大采高综放面支架压死损坏机理分析及对策.pdf

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2013 年 6 月 Feb., 2013 doi10.3969/j.issn.1672- 9943.2013.03.036 大采高综放面支架压死损坏机理分析及对策 鲁展, 赵荣阔, 高灵志, 赵东城 (徐州矿务集团 安全监察部, 江苏 徐州 221006 ) [摘要] 介绍了某煤矿 1303 大采高综采放顶煤工作面大面积支架被压死、 损坏情况, 通过 对其机理分析, 提出了防范措施, 为以后生产杜绝类似事故发生, 具有借鉴意义。 [关键词]大采高;综放支架;损坏机理;机理分析;对策 [中图分类号]TD355.9[文献标识码]B[文章编号]1672-9943201303-0093-03 1概况 宝鸡地区某煤矿 1303 工作面所采煤层为中 侏罗统延安组 3煤层, 煤层平均厚 14.6 m, 老顶 为砂岩, 厚 4.9 m, 成分主要为石英, 长石次之, 次 棱角状, 硅质胶结、 致密坚硬, 粉砂岩夹深灰色泥 岩薄层与条带。 直接顶为泥岩, 厚度 3.4 m。 该工作 面存在较大的向斜及多条断层,主要充水因素为 顶板砂岩水和日常生产用水, 最大涌水量 260m3/h, 正常涌水量 18 m3/h。 2采煤方法 1303 工作面采用走向长壁后退式全部垮落 综合机械化放顶采煤法。设计采高 3.6 m, 采放比 为 1∶3, 采取采放平行作业、 一采一放双轮顺序 放煤方式,选用德国艾柯夫 SL300 型双滚筒采煤 机割煤, 其技术参数如表 1 所示。 表 1SL- 300 型双滚筒采煤机主要技术参数 工作面布置 129 台 ZF12000/25/38 型支架, 其技术参数如表 2 所示。 表 2ZF12000/25/38 型液压支架主要技术参数 另外安装过渡架 7台, 端头支架 1 台, 工作面 刮板输送机为 PF6/1142 型刮板输送机 (前部输送 机 ) 和 PF6/1342 型刮板输送机 (后部输送机) 各 1 台, 卡马特乳化液泵 4 台, 双进双回。 3支架压死损坏情况 2012 年 2 月 13 日工作面投产试采, 采至 38 m 初次来压, 8 月 16 日中班,工作面回采至 538 m, 50100支架被压死, 8 月 24 日, 推进至 570 m 处, 工作面下段 714支架、 上段 9397支架出 现淋水, 采空区涌水, 瞬时最大涌水量为 2300m3/h, 并且上段顶板突然来压, 煤 (岩 ) 炮响声不断, 煤壁 大部分严重片帮,上段 90132支架安全阀全部 开启, 几分钟内 “压死” 。恢复生产期间修复支架, 支架顶梁立柱窝被压碎 32 个, 开焊 16 个, 支架底 座立柱窝 9 个, 立柱爆缸、 变形 37 棵。 4支架支护强度 4.1支护强度计算 支架支护强度采用估算法计算。对于放顶煤 工作面支架工作阻力应支撑直接顶和顶煤的重 量, 并平衡基本顶失稳时对支架的动载, 计算公式 如下 PKd (q直q煤) 式中P 工作面所需支护强度, MPa; Kd基本顶失稳时动载系数, 一般为 1.11.8, 由于顶板容易垮落, 取 1.6; q直直接顶自重应力, kN/m2; q煤支 架 上 方 顶 煤 的 自 重 应 力 , kN/m2。 