 行速度快, 每次循环为 m s 级, 甚至 n s 级 , 因此一般不必将子程 序自身设汁为循环执行的。若有实际需求 , 还可加入压力上 限和下限的报警和限制功能。 根据实际情况, 还可判断实时压力值与设定压力值的偏 差大小, 若偏差较大, 可适当大幅改变频率输出, 以实现快速 达到设定压力值。 3 结束语 本文设计的输油压力定值控制系统已在机场加油工程中 应用, 实践证明, 该系统具有如下优点 1 系统运行速度快, 根据压力升降频率及时; 2 程序结构简单 , 缩短了P L C单次循环时间, 提高了执行 效率; 3 通过增加 P L C输出模块 , 能方便地增加多台变频器 , 有 效降低了成本; 4 系统接线简洁, 安全可靠。口 参 考文献 [ 1 ]宋伯生.P L C编程实用 指南 [ M] .北京 机 械工业 出版社 , 2 0 0 7 3 5 4 3 5 7 . 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Ke y wor d spip eli n e o p er a t i n g a n d c o n t r o l s y s t e m ;PI O;c o n t r o l ler ; f u z z y c o n t r o l 0 引言 在长输管道的 自动控制系统中, 为保证管道工艺和设备 安全 、 平稳地运行 , 经常要使用到控制器调节控制工艺运行 参数 。随着 自控技术 的广泛 应用 和发 展 , 为 满足不 同调 节对 象的需要, 管道控制系统调节控制器的工作原理和实现方式 也在不断更新, 下面是作者在工作中接触到的几种控制器。 1 常规 P I D控制器 常规 P I D控制器是最早发展起来的控制策略之一, 由于其 结构简单、 易下实现、 稳态精度高、 可靠性高, 被广泛应用于工 欢迎光临本刊 网站 h t t p / / ww w。 e i c . c o rn. c n 仪器仪表用户 业过程控制。从国内最早建设的 自动化管道 , 到现在已建的 采用先进的 S C A D A系统的长输管道, P I D控制器都得到了不 同程度的应用。 1 . 1 简单 P I D控制系统 由P I D调节控制器构成的简单调节系统是一种单回路反 馈闭环调节系统, 应用最为普遍 , 如库尔勒 一鄯善输油管道采 用 HD控制器调节大落差 的高点压力和末站进站压力。P I D 调节控制器构成的简单调节系统框图见图 1 。 图 1 P m 调节 器构成 的简 单调节 系统方块 图 1 . 2 P I D调节控制器构成的复杂调节系统 由HD调节控制器可构成串级调节、 前馈调节、 选择性调 节等多种复杂调节系统, 下面仅对管道控制中经常应用到的 选择性调节系统做一论述。 选择性调节系统是指系统存在两个或多个调节器, 每个 调节器只在符合某种工艺运行条件时才工作, 并且系统 中只 有一个调节器在工作。选择性调节系统多应用于需要安全保 护措施的控制系统, 根据工艺运行情况, 正常运行时工作调节 器对工艺参数进行调节 , 一旦运行异常, 系统切换到保护调节 器 , 直到工艺运行恢复正常, 系统又 自动切换到工作调节器。 选择性调节系统 由控制器、 执行器、 调节对象、 反馈器和选择 器组成。选择器的作用是判断工艺运行工况, 并选择投用相 应的调节器。 西气东输天然气管道分输站采用 HD选择性调节系统对 分输压力和分输流量进行调节, 见图2 。调节原则为 当分输 流量小于最大允许分输流量时, 压力控制器工作 , 流量控制器 旁路, 调节分输压力; 当分输流量大于最大允许分输流量时, 流量控制器工作, 压力控制器旁路, 调节分输流量, 直到分输 流量恢复到正常范围内。 图 2 双 回路 P W 选择性调节 系统框 图 2 高级控制器 常规的P I D调节控制器因其实现简单、 工程投入小 大部 分采用 P L C的 P I D指令实现 、 适用性强等优点, 应用较 多。 但对具有系统扰动大、 容积系数小、 时滞大等特点的控制对 象 , 常规的 HD调节控制器就不能满足调节要求 , 为此需使用 到功能更强大的高级调节控制器。此类调节器一般有如下 特点 1 可根据需要对控制器提供的多个 P I D调节回路进行组 态 , 构成串级调节系统、 比值调节系统、 预测控制系统 , 等复杂 调节系统 。 