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5 0 工业仪表与自动化装置 2 0 1 0年第 3 期 基 于 P L C 的工业 取 料 机械 手 系统设 计 周鸿杰 h, 骆敏舟 , 李涛 , 徐林森 , 胡晓娟 , 1 . 中国科学院合肥智能机械研究所 , 合肥 2 3 0 0 3 l 2 . 中国科 学技术大学 a .自动化 系; b .精密机械与精密仪器 系, 合肥 2 3 0 0 2 7 3 . 常州机械 电子工程研究所, 江苏 常州 2 1 3 1 6 4 摘要 介绍了一种基于 P L C控制的工业取料机械手 , 设计 了取料机械手的机械 结构和气动 系 统 , 并给 出了 P L C控制系统的软硬件设计和步进 电机运行速度控制设计 , 该 系统应用于注塑行业, 具有稳定可靠的性能, 提高了生产效率。 关键 词 P L C; 机械 手 ; 气动 系统 中图分类号 T P 2 7 3 文献标志码 A 文章编号 1 0 0 0 0 6 8 2 2 0 1 0 0 3 0 0 5 0 0 3 De s i g n o f ma n i pu l a t o r s y s t e m i n i nd u s t r y pa r t de l i v e r y b a s e d o n PLC Z H O U H o n g j i e ’ , L U O Mi n z h o u , L I T a o , X U L i n s e n , HU X i a u a n 1 . I n s t i t u t e o f l n t e U i g e n t Ma c h i n e s , C h i n e s e A c a d e my of S c i e n c e s , H ef e i 2 3 0 0 3 1 , C h in a ; 2 d . D e p a r t m e n t of A u t o ma t i o n; b . D e p a r t m e n t o f P r e c is i o n Ma c h i n e r y a n d P r e c i o n I n s t r u m e n t a t i o n . U n i v e r s i ty ofS c 1 w e a n d T e c h n o l o g y of C h i n a, H e f e i 2 3 0 0 2 7 , C h i n a; 3 . C h a n g z h o u b zs t i t u t e ofMe c h a t r o n ic s E n g i n e e r i n g , J i a n g s u C h a n g z h o u 2 1 3 1 6 4, C h i n a Abs t r a c t Th i s pa p e r i n t r o d u c e o n e i n d us t r y pa r t d e l i v e r ma ni p u l a t o r b a s e d o n P LC,t he me c h a n i c a l c o n s t r u c t i o n a n d pn e u ma t i c s y s t e m o f t h e ma n i p u l a t o r us e d i n i n d u s t ry p a r t d e l i v e ry h a v e b e e n de s i g n e d, a l s o p r o v i d e t h e s o f t wa r e a n d ha r d wa r e o f t he c o n t r o l s y s t e m ba s e d o n PLC a n d s p e e d c o n t r o l o f t h e s t e p mo t o r .T h i s s y s t e m u s e d i n i n j e c t i o n m o l d i n g i n d u s t ry, h a s a s t a b l e a n d r e l i a b l e p e rf o r m a n c e , w h i c h c a n i mp r o v e p r o d u c t i o n e ffi c i e n c y . Ke y wor ds PL C;ma n i p u l a t o r ;p n e u ma t i c s y s t e m 0 引言 目前在各种不同的工业企业 中, 比如注塑行业 、 铸件行业等 , 经常有工件等需要搬运 , 特别是各种零 件在机电、 日用品 、 五金中占很大比例 7 0 % 以上 , 但 目前绝大多数是采用手工取料 , 从而引发了大量 的工伤事故。