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第 3 3卷 第 3期 2 0 1 2年 9月 哈 尔 滨 轴 承 J O URN AL OF HARB I N B EA RI NG V0 l - 3 3 No . 3 Se p .20 l 2 H Z C一 4 型液压半 自动车床改造 曲永军 ,李 丽 1 . 哈尔滨轴承集团公司 哈尔滨市香华高密封轴承厂 ,黑龙江哈尔滨1 5 0 0 3 6 ;2 . 哈尔滨轴承集团公司 哈轴精密滚子制 造公司,黑龙江哈尔滨1 5 0 0 3 6 摘要针对汽车皮带张紧轮轴承内套钻孔工序原加工机床 N 3 3 6 回转式六角车床 生产效率低 、机床零件 容易损坏的情况,在原单位选择了另一台加工机床 H Z C 一 4 型液压半 自动车床 ,对其刀架、冷却系统、电 气系统进行了一系列改造,并设计了钻夹和加工辅具,增加 了防护罩。改进后的机床完全适应钻孔加工,比 原加工机床生产效率提高一倍 以上,且改造费用很低,扩大了机床加工工序,产品质量达到了技术要求。 关键词汽车;皮带张紧轮轴承;钻孔;H Z C 一 4 型液压半 自动车床;N 3 3 6 回转式六角车床 中图分类号T G5 1 3 文献标识码B 文章编号1 6 7 2 - 4 8 5 2 2 0 1 2 0 3 0 0 1 4 - 0 3 Tr a ns f o r m a t i o n o f HZC- - 4 h ydr a u l i c s e mi - a u t o m a t i c l a t h e Qu Y o n g j u n , L i L i 1 . Ha r b i n Xi a n g h u a H i g h S e a l e d B e a r i n g F a c t o r y ,Ha r b i n B e a r i n g G r o u p C o r p o r a t i o n , H a r b i n 1 5 0 0 3 6, C h i n a ; 2 . P r e s i s e R o l l e r C o mp a n y , Ha r b i n B e a r i n g G r o u p C o rpo r a t i o n ,Ha r b i n 1 5 0 0 3 6 , C h i n a A b s t r a c t F o r t h e l o w p r o d u c t i v i t y o f t h e o ri g i n a l ma c h i n e t o o l r N3 3 6 r o t a t i o n t y p e t u r r e t l a t h e f o r t h e i n n e r r i n g d r i l l i n g p r o c e d u r e o f a u t o mo t i v e b e l t t e n s i o n e r b e a r i n g a n d t h e l a t h e p a n s l i a b l e t o d a ma g e , a n o t h e r p r o c e s s i n g ma c h i n e t o o 1 HZ C 4 h y d r a u l i c s e mi a u t o ma t i c l a t h e i n t h e u n i t w a s s e l e c t e d t o c o n d u c t a s e ri e s o f t r a n s f o r ma t i o n s o n t h e t o o l h o l d e r , c o o l i n g s y s t e m a n d e l e c t r i c a l s y s t e m. d e s i g n i n g d r i l l c h u c k an d p r o c e s s i n g a c c e s s o rie s an d a d d i n g p r o t e c t i v e c o v e r . T h e mo d i fi e d ma c h i n e t o o l wa s c o mp l e t e l y a p p l i c a b l e t o t h e d r i l