2 系统鲁棒性强, 可满足苛刻的应用条件。 3 可实现用户编程和运算, 适用性强; 具有趋势和报警功 能, 人机交互性好。 陕京复线管道通州站采用 P r o t r o n i c 5 0 0型多回路控制器, 控制调压橇内调节阀的开度, 可实现对出口最高压力 、 出口最 低压力、 最大流量的控制。如不需要对流量进行精确控制, 调 欢迎订 阅 欢迎撰稿 欢 迎发 布产 品广告信息 口经验交流口 节器可根据阀口开度、 流量特性曲线、 阀门前后压力差和温度 计算得出瞬时流量 , 无需安装流量计。控制器原理框图如图3 所示 。 如 r P 0 q n 图 3高级控 制器原 理框 图 当控制器单路工作 时, 若工作流量小于最大标况流量 WQ , 则出口压力稳定在出口最大压力 WP ~ ; 若工作流量大 于最大标况流量 WQ , 控制器由压力控制转为流量控制, 使流 量不超过最大流量。 由于流量增加, 下游压力开始下降并稳定 在某一点。 若下游流量持续增加, 使得下游压力不断下降到最 小允许输出压力 W P 一 时, 控制器由流量控制转为压力控制 , 保证下游压力不低于 WP 。 对于多路并联的控制 回路, 只需 对各路控制器按梯度给定不 同压力设定值 , 实现随分输流量 增加而依次投用各路调压橇。 3 模糊控制器 随着长输管道设备大型化、 集成化发展, 被控对象的机理 越来越复杂, 具有非线性、 时变性、 大滞后、 多参数强耦合等特 点, 很难用数学描述的方法对其进行精确分析, 因此基于传统 控制理论的控制方法难以实现对这种复杂系统的有效控制。 模糊控制与传统 自动控制的根本区别是, 模糊控制不需 要建立精确的数学模型, 而是运用模糊理论模拟人的经验知 识、 思维推理和不确定性信息来实现对复杂对象的控制。 模糊 控制的基本组成功能包括变量模糊化、 制定模糊控制规则、 模 糊推理和清晰化运算和去模糊处理, 典型模糊控制器结构如 下图 4所示。 圉 图 4模 糊控制器结构 图 模糊控制器已经在库鄯输油管道库尔勒首站变频驱动输 油主泵转速控制中成功应用。 在库鄯管道输油主泵系统原设 计中输油主泵的转速控制采用 P I D控制器, 通过调节主泵转速 控制主泵入口压力、 出站压力、 出站流量和加剂温度。 上述 4个 参数耦合性强 , 并且加剂温度具有很大的时滞性, 传统 P I D控 制器无法完成控制任务, 系统调试投产时P I D控制也未调试成 功, 一直采用手动方式调节主泵转速。 2 0 0 1年, 库鄯输油管道 对库尔勒首站变频驱动输油主泵的控制系统进行了改造, 在 S C A D A系统主机中采用 C 语言编程, 设计了模糊控制器软 件模块。 模糊控制器投用后, 取得了理想的调节效果。 下面对库 鄯线输油主泵模糊控制器作简单介绍。 输油主泵系统为多输入 、 单输出系统, 优化改造后输入信 号为管道流量 Q、 人 口压力P 和出口压力P , 输出量为转速信 号 。 由于输油主泵系统的非线性和各参数之问的强耦合性 , 系统采用了双模糊控制器的设计, 控制器结构图 如图5 和各 功能实现描述如下。 El C V O J . 1 7 2 0 1 0 No. 1 5 5 图5 变频驱动输油主泵模糊控制器结构图 3 . 1 参数模糊化 模糊控制器F C 1 的输入为 和△Q, 输出为A n l , 模糊控制 器 F C 2的输入为 和 P , 输出为 A n 2 。 各参数模糊化方法为 a Q 语 言变量为 {N B 负大 , N M 负中 , N S 负小 , Z E 零 , P s 正小 P M 正中 , 正大 P B }, 模糊论域选择为 [ 一nn1⋯ 一1 0 1⋯ 11 , 一1 n ] , 最大流量偏差范围为[ 一 q , q ] , 量化因子为 k n / q 。 P 语言值为 {N 负 , Z E 零 , P 正 } , 模糊论域选择 为[ 一m m1⋯ 一1 0 1⋯ m一1 m] m 6 , 模糊化公 式为√2 m P s 一 0 . 7 2 5 / a P 。 其中J 为模糊量 , A P s 为入口压 力范围。 P 语言值为 {N 负 , Z E 零 , P 正 } , 模糊论域选择 为[ 一£一£1⋯ 一1 0 1⋯L一1 三 ] L6 , 模糊化公式为 k2 l P d一0 . 