经计算, P0.882 MPa 4.2支架工作阻力计算 支架工作阻力计算 项目技术参数项目技术参数 采高范围 /m- 0.35~3.81过煤高度 /m00.695 供电电压 /V3 300总装机功率/kW1 138 滚筒直径 /mm2 000滚筒截深 /mm800 生产能力 / (t/h )1 500牵引速度 / (m/min )036.5 尺寸 长宽高 /mm 14 1503 125 1 500 整机重量 /t50 项目技术参数项目技术参数 工作阻力 /kN12 000支撑高度 /mm2 5003 800 支护强度 /MPa1.14支护初撑力 /kN10 132 支架中心距/mm1 750移架步距 /mm800 泵站压力 /MPa31.5推溜力 /kN445 对底板比压/MPa 移架力 /kN 3.4 801 拉后部溜力 /kN 适应煤层倾角 / 306 ≤15 能 源 技 术 与 管 理 EnergyTechnologyand Management 2013 年第 38 卷第 3 期 Vol. 38 No.393 2013 年 6 月 Feb., 2013 FS q 其中SA (Lc ) 式中F支架工作阻力, kN; q支架支护强度, MPa; A支架中心距; L支架顶梁长, 取 6.04 m; c梁端距, 取 0.34 m。 经计算 F9 847.53 kN 通过对地表勘察发现,井上下对照距工作面 切眼 60 m地表有 3 条裂缝, 宽 150 mm, 且有高低 错差, 错差距离达 400 mm, 以后每 5060 m (为周 期来压步距 3 倍 ) 均有此现象, 最宽达 850 mm, 高 低错差达 600 mm。 因此,所选液压支架工作阻力 12 000 kN, 虽 然大于 9 847.53 kN,支护强度 1.14 MPa,大于 0.882 MPa。 但支架支护强度的估算法失去了计算 依据, 正常情况下能够满足要求, 但该工作面的上 覆岩层断裂延展到地表,支架的支护强度满足不 了要求。 5支架压死损坏机理分析 5.1部分支架损坏未修复, 弱化了支护效果 2012 年 8 月 16 日中班,工作面回采至 538 m, 50~100支架被压死, 8 个后立柱窝被压破 碎, 15 个后立柱柱窝开焊或开裂, 7 棵后立柱有不 同程度损坏。 对待以上支架构件损坏, 没有及时进 行修复更换, 只进行卧底、 处理压死支架, 3 d 后立 即恢复生产, 支架带病工作, 导致支护强度减弱。 5.2初撑力不足, 支护强度低 初撑力大, 立柱能很快达到工作阻力, 减少顶 板下沉量, 避免顶板的离层, 改善支护性能。当初 撑力达不到设计初撑力时, 支架支撑后, 工作面顶 板压力增大, 立柱的阻力迅速增大, 达到或超过立 柱的额定初撑力, 以求支架处于工作阻力状态, 与 增大的顶板压力保持平衡, 甚至安全阀开启。 该支 架初撑力设计为 31.5 MPa, 通过对 23 日 1900 至 24 日 300 压死支架支护质量在线监测历史数据 分析(每 8 架 1 个传感器) ,部分立柱初撑力在 20 MPa 以下, 如图 1 所示; 部分前立柱初撑力低 于后立柱, 甚至有的支架前立柱无初撑, 如图 2 所 示。 来压时压力集中在后立柱; 部分后立柱顶煤松 散, 支架呈减压型支护, 如图 3 所示; 甚至有的支 架后立柱无初撑力, 如图 4 所示; 导致来压时立柱 迅速下缩, 然后安全阀开启。 图 11303 面工作阻力曲线分析 图 21303 面工作阻力曲线分析 图 31303 面工作阻力曲线分析 图 41303 面工作阻力曲线分析 5.3安全阀开启压力整定值偏低 该工作面支架为四立柱支撑掩护式,缸径为 320 mm, 额定工作阻力为 12 000 kN, 每个立柱工 作阻力为 37.3 MPa,安全阀整定值是工作阻力的 0.91.1 倍, 关闭压力为工作阻力的 0.85倍。因此 鲁展, 等大采高综放面支架压死损坏机理分析及对策94 2013 年 6 月 Feb., 2013 该支架安全阀开启压力应为 33.5741.03 MPa, 而 该支架安全阀开启压力调定为下线 33.57 MPa, 致 使工作面周期来压, 大量支架立柱安全阀开启, 立 柱内乳化液全部泄露, 导致立柱无行程, 致使发生 压垮型事故, 支架损坏严重。 