基于PLC和触摸屏的高精度内圆磨床控制系统改造设计.pdf

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务l 勺 似 基于P L C 和触摸屏的高精度内圆磨床控制系统改造设计 Cont r ol s ys t em des i gn of gr i n der ba sed on PL C and t ouch s cr een 王俊英 ,谭红川 V V ANG J u n y i n g . T AN Ho n g c h u a n 四川工程职业技术学院,德阳 6 1 8 0 0 0 摘要 使用松下F P O一03 2 可编程控制器 PL C 对MG2 1 2 0 内圆磨床的电气控制系统进行技术改 造,采用威伦MT 5 0 6 L 触摸屏作为操作面板 ,介绍了磨床的控制电路、P L C S I / O 接线、触摸 屏界面设计以及P L O 的梯形图程序。完成技术改造后的内圆磨床在生产中工作稳定 , 操作更 加简便,效率和产品质量都大大提高。 关键词 P L C;内圆磨床;电气系统;触摸屏 中图分类号 T G5 9 6 文献标识码 B 文章编号1 0 0 9 0 1 3 4 2 0 1 2 0 8 下 一0 1 3 1 一O 3 D o i 1 0 . 3 9 6 9 / J . i s s n . 1 0 0 9 0 1 3 4 . 2 0 1 2 . 8 下 . 3 9 0 引言 MG 2 1 2 0高 精度 内圆磨床是精磨轴 承圈 内孔 的重 要设 备 ,原继 电器 一 按 钮式 电气 控制 系统 ,线 路复杂,巳严重老化 ,经常出现死机、反应迟缓 , 且故障频繁,维修麻烦。严重影 响到生产效 率和 产品质量,不能满足 目前市场对轴承高精 度的大 需求。MG2 1 2 0原基础机械结构件具有精度高的特 点 ,为避免浪费,节约成本决定对其进行改造。 可编程控制器 P L C 具有通用性强、使用方 便、可靠性 高、编程简单等优点 ,是机床设 备的 重要装备 ;而触摸屏以易于使 用、坚固耐用 、反 应速度快、节 省空间的特点 ,可取代繁多的机 械 式按钮面板 。利用 P L C和触摸屏对 MG2 1 2 0磨床 控制 系统进行技术 改造 ,是节约成本 、提 高机床 可靠性的一种有效途径。 1 MG2 1 2 0 磨床的控制要求 MG2 l 2 0磨床用于精密磨削轴承圈内孔 ,工件 主轴 由三相 电机带动 ,而砂轮 主轴 为电主轴 ,采 用变频器调节速度 ;工件主轴 T作 台由液压缸拖 动作 孔长度方 向的进给运动,孔直径方 向上 由步 进 电机拖动 ,能够以很小 的进给量和很高的精度 进行 磨削加工 ;砂轮电主轴工作 台由电机通过 凸 轮 机 构拖动 ,作 孔长 度反 向 的往 复运动 。 该磨床的控制功能包括以下七个方面 1 工件径向进给运动控制; 2 砂轮轴 向往复 运动控制 ; 3 工件轴动静压轴承压力控制 ; 4 工 件加 紧时序控制 ; 5 砂轮修整量控制 ; 6 工件冷 却时序控制 ; 7 砂轮轴冷却压力和润滑压力控制。 根据 MG 2 1 2 0磨床的控制要求,主电路中 M1 为砂轮 电主轴 电机 ,接变频器实现变速与制动控 制 ; M2为拖动 电主轴工 作台作往复运动 的电机 , 由继电器 K M6启停 ; M3为工件主轴 电机,通过 KM2实现正转; M5为液压站油泵电机 ,液压缸负 责拖动工件主轴工作台作孔长度反向的进给 ; M4 、 M6分别为切削液泵 电机和电主轴冷却风扇电机 ; QF为 闭合 电源切断 开关 ,熔 断器为 电源短路保 护。另有变压器输 出 2 2 0 V和 2 4 V电源接 P L C与 照 明灯 。 M7为 步 进 电 机 ,采 用 两 相 混 合 式 步 进 电机 BS 8 6 H B1 l 8 _ 一 0 6 ,由驱动器 D MD 4 0 3控制 ,拖动 工件主轴工作 台作直径尺寸方 向的进给移动 ,其 接线 如 图 1 所 示 。 图1 机床步 进电机及驱动器接线图 收稿 日期2 0 1 2 - 0 4 - 2 3 作者简介王俊英 1 9 7 3 一,女,阳川广安人,讲师,工学硕士 ,主要从事机械设计、机床电气、汽车检测与维修方 面的教学与科研 工作 。 