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2 0 1 4年 5月 第 4 2卷 第 1 0期 机床与液压 MACHI NE TOOL HYDRAUL I CS Ma v 2 01 4 Vo 1 . 4 2 No . 1 0 D OI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 4 . 1 0 . 0 6 2 液压增压器在棒材轧机改造中的应用 胡建钢 安徽马钢工程技术有限公司,安徽马鞍 山 2 4 3 0 0 0 摘要 运用液压分流器 的增压特性 ,解决棒 材轧机改造利用 旧液压 系统 、新 增粗 轧机组 压力 不够 的问题 。实践 证 明 在该项 目改造中,液压分流器作液压增压器使用经济实用,利旧液压系统无需改进 ,并减少加工制作、施工安装等多项环 节 ,节省投资。 关键词 液压分流器 ;液压增压器 ;棒材轧机改 造 中图分类号 T G 7 1 1 文献标识码 B 文章编号1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 4 1 0 2 0 42 海外某轧钢厂棒 材车 间扩 能改造 ,在 原有 1 8架 轧机前,增加 5 0水平 、立式粗轧机各一架。改造 后 ,轧制钢坯原料 断面 由 1 2 0 m m1 2 0 m m改 为 1 5 0 m m 1 5 0 m m,坯料长度仍为 6 m,这样可使其生产 能力 由原来 的 3 0多万吨/ 年增 长到近 5 0万吨/ 年 。该 厂原有 1 8架 “ 红圈”轧机 ,其液压系统设备为意大 利 P O MI N I 公 司设计 、制造 ,而 此次改造 则 由作 者单 位设计供货 。 1 问题的提出 设计改造原则 ,利用原有设备 ,减少投资 。但在 改造设计中遇到问题 ,新增两架粗轧机设备尺寸和质 量增 大 ,机架锁 紧 机构液 压缸 工作 压力 需要 2 1 M P a 才可将锁 紧机构 打开 ,而该厂原有轧机液压 系统工作 压力 只有 1 4 M P a 。如果 对原 有液 压系统 泵 站进行 改 造 ,需要增大 电机容量更换 电机 ,修改泵站设备结构 尺寸与布置,重新配作泵组底座、联轴器等,对泵组 土建基础也要修改制作。这样不仅投资较大,而且施 工周期长。如果采用 “ 液压分流器” 作为 “ 增压 器” 使用,可简单有效地解决机架锁紧机构所需的压力问 题 。 2分析 机架锁 紧机构具有 高压小 行程 、快速启 闭的工作 特 点。锁 紧机构 由 4只弹簧复位油缸组成 ,即 “ 弹簧 锁紧液压打开” ,断开液压、蝶形弹簧推出活塞锁紧 机架,反之锁紧机构打开。机架锁紧机构动作为非生 产操作 ,只有 “ 换 辊 ” 和 “ 更 换辊槽 及 孔 型 ” 时打 开锁紧机构。图 1 是轧机机架锁紧机构示意图。 锁紧 轨 图 1 机架锁紧机构 如 图 2所 示 ,在 机 架 锁 紧 油 缸 液 压 控 制 回 路 中,接人一只等量分 配的两流 “ 液压分流器” ,或 称 “ 液压 分流 马达” 。运用 “ 液 压 分 流 器 ” 增 压 特 性 ,理论上可使锁紧油缸工作压力增加 1倍 ,为 2 8 MP a ,考 虑 液 压 分 流 器 内 部 压 力 损 失 约 2 . 8 MP a 参见产品样本 或按 △ pP 进 2 0 % 计算 ,该液 压 回路 总压 力损 失 不大 于 4 MP a ,完 全 可 以满 足 锁 紧油缸 2 1 M P a 工作 压力要求 。根据 “ 液 压分 流器 ” 进 出 口功率相 等原理 ,锁 紧机 构 油缸 开启 速 度 降低 1 倍 ,开启 时间 由原来 23 s 增加 到 4~ 6 S 。 由于 机架锁紧机构启闭为非生产操作 ,因此也能满足生 产操作要求。 收稿 日期 2 0 1 3 0 91 0 作者简介胡建钢 1 9 5 5 一 ,男,本科 ,高级工程师 ,主要从事冶金设备液压润滑与气动系统设计工作。Em a i l h u j g ms d fi. e o m。 