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天铁热轧 1 8 0 t 转炉除尘液压冷却系统改造 天铁热轧 1 8 O t ‘ 转炉除尘液压冷却系统改造 董海川 李文涛 天津天铁冶金集团热轧板有限公司, 河北涉县 0 5 6 4 0 4 [ 摘要】 为解决天铁热轧 1 8 0 t 转炉除尘液压系统油温过高的的问题, 对其进行技术改造。分析了油温过高的原因, 通过 选择合适的冷却器、 解决水质问题、 调整系统压力等措施, 对油温实现了自动控制, 延长了液压设备的使用寿命, 大幅降低了各 ~ 方面的成本。 关键词除尘 液压 系统油液冷却器功率损失改造 1 前言 向、 压力阀调压失灵、 流量阀流量不稳定等诸多液压 天铁热轧有两座 1 8 0 t 转炉 ,也就有相配套的两 故障。 套转炉除尘系统。转炉烟气主要成分是 C O 、 O 、 c O 、 2 . 5 液压油温度升高 , 油的空气分离压降低, 溶解的 N 和 s O , 其中c O含量高达 8 0 %。 对此需要对转炉煤 空气从油中逸出, 产生气穴, 致使液压系统振动大、 噪 气绝大部分进行 回收, 回收完后对管道内的煤气进行 音大、 工作性能下降。 放散处理。转炉煤气回收、 放散是由两道阀进行控制 综上所述, 根据现场情况 , 油温过高影响最大主 灞 的, 这两道阀又是由液压系统驱动控制。自2 0 0 7 年转 要有 液压泵磨损严重, 使用寿命下降, 平均 2年更换 炉投产以来 ,除尘液压系统的油温一直持续较高 , 先 一次泵 ; 液压油氧化变质快 , 平均每 8 个月更换一次 后进行 了一些处理 , 但是效果一直不算好 , 于是液压 液压油;夏天还会出现油温高于 6 5℃,电机跳闸停 技术人员对此问题的原因进行彻底分析, 提出改造方 泵 , 影响转炉煤气回收等。 案。 3 造成油温高原因分析 l 2 主要问题 3 . 1 冷却系统设计不合理 两套除尘液压系统冬天油温一直在 5 0℃左右 , 由于此液压系统属于闭环系统 , 油箱容积 1 0 0 0 到夏天温度时常高达 6 0 o C 。油温过高常会产生以下 L , 液压站通风效果不佳, 所以油箱的自身散热不好 。 故障和不良影响。 系统一直处在长时间运行状态下 , 根据热平衡公式 2 . 1 使液压油的粘度下降, 从而系统内泄漏增大, 主H 2 H - H , 泵 的容积效率和整个液压系统的效率也会显著下 式中 日系统总发热功率, W; 降。另外 , 由于液压油的粘度降低 , 阀芯在阀体 内移 油箱散热功率, 取 0 , W; 动, 润滑部位的油膜会变薄甚至会被破坏 , 移动副之 1 - 1 2 冷却器散热功率, w。 间的摩擦阻力增大 , 导致阀内零件磨损加剧 , 系统内 其中, 系统发热的功率损耗总量 H一般占驱动功 泄增大, 大量的压力能转化为热能, 给系统带来更高 率 H H - H , 的 1 5 % 3 0 %, 取的 2 0 %, 为电机输出功率 的升温。4 5 k w 。则 2 . 2 使液压系统中液压元件过热 ,阀内零件受热产 H, H 2 0 % 4 5 1 0 9 1 0 。 W 生热变形 , 即使各个液压元件热膨胀系数不同, 也会 冷却器的散热面积 使各运动部件之间的配合间隙变小 , 从而发生卡死现 玎 象, 引起阀动作失灵。同时又影响液压执行元件动作 一 K A t 一 蓁 变 封 仕 式 中 平 均 温 2 一 盟 2 cI 2 .3 使 各 液 压 元 件 内 橡 胶 密 封 件 变 形 ,加速密封件 一 一 ~ 一 一 的老化而失灵。各密封件的使用寿命降低, 密封性能K 一散热系数,用循环水冷却,取K 1 4 0 W/ 下降, 造成泄漏, 而内泄又会进一步加剧油温的升高。 m 。 C ; 2 . 4 加速液压油氧化变质 , 析出沥青状物质 , 降低液 液压油进 口温度 , 取 5 5℃; 压油的润滑效果和使用寿命。 