基于PLC无纸石膏板码垛控制系统的设计与实现.pdf

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基于P L C 无纸石膏板码垛控制系统的设计与实现 Desi gn and i m pl em ent at i on o f paper l es s gyps um boar d b ased on PLC cont r ol au t om a t i c s t acki ng s ys t em 王军 W ANG J u n 山东省泰安市农业机械科学研究所,泰安 2 7 1 0 0 0 摘要 为满足一种玻璃纤维增强石膏板生产自动码垛的需要,设计并开发了码垛自动控制系统。该自 动控制系统根据光电传感器、位置开关、继电器等反馈信号,通过P L C 进行运算,控制电机、 气缸、真空吸盘等,实现此种石膏板的自动切断、翻板、加入垫板、码垛、码垛小车位置切换 及垫板自动升降等动作。通过实际应用, 该系统运行平稳, 性能可靠,大幅提升了生产效率。 关键词玻璃纤维增强石膏板;码垛;P L C;自动控制系统 中图分类号 T P2 7 8 ;T P2 7 1 文献标识码A 文章编号1 0 0 9 0 1 3 4 2 0 1 5 0 9 下 一 O 1 5 O 一 0 3 D o i 1 0 . 3 9 6 9 / J . i s s n . 1 0 0 9 - 0 1 3 4 . 2 0 1 5 . 0 9 下 . 4 0 0 引言 玻璃纤维增强石膏板,它是一种以石膏粉为主要原 料,以玻璃纤维,纸纤维,植物纤维等为增强材料的一 种新型建筑石膏板材。该产 品可以大量节约护面纸和木 浆的消耗 ,产 品的力学性能、握钉力、防火性能、隔声 性能、吊挂性能、抗裂防震性能、后处理性能和后加工 性能都是纸面石膏板无法比拟的。 本文针对玻璃 纤维增 强石膏板生产 时 自动码垛 作 业研究开发了基于P L C的码垛 自动控制系统。该控制系 统根据生产线中的光电传感器、位置开关、接近开关等 反馈信号,通过P L C 进行运算,控制电机、气缸、电磁 阀等的运行,实现玻璃纤维增强石膏板的定长切断、加 速 、翻板、加入木隔板 、码垛 以及码垛A、B工位的 自 动切换、码垛小车和木隔板高度 的自动调节等工序,码 垛好的石膏板通过 自然晾晒的方式进行干燥。 1 系统设计方案 玻璃纤维增强石膏板 自动码垛生产 的工艺流程如图 1 所示 。 图1 玻璃纤维增强石膏板 自动码垛工艺流程 图 定长切断根据石膏板生产的需要,设定石膏板的 长度,并对定长测定光 电传感器进行调节 ,当达到长度 要求时发出开关量信号 ,切断部装的定位锁钩打开,夹 持气缸动作,切断电锯运转 ,切断横 向电机离合动作, 带动切断电机进行切断作业 。 加速输送切断电锯切断作业完成后 ,触发位置开 关信号,加速辊道电机运转。 翻板 加速输送的石膏板到达限位后,触发位置开 关信号,翻板 电机动作,进行玻璃纤维增强石膏板翻板 作业 。 横向输送 翻板后,横向输送电机运行 ,将玻璃纤 维增强石膏板输送到码垛工位。 放入木隔板码垛流程初始时,码垛垂直气缸 下 降,木隔板真空阀动作,木隔板吸盘将木隔板吸住 ,码 垛垂直气缸上升,码垛平移气缸动作 ,将木隔板带到码 垛小车A位上方,当触发横 向输送位置开关后,码垛垂 直气缸下降,石膏板真空阀动作 ,石膏板吸盘将石膏板 吸住,同时木隔板真空阀释放真空,木隔板留置到码垛 小车A位。 码垛石膏板码垛垂直气缸上升,石膏板吸盘和木隔 板吸盘真空阀动作保持,码垛平移气缸动作,将石膏板带 到码垛小车A位上方,触发位置开关后,码垛垂直气缸下 降,下降到位后石膏板真空阀释放,石膏板留置在码垛小 车A位木隔板上,同时木隔板真空阀释放动作,将木隔板 储放工位的木隔板吸住,重复放入木隔板动作。 石膏板转场 码垛小车A位 或B位 码垛满后 , 由人工开动叉车,将码垛好的石膏板运输到晾晒场地。 石膏板晾晒码垛好的石膏板在 自然 日光环境和 良 好通风条件下晾晒到标准要求。 2 电气控制设计 2 . 1硬件结构 本生产线采用现场控制模式 ,设备的电器控制柜及 收稿日期2 0 1 5 - 0 5 - 2 6 作者简介王军 1 9 7 8一 ,男,山东泰安人,工程师,本科,研究方向为机电一体化设计。 [ 1 5 0 ] 第3 7 卷第9 期2 0 1 5 一 o g 下 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 故障信号,实现故障报警以及反向顺序停机。正向顺序 启动时,以上一设备的启动完成信号触发延时动作,从 而保证设备连续运行的可靠性 。 3 . 2 梯形图设计 梯形 图是在常用 的继 电器与接触器逻辑控制基础 上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特 点,是 目前运用上最多的一种P L C的编程语言。本 自动 控制程序部分梯形图如图5 所示。 4 结论 作者应用F X 2 N一 1 2 8 MR 实现了玻璃纤维增强石膏板 生产线码垛部分的 自动化控制及监控,操作简便。经过 一 年多实际运行 ,证 明系统工作稳定可靠,提高了玻璃 纤维增强石膏板生产线的 自动化生产水平 ,改善了操作 工人的劳动环境和劳动条件,增强了玻璃纤维增强石膏 板生产 的连续性和稳定性,提高了产品质量,提升 了企 业的生产效率,增加了企业的利润及效益。 参考文献 【 1 】 陈燕, 岳文海 , 董若兰. 石膏建筑材料 [ M] . 北京 中 国建材 工业 出 版 社, 2 0 1 2 . 6 . [ 2 ] 三 菱电机 自动化 上海有限公司. F X1 S , F X1 N,F X2 N, F X2 NC 编程手册 基本指令, 步进梯形指令, 应用指令说 明书[ z ] . 2 0 0 0 .4 . 【 3 】 三菱 电机 自动化 上海 有 限公司 .F X2 N系列微 型可编程控 制器 使用手册【 z 】 . 2 0 0 7 . 1 . [ 4 ] 陈洁, 张钰澄, 陈沈 绪恺. 三菱F X2 N P L C 控制 系统应 用案例精解 [ M】 .北京 电子工业 出版社, 2 0 1 2 . 3 . [ 5 】 韩骏, 卢宗慧, 胡卫 宁, 田博, 武名虎. 堆垛机 的几 种定位控制方式 『 J ] 0 造业 自动化, 2 0 1 5 , 0 4 1 , 5 . 图5 梯形图 [ 6 ] 谢晋, 张伟, 金杰峰, 楼 向明. 码垛生产 线物 流控制系统设计 【 J ] . 制 造业 自动化, 2 0 1 4 , 1 6 1 3 4 1 4 0 . 【 7 ] 冯 勇军, 李 宁, 童光华, 王 新刚. 立体仓库 用堆垛机 的设计与选用 [ J 】 . 制造业 自动化, 2 0 1 3 ,2 4 7 7 7 9 . 血血 血 血血 血 血 血 血 血血 【 上接第 1 1 6 页 】 过计算确定了连杆的长度,完成 了举升液压缸 的选择, 并绘制 了基座和连杆的三维图; 3利用I n v e n t o r 软件绘制 了停车装置的三维组装 图;加载模拟运动表明设计方案合理,各构件满足强度 要求,运动过程中不存在干涉现象,能够实现车辆的存 取运动功能; 4 设计的微型立体停车装置具有 结构简单、安装 方便、对司机驾车要求较低等优点,可为解决城市中已 建城区停车难 问题提供参考 ,具有很好的现实意义和 良 [ 1 5 2 1 第3 7 卷第9 期2 0 1 5 0 9 下 好的推广价值 。 参考文献 【 1 】何守训. 无避让立体车库机械部分的研究【 D 】 . 济南. 山东科技大 学,2 0 1 2 , 0 6 . [ 2 】 梁嘉 麟 . 独 立 使用 的 家用 液压 微 型立 体 车 库 的结构 形 式 中 国,2 0 1 2 1 0 0 8 4 1 1 6 . 9 【 P ] . 【 3 】 张红涛.一种无避让式双层立体停车库 中国,2 0 1 2 1 0 2 6 1 0 5 5 .9 11 “ ] . 【 4 ] 闰存富, 张洛明, 胡瑞华, 等. 一种上摆下移式立体停车装置 中 国, 2 0 1 3 , 2 . o 2 9 0 o 0 7 .2 [ P ] . 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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