第 1 0期 胡建钢 液压增压器在棒材轧 机改 造中的应 用 2 0 5 轧机 机架 夹 紧 松 开 夹 紧 打 嚣能 合 ~m -; 一 , 、 L 柴 碾 移 . ’ 打 开 压 下 赵 l旦 l 目 赃 图2 水平轧机液压控制回路 3 方案实施 图2为水平轧机液压阀台原理图,图示云线部分 为在液压阀台上安装的 “ 液压增压器” 。增压器放空腔 油 口经 2 5 A 0 不带弹簧的单 向隔离 阀接回油箱。 依据锁紧缸参数计算可知 , 4个 锁紧缸 同时开启 流量约 为 6 8 L / m i n ,选 择 K I N S S O N公 司 J K S一0 1 2 E 型两流齿轮式液压 分流 器 ,单 流流 量 1 7~ 8 2 L / m i n , 工作压力 2 6 MP a ,峰值 压力 2 8 MP a ,外形尺 寸 长 宽 高 约为 4 0 0 m m1 2 7 m m1 8 5 m m。该液 压分流器可 以直接安装在轧机液压 阀台上 ,轧机液压 阀台位 于轧机 附近。 4结论 按 图 2制作的液压阀台 ,经测试完全可 以满足工 厂生产 、检修要求。锁紧机构打开压力约 2 0 M P a 左 右 ,启 闭时 问约 4 S 。实践证 明运 用液 压分 流器 的 增压特性 ,解决棒材轧机改造 中液压系统压力不足问 题是完全可行的,并且可减少工程设备基础建设环 节 ,降低工程投资。值得提醒的是在多个执行回路 液压系统中,个别 回路为高压大负载,用液压分流 器 ,作为增压元件使用,可以避免 因单个 回路负载 大 、压力高 ,提高整个液压 系统工作压力 ,减小 系统 电机功率,降低系统能耗 ,起到节能的效果。 液压分流器作 为 “ 增 压 器 ” 使用 ,如对 流 量 分 配无严 格要求 ,尽 可能选择 齿轮式液压分流器 ,它 比 柱塞式液压分流器具有更低的压力损失 ,元件价格 比 柱塞式液压分流器便宜 。设计使用时应 当注意 ,增压 腔的压力不能高于液压分流器可以承受的压力。 参考文献 [ 1 ]雷天觉, 李寿刚. 液压工程手册 [ M] . 北京 机械工业出 版社, 1 9 9 0 . [ 2 ]胡建钢. 液压分流器增压特性与应用[ J ] . 液压与气动, 2 0 0 9 4 5 55 6. [ 3 ]K I N S S O N产 品样本 . 上接 第 2 0 3页 能及时停机,极大地保障了设备和人身的安全。 实 际应用 表明 改造后 的龙 门刨床运行稳定 ,设 备性能 良好 ,刨 削精 度 满足 生产 要 求 ,节 电效 益 明 显 ,在减少工件废 品率 、减少停 工时间 、提升生产 效率方 面成效显著 ,用户只需投入 2万元左右 的设备 改造成本 ,在 2年内可收回 ,是小投人大产 出,极具 推广价值 。 参考文献 [ 1 ]邢丽坤 , 伍龙. 大型龙 门刨床 P L C控制直流调速系统 [ J ] . 电工技术, 2 0 0 4 5 3 2 3 3 . [ 2 ]陈竞雄. 基于可编程序控制器和变频器的龙门刨床控制 系统的研究[ D] . 重庆 重庆大学 , 2 0 0 5 . [ 3 ]盖超会. 三菱 P L C与变频 器、 触摸屏综合培训 教程 [ M] . 北京 中国电力出版社 , 2 0 1 0 . [ 4 ]张航. P L C与触摸屏在磨刀机数控系统中的应用[ J ] . 组 合机床与 自动化加工技术, 2 0 1 0 1 1 6 8 7 0 . [ 5 ]俞国亮. P L C原理与应用[ M] . 北京 清华大学出版社, 20 0 5. [ 6 ]袁秀英. 组态控制技术 [ M] . 北京 电子工业出版社 , 2 00 7. [ 7 ]邹伟 , 杨平, 徐德. 基于 MC G S组态软件的上位机控制系 统设计[ J ] . 制造业 自动化, 2 0 0 8 1 2 1 0 31 0 8 . [ 8 ]王帆. 龙门刨床的电气改造及节电经济效益分析 [ J ] . 制造技术与机床, 2 0 0 7 1 2 1 0 01 0 2 .
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