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3 2 煤 炭 科 技 C0AL S CI ENCE TECHNOLOGY MAGAZI NE 2 0 1 0年第 4期 No .4 2 01 0 文章编号 1 0 0 8 --3 7 3 1 2 0 1 0 0 4 0 0 3 2 0 2 液 压 支 架 用 立 轻 外 缸 加 工 工 艺 探 讨 时永春, 樊多远 徐州矿务集团有限公 司 华东机械厂, 江苏 徐州2 2 1 0 0 6 摘要重点针对特殊结构支 架立柱外缸加工制作过程 中的位置精度 即同轴度 0 . 0 5 mm 难 以保 证的 问题进 行 了详细分析 , 并在不采用特 制材 料 , 不制作专用工装 的情况 下, 通过增设工艺基准 , 分步珩磨 等措施完成 了对该外缸 的加工 , 基本保证 了精度要求。 关键词 支架外缸 ; 加工方案; 难点分析 ; 工艺措施 ; 加工工艺 中图分类号 T D 3 5 5 . 4 文献标志码 B 液压支架立 柱外缸是液压支架 中的主要承载 件 , 承担着井下采煤面的支护工作 , 对煤矿安全 、 高 效生产起到关键性的作用 。 对立柱外缸无论从选材、 热处理还是加工精度 、焊接强度及密封性能都有较 高的要求。而立柱内孔与缸口的同轴度更是加工中 的重中之重 ,技术上要求同轴度一般在 0 . 0 6 m m 左右。 它决定着立柱的密封和承载性能 , 对立柱的使 用性能和寿命起着至关重要的作用。 1 立柱外缸的一般加工工艺 根据现有设备 ,华东机械厂加 工立柱外缸的工 艺步骤一般为 ① 下料; ② 热处理; ③ 粗车加工, 截 长短至所需长度 ,在缸筒一端外倒角 5 X 4 5 。 深孔 镗床用定位基准 ; ④ 深孔镗床, 通镗内孑 L ; ⑤ 珩磨, 通珩 内孔 ; ⑥ 半精车加工 , 利用镗珩好 的内孔 两端 定位以软爪撑一端, 伞形顶尖顶另一端 这种定位加 紧方式简称撑顶 精车出外圆架子 口; ⑦ 精车加工 , 数控车床撑 内孔 、 架架子 口, 加工缸 口各部尺寸。这 里介绍到工序④ 、 ⑤ 时强调 了“ 通 ” 镗 、 “ 通 ” 珩 , 主要 是为工序⑥ 车架子口提供定位基准。 架子口是内孔 轴线基准向外径的传递,它是保证 内孔与缸 口同轴 度的关键步骤 , 是后续加工缸 口各尺寸的定位基准。 2 组合式外缸加工工艺方案 2 . 1 方 案的提 出 该厂加工立柱外缸的一般工艺过程能满足绝大 多数立柱外缸的加工需要 ,但如图 1 所示的立柱外 缸是由缸筒体 1和外导向套 3 通过过盈配合焊接而 成的组合件 ,因其结构上的变化就不能简单地照搬 以上工艺 , 否则会使加工无 法完成f 注 图 中尺寸 2 1 0 、 5 9 2为缸筒体 内孔直径和长度, 2 3 5 “ 、 2 4 0为外导向套 内孔直径和长度 , 7 3 2为外缸总长 , 单位为 mm; 0 . 4为内孔表面粗糙度 , 单位为 ix m 。 排 除从材料、 工装 的角度考虑, 这种缸的加工有两种工 艺方案可供选择。一种是先加工 出缸简体和外导 向 套的配合部分 ,其余各部尺寸均在热装组焊成整体 后进行 ;另一种是先对缸简体进行 内孔的镗珩加工 及车好外圆架子口、 再与外导向套热装组焊后 , 进行 缸 口各部尺寸的加工。但不论选用哪一种工艺方案 都给后续加工带来一些困难 , 使加工无法完成。 \ 、 、 ’ 4 n , \ \ 、国 I v 、 皇 I n 5 9 2 / 7 3 2 54 5 o / 1 缸筒体 ; 2 架子 口; 3 外导 向套 图 1 组合式外缸 的结构 2 . 2 方案的 比较 采用第一种方案 , 组焊成整体后加工 , 这时镗珩 工序只能加工缸筒体的内孔 2 1 0 mm, 而外导向套 的 内孔 为 西2 2 5 m m大 于缸 简体 内孔不 能参 与镗 珩 ,这样镗珩结 束后 的外缸一 端为珩好 的内孔 2 1 0 m m、另一端为焊接前的粗加工孔 2 2 5 mm, 两 孔并不在同一条轴线上。如用这两个孔作车架子 口 2 0 1 0年第 4期 时永春等 液压支架用立柱外缸加工工艺探讨 3 3 的定位基准,将造成车出的架子 口与缸简体 内孔轴 线不同轴 , 无法保证缸 口各尺寸加工后与 b 2 1 0 m m 的同轴度要求。因此不能用外导 向套 的粗加工孔代 替缸简体的通孔作定位基准车架子 口。这就丧失 了 基准的传递 ,后续的加工 因失去了定位基准而无法 继续, 致使加工失败。 采用第二种加工方案 ,即先对缸筒体进行内孔 的镗珩并车好外圆架子 口后 ,再与外导向套热装组 焊 , 这样架子 口与缸简体内孑 L 可保证同轴度要求。 