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2 0 1 0年 8月 第 3 8卷 第 l 6期 机床与液压 MACHI NE T 0OL HYDRAULI CS Au g . 2 01 0 V0 l _ 3 8 No . 1 6 DOI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 0 . 1 6 . 0 3 9 宝钢 2 0 5 0热轧精轧机工作辊换辊液压缸国产化研制 朱为民 ,左林 韶关液压件厂有限公司,广 东韶关 5 1 2 0 2 7 摘要介绍宝钢热轧精轧机工作辊换辊液压缸的工作特性,国产化研制过程和生产技术难点,该技术具有较强实用 性。 关键词精轧机;换辊;液压缸;触点 中图分类号T H 1 3 7 文献标识码 B 文章编号1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 0 1 61 0 2 2 宝钢 2 0 5 0热轧精轧 机工作辊换 辊液压缸 国产化 研制项目,是由宝钢设备部审批立项的重点备件国产 化研制项 目,韶关液压件厂有 限公 司承担了该项 目的 研制。研制周期一年,并在其后的一年上机考核期顺 利通过了工况考核,其各项技术指标均达到了原进口 件 的水平。 1 换辊液压缸的技术特点 宝钢热轧精轧机工作辊换辊液压缸 由于技术难度 大 ,技术性能要求 高,之前 一直依赖从原 产地德 国进 口。换辊液压缸安装于热轧主机侧换辊装 置 ,装机量 7台,工作环境恶劣 ,其控制的工作辊重量大,动作 要求平稳,定位精度要求高,它的主要技术参数如 下 I 换辊液压缸的规格为 西 l 8 0 1 2 5 5 9 O 工作行程长是该 液压缸 的一 大特点 ,对 于 6 1 8 o 缸径的液压缸 ,这么长的行程属于超长行程 ,如何确 保其工作的稳定性是该课题 一大难点。 2 活塞杆上带有 6个发讯触点 由于工作辊更换时,要求动作平稳但又要保持一 定 的生产节奏 ,并且工作辊 的定位必须准确且易于控 制 。在设备原设计 时换辊液压缸带有 区间位置感应装 置 ,由于液压缸行程超长不宜用位移传感器装置 ,故 采用 了特殊的触点感应装置 在液压缸活塞杆上的特 定位置预置了用于发讯的触点共 6个 ,安装于液压 缸 端部的感应器通过这6个触点实现行程位置的检测和 控制。触点的模拟发讯测试要求是最远点 2 0 m m 信号触发可靠无误。活塞杆上设置这 6个触点是此次 研制的最大难点。 3 液 压缸 的 工 作压 力 为 2 0 M P a ,试 验 压 力 3 2 M P a ,有杆 腔 与无 杆 腔 分 别保 压 5 m i n ,压 降 1 . 5% 3 2 MPa 。 4 最低启 动压力 ≤O . 8 M P a 。 5 泄 漏。不 得 有 任何 外 泄 漏 ;内泄 漏 ≤2 . 5 mL / rai n 。 6 速度 ⋯ 2 0 0 m m / s 。 7 行程 为 6 5 9 0 5 m m。 8 缓冲。液压缸在行程两端具有 良好的缓冲, 缓 冲行程 ≤1 0 0 m m,缓冲效果可根据需要调节 。 2 研 制过 程 2 . 1 技 术 交流 作者所在公 司工 程师与宝 钢 2 0 5 0热轧精 轧作业 区工程师及热轧技术组做 了详细的技术交流 ,充分 了 解换辊液压缸的工作特性 和工况条件。 2 . 2换辊 液压 缸 的现 场测绘 作者及同事根据用户提供的液压缸实样 报废 备件对液压缸进行 了详细的解体测绘 ,针对换辊 液压缸的技术特点,在测绘时除确保所有零件尺寸的 准确性外 ,着重对液压缸活塞杆发讯触点 的设置 、液 压缸的密封形式 、活塞杆 和活塞的导向方式 、液压缸 的缓 冲方式 和 调整方 法进 行 了现场分 析与 研究 ,同 时 ,对液压缸主要零部件材料进行检测 。尤其是活塞 杆上 的发讯触点 ,这在 以前的制造 中还是空 白,现场 提供 的是它的工作特性 ,为了确保研制成功 ,少走弯 路 ,对触点进行 了专项检测 ,分析它的金属成份及硬 度以及触点在活塞杆本体上 的埋入方法等。 2 . 3 图纸设 计 根据宝钢现场提供的有关技术资料 、双方进行的 技术交流 以及测 绘报告及测绘 图纸 ,首先对所有零件 进行 了精确验算 ,根据 国内实情 ,对各零件拟用材料 与原进 口件进行全方位的对 比,验证可行性 ,对几个 重点难点进行多次研讨 ,完成 了设计 ,在 与宝钢技术 部门会审后对 图纸进行了最终完善 。 难点一 长行程液压缸 的工作稳定性 换辊液压缸活塞 杆直径为 西 1 2 5 m m,而液压缸的 收稿 日期 2 0 0 9 0 71 3 作者简介朱为民 1 9 6 6 一 ,男,工程师,主要从事高、精、尖液压缸的研究与研发,流体传动与控制专业。