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2 0 1 0年 8月 第3 8卷 第 1 6期 机床与液压 MACHI NE TOOL HYDRAUL I C S Au g . 2 01 0 Vo 1 . 3 8 No . 1 6 DO I 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 0 . 1 6 . 0 4 1 工程机械液压 0形圈密封失效的原因及改进措施 韩慧仙 , 1 . 湖南机电职业技术学院,湖南长沙 4 1 0 1 5 1 ; 曹显利 2 .三一重工股份有限公 司,湖南长沙 4 1 0 1 0 0 摘要针对工程机械液压系统的外泄漏现象,分析 0形圈的密封机理和密封失效原因,指出 0形圈主要失效原因是其 压缩率没达到样本尺寸所要求的值。经过多次试验,发现合适的压缩率在2 5 %左右,这样既不会因过压缩而导致塑性变形 失效 ,也不会 因压缩不足而失去密封作 用。 关键词 工程机械 ;0形 圈密封 ;改进措施 中图分类号 T P 2 7 1 . 3 1 ;T K 7 3 0 . 3 2 5 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 0 1 61 0 51 工程机械 液压 系统 的 两个 主要 问题 是 污染 和泄 漏。污染的主要途径是系统外界的气体、液体或固体 颗粒进入液压 系统 ;泄漏 主要是液压油经过密封措施 跑 出液压 系统 。泄漏和污染都与液压系统的密封措施 失效有关 。 0形圈是 工程 机械 液 压 系统 应用 最 广泛 的密封 圈 ,主要应用于管路和连接件密封 、多路 阀结合 面密 封 、油 口与阀体表面密封等 。0形 圈是一种 自动双 向 密封元 件 ,0形 圈在 安装 时 ,其轴 向和径 向受 到一定 量的预压缩 ,使其具备初始密封能力 ,而随着液压系 统压力 的升高 ,0形 圈的密封能力 自动增大 。 作者主要使用进 口0形圈,以 P a r k e r 和 N O K的 为主。按照 O形圈产品样本上所提供的沟槽尺寸和 精度要求进行设计、生产和检验,在沟槽几何尺寸和 表面质量均符合 O形圈要求的情况下安装使用,其 密封效 果不理想 ,主要表现在批量装机使用后 ,外泄 漏的故 障率较 高。 为什 么按照样本要求加工沟槽 、安装和使用 ,仍 然有较 高的外泄漏 呢 1 问题 的原 因 根据 0形圈的密封机理,O形圈的初始密封作 用来源于预压缩量。在无压缩状 态下 ,O形 圈与沟槽 的关系如图 1 示 。 图 1 无压缩状态 图2 无压力作用下 的压缩状态 当密封囤的盖板安装 到位后 ,0形 圈受 到压缩后 产生一定的变形 ,如图2所示。 当 O形圈 的一 侧有 压力 时 ,O形 圈受 压再 次变 图3 O形圈一侧有压力时 图4 O形圈被挤出 由于加工设备等原因,作者公 司生产的 O形圈 槽的结合面的平面度 和光 洁度较差 ,导致盖板不能很 好地贴合到 0形圈的安装面上 ,这样 ,实际安装 的 0 形圈的压缩 率就 达不 到样 本 尺寸 所 要求 的值 ,即 O 形 圈 实 际 上 并 没 有 压 紧。 这就 导 致 O形 圈在受 压 时 容易在 结 合 面 的缝 隙处 被 挤 出,如图 4所示 。 当长 时 间挤 出或 瞬 时 挤出过 大 时 ,O形 圈 就 会 失 效 ,失 去 密 封 作 用 ,失 效后 的 O形圈如图 5 所示 。 2问题的解决 图 5 O形圈失效 找到 了故障的原因 ,解决起 来就容易 多了。在现 有加工设备 和技术 条件 下 ,提高 0形 圈实 际压缩 率 的办法很 简 单 ,就 是适 当降 低 0形 圈 沟槽 的深 度 , 使其在安装 后产生更 大的压缩量 。但是也不能过分压 缩 ,因为 过大 的压 缩量 会 导致 O形 圈 的塑性 变 形 , 下转第 6 5页 收稿 日期 2 0 0 9 0 8 2 5 作者简介韩慧仙 1 9 7 6 一 ,硕士,讲师,工程师,研究方向为机电液一体化技术。电话 1 5 9 7 4 1 0 3 0 0 5 ,1 3 7 8 7 1 5 4 9 3 1 。 Ema i 37 7 6 451 1 6 3.c o rn。 第 1 6期 戴本俊冷轧热镀锌线 C P C系统动态响应分析 6 5 此时 5 . 