热连轧厂全液压AGC伺服系统的污染控制.pdf

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第 3 3卷第 3 期 2 0 1 1 年 6月 甘肃冶金 CANSU ME TALL URCY V0 1 . 3 3 No . 6 J u n . , 2 0 1 1 文章编号 1 6 7 2 - 4 4 6 1 2 0 1 1 0 3 - 0 1 1 1 -03 热连轧厂全液压 A G C伺服 系统 的污染控制 李仲伟, 李玉峰 济南钢铁集团总公 司热连轧厂 , 山东济南2 5 0 1 0 1 摘要 对济钢 1 7 0 0 n l n l 热连轧厂精轧机全液压A G C伺服系统的污染原因进行了分析, 并介绍了针对污染的控制 措施及取得 的效果。 关键词 热连轧; 液压 A G C; 伺服系统; 污染控制; 效果 中图分 类号 17 - I 1 3 7 文献标识码 B Po l l u t i o n Co n t r o l I n Fu l l Hy d r a u l i c AGC S y s t e m o f Ho t S t r i p M i l l LI Z h o n g we i ,L I Yu f e n g H o t S t r i p M i l l J i n a n I r o n a n d S t e e l G r o u p C o r p o r a t i o n , J i n a n 2 5 0 1 0 1 , C h i n a Ab s t r a c t An a l y z e d t h e p o l l u t i o n la s o n s o f f u l l h y d r a u l i c AG C s e lw o s y s t e m f o r fi n i s h i n g mi l l i n J i g a n g 1 7 0 0 mm Ho t S t ri p Mi ll , i n t r o d u c e d me a s u r e s t o c o n t r o l po l l u t i o n a n d e ff e c ts a c h i e v e d . Ke y W or ds h o t s t r i p mi l l ;hy d r a u l i c;AGC;s e r v o s y s t e m;p o llu t i on c o nt r o l ;e f f e c t 1 引言 液压技术的研究和应用 日益广泛, 液压系统因 污染而带来的危害也愈被人们所认识和重视。污染 不仅会使液压元件性能劣化, 有效使用寿命降低, 更 会造成液压系统的故障频繁发生 , 工作不稳定 , 甚至 使系统陷入瘫痪 , 导致主机停车。据统计 , 液压系统 的故障原 因7 0 %以上是 由污染引起的, 而对伺服液 压系统而言 , 更是高达 8 0 % 以上。污染在液压系统 中是不可避免的, 液压系统一经组成 , 污染也就随之 产生 , 既使一个正常工作的液压系统 , 污染也在伴随 其运行而不断地产生。因此 , 必须采取有效措施对 液压系统的污染加 以控制, 使 液压系统可靠稳定 的 工作运行。 济钢 1 7 0 0 1 1 “1 1 1 1 热连轧厂由鞍钢承建, 精轧机组 为六机架全液压 A G C压下控制 , 于 2 0 0 6年 1月 l 6 日热负荷试车成功 , 年设计产量 2 5 0万 t 。伺服控制 是保证产品质量的主要手段 , 如何提高液压系统 的 油液精度, 减少 系统污染 , 保证伺 服阀工作 的稳定 性、 快速性将是 日常维护的工作重点, 现将该系统调 试及运行过程中产生 的故障原因和污染控制措施介 绍如下。 