7 2 5 / A P d 。 其中k为模糊量 , A P d 为出口压力范 围 。 A n 语 言值 为 {N B 负 大 , N M 负 中 , N S 负 小 , Z E 零 , P S 正d x , P M 正中 , P B 正大 }, 模糊论域选择 为[ 一7 7 ] , 输出比例因子为 K R / 7 。 3 . 2 制定模糊控制规则 模糊控制器 F C 1的输入 P 、 aQ与输出A n l的模糊规则见 表 1 , 模糊控制器 F C 2的输入、 与输出的模糊规则见表 2 。 表 1模糊控制器 F C1控 制规则表 NB NM NS Z E P S PM P B N NB N B NM NM NS NS NS ZE NB NM NS Z E Z E P S P S P NB NM NS Z E P S PM P B 表 2 模糊控 制器 F C 2控制规则表 N ZE P N NS NM NB Z E P S N S NB P P B ZE NB 3 . 3 模糊推理和清晰化 库鄯线输油主泵模糊控制器为两输人单输出系统, A、B 、 u为论域 x、 Y、 z上的模糊集合, 其控制规则形式为 R i f x l i s A a n d x 2 i s B t h e n Y i s U 可 以采用模糊关系 R描述 R A i , 1 根据模糊合成推及规则 R, 输出的控制量为模糊集合 B , 满足下面关系 U AB 。 R 2 采用普通加权平均法进行模糊判决, 得到控制量 、 , 、 一 r 己 L i J 3 . 4优化和模糊输 出 模糊控制器的优化是指对模糊控制规则和隶属函数的参 数优化, 因待寻优参数空问的维数大、 输入输出不可导, 且具 有较强的非线性, 常规的优化方法效果不理想。 库鄯线输油主 5 6 El C V0 1 . 1 7 2 0 1 0 No. 1 量 塞旦庄 泵模糊控制器采用遗传算法对模糊控制器优化, 得到优化后 的各变量模糊隶属函数赋值表和融合因子 , 口 。 用最后得到两 个模糊控制器输出融合后的控制量 n t 1 为 H t 1 n t △ n 1 J 臼 4 4 三种控制器的比较分析 库尔勒 首站输 油主泵 控制 系统采 用模糊 控制 器后 , 系统 稳定性较好, 不仅实现了对输油泵系统的排量、 入口压力、 出站 压力的优化协调控制, 而且具有较快的响应速度。 管道系统中使用的以上三种控制器在实现方式、 使用性 能、 投入成本等方面各不相同, 各有特色, 比较分析见表 3 。 表 3 三种控制器对 比表 常规 P I D控制器 高级控制器 模糊控制器 常采用 P L C的P I D 硬件实现 , 可结合 需与S C A D A 系统结 实现方式 指令 实 现,实 现 用户编程, 实现难 合使用, 需软件编 简单 度一般 程 , 不易实现 单输入单输 出的线 性调 节 , 调 节 精度 单输 人 或 多 输 入 , 针对 非线 性 、 时 变 适用场合 高 , 但 要 求 系 统相 可满 足扰 动 大 , 容 性 、 大滞 后、 多参数 和效果 对稳 定 , 对 于 扰动 积系数 低 的系统控 强耦合 的复杂 系统 大, 容积系数低 的 制, 鲁棒性强 控制, 鲁棒性强 系统控制效果不好 工程成 小,不需 另 购 控 需另购置设备并需 非标准产品, 需要 一 定 的软件配置, 进行软件开发, 成 本投入 制器 成本大 本大 调试 难易度 篱单 一般 复杂 维护 困 难, 需要 有 维护性 维护方便 比较方便 高级语言编程 能力 的技术 人员 可方便地改变控制 可改变控制对象, 无法应用于其它控 可移植性 对象 但需更改程序 制对象 随着长输管道系统的发展 , 大型成套设备规模愈加庞大 复杂, 将逐步取代现有小型设备。但大型成套设备往往具有非 线性、 时变性、 耦合性等特点, 传统控制方法难以满足要求。而 作为智能控制方法的代表, 模糊控制无论是在软件还是硬件 都 已取得实质性进展 , 将在管道系统中具有较好的应用前 景。口 参考文献 [ 1 ]金 以慧 , 方崇智. 过程控制 [ M] . 第 1版.j E 京 清华大学出版 社 , 1 9 9 3 1 0 3 1 2 2 . 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