高密度饲草压捆机液压系统的改进设计.pdf

返回 相似 举报
高密度饲草压捆机液压系统的改进设计.pdf_第1页
第1页 / 共2页
高密度饲草压捆机液压系统的改进设计.pdf_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
2 0 1 4年 1月 第4 2卷 第 2期 机床与液压 MACHI NE TOOL HYDRAUL I CS J a n . 2 0 1 4 Vo 1 . 4 2 No . 2 DOI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 4 4 高密度饲草压捆机液压系统的改进设计 闫莉敏 ,吴青松 1 .包头职业技术学院,内蒙古包头0 1 4 0 3 0 ;2 .包头市佳隆金属制品有限公司,内蒙古包头0 1 4 0 4 1 摘要 针对高密度饲草压捆机在挤压打捆过程中出现的问题 ,分析其液压控制回路的工作原理 ,提出一种改进设计方 法。通过实际使用验证,该改进设计实现了挤压打捆工作的稳定进行,提高了生产效率。 关键词 饲草 ;密度;压捆机;液压控制回路 ;改进设计 中图分类号T P 2 7 1 . 3 1 文献标识码B 文章编号1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 4 21 2 71 随着畜牧业的不断发展,对饲草的需求量也在不 断增多 ,仓储和异地运输饲草也在所难免。如何将松 散的饲草变成体积小、密度大,以便于仓储和运输, 降低成本 ,是 亟需解决 的问题 。 高密度饲草压捆机针对第一次低密度挤压的饲草 进行二次高密度挤压,能更好地满足运输和仓储要 求。其挤压和顶出是用液压 系统作为动力源来驱动 的,在挤压打捆过程中发现存在一定的问题 ,需要对 原液压控制回路进行改进 ,以提高挤压打捆 的稳定 性 ,提高劳动生产率。 1 基本结构简介 高密度饲草压捆机结构示意图如图 1 所示。 1 一主油缸 2 一电机 3 --操 纵 阀 4 一油 泵 卜 送 料 口 6 - - 成型模腔 7 -- 顶 出油缸 8 -- 牵 引 架 9 _ _ 车 轮 1 O 一支承架 l l 一捆扎槽 图 1 高密度饲草压捆机结构示意图 压捆机采用双出杆液压缸驱动两侧主压头,左右 两侧配有模腔。当左侧模腔成型时,右侧模腔处在填 料位置,在右侧模腔成型时,左侧模腔处在填料位 置,这样交替把低密度 即通过另一 台机器初压 的草捆添置在模腔内,将两捆合并一捆后进行压缩 , 因而使草捆体积减少一半。然后进行捆扎 ,在两侧模 腔的端面设计了饲草顶出油缸 ,当草捆捆扎后,顶出 油缸工作 ,把草捆顶出模腔。 2 原装置控制回路分析 设备原液压控制回路如图2所示。 顶 出油 缸 主 油缸 双 单 向节流 阀 二位 四通换 向阀 减压阀 三 位 四通换 向阀 高压截止阀 单向阀 测压接头 图2 高密度饲草压捆机原液压控制回路原理图 该液压系统工作压力为 2 4 M P a ,主油缸的推力 为 1 6 0 1 0 N 。 当三位四通换向阀6左侧电磁铁得电时 ,主油缸 2左端活塞杆伸出,使左侧模腔里的饲草挤压 此时 右侧模腔处在填料位置 ;成型后 ,三位 四通换向阀 6电磁铁失电,阀芯处在中位,主油缸活塞杆将停止 不动,开始捆扎草捆;捆完后 ,左端二位四通换向阀 4电磁铁得电,左端顶出油缸 1 活塞杆伸出,把草捆 顶出模腔;完成后,左端二位四通换向阀4电磁铁失 电 ,左 端顶出油缸 1活塞杆 缩 回,完成 一个挤压顶 出 过程。反之,是右侧模腔的饲草挤压成型和顶出草捆 过程。系统中的双单向节流阀3的作用是调节油缸的 速度 ,减压阀5的作用是降低顶出油缸的压力。 该 设备在打捆时 ,主油缸 的活塞杆有时会 出现往 回移动的现象,使草捆反弹,超出原设计的体积,不 符合要求,只能再次挤压。分析原因草捆挤压成型 后 ,其反弹力是很大的,推动主油缸的活塞杆向回移 动 ,也就是说 ,主油缸回油管路保持不住压力,有泄 漏现象 ,使主油缸的推力逐渐减小,当推力小于草捆 的反弹力时,其活塞杆就会向回移动。在测压接头9 上接一个压力表进行检测,发现压力表上的压力值不 下转第 1 2 6页 收稿 日期 2 0 1 21 21 7 作者简介闫莉敏 1 9 6 5 一 ,女 副教授,研究方向为液压系统设计。