2 液压系统简介 济钢 1 7 0 0 i / l / n热连轧厂精轧机组单机 A G C液 压伺服控制系统原理如图 1所示 。 该系统的主要参数为 系统压力 P 2 5 MP a ; 系统背压力 P 1 6 / 8 M P a ; 油缸 尺寸 F l F 4 D / dS1 0 0 0 / 9 2 01 2 0 F 5 一 F 6 D/ds9 5 0 / 8 7 0 1 2 0 r tq n l ; 液压压下速度 V 3 4 m m ,/ s ; 轧机最大轧制力 F 3 5 0 0 t 。 _c o m 1 1 2 甘肃 冶 金 第 3 3卷 图 1 A G C液压伺服控制 系统原理图 3 系统污染对设备的危害 因系统污染 , 造成轧机两侧压下力偏差过大、 压 下速度不同步、 单侧轧制力不足、 伺服阀响应速度 慢、 控制精度低等故障现象 , 自2 0 0 6年 3月至 2 0 0 6 年 8月期间 , 共更换伺服 阀 6台、 卸荷阀 3台、 二位 四通换 向阀 6台。 4 系统的污染原因及分析 液压系统的污染是指污染物进入液压系统 , 归 纳起来 , 液压 系统 中的污 染物主要有 固体 颗粒 纤 维 、 空气、 水等几种, 按污染来源可分为原有污染、 生成污染和侵人污染三种。 4 . 1 系统组成时的原有污染 原有污染是液压系统在制造、 运输、 安装过程中 产生的污染 , 主要有 系统中各种液压元件、 管道、 油 箱、 油缸、 蓄能器等在制造安装过程 中内藏残存 的铁 屑、 磨料 、 焊渣 、 铁锈 、 橡胶碎片、 灰尘等杂质赃物以 及初次加入 的液压油含有杂质 和水分等。如 2 0 0 6 年3月调试过程中, F l 传动侧 A G C缸压下力达到 5 0 0 t 时不在上升 , 检查溢流阀发现锥 阀阀芯磨损 , 不能保压。 4 . 2 系统运行过程中的生成污染 生成污染是指液压系统在运行中造成 的系统内 部污染 , 主要有液压元件动作时摩擦 而生成的磨耗 物 ; 液流冲刷元件 内表面而产生 的橡胶碎片、 纤维、 漆片等脱落物; 液压缸活塞杆外表面及缸体内表面 镀铬层工作段因长期频繁相对运动产生脱落物; 油 液变质产生微粒等。如 2 0 0 6年 6月, F 1 、 F 2 、 F 5轧 机两侧压下力偏差大 , 更换伺服阀后故障依然 , 后检 查发现 , 控制单向阀的换向阀阀芯堵塞 , 堵塞物为纤 维 , 原来伺服箱前过滤器的滤芯爆裂 , 处理 因此引起 的设备故障用时长达 3个多月。 4 . 3 系统的侵入污染 侵人污染是 由于外界的灰尘 、 屑木 、 杂质、 水分 等通过各种途径进人液压系统而引起 的污染 , 如油 箱因密封不严灰尘进入其 内, 活塞杆 因运动将污染 水分带人油缸 , 更换液压元件时因不注意清 洁将污 染物带人管腔内, 补 油换油时因过滤不充分将油 中 杂质带人系统等。如 2 0 0 6年 4月 , F 1 操作侧 A G C 缸进油管爆裂, 因备件未到用普通胶管代替, 胶管未 吹扫, 管 内的杂质进 人系统 , 导致 伺服 阀的零位漂 移, 先后更换 2次。 5 污染控制的主要措施 5 . 1 系统检修过程的控制 1 更换液压元件 , 特别是伺服阀、 滤芯等元件要 严格控制设备周围的清洁, 拆卸前将元件外表及接 触面擦干净 , 安装前认真检查油 口卫生及 接触面密 封件并用干净的绒布擦净结合面, 不得戴手套工作, 手要擦干净 ; 更换胶管时, 要认真检查核对胶管的规 格型号 , 管内无杂质 , 管 口密封件完好 ; 更 换蓄能器 皮囊时 , 应严防破损的橡胶碎物进入系统。 2 当管路或接头漏油 , 必须焊接处理 时采用不 锈钢焊条 , 并严格控制焊接温度 , 严防管子过烧后管 内产生氧化铁皮 , 最好是将管子拆下来焊接并清渣。 