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第3 2 卷 第3 期 2 0 1 0 年 6 月 山 东 S h a n d o n g 冶 金 Me t a l l u r g y V0 l _3 2 No . 3 J u n e 2 01 O L | L L L {经验 交流 } 1 中 1 1 1 1 1 中 1 斗 高位出钢机 L 形钩液压提升系统设计 韩荟瑾 , 高元红 1山东劳动职业技术学 院 机械工程系 , 山东 济南 2 5 0 0 2 2 ; 2济钢集团有 限公 司 装备部 , 山东 济南 2 5 0 1 0 1 摘要 高位出钢机L 形钩液压提升系统在运行过程中存在速度变化大等设计缺陷, 对其进行了改进。电液比例换向阀与 电子放大器配合工作 , 组成电液比例速度控制系统, 同时系统采用恒压变量泵液压能源。系统改进后, 响应动作快、 运行和 换向平稳, 由于减少了压力冲击和惯性冲击, 解决了缓冲问题, 保证了出钢位置的准确性, 同时节约了工程投资。 关键词 出钢机; 液压提升系统; 电液比例换向阀; 恒压变量泵; 电子放大器 中图分类 号 T H1 3 7 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 4 4 6 2 0 2 0 1 0 0 3 0 0 7 8 0 2 1 前言 目前, 比较先进的钢铁企业中板、 中厚板厂的加 热炉均利用高位出钢机进行出钢 , 由于其 L 形钩液 压提升系统在运行过程中均存在速度变化大等设计 缺陷 , 经常造成钢坯划伤以及对其他设备的撞击 , 最 终导致成品板的成材率低和表面质量下降 , 产生协 议板 , 引起质量异议 。造成上述缺陷的主要原因是 整个 L 形钩在升降运动中, 运行速度不平稳 , 达不到 动作响应快 、 运行和换向平稳的基本要求 。利用电 液比例换向阀等组成的电液比例速度控制系统对高 位出钢机 L 形钩的升降运动进行速度控制 , 选用带 内置位移传感器的油缸来对速度变化的位置进行精 确设定 , 已达到高位出钢机及时、 准确、 平稳出钢⋯。 2 L 形钩液压提升系统设计 根据高位出钢机的工作过程和液压 L 形钩的主 要技术要求 , 设计确定出钢机 L 形钩提升系统的工 作原理如图1 所示。 液压站技术数据。根据高位出钢机的工作特性 和液压 L 形钩的运动要求 , 最终确定液压系统的基 本参数为 上升速度 5 0~1 3 0 m m / s , 下降速度 5 0~ 1 3 0 m m / s , 工作介质为脂肪酸脂液压油 , 工作温度 6 5℃, 工作压力 1 0 . 5 MP a , 最大工作压力 1 4 MP a , 介 质 清 洁度 N A S 7级 , 油 箱容 积 1 0 0 0 L , 控 制 电源 D C 2 4 V , 液压泵为恒压变量泵2 台 1 用1 备, 连续工 作制 , 工作流量 9 0 L / mi n , 电机功率 2 2 k W/ 3 8 0 V A C 5 0 H z 。控制L 形钩运动的液压缸参数。根据 L 形钩 的动作要求和保证其承载能力 , 选定带 内置位移传 感器的液压缸 , 以确保速度变化时的精确位置。油 缸技术参数为 最大工作压力2 5 M P a , 活塞直径 1 8 0 收稿 日期 2 0 1 0 0 4 3 0 作者简介 韩荟瑾, 女, 1 9 6 4 年生 , 1 9 8 6 年毕业于青岛理工大学冶 金机械专业。 现为山东劳动职业技术学院高级讲师, 从事教学工作。 78 1 一 油箱; 2 一 恒压变量柱塞泵; 3 - 溢流阀; 4 一 单向阀; 5 一 压力补偿器; 6 一 比例换向阀; 7 一 单向减压阀; 8 一 单向顺序阀; 9 一 液控单向阀; 1 O 一 油缸; 1 1 - 压力继电器; 1 2 一 风冷却器; 1 3 ~ 回油滤清器。 图1 液压系统工作原理 m m, 活塞杆直径 1 2 5 m m, 液压缸行程 1 1 7 0 m m。 2 . 1 速度控制系统设计 整个过程的速度控制由电液比例换 向阀等组成 的电液比例速度控制系统进行控制 , 速度变化 的位 置 由油缸 内置位移传感器设定 , 在运行 中进行检 测。比例阀由比例放大器驱动 , 根据输入放大器电 气数值的不同 , 高位 出钢机 L 形钩升降得到不 同的 运行速度 , 其控制系统方案原理如图2 所示。这种 装置通过对比例阀控油缸的控制来调节 L 形钩的提 升和下降的速度和位置, 保证L 形钩位置的准确定 位。其基本控制环节是油缸位置闭环控制系统。 