Em a i l w q s . 1 1 1 0 1 6 3 . c o rn。 机床与液压 第 4 2卷 冲。建立包络表如表 1所示。 表 1 包络表内容 该系统包络表的子程序 S B R j 如下 LD S MO . 0 M0VB 3.VB4 0 0 MOVW5 0 0.VW4 01 MOVW一0. 1.VW4 0 3 MOVD 1 2 0 0.VD4 O 5 M0VW1 0 0. VW4 0 9 MOVW 0. VW4l l M0VD 5 o 0 0.VD 41 3 MOVW1 0 0. VW41 7 MOVW 0. 2. VW41 9 M0VD 1 0 0 0. V D4 2l 5 总结 通过一些技术可行、改进成本较低的改进方案 , 对老旧机床做一些相应的改造 ,让其加工一些批 量 大、加工精度要求相对较低的零件 ,还是有很多市场 前景的。例如文中所改造的刨床。通过对老旧机床的 改造让其重新焕发青春 ,不仅可 以节约资源 ,而且还 可以变废为宝,这应该是值得提倡的。 参考文献 【 1 】 冯辛安. 机械制造装备设计[ M] . 3 版. 北京 机械工业 出版社 , 2 0 1 0 1 5 . 【 2 】 李洪. 实用机床设计手册[ M ] . 沈阳 辽宁科学技术出版 社 , 1 9 9 9 4 8 1 5 0 7 . 【 3 】h t t p / / w w w . h u d o n g . c o m / w i k i / %E 9 %A 2 %8 4 % E 5 % B A% 9 4 % E 5 % 8 A% 9 B% E 9 % 9 4 % 9 A% E5 % 8 5 % B 7. 【 4 J 李书平 , 朱揆庆, 蔡昶. 牛头刨床双向刨削机构创新设计 及改造[ J ] . 煤矿机械 , 2 0 0 8 1 2 1 5 21 5 4 . 【 5 】 王凤兰, 沙玉章. 双 向刨削牛头刨床 的机构创新设计 [ J ] . 机械设计 , 2 0 0 7 1 1 4 84 9 . 【 6 】 余光国, 马俊, 张兴发. 机床夹具设计[ M] . 重庆 重庆大 学出版社, 1 9 9 5 2 3 1 2 3 5 . 【 7 】林祖正, 胡义华 , 张树林. 某型号电动机机座专用夹具的 设计[ J ] . 装备制造技术, 2 0 1 2 4 3 03 2 . 【 8 】王立红. 基于 P L C的步进电机控制[ J ] . 控制与检测, 2 0 0 8 1 1 4 4 4 6 . 【 9 】 潘国先, 栾元恒. P L C 变行程控制程序编制 [ J ] . 电子技 术与应用, 2 0 0 3 2 5 1 5 2 . 上接 第 1 2 7页 是一个恒定的值,由2 4 MP a慢慢往下降,证明了以 上分析是正确的。 3 液压控制回路的改进设计 为了解决管路泄漏、系统保持不住压力的问题 , 对原液压控制回路进行了改进设计,即在主油缸的两 个管路上增加一个双液控单 向阀 1 0 ,并将三位 四通 换向阀6由原来的 E型改为 J 型,改进后的液压控制 回路如图 3所示 。 图3 高密度饲草压捆机改进后的液压控制回路原理图 增加双液控单 向阀 1 0的作用是设备将草捆挤 压成型后,三位四通换向阀6电磁铁失电,阀芯处在 中位,主油缸活塞杆将停止不动 ,开始捆扎草捆;此 时,三位四通换向阀6的两出油口均与回油管路 T相 通,压力相等,接近为零 ,而主油缸的两个油管压力 相等 ,均为高压,紧紧压住双液控单向阀 1 0的阀芯, 使其处于关闭状态 ,管路不会泄漏 ,解决了管路泄漏 问题。在测压接头 9上接一个压力表进行检测 ,发现 压力表上的压力值基本不变,证明了以上分析是正确 的。 4结论 改进后的液压控制回路,经实际使用验证,能够 满足设备的使用工艺要求,解决了液压系统压力不稳 定的问题 ,提高了生产效率。 参考文献 【 1 】 徐灵. 典型液压系统故 障的排除[ J ] . 浙江冶金, 2 0 0 4 2 3 8 4 0 . 【 2 】 雷天觉. 液压工程手册 [ M] . 北京 机械工业 出版社 , 1 99 0. 【 3 】 路甬祥. 液压气动技术手册 [ M] . 北京 机械工业出版 社 . 2 0 0 5 .
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420