3 为消除管路的振荡, 增设管夹, 并调整蓄能器 的充氮压力。 4 更换油液时 , 要把管路中的油液彻底放干净 , 油箱要清理干净并用面团擦试。环网冲洗时用冲洗 第 3期 李伸伟, 等 热连轧厂全液压A G C 伺服系 统的污染控制 1 l 3 板代替伺服阀, 并适时更换各处滤芯, 直至油液精度 达到生产要求。更换 A G C缸后, 也要进行如上的环 网冲洗 。 5 . 2 系统正常运行过程的控制 1 选用进 口壳牌 4 6 抗磨液压油 , 油液加入 系 统油箱前经过多处过滤 , 流程为 中央油库油箱一储 油站油箱一系统油箱 , 均为封闭管道, 油液进入系统 油箱前精度可达到 N A S 6级 以上。系统补油后 , 要 及时补充储油站油液 , 循环过滤 , 时刻保证补充油液 的精度。 2 购买 S T u F F等公司生产 的高精度油品检测 仪 , 定期检测油品精度 , 并与厂家化验结果核对 , 建 立油品精度档案。购买 H Y D A C等公司生产的高效 真空式油水分离机, 若系统进水 时则对油液进行分 水处理 。 3 建立伺服阀、 滤芯 、 胶管等重要元件的更换记 录档案 , 当系统发生故障时 , 可依据这些资料判断故 障原因。 4 做好备品备件的提报及验收工作, 采用高质 量的产品, 提高使用寿命, 减少因更换而带人系统的 外界污染率。 5 加强对职工的培训工作 , 提高职工的操作技 能, 加强班 中的巡检维护 , 及时处理各种隐患问题 , 减少系统故障发生率 。 6 效果 通过对 A G C液压系统油液精度的严格控制, 每 月的精度检测值均达到 N A S 6级以上。自2 0 0 6年 9 月至今 , A G C伺服压下 系统工作稳定 , 钢板 的同板 和异板厚度差指标如表 1所示 , 轧机两侧伺服阀响 应测试 曲线如图2所示 以 F l轧机为例 。现在钢 板的规格品种开发 日益扩大 , 高专产品已能批量生 产, 热连轧厂为总公司创造 了可观的经济效益。 表 1 同板厚度差和异板厚度 差指标 F 1 A G C伺服阀响应测试 5 0 u m 图 2 F 1 轧机两侧伺服阁的响应测试 曲线 参考文献 [ 1 ] 王凤喜。 液压与气动设备维修问答[ M] . 北京 机械工 业出版社 , 2 0 0 4 . [ 2 ] 李兴中. 液压设备管理维护手册[ M] . 上海 上海科技 出版社 , 1 9 9 6 . [ 3 ] 李福义. 液压技术与液压伺服系统【 M] . 哈尔滨 哈尔 滨工业大学出版社, 1 9 9 5 . [ 4 ] 王春行. 液压控制系统[ M] . 北京 机械工业出版社, 】 9 99. 收稿 日期 2 0 1 0 一 l 2 一 l O 作者简介 李 仲伟 1 9 8 3 . , 男 , 山东省青 岛市人 , 2 0 0 6年毕业于安徽工 业大学给排水工程专业, 液压工程师。从事液压润滑设备管理工作。 上接 第9 0页 机效率 , 真空钎接板翅式换热器及高效主冷, 更加合 理的冷箱设计等等。 5 结语 空气的低温分离技术是现行制取工业气体的主 要方式, 今天已经取得了很大的发展。为了最大限 度地确保装置的稳定性 和提高安全性 , 还会继续进 行研究 、 探索 、 拓展、 设计和改进 , 上升至一个新 的阶 段 。 收稿 日期- 2 0 1 0 4 3 6 -0 8 作者简介 陆山 1 9 7 2 . , 男, 1 9 9 2年毕业于上海机械学院制冷设 备与低温技术专业 。 制氧工程师。 m E- m ㈣ a i I G S L ⋯ Y J L I 2 6 c o rn
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