火电厂主汽疏水系统防冲刷技术改造.pdf

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2 0 1 1 年第 2 9卷第 6期 许文君 , 等 火电厂主汽疏水系统 防冲刷技术改造 6 7 低很快 ,高温、高压蒸汽夹带疏水在管道内高速流 动 , 尤其在疏水阀及 阀后的管道 内, 压力显著降低 . 蒸 汽快速扩容 , 流速加快 , 对管道阀门、 管道弯头形 成较大冲击力, 导致疏水阀门和疏水弯头频繁损坏 。 疏水管道设计疏水流速 2 m / s , 而实际流速远大 于设计值。根据孔板流速方程l1 】可计算实际流速 V C [ 2 P 1一 纠 , 1 式 中 C 厂 流速系数 , 0 .9 7 尸 l一疏水阀前疏水压力 , MP a 尸 l厂 疏水阀前疏水压力 , MP a ; p 一疏水密度 , k g / m。 。 如管 内流动的全部为疏水 , 流速可达 3 0 rn / s ; 如管 内 流动的全部为蒸汽, 流速则达到 3 5 0 m / s 。而且在 阀 门出口处蒸汽体积膨胀 6倍 以上 ,蒸汽速度增加得 更多 , 如疏水伴随蒸汽一同排放 , 流速会显著增加 . 对系统的破坏能力较大。 3 改造方案选择 3 . 1 更换耐冲刷阀门并增大管道弯头壁厚 更换进 口耐 冲刷球形 阀门 ,并将管道弯头壁厚 从 8 mm增至 1 2 m m。但是机组启动 3次后阀门再 次出现泄漏情况 , 管道弯头壁厚也减薄至 3/11 133 。改 造效果不理想 。 3 .2降低蒸汽管道流速 如果将疏水实际流速降至 2 m / s 左右 ,既可保 证疏水顺利排放 , 又可减少对系统的冲刷。 因此决定 在主汽疏水管道末端加装节流喷嘴 ,以降低管道 内 疏水流速 。 该方案较易实施 , 且每台机组改造费用不 超 过 1 万 元 。 4 防冲刷技术改造 4 . 1 改 造方 法 将节流喷嘴设置在扩容器内,让蒸汽扩容膨胀 在扩容器内完成 ,扩容器空间较大 ,受到的冲击力 小 , 同时保护了疏水管道和阀门, 避免了机组在运行 时发生蒸汽泄漏 。改造后疏水系统结构如图 2 。 4 .2疏 水流 量确 定 达 拉 特 发 电 厂 3 3 0 MW 机 组 主 汽 管 道 长 1 2 3 .7 6 3 m、 管 径 4 4 8 . 3 mm、 厚 4 0 m m, 合金 钢质量 热容 4 6 0 J / k g o C 、 密度 7 8 3 0 k g / m 。设计 暖管 过程 中温升速度不超过 3 ~ 5%/mi n , 蒸汽参数为 1 .0 MP a 2 5 0 o C 左右 , 同时考虑散热损失 , 计算得到的主 图 2改造后的主汽疏水 系统结构 汽疏水流量约为 2 O t n 1 。 4 _3 节流 喷嘴 结构 、 材料 确定 节流喷嘴选用拉瓦尔缩放喷管 ,流体通过时喷 嘴 比较平稳 , 不产生较大的涡流振动; 流体也更易扩 容雾化 , 减轻 了对扩容器的冲刷 ; 节流喷嘴如有轻微 磨损不会泄漏 。 根据缩放喷管流量公式ll _ q C 4 t [ 2 尸 l P 2 /p ] , 2 式中q 一疏水流量 , t/ h ; 一 流量 系数 , 0 .9 8 ; 一 节流喷嘴喉部截面积 , mz ; 一 节流 喷嘴 前压力 , MP a ; P 2一 节流 喷嘴后 压力 , MP a ; p 一 疏 水密 度 , k g /m 。 可 以计算出节流喷嘴喉部截面积 ,综合考虑启动 时 间 , 主汽压力 、 温度波动 , 安全 因素等 , 确定 3 3 0 MW 机组安装 的节流喷嘴喉部直径为 2 5 mm;而疏 水管直径 7 6 IT lm、 厚 1 1/11 / 11 , 加装节流喷嘴后管内疏 水 流速 为 2 .4 4 m / s , 蒸 汽 流速 为 3 0 ~ 5 0 m / s , 基 本满 足设计要求。