系统选用 A T O S 公 司的 D P Z O A 一 2 7 3 一 D 5 / G型 比例换向阀, 该 阀是两级阀, 主阀内有一四通阀芯可 在五腔体内滑动 , 为三位四通滑阀, 具有零位机能 ; 由具有2 个电磁铁的比例阀作先导控制, 先导阀为 减压阀, 组成流量电反馈形式 , 来控制流量 的变 化。该 比例换向阀根据输入电信号提供方向控制及 无压力补偿的流量控制。其最重要的稳态特 f生是阀 韩荟瑾等 高位出钢机L 形钩液压提升系统设计 2 0 1 0 年第3 期 图2 电液 比例速度控制系统 的输出流量与输人流量之间的关系特性 , 具有 良好 的直线性 , 滞环亦不大。同时, 其流量负载压力特性 中, 负载流量受负载压力变化的影响很小, 速度刚度 大。主要技术参数为 响应时间1 0 0 ms , 滞环5 %, 重 复精度 1 %。 该比例阀与电子放大器配合工作 , 比例放大器 对比例阀提供一适量电流, 以校准阀的调整量 , 使之 与供给电子放大器的输入信号相对应。电子放大器 选用 A T O S 公司的E ME A C 一 0 5 F 型比例放大器 , 此 放大器响应快 , 具有斜坡功能 , 可以进行电流上升和 下降速度 的控制 , 从而控制液压参数 。这种电液比 例速度控制相当于一个闭环位置控制系统 , 阀的输 出流量仅取决于输入信号的大小。 2 . 2 液压能源的设计 为满足 比例阀输入恒值压力的要求 , 系统采用 恒压变量泵液压能源。恒压变量泵液压能源如图3 所 示 。 由变量泵和恒压控制变量机构组成 , 恒压控制 变量机构由液压阀 滑阀 和变量活塞组成 。液压泵 输出压力由恒压阀弹簧调定。当液压泵的输出压力 与恒压阀弹簧调定值不同时, 恒压阀动作, 改变变量 上接第7 7 页 为2 9 0 0 H z , 对5 8 次特征谐波电流约 放大了3 倍左右 , 与测试结果吻合。通过测试和仿 真最终确定 , 运行中K M线圈烧是 由于放大了的 5 8 次谐波电流流过, 2 支路 , 使线圈过热烧坏。 3 解决措施 最基本 的方案是在, 2 支路上并联 R C高频滤波 器, 使线路的阻抗在高频段的谐振频率移至非特征 谐波频段 , 但考虑这样做投资较高 , 最后决定在变 频器进线端加装电抗器 , 并将 , 2 支路接在进线电抗 进线侧。由于电抗器的存在 , 使流入配电系统及厶 支路的高次谐波得到了充分的抑制 , 谐振频率也避 开 了特征谐波频率 , 最终使流人, 2 支路的谐波电流 恒压变量控制机构 图3恒压变量泵液压能源 活塞控制腔的压力 , 推动变量活塞移动改变泵的排 量 , 直到泵的输出压力恢复到给定值为止。这种液 压能源特点是液压泵的输 出流量取决于系统需要 。 因此效率高, 适合 于高压 、 大流量系统 , 也适用于流 量变化大和间歇工作的系统 。系统选用力士乐 A1 0 v s O 7 1 D R / l 0 R P P B 1 3 N 0 0 型恒压变量柱塞泵。 3 结语 1 高位出钢机 L 形钩液压提升系统改进后 , 达 到了响应快 、 动作快、 运行和换向平稳的要求。2 在 满足高位出钢机工作要求的情况下 , 采用控制性能 较高的电液比例控制 , 代替昂贵的液压伺服控制, 节 约 了工程投资。3 由于减少 了压力冲击和惯性 冲 击 , 解决了缓冲问题 , 保证了出钢位置的准确性 。从 而避免了出炉钢坯 的表面划伤 , 提高 了成品板的表 面质量和成材率 , 减少了协议板的产生。 参考文献 [ I ] 王化胜 , 李耕, 刘连英. 新型钢坯出炉机的研究与设计[ J ] . 冶 金设备管理与维修, 2 0 0 0 , 7 4 4 5 . [ 2 ] 赫贵成. 液压传动与气动[ M] . 北京 冶金工业出版社, 1 9 8 4 . [ 3 3 章宏甲, 黄谊. 液压传动[ M] . 北京 机械工业出版社, 1 9 8 6 . [ 4 3 曹鑫铭. 液压伺服系统『 M] . 北京 冶金工、 止出版社 , 1 9 9 1 . 大大减小。改进后 , 系统一直运行正常, K M线圈及 进线电抗器均无过热现象。 4 结语 工矿企业 中, 电力 电子装置的非线性负荷应用 越来越多 , 配电网络 中, 谐波污染 日趋严重 。所 以 设备运行中出现的故障, 除用传统的思维方式考虑 外 , 还应从电能质量的角度分析 , 尤其应考虑谐波 的影响。同时 , 由于高速开关器件的大量应用 , 对 5 0 次以上的高次谐波应引起足够的关注。 参考文献 [ 1 ] 盖福建, 孙泽林. 8 1 5 V 、 5 t 中频电炉无功补偿和谐波治理的 成功案例f J ] . 电能质量信息快递 , 2 0 0 7 5 7 . 7 9
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