第3 4 卷第8 期2 0 1 2 8 下 [ 1 3 1 】 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m I 匐 似 子程序开始 开启纵滑板前进阀、 启动主轴 、冷却 、往复电机 P L C按预设值 快进 到工件加工位置 P L C 按预定 位置 、速度完成加工 至 兰 型 塞 、 , 一 Y 砂轮快退出加工位置 I Y 停纵滑板前进阀 、往复 刹车 、听主轴 、冷却电机、油泵电机 I 圭 堡 壁 图4 磨削循环P L C 程序 流程 图 2 手动工作方式时 ,通过相应的按键控制工 件工作 台在直径和长度两个方 向的点动 ,电主轴 的往复运动和机床回到机械原点。 3 当进行同一批工件的批量加工时 ,可先用 手动方式对 刀,调整好 工件相对砂轮在孔直径方 向的位置,再在 自动工作方式下,按照工 件快进 工件工进 电主轴往复 工件工 退 工件快退的流程进行 自动加工。 4 当砂轮修磨 后,既可 以重 新在手 动方式 下对 刀,也可在 补正方式下 输入 补正参 数 ,从 而在加工 中 自动进 行尺寸 补偿 。 5 结论 除了为该公司节约成本 3 0余万元外 , 采用 P L C 触摸屏的控制系统 ,利用 P L C 的内部辅助继 电器代替传统 的机械按键 , 使电气线路大大简化 ,系统可靠性得到了 提高 ,产品精度和质量得到保证 。人机操 作界面友好 ,在生产中,工人操作简单便 利 ,工作效率 比过去也有所提高。 参考文献 【 1 】王 兆明. 电气控制与P L C技术[ M】 . 北京 清华 大 学 出版 社 , 2 0 0 5 . 【 2 】刘文 芳. 基于P L C 及 触摸 屏技术的C I P 清洗控 制系统 的设 计【 J 】 . 制造 业自动化 , 2 0 1 1 3 1 4 3 1 4 4 , 2 1 2 . 【 3 ]张航 . P L C与触摸 屏在磨 刀机数 控 系统 中的应用【 J 】 . 组 合机床与自动化加工技术, 2 0 1 0 1 1 6 8 7 0 . 【 4 】颜雪娟 , 李 晓雪. P L C和触摸 屏控制 系统 应用于气 液压 实验[ J ] . 机械设计 与制造 , 2 0 0 6 9 7 - 8 . 岛‘ 蠢‘ 赢‘ . {霸‘ 戋‘ 鼎‘ 是‘鲁 盎‘ 意‘ {是‘ 盎 {禹‘ .j . 出‘ 岛 {翕‘ . 毒 瘟 . 盎‘毫 虚‘ {是‘ 翕I . j , {蠢‘ 【 上接第 1 1 9 页 】 表1 测试结果 P WM 平均 流量 组 别 实验结果 波占空比 L / Mi n 土 豆泥1 7 5 % 3 .7 5 残留少许 土 豆泥2 8 0 % 4 冲洗干净 土 豆泥3 8 5 % 4 - 2 5 冲洗干净 豆瓣酱 1 7 5 % 3 .7 5 冲洗干净 豆瓣酱2 8 0 % 4 冲洗干净 豆 瓣酱3 8 5 % 4 - 2 5 冲洗干净 芝麻糊 1 7 5 % 3 .7 5 残留较多 芝麻糊2 8 O % 4 残留少许 芝麻糊3 8 5 % 4 . 2 5 冲洗干净 表 1的测试数据 表明,只用 了水泵额 定功 率 的 8 5 %就能把模拟物冲洗干净,说明样机 的大小 便 冲洗效果 良好,同时测试 了样机 的其 他性能 , 均达到 了预期的要求,从而验证 了本控制系统 的 可靠性和可行性。 参考文献 [ 1 】王 少卿, 霍迎 辉. A T me g a 1 2 8在开发应用 中应 注意的问 题 [ J ] _ 微 型机 与应用 , 2 0 0 4 , 2 1 5 1 6 . [ 2 】朱高中. 基于单片机的红外遥控解码电路的设计【 J 】 . 计 算技术 与自动化 , 2 0 1 1 , 3 0 2 6 8 . 7 1 . [ 3 】雷建龙, 李小 兵. 基于L M5 6 7 的实 用型 液位 计的设计[ J 】 . 自动化仪表 , 2 0 0 7 , 2 8 1 0 4 . 5 . [ 4 ]陈生翰 , 刘其 洪, 丁柱. 单总线数字温度传感器DS 1 8 B 2 0 自动识别的设计与实现[ J 】 . 仪表技术与传感器, 2 0 1 0 , 5 1 6 1 8 . 【 5 】迟君平 , 王斌 , 李业友 . 模块化编 程方法在P L C 程序 开发 中的应用【 J 】 . 微计算机信息, 2 0 0 5 , 2 1 6 2 6 2 7 . 第3 4 卷第8 期2 0 1 2 8 下 [ 1 3 3 1 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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