应用 P L C控制机械手能 实现各种规 定的工序动作 , 不仅可以提高产品的生产效率 , 而且 对保障人身安全 , 改善劳动环境 , 减轻劳动强度 , 提 高劳动生产率 , 节约原材料消耗以及降低生产成本 , 有着十分重要的意义。 该文研究 的基于 P L C系统 的工业取料机械手 具有造价低 , 使用灵活等优点, 可以广泛应用于机械 行业 、 电子行业 、 化工行业 、 食 品和包装行业等各种 恶劣环境的操作 , 特别适用于注塑行业 , 大幅度提高 收稿 日期 2 0 0 90 91 1 作者简 介 周鸿杰 1 9 8 5 . 男 , 重 庆人 , 中国科学技术 大学硕J 一 研究生 , 研 究方 向为 自动化控制 了生产效率和生产质量 , 可 以创造 巨大的社会效益 和经济效益。 1 机械手的结构及工作原理 该机械手 由机械手臂、 电机 、 联轴器 、 汽缸 、 丝 杠 、 导轨 、 吸盘 、 底座组成 , 如图 1所示。 引拔汽缸 导轨 丝杆 上下汽缸 图 1 机械手机构示意图 2 0 1 0年第 3期 工业仪表与 自动化装置 5 1 在 方向, 选用普通汽缸驱动, 直线导轨导向。 在 y 方向, 采用步进电机驱动丝杆的传动方式。在 z方 向, 选用高速汽缸驱动 。同时在 Y自由度上设 有限位开关 , 而在 、 Z 自由度汽缸以及 吸盘旋转汽 缸都设有磁性开关 , 用来 限定机械手移动范围及进 行限位保护。 吸盘旋转部分 的结构如 图2所示 , 采用吸盘吸 取塑件 , 选用汽缸驱动实现吸盘架 9 0 。 旋转。同时 在汽缸两侧 需 有接 触开 关 以确 定侧 姿 或 回正状 态。吸盘末 端 需有 磁 性开 关 以 确定 塑 件是 否 到 位 , 同时还设有真 空压力 开关 以检测 真空 度是 否 达到要求。 图 2 机械手侧姿结构图 上下 臂 吸盘 机械手的工作流程为 机械手在初始位置, 由电 机配合联轴器带动丝杠使 机械手臂沿 y方 向作横 人运动 , 到达限位开关即停止, 然后 由汽缸推动竖直 方 向手臂沿 方 向作引拔进运动 , 到达磁性开关即 停止 , 然后有高速汽缸推动竖直方向手臂沿 z方 向 作下行运动 , 碰到磁性开关 即停止 , 然后吸取塑件, 上行 , 引拔退 , 横出, 下行 , 吸盘旋转 , 放塑件 , 吸盘 回 正 , 上行 回到原点。 2 机械手 的气动控 制系统 根据机械手的工作流程设计图 3所示 的气动原 理图, 为了使汽缸运行速度比较平稳 , 提高机械手的 稳定性及工作效率 , 在每一个独立的气动 回路都配 有单 向节流阀。由于运动的惯性和气体具有可压缩 性 , 如果在汽缸运动到满量程时停止汽缸 , 则会产生 较大的冲击和噪声 , 因此在每个汽缸上接近满量程 时都配有磁性开关 , 当汽缸运行接触到磁性开关 时, 电磁阀断电, 汽缸 由于惯性作用继续运动 , 当到达满 量程时速度减为零 , 这样可 以实现较好的缓冲效果 , 减小冲击和噪声。 引拔气 缸 上 下行 气缸 吸盘 旋转 “1 t l C P 9 5 S DB 5 0 _ 6 0 0 一 Y5 9 A L C P 9 5 S DB 4 0 - 6 0 0 - Y 5 9 AL C P 9 5 S D B 5 0 一 J 0 0 一 Y 5 9 AL 真空发生器组件 1 . 手动截止 阀; 2 . 储气罐 ; 3 . 分水 滤气器 ; 4 . 过滤减压阀 ; 5 . 二位五通 电磁阀 ; 6 . 磁性开关 ; 7 .二位五通电磁阀; 8 .二位五通电磁 阀; 9 . 单 向节流阀 ; 1 0 . 真空 吸盘 图 3 机械手气动 系统原理 图 对于抓取物体 的真空吸盘部分 , 必须配备 真空 发生器 , 由于真空吸盘是抓取物体的关键部分 , 为了 防止物体脱落 , 真空发生器所产生 的吸力必须大于 或者等于所抓取物体的重力。 