析出的粘稠物质也会堵t 2 液压油出口温度 , 取 2 5℃; 塞阀体内阻尼小孔和缝隙,导致方向阀卡死不能换t .冷却水进 口温度 , 取 1 7 o C; 技 术 改 造 一 1 9 天舜法分 t 一冷却水出口温度, 取 4 7 o 【 。 则 盟 一 8℃ A 8 . 0 4 m2 一1 4 0 x8 一 。 考虑到冷却器在使用过程中由于水垢和铁锈的 存在 , 导致实际散热面积减小 , 因此 , 在选择冷却器 时, 一般将计算出来的散热面积增大 2 0 %~ 3 0 %。 经过 计算应该选择散热面积大的冷却器。 而现场液压系统 的冷却器散热面积只有 8 m z , 所以设计的冷却器散热 面积不够, 导致油温升高。 3 . 2 冷却水质有问题 由于工程建设时,在 6 4 6区域没有设计净环水, 所以液压站的冷却水一直使用消防用的浊环水。 浊环 水质较硬 , 容易在冷却器和水管内结垢。板式冷却器 内表面水垢结多了, 堵塞了水流通道, 致使冷却水流 量降低 , 使冷却器散热、 换热功能降低 , 这也是导致油 温升高的原因之一。 3 . 3 主 泵溢 流 大 由于此液压系统属于恒压定量泵供油系统, 系统 中没有设计卸荷回路。液压缸停止工作时主泵不卸 荷, 溢流阀调定压力较低 , 泵的全部流量在高压下溢 流, 产生溢流损失发热。同时, 液压系统中混入 的空 气 , 液压油中的空气从低压区逸出形成气泡, 当气泡 运动到高压区时被高压油击碎, 液压油受到急剧压缩 而放出大量的热量 , 这也是液压系统最主要的热量来 源。 4 解决方法 4 . 1 选择合适的冷却器 原来液压系统冷却器散热面积较小,只有 8 m z , 以 更 3 2 水 消 安 电 4 _ 3 调整 系统压 力 对于恒压定量泵供油系统 ,系统设计工作压力 为 1 7 M P a 。先将溢流阀的溢流压力调至 1 8 MP a , 再 将泵的出口压力调至工作压力 1 7 MP a , 然后再调高 溢流阀安全压力 , 调到溢流阀不溢流为止。目的是保 证液压缸不动作时, 系统油液从泵溢流 , 泵会 自动调 整斜盘角度 , 使泵溢流小 , 功率损失小 , 热损失降到 最小 。 5 改造后效果 5 . 1 安装电磁水阀, 对油温实现了 自动控制 , 液压系 统油温控制在 4 2 左右 ,解除了因油温高而停泵影 响生产的顾虑。 5 . 2 减缓了油液氧化变质的速度 , 以前每 8 个月更换 一 次液压油 ,现在可以根据油质的情况 , 2年内不需 更换液压油。2个液压站更换一次油液需要 1 6 桶 , 两 年可以节省 3 2 桶油, 降低了成本。 5 -3 延长了泵的使用寿命。以前由于油温高, 泵内磨 损严重 , 泄漏增大, 效率降低 , 2 年需更换一次泵。现 在 5 年内不需更主泵,也大幅度地降低了备件成本。 其它液压元件也延长了使用寿命 , 同时也减少了漏油 故障。 6 结束语 通过对热轧两座 1 8 0 t 转炉煤气 回收、放散液压 冷却系统的改造 , 彻底地分析了液压站油温升高的原 因, 对具体原因也提出了解决方法。最重要的是通过 改造 , 延长了各个液压设备的使用寿命 , 大幅度地降 低了各方面的成本。对生产最终起到降本增效, 节能 降耗的重要作用。 收稿2 0 1 1 1 0 0 8 责编崔建华 参考文献 川 1 雷 天觉 . 新 编液压 工程 手册 [ M] . 北京 北 京 理工 大学 出版社 , 2 0 0 0 . [ 2 】 李新德. 液压系统故障诊断与维修技术手册【 M ] . 北京 中国电力 出版社 , 2 0 0 9 . [ 3 】 黎启柏.液压元件手册【 M 】 .北京 冶金工业出版社, 1 9 9 9 . 作者简介 董海川 , 2 0 0 6 年毕业于吉林北华大学机械设计制造及 自动化 专业 , 现在天铁热轧板公司设备检修作业部从事炼钢车间液压设备 维护与检修工作。 一 2 O 一 技 术 改 造
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