1 3 d B满 足系统要求 ,由新 的零分 贝 线与幅值曲线相交得到穿越频率 6 0 2 9 . 2 r a d / s ,即 此时 K ∞ 2 9 . 2 1 8 0 5 . 6 31 0 ~ 1 2 7 . 4, 得 K 2 . 2 61 0 ~ A / V。 系统频带宽 B / 2 7 r 2 9 . 2 / 6 . 2 8 4 . 6 9 3 Hz 达到 了原有控制 系统 的频宽要求 。 3 . 2 系统 仿 真分析 在确定控 制系统 的数 学模型后 ,便可 以采用 M a t l a b和控制 系统 S i m u l i n k工 具箱 对 C P C控制 系 统 的数学模 型进行 分析。 在 S i m u l i n k中建 立无 负 载干扰 力 的 C P C系统仿 真模 型 ,如图 5所示 。 图 5 C P C控制系统的仿真模型 图 6为其 阶跃 响应 曲线 ,从 图上可得 出系统 的动 态响应的性能指标 F o r m I nl 1 b 0u t l 图 6阶跃 响应 指标 上升时间t 0 . 0 2 3 2 s ,峰值时间t P 0 . 0 6 2 6 s , 超调量 M 3 0 . 8 % ,调整时间 t 0 . 3 0 4 S 允许误 差范 围 2 % 。 和现有生产线引进 的纠偏控制系统相 比,作者设 计 的控制 系统其 各项 性能 指标 均 满足 现场 生产 的要 求 。 4结论 作者分析 了 C P C电液伺 服控 制 系统 主要元 件 的 动态特性 ,建立 了冷 轧连 续热 镀锌 生产 线 C P C控 制 系统 的数学模 型 ,通 过 Ma t l a b仿 真软 件模 拟 了动 态 响应特性 。研究表明 ,所设 计系统的稳定 性能和响应 速度良好,与生产线现有的全套引进系统相比,其各 项性能指标要求均达到较高要求,为今后该系统及设 备的 国产化工作提供了理论依据 。 上接第 5 6页 参考文献 【 1 】肖体兵, 吴白海. 深海采矿升沉补偿系统非线性仿真模 型的建立和实验 [ J ] . 中国机械工程 , 2 0 0 4 , 1 5 9 7 9 2 79 5. 【 2 】 杨逢瑜, 刘峰, 杨瑞, 等. 动态矩阵控制在电液位置伺服 系统中的应用[ J ] . 液压与气动, 2 0 0 6 3 1 41 7 . 【 3 】陈柏金, 黄树槐, 高峻峰, 等. 自由锻造液压机控制策略 [ J ] . 机械工程学报, 2 0 0 8 , 4 4 1 0 3 0 4 3 0 7 . 【 4 】K i m i a g h a l a m B a h r a m, H o m a i f a r A b d o l l a h , B i k d a s h M a r w a n . F e e d b a c k a n d F e e d f o r w a r d C o n t r o l L a w f o r a S h i p Cr a n e w i t h Ma r y l a n d R i g g i n g S y s t e m[ C] / / A m e r i c an C o n t r o l C o n f e r e n c e . 2 0 0 0. 2 1 04 7 1 0 51 . 上接 第 1 0 5页 反 而更容 易失去 密封作用 。 经过 多 次 试 验 的 摸 索 ,发 现 合 适 的 压 缩 率 在 2 5 %左右 ,这样 既 不会 因过 压缩 而 导 致塑 性变 形失 效 ,也不会 因压缩不足而失去密封作用 。 参考文献 【 1 】田茂贵. 高压螺纹密封件[ J ] . 机床与液压, 1 9 9 3 2 . 【 2 】 李建设. 液控单向阀刚柔密封结构的可靠性 [ J ] . 机床 与液压 , 1 9 9 3 5 . 【 3 】郑金生. 卡套式管接头密封及泄漏分析 [ J ] . 机床与液 压 , 1 9 9 2 4 . 【 4 】 吴瑞明, 周晓军, 雷良育. 液压缸密封工艺分析[ J ] . 机 床与液压 , 2 0 0 3 6 3 0 6 3 0 7 , 3 2 4 . 【 5 】 严永福. 机床 防漏措施及结构分析[ J ] . 机床与液压, 1 9 9 1 4 .
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