l i n g p r o c e s s a n d i t s p r o d u c t i v i ty i S t wo t i m e s t h a t o f t h e o r i g i n a l ma c h i n e t o o 1 . wi t h 1 O W c o s t . e x t e n d i n g p r o c e s s r a n g e a n d ma k i n g p r o d u c t q u a l i t y u p t o t e c h n i c a l r e q u i r e me n t . Ke y wo r d s a u t o mo t i v e ; b e l t t e n s i o n e r b e a rin g ; d ril l ; HZC一 4 h 3 d r a u l i c s e mi . a u t o ma t i c l a t h e ; N3 3 6 d r u m t y p e t u r r e t 1 a t h e 1 前言 随着我国汽车工业的发展,作为汽车基础件 之一的轴承行业 ,为满足汽车配套的需要,产品 的应用得到了前所未有 的发展。同时 ,汽车工业 的特殊需要又推动着各种轴承延伸产品的不断涌 现 。皮带张紧轮轴承就是其中之一 。本文主要讨 论皮带张紧轮轴承内套钻孔工序加工设备的改 进 皮带张紧轮轴承简介 轴承型号E 2 3 。内套钻孑 L 工序技术要求表 面粗糙度R a 6 .3 。操作要求 钻孔 目 视无三角痕 迹。其结构见图 1 所示。 收稿 日期 2 0 1 2 0 3 2 9 . 作者简介曲永军 1 9 7 0 一,男,技师 2 ■ } \ \ 、 , / / ,/ 、 图 1皮带张紧轮轴承E 2 3 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 3 期 曲永军 , 等 H Z C 一 4 型液压半 自 动车床改造 3 原加工机床简介 以前该轴承产量较小时 ,钻孔工序在南京机 床厂N 3 3 6 回转式六角车床上加工。该设备严重 老化 ,夹具采用o 2 0 0 m m --爪手动夹盘,每钻一 个孔需要停机装夹一次 ,生产效率十分低下, 而 且该机床主轴需要打反转才能停车。由于频繁打 反转,使主轴箱内的花键经常被扭断,所以该机 床不适用于频繁启动,不适合大批量钻孑 L 加工。 N 3 3 6 回转式六角车床钻孔方式如图2 所示。 工件 钻头 1 . 工件 2 . 钻头 图 2 N 3 3 6 回转式六角车床 4 H Z C - 4 型半 自动车床 改造 由于N 3 3 6 回转式六角车床存在以上缺点 ,已 不适合大批量钻孔的需要。为了节省资金,我们 因陋就简因地制宜,尽量选择现有机床进行代 替。经过认真研究 ,对另一种车床 H Z C 一 4 型半 自动车床 进行了改造 ,使之适用于大批量钻孔 加工。H Z C 一 4 型半 自动车床原本只能加工轴承套 圈台阶,内、外倒角。 4 . 1 机床主要参数 最大加工直径m m 8 0 最大加工长度m m 1 2 刀架最大行程长度mm 1 0 0 主轴转速r / mi n 低速型 3 9 0 4 6 0 5 1 0 6 0 0 7 6 0 8 8 0 高速型9 1 0 1 0 6 0 1 2 0 0 l 4 0 0 1 7 5 0 2 0 4 0 主轴中心至床面高度m m 1 8 0 主轴中心至地面高度m m 8 0 0 4 . 2 改造 内容 4 . 2 . 1 刀架改造 该机床只有一个刀架 ,在加工钻孔工序时, 专门设计一个钻夹来夹钻头 ,刀架采用4 5 钢 , 热处理3 5 4 0 H R C ,将钻夹固定在原有刀架上 , 然后调整钻头与工件的中心高和同轴度,调整完 毕后把刀架固定。机床轮廓和钻夹见图 3 、图 4 所示 。在整个钻孑 L 加工过程中 ,刀架 的动作是快 进一工进一钻头修光一快退。主轴转速8 8 0 r / ra i n , 切削速度2 9 0 0 mm / mi n 4 .2 . 2 安装冷却系统 加工产 品时 ,必须要对钻头进行冷却 ,需要 安装冷却钻头的冷却装置,保证钻头在加工过程 中耐用持久。 1 . 工件 2 . 钻头 3 . 刀架 图 3 H Z C 一 4 型半 自动车床 5 0 1 0 0 图 4钻夹结构 在床头箱上放一个小水箱,将医用输液器与 铜管连接,保证不漏水,并利用医用点滴管有控 制液流大小的装置 ,将输液器另一头用铁丝 固定 在机床上 ,让其冷却液浇在待加工产品的表面 上,保证钻头在加工过程中不过热。 