5.4周期来压作用 1303 工作面初次来压步距为 38 m, 周期来压 步距为 1719 m, 8 月 16 日工作面推进至 538 m 时, 周期来压, 部分支架被压死, 处理 3 d 恢复生 产, 8月 24 日回采至 570 m, 其间推进 32 m, 由于 回采速度慢, 推进距约为两个周期来压步距, 因此 压死损坏支架正值周期来压期间。 5.5离层水溃入, 压力异常 1303 工作面离层带上方的坚硬致密砂岩层 随着走向跨度的增加,突然断裂后对离层水产生 相当大的挤压力,导致离层水突破其底部的隔水 层而突然溃出, 导致压力猛增, 作用在支架上, 超 过支架支护能力。 5.6构造叠加 由煤层顶板等高线图分析,此位置为 X5 向 斜轴和 B4 背斜轴交叉位置,且煤层顶板等高线 不连续, 工作面刚过 X5 向斜, 转入 B4 背斜, 构造 叠加, 造成压力相对集中。 5.7压力集中在工作面中部 1303 工作面回风顺槽与皮带顺槽落差为 10m, 两道掘进期间撇底煤施工, 工作面中部跟底回采, 形成中间低两端高, 似 “向斜” 构造, 如图 5 所示。 同时工作面长 235 m, 中部压力集中, 工作面周期 来压期间中部压力大于两端位置, 应力叠加。 图 51303 工作面剖面图 5.8推进速度慢, 压力集中 由于受到煤炭 “寒冬” 的影响, 煤炭滞销, 以销 定产, 致使工作面生产不连续, 推进速度慢, 造成 压力大、 压力集中。 6防范措施 6.1采取科学手段, 预报周期来压 充分利用在线监测, 加强支护质量监测, 进一 步研究综放工作面顶板压力显现规律,开展周期 来压预报, 在周期来压期间不放煤, 加快推进, 让 周期压迅速转移至采空区。 6.2树立正确思想, 提高支护强度 优选高工作阻力支架,杜绝液压支架带病工 作;液压支架的初撑力不低于工作阻力的 80; 同时兼顾前后立柱,对于支架顶梁采空区侧顶煤 松动, 或放过顶煤后, 及时进行二次补液; 调定立 柱安全阀开启压力,杜绝因顶板来压大量安全阀 迅速开启, 支架压死, 损坏支架。 6.3积极创造条件, 为周期压快速推进创造条件 加强设备检修, 杜绝机械事故的发生; 进一步 完善防排水系统,扩大 1303 工作面的排水规模, 该面的排水能力不得低于 300 m3/h,确保周期来 压关键时刻不会因为排水能力满足不了要求或设 备损坏而影响周期来压期间快速推进。 6.4坚持有疑必探, 实现隐患闭合 开展冒落带、 裂隙带的井下空间位置观测, 确 定两带的高度, 研究离层水体发育规律、 顶板运动 规律及离层水体的形成时间,探索离层水体在空 间纵向和横向发育规律;建立井田内含水层的地 下水位观测网, 采用物探、 钻探相结合的方法, 研 究煤层顶板砂岩层的水害形成机理及防治等重点 技术难题, 查明工作面煤层顶板砂岩的富水性、 区 域, 及时探放, 为安全生产创造条件; 加强地表裂 缝回填, 防止空气进入引起采空区煤炭发火。 6.5科学从容组织生产, 避免事故发生 工作面均匀开采, 连续推进, 避免工作面间歇 回采,造成压力集中;工作面两道施工时跟底掘 进, 回采时跟底回采, 衬平工作面底板, 杜绝人为 制造 “向斜” , 导致压力相对集中。 7结语 该综放工作面大采高, 设备实现了大功率、 高 工作阻力, 但由于支护强度弱、 生产的不连续, 对 顶板运动规律、离层水体的发育规律及离层水体 的形成认识不足,导致了工作面突水期间大面积 支架被压死、 损坏, 影响了生产的正常进行, 文章 对支架压死损坏机理进行分析, 寻求防范措施, 为 将来科学合理组织生产提供了借鉴。 [作者简介] 鲁展 (1968-) , 男, 高级工程师, 毕业于中国矿业大学 采矿工程专业, 现在徐州矿务集团安全监察部从事安全监 察工作。[收稿日期 2013- 01- 21] 能 源 技 术 与 管 理 EnergyTechnologyand Management 2013 年第 38 卷第 3 期 Vol. 38 No.395
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