可 新的问题又来 了车好 的架子 口会 因为随后进行的 焊接而产生变形 , 失去应有 的精度 ; 烧伤 内孔表面 , 珩磨好的内孔表面会因为焊接时的高温被烧坏。 3 制定工艺措施 、 化解加工难点 针对 问题 的症结 , 该厂相应地制订 了工艺措施 决定采用增设工艺基准 、 分步珩磨的办法加 以补救 , 解决 了第二种加工方案存在的问题 。具体做法是 3 . 1 增 设工艺基 准 为解决车好的架子 口因焊接变形精度下降 , 不 能满足精度要求的问题 ,该厂在缸简体与外导 向套 热装后 、 焊接前 , 利用两部件过盈配合所产生 的摩擦 力 , 在车床上用软爪撑 西2 1 0 m i D _ 内孔 , 中心架架外 圆架子 口, 在缸 口的右端 车出一个 33 0 。 、 表 面粗 糙度 R a 1 . 6的内倒角做工艺基准 , 在原架子 口因焊 接变形而被破坏后 ,利用它来重修架子 口,传递基 准 , 解决了后续加工的定位基准问题。 3 . 2 分步珩磨 采用分步珩磨的办法解决缸简体 内表面的烧伤 问题。 第一次珩磨 留量 安排在缸筒体组焊前 , 利用 它获得较高 的内孔精度来 保证车 出的架 子 口的精 度 ; 第二次珩磨安排在焊接后 , 修整烧伤的内孔表面 并使其达到图纸的各项技术要求。 4 工艺实施步骤 4 . 1 选 料 缸筒体选用 2 7 S i Mn材质 ,规格为 2 4 5 ram 2 2 mm的无缝管 ; 外导向套选用 2 7 S i Mn材质 , 规格 为 西2 7 3 mm2 7 mm的无缝管。 4 . 2工艺流程 1 缸简体 下料 长 6 0 0 m l T l , 调质处理 HB 2 4 0 ~ 2 8 0 。 ① 车床 硬爪撑顶缸筒体毛坯两端内孔 , 距两 端面 1 5 0 mm处起 车出两架子 口, 在一端车外 圆 卡 口 ; 截长短 保证尺寸 5 9 4 . mlT l 。并在无卡 口端车 外倒角 54 5 。 , 表面粗糙度 R a 1 . 6 ; ② 深孔镗 通镗 内孔至 2 0 9 . 5 m m, 表面粗糙度 R a 3 . 2 ; ③ 深孔珩 磨 珩磨内孔 2 0 9 . 7 m m、 表面粗糙度R a 0 . 8 ; ④ 车床 软爪撑顶缸简体 卡口端朝外 车配合面 西2 4 0 Il l 8 6 m n q 1 0 2 mm长 , 外倒角 42 0 。 , 并在原架子 口位置 精 车架子 口 2 4 2 , m l T l x 5 0 I T l m长 ,表 面粗糙度 Ra 1 . 6。 2 外 导 向套 下 料 长 2 4 8 mi l l ,调 质 处 理 H B 2 4 0~2 8 0 。① 车床 硬爪夹持外 圆, 去端面见平 , 车 2 7 3 l n m外 圆 ;② 车孔 2 2 5 mm,内配合面 2 4 0 m m1 0 2 mm长 ; ③调头 , 卡外圆, 去端 面, 保证总长 2 4 2 mm, 车外圆 西2 7 3 m m接刀。 3 组合式外缸 ① 分别清洗缸筒体 、外导 向 套; ② 热装, 将外导向套加热到 3 5 0 ℃左右迅速与缸 筒体装配到位, 冷却至室温; ③ 车 车床用软爪撑 西 2 1 0 m m 内孔 , 架架子 口, 在外导向套端 内口处车出 33 0 。 的内倒角 ; ④ 焊接 按技术要求将缸简体与 外导向套焊接成一体; ⑤ 珩磨, 珩磨内孑 L 至 2 1 o mm,表面粗糙度 R a 0 . 4 ; ⑥ 车床 , 软爪撑内孔 、 顶 3 3 0 。 内倒角 , 重修架子 口; ⑦数控车床 , 软爪撑 内孔 、 架架子 口, 编程加工缸 口各部尺寸。 外缸加工顺利完 成 与本例无关的工序未列出 。 5结语 本工艺没有从选 材及制作特殊工 装 的角度考 虑 , 主要是因为生产周期较短 , 加工批量少。且当时 也没有合适的材料及工装 。本工艺正是在这种情况 下制定的。 它的最大特点就是不需要借助特殊设备 、 材料及专 门制作的工装 , 在现有的生产条件下 , 利用 工艺的方法 , 即可完成对该缸的加工 。经验收 , 外缸 各项技术指标达到了设计要求。本工艺的不足仍然 是 同轴度 , 由于它增加了基准的传递 , 不如直接用架 子口做基准车出的缸 口同轴度那么高 同轴度可控 制在 0 . 0 2 mm之 内 ,而运用本工艺车出缸 口的 同轴度一般在 西0 . 0 3 mm左右 。同轴度有一定的下 降。 但保证了图纸 的要求 , 可以作为加工此类外缸的 一 种 方 法 。 作者 简介 时永春 1 9 6 2 一 , 男, 江苏徐 州人 , 1 9 8 9年毕 业于徐 州职工大学机械制造专业 , 徐州矿 务集团有限公 司华 东机械厂质检科助理工程 师。 收搞 日期 2 0 1 0 0 6 2 6
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