为了循环利用冷却液,在机床主轴箱下面做 一 个长0 .5 m 宽3 0 m m 的铁皮接水槽,将接水槽固 定在机床主轴箱下面,倾角l O 。,以便冷却液自 然流下,在水流的下方放一个同样大小的水箱, 待下面水箱接满冷却液时, 停机将冷却液倒入上 水箱 , 形成冷却水人工循环。 4 . 2 - 3 安装防护罩 在床头箱加装圆形防护罩 ,保证主轴在旋转 过程中的人身安全并避免冷却液飞溅。 4 . 2 . 4 电器改造 原电器使用行程压点开关限位 ,当往复撞上 行程开关后压点接通,刀架 自动快退。由于行程 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 哈 尔 滨 轴 承 第 3 3 卷 开关密封性不好,容易漏电。把行程开关改成无 触点式开关,使其密封l生 好、使用长久、故障率 低,相当于软档铁,定位准确,确保加工质量。 4 . 3 钻头与工件中心的找正 先做一个 1 9 . 9 mm、高3 l mm的实心铁棒 , 在中心钻一个 1 0 . 5 m m的中心通孔 ,在长度方 向锯成一个1 0 m m的槽,作为钻头与工件中心找 正 的辅具 。找正方法 如下 将 1 0 . 5 mm的钻头 装入该辅具2 53 0 mm深 ,用机床夹具夹紧该辅 具 ,然后将往复起动 ,将新设计 的钻夹插入钻头 4 0~5 0 mm,这样可 以 目测 出新钻夹与刀架的间 隙,随后用垫片加入间隙内,直至调整好后将钻 夹固定在刀架上 ,退出往复,在往复钻夹上安装 q s 1 0 .5 钻头,然后,卸下辅具 ,装夹工件。起动 主轴和往复,开始加工工件。如果钻头中心高调 整不好 ,加工出产品的孑 L 径会偏大或出现棱 圆。 找正辅具见图 5 所示。 4 . 4 生产效率 该设备改造完以后可以实现主轴不停、连续 上下料加工,提高工效一倍之多,并且也没有打 图 5 找正辅具 齿轮和花键轴折断现象 。 5 结束语 改造后的机床运行安全,扩大了加工范围, 提高了生产效率,降低了加工成本,创造出较高 的经济效益。 编辑 杨晓慧 上接第1 3 页 表 1 改进前后K O销加工工艺对比 改进前的工艺 改进后 的工艺 1 . 备料 圆 料 。 2 . 车 工 R a 1 .6 处留磨 量 , 端面磨量减半,各部同心 不超过0 . 1 ,其余全车好。 3 . 平 台 划等分孔线 ,注 意每层孔不要钻在 圆柱面 的同一母线上 。 4 . 钳 工 钻孔 ,去毛刺 , 打字 。 5 . 电 焊 在下端面堆焊 3 ra m 厚的钨铬钴合金。 6 . 车 工 车钨铬钴合金, 留出磨量 。 7 .热处 理 淬火 。 8 .径 磨 按两点找正,全 磨好达到图纸要求。 9 .车 工按两点找正,车 好头部及各部倒角。 1 0 . 钳 工清理各孔,写 字 1 .备料 圆料 。 2 . 车 工 R a 1 . 6 处留磨量, 端面磨量减半 , 各部同心 不超过0 . 1 , 其余全车好。 3 . 平 台划等分孔线 ,注 意每层孔不要钻在圆柱面 的同一母线上。 4 . 钳 工钻孔,去毛刺, 打字。 5 . 热处理 淬火。 6 . 径 磨按两点找正, 全 磨好达到图纸要求。 7 . 车 工按两点找正,车 好头部及各部倒角。 8 . 钳 工清理各孔,写 字。 9 . 氮 化。 金焊条 ,一盒 9 0 根 钨铬钴合金焊条2 6 0 0 元 ,一根合金焊条为2 6 0 0 / 9 0 2 8 . 9 元 ,以每月 加工K 0 销产品1 0 0 个,焊一件产品需1 .5 根钨铬钴 合金焊条为例,一年能节约5 2 0 2 0 元;改进后比 改进前因节省工时一年又可节约2 7 0 0 0 元 ,这样 一 年共节约5 2 0 2 0 2 7 0 0 0 7 9 0 2 0 元 ,另外产生 的废 品所造成的原材料浪费一年大概2 万多元 , 累加起来一年为分厂节约近十万元 。 5 结束语 通过对K O 销结构及其加工工艺的改进,保证 了产品质量 ,降低了加工难度 ,提高了生产效 率,节省了大量原材料,减少了工时的浪费,降 低了成本 ,保证了生产,达到了预期的良好效 果。 编辑 钟 媛 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m
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