真空发生器的吸力公式为 F p An / a 其中 F为真空发生器产生的吸力; p为真空度; A为 吸盘的有效 面积 ; n为吸盘个 数 ; 为安全系数 , 一 般来说 , 采用标准吸盘时, 6 。 假设吸盘所抓取 的物体最大重量为 3 k g , 吸盘 个数为 尼 4 , 吸盘直径 3 2 m m, 则有效面积为 A8 1 0 m , 则通过上述公式计算 出 P0 . 0 5 5 M P a 。 此时真空发生器的真空度最小应为 0 . 0 5 5 MP a 。 3 机械手控制 系统组成 3 . 1 控制系统整体方案 如图4所示 , 系统采用 P L C进行控制 , 其 中横 入横出部分选用电机进行 控制 , 为了达到机械手 的 5 2 工业仪表与自动化装置 2 0 1 0年第3期 精确定位 , 采用步进电机进行控制 。另外, 为实现快 速平稳控制电机启停 , 设计 出步进 电机 的速度控制 步骤及相关算法 , 实现 了对 步进 电机的升降速度控 制。电机通过联轴器带动丝杠从而带动机械臂沿直 线导轨横入横 出。而引拔 , 上下行 , 旋转 , 抓取部分 全部采用气动控制 , 同时采用触摸屏进行人机对话 十分直观。 横 图 4 机械手控 制系统框架 系统工作模式分为全 自动模式 、 单循环模式 、 手 动模式 , 用户可以根据实际需要选择 , 非常方便 。在 全 自动模式下 , 机械手每隔 1 0 S 完成一次取料 , 不 停往复 ; 在单循环模式下 , 机械手完成一次取料后停 在原点 , 等待下一次命令到来 ; 在手动模式下, 机械 手输入的手动按键命令做单个方 向动作 , 包括横入 , 横出 , 引拔进 , 引拔退 , 上行 , 下行 , 侧姿 9 0 。 旋转 , 回正 水平 。 3 . 2电机 控制 由于机械手横移方向行程较大 , 且 、 z方 向的 重量全集中在该 自由度上 , 因而负载较重 , 速度也较 高 , 实验证明采用汽缸驱动很容易出现汽缸密封圈泄 漏的现象, 无法满足实际要求 , 因而采用步进电机配 合联轴器丝杆传动的驱动方式 , 且该驱动方式能有效 地调节机械手的运行速度以及机械手的定位。在这 种情况下可以大大减小误差, 提高机械手的定位精 度 , 从而使系统具有更高的可靠性和更高的效率。 电机控制系统 由脉 冲信 号、 信号分配 、 功率放 大、 步进电机组成 , 其 中脉冲信号 由 P L C产生, 通过 信号分配再经过功率放大驱动步进电机带动负载工 作 , 如图 5所示 。 5 步进 电机驱动 系统 为了使电机运行速度平稳及达到更高的定位精 度 , 必须对步进 电机的升降速过程进行严格的控制。 该文采用指数形式 曲线升降速 , 如 图 6所示 。该方 式是根据步进电机的矩频特性 曲线 以及实际情况, 能够更好的迎合 电机 自身 的特性 , 符合步进 电机加 减速运动的规律 , 能够充分利用电机的有效转矩 , 快 速相应性能较好 , 升降速时间较短 , 能够获得很好的 实际效果。 删Z O 图 6 步进 电机升降速曲线 图 3 . 3 气动控制 气动控制系统 I / O接线 图如 图 7所示 , 由 P L C 控制电磁阀的通断实现机械手在各 自由度 的运动。 为了实际需要, 由于 方 向运动行程较小 , 运动速 度较低 , 中间行程不 可调 , 选用普通汽缸驱动 , 直线 导轨导向; 而在 z方 向, 为提高生产效率 , 需尽量缩 短在该 自由度方向的运动时间 , 因而选用高速汽缸。 全 幽 回 横移进 横移退 引拔进 引拔退 侧姿 回正 横 横 引 I P L C 图 7 P L C的 I / O接线图 4 软件设计 4 . 1 P L C程序设计 图8所示为 P L C梯形图的总体结构图, 包括公 用程序、 自动程序 、 手动程序 、 回原位程序 4个部分 , 其 中自动程序包括系统工作在全 自动模式下的程序 和系统工作在单循环模式下的程序。当选择手动工 作模式时 , x 3接通 , 跳过 自动程序执行手动程序 ; 当 选择 自动工作模式时, x 3断开, 执行 自动程序。 下转第5 7页 2 0 1 0 年第 3 期 工业仪表与自动化装置 5 7 |融 毳 | | 。 l 謦百 ~ 0 P C 数据库 日 s’ 设备 本机 鞠氍 蘸 舔 峨| 精, 诵 曩 l 誊 ≯辔镭酵 鞋 羲鼍 _。薯 | | | 。 _ 鼍 0 ; ≥ e; 0 1 1 \ 7 2 0 . . . i 豫 n 3 C O 11 2 ; } o r c s , 谧 D D E ~一. . c J l E ~ T, r u 1 ■板 卡 }僦酗鼍 l‘ 薯 i 莹 | 薯 蚤 % 壤 嘲 器 每 每 暗 照 辛 睁 蜂 每 母 鲤 翳 静 鲤 彝 净 囊 秘 请 鳞 蟛 | O r O l L s t , r D t 趣 网络站点 巷 毽强 曩 毫 毫 毪 薯 穗毫 毒薯 弱棼 甏 I u t . Ⅱ k l 凳 系统配置 繁 4 强 譬 ≈ 鸯 臻 尊 j |誓 誊 f 一 晴 ⋯W i h O C 譬 矗 } 曩 0 | 毒 l v mk’i 武 S Q L 访 问管理器 叠 | 叠- _. | 蕾 ] Y r o f i D r i v e P r o f i l S e r wr W e b 一 蜀戆羲 毪l 每 镰 静臻l 酶l 强赣毫 罩量 强氍H 强一 一 l | 自 禳薹 - 姆鏊 | l L l ⋯ 鼍 畿 霉q 鬻 。 l 瞎 豫 鼙 琵‘{ ⋯ ⋯ ⋯ 蛰鏊 攀 曦;| t 摹 零 _ 秣 瓣瞒l 釉~ 蟹 臻\ ~| 冀 韬随鲫 1 % l | | 薯 纂萋 ≯ |蔓 | 鬟 魏 | 鬟| r- i 话 。l l 图 5 组态王中查看 O P C服务器对话框 参考文献 [ 4 j 北京亚控科技发展有限公司. 组态王 6 . 5 2使用手册 [ 1 ] 郭文哲. O P C技术规范 中文 [ Z] .O P C中国促进委 [ z ] . 北京亚控科技发展有限公司, 2 0 0 4 . 员会, 2 0 0 4 . [ 5 ] 西门子有限公司. S I MA T I C s 72 0 0 P C A c c e s s O n l i n e [ 2 ] 西门子 中国 有限公司. 深入浅出西 门子 s 72 0 0 He l p [ Z ] . 2 0 0 4 . P L C[ M] . 北京 北京航空航天大学出版社, 2 0 0 5 . [ 6 ] 邱春哲. L G变频器在热水锅炉控制系统中的应用 [ 3 ] 殷洪义. 可编程序控制器选择设计与维护[ M] . 北京 [ J ] . 控制工程, 2 0 0 7 , 5 . 1 6 7 1 7 8 4 8 . 机械工业出版社 , 2 0 0 2 . 上接第 5 2页 X3 _ _ _ X6 公用程序 丁匝 卜一 { 自 动程序 l P _ [ 互叵 卜一 手动程序 _ [ 互叵 一回原位程序 { P ,} _ _ _ _ f 董 图 8 P L C总体梯形图程序 4 . 2触摸屏设计 触摸屏的软件设计 包括创建画面和设定变 量 , 并将它们 与 P L C连 接。创 建 画 面 涉 及 输 入/ 输出区域组态 , 指示 灯组态, 功能键 组态及 文本显示 等格式 , 具体 设计要根据机械手的控 制要 求设 计 不 同 的画 面; 设定 变量就是 把触 摸屏的组态功能与 P L C的相应 I / O接 点及存储 单 元之间建立联系 , 实现触摸屏敏感元件对 P L C参数 的输入 , P L C当前值及报警系统向触摸屏的输出。 触摸屏画面如图 9所示 , 它由初始页面、 单循环 操作页面、 手动操 作页面和全 自动操作 页面组成。 全 自动操作 页面包括循环次数 ; 手动状态页面包括 横入 , 横出, 引拔进 , 引拔退 , 上行 , 下行 , 侧姿 9 O 。 旋 转 , 回正 水平 。以上每个 页面都设 有返 回、 向 上 、 向下箭头。 图 9 触摸屏画面 图 5 结论 该文设计的取料机械手通过机械 、 气动、 电气和 P L C控制系统的综合设计 , 可以广泛应用于注塑业 取料 , 实践表 明, 该 系统可 以快速、 准确的对控制要 求作出反应 , 具有可靠性高 、 灵活性强 、 稳定性好 , 可 大大提高生产效率。 参考文献 [ 1 ] 廖常初. P L C编程及应用[ M] . 北京 机械工业出版社 , 20 0 4. [ 2 ] S MC中国有限公司. 现代实用气动技术[ M] . 北京 机 械工业出版社 , 2 0 0 8 . [ 3 ] 胡晓朋. 电气控制及 P L C [ M] . 北京 机械工业出版社, 2 0 06. [ 4 ] 孙建东. 机械设计基础[ M] . 北京 清华大学出版社, 2 0 0 7 . 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