电话0 7 5 1 8 2 6 0 8 3 5,Ema i l j u we mi n s i n a . c o rn。 第 l 6期 朱为民 等宝钢2 0 5 0热轧精轧机工作辊换辊液压缸国产化研制 1 0 3 行程却有 6 5 9 0 m m,这样细长的液压缸如果设计不 慎 ,很容易 出现工作失稳 的现象 ,如爬行 、振动 、活 塞杆挠曲等。根据测绘资料和验算分析 ,在零件几何 尺 寸不变 的前提下 ,把活塞 的导 向长度和活塞杆导 向 套 的导 向长度尽可能加大 。导 向套采用导 向性能很好 Z 的锡青铜 S n 6 - 6 - 3 ;活塞则在中部堆焊铝青铜 ,两侧 加以复合 聚 四氟 乙烯 与 青铜 的导 向带 作 导 向。这 种 “ 软硬兼施”的导向方式实践证明非常适合长行程液 压缸 ,见 图 1 。 图 1 发讯触点 难点二 活塞杆上 的发讯触点 的制作 换辊液压缸活塞杆的 6个发讯 触点 ,材质是 9 9 % 的纯铜,它需要在活塞杆精加工前埋人并与活塞杆一 起精加工,并电镀硬铬,成型后与活塞杆外表面为一 完 整 表 面,粗 糙 度 R a O . 2 。如何 确保 埋入 触点 后 活塞 杆 的精 度 成为 此 次研 制 课 题 的 最大难点 ,见 图 2 。 2 . 4工 艺方案研 究 图2 活塞的导向方式 换辊液压缸的制作工艺除活塞杆外,其他大部分 零件的加工 工艺都有 了成熟 的经验 ,在此 就着重 阐述 活塞杆 的工艺 问题 。在活塞杆不 同方位埋入 6个发讯 触点后再精加工 ,要解决如 下技术难点 两种硬度相 差很大 的材料在车 、磨时不抢刀 ,接 口平滑 ,精度符 合设计要求 ;在电镀前酸洗活塞杆表面时两种耐酸性 相差很大 的材料不 因酸腐蚀而改变表面精度 ;电镀时 活塞杆不同材质表面的镀层厚度和致密性的确保,等 等 。为 了解决这 些 难题 ,厂 里成 立 了专 项组 ,由技 术 、工艺 、车间 、质检 等部 门组成 ,进行 多次试 验 , 前 3 次都失败 了 ,结果都是触点表 面与活塞杆本体 表 面出现不同程 度的分 离 、凹陷 ,在反 复分 析试验 结果 并不断改进 工艺方案 后 ,逐 一解决 了上述 问题 ,最终 完成 了活塞杆 的制作 。 在解决了活塞杆的加工工艺难题后 ,整个研制进 展顺利 ,换辊 液 压缸 总成 通 过 了 由宝钢 热轧 厂技 术 部 、宝钢设备部 、宝钢使用单位组成 的验 收小组 的工 厂验收 ,各项技术指标 都达 到 了原德 国产 品 的水平 。 在上机考核期 内 ,作者所在公司生产的液压缸与在机 的其他 6台进口液压缸同时工作,技术性能和工作状 况都达到 了进 口液压缸的水平 。该研制项 目顺利通过 了宝钢现场 的考核 ,完全实现 了国产化 。 C 曰 1 1 J 3结束语 宝钢热轧精 轧机 工作 辊 换辊 液压 缸 国产化 的研 制 ,是韶关 液压 件厂有 限公 司所做 的难度最大 的液压 缸产品之一,通过工艺突破,攻克了多项技术难题。 同时,这个项 目的社会经济效益巨大,为宝钢节省了 大量的采购成本。在之后几年中,作者所在公司将该 技术进行 了市场推广 ,除宝钢外 ,还应用于多个冶金 项 目,都非常成功 。 参考文献 【 1 】 成大先. 机械设计手册第4卷[ M] . 北京 4 L 学工业出版 社 , 1 9 9 4 . 【 2 】雷天觉. 液压工程手册 [ M] . 北京 机械工业 出版社, 1 9 9 0. 【 3 】巴鲁夫 B A L L U F F接近开关系列[ M] . 上接 第 1 0 1页 2 结束语 采用莫 氏托架后 ,作者也 曾做过一些生产试验 如某 机械 厂生产 的 M 7 1 2 0 A传动螺杆在最后 的磨 削过程 中经 常出现 螺杆表 面硬度不 均和磨 削龟裂 纹 , 经了解发现传 动螺杆在磨削前 曾经 中频感应淬火和低 温回火 。由于 传动螺杆 长度 达 6 6 5 m m,螺杆 上最粗 直径仅 3 1 m i ll ,长径 比非常大 。为此将 中频淬火机床 尾架的顶尖改为莫氏托架。其结果十分理想传动螺 杆表面硬度不均现象基本消失,弯曲变形量控制在原 来 的 1 0 % ,淬 火 后 的 弯 曲 校 直 率 由 原 来 的 8 0 % 一 9 0 %减少 到 0 % ~1 0 % ,大 大降低 了校 直工人 的劳动 强度 ,更杜绝了各种裂纹源的产生 ,从根本上保证 了 传动螺杆的质量。类似的例子很多 ,只要被淬火件的 长径 比比较 大都 可以将 中频淬火机 床尾架 的顶尖改为 莫氏托架,而且 当中频淬火机床需要加工其他零件 时,可将中频淬火机床尾架的莫氏托架换 回成顶尖。 因为顶尖和莫氏托架 都是 可拆卸 的 ,十分方便 。
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