节流喷嘴结构见图 3 。 图 3节 流 喷 嘴结 构 喷 嘴材 料 选用 1 7 4 P H 0 C r 1 7 N i 4 C u N b , 即 马 氏 体沉淀硬化不锈钢 , 耐磨损 , 硬度高达 3 5 0 H B; 焊 接工艺简便 , 抗冲刷能力强 , 具有 良 下转第7 0页 7 0 内 蒙 古 电 力 技 术 2 0 1 1 年第2 9 卷第6 期 4 改造效果 表 2 一表 4为 2号锅炉布袋除尘器改造前 、 后 的数据对比, 可以看出 , 布袋除尘器改造后烟尘排放 量明显降低 , 布袋除尘器效率得 以提高, 布袋除尘器 差压在机组满负荷时能够控制在 1 0 0 0 P a以下 , 从 而使引风机电耗降低。 表 2改造前 、 后烟尘质量浓度、 除尘效率对比 注 1 改造前 数据为 A侧 、 B侧数值范 围 , 改造后数 据为 A B 侧数值 。 表 3 改造前、 后各负荷下压差对比 P a 表 4改造前 、 后引风机 电流对比 5 结语 本次布袋除尘器改造,消除了引风机叶片磨损 缺陷,同时也减少 了除尘器差压大引起的引风机电 耗损失以及机组降负荷处理布袋除尘器差压带来的 经济损失 ,保证 了布袋除尘器各系统能够满足机组 长期满负荷运行 。 【 参考文献1 【 1 ]东方锅 炉 集团 股份有 限公司. D G一 1 0 8 9 / 1 7 . 4 一Ⅱ1型循 环流化床锅炉设计说 明书[ M】 . 自贡 东方锅炉 集 团 股份 有限公 司. 2 0 o 9 . 【 2 】 机械部 环保机 械标准 委员会 . G B / T 1 3 9 3 1 --2 0 0 2电除尘 器性能测试方法【 S 】 . 北京 中国标准出版社 , 2 0 0 2 . [ 3 ]余成 印, 陈莉 . 布袋除尘器在大型电厂中的应用选型【 J 】 . 内 蒙古电力技术 , 2 0 0 9 , 2 7 4 7 9 . 编辑 张俊 荚 ◇ 一 一 一 一 ~一 一一 一 一 ◇ 一一 .. 一 一 ~一 一 十 一 一 ◇ f 上崧 6 7页 好的力学性能l 3 _。 5 改造效果 5号 、 6号机进行防冲刷技术改造后 ,启停 2次 后 , 检查疏水管道弯头基本没有磨损 , 阀门也没有泄 漏 。 采用防冲刷技术 2 a 来 , 5号 、 6号机疏水系统再 未发生疏水阀损坏事故 ,消除了因管壁减薄而发生 的爆管现象 。此项改造可减少蒸汽泄漏 9 0 k t / a以 上, 发 电煤耗降低 1 . 1 g / k Wh , 同时也消除了机组 因此 故障产生 的非计划停机 , 经济效益显著 。 6 结束语 疏水系统加装节流喷嘴技术是应用流体理论知 识解决生产中技术难题的事例 ,本次改造成功的主 要原因是将疏水管蒸汽扩容点控制在节流喷嘴处 , 节流喷嘴的位置 、 结构 、 材料 、 通流孔径选择合理 , 降 低了管内疏水流速。在现场施工时可根据实际情况 确定节流喷嘴的结构和安装位置。 该技术改造效果虽然较好 , 但对喷嘴材料 、 结构 需进行深入研究 , 以进一步提高改造效果 , 保证疏水 系统 长 时间地 安全运行 。 【 参考文献】 [ 1 】孔 珑 . 工程 流 体力 学 [ M】 . 北京 水 利 电力 出版社 , 1 9 9 5 1 4 4 1 4 7 . [ 2 1王加璇. 热工基础及热力设备[ M】 . 北京 水利电力出版社 , 1 9 8 7 2 4 1 2 4 6 . 【 3 ]姜求 志. 火力 发电厂金属 材料手册[ M] . 北京 中国电力 出 版社 , 2 0 0 1 7 9 3 7 9 5 . 编 辑 张俊 英
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