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4 煤炭加工与综合利用 C O A L P R O C E S S I N G&C O M P R E H E N S I V E U T I L I Z A T I O N No .1 1,2 01 5 林西选煤厂精煤 泥弧形筛 气动式击打器的参数优化 马瑞平 ,苏壮飞 ,庾朝富 ,任利勤 ,吴文群 ,田春虎 1 .唐山国华科技有限公 司,河北 唐山0 6 3 0 2 0 ;2 .北京国华科技集 团有限公司,北京1 0 1 3 0 0 摘 要论述了精煤泥弧形筛用气动式击打器的结构原理及特点;根据林西选煤厂的煤泥 粒度组成特性、粗精煤泥灰分指标及浮选入料粒度上 限控制要求,将 0 . 1 2 5 m m作为分级 临界 粒度,用筛分效率作为评定指标,根据二组单 因素逐项试验对气动武击打器 的工作参数击 打 间隔时间和击打压力进行优选 ,确定最佳击打 间隔时间为 1 0 s ,最佳击打压力为 0 . 1 MP a 。 关键词选煤厂;弧形筛气动式击打器;击打间隔时间;击打压力;优化 中图分类号T D 9 4 1 . 3 文献标识码 A 文章编号1 0 0 5 . 8 3 9 7 2 0 1 5 1 1 - 0 0 0 4 - 0 5 1 选煤厂概述 林西选煤厂隶属于开滦 集 团 有 限责任公 司 ,为矿井型炼焦煤选煤厂 ,建成之后曾历经几 次改扩建。最近一次是 2 0 0 9年进行的技术改造 , 采用预先不脱泥、不分级的无压给料三产品重介 质旋流器一煤泥重介质旋流器一煤泥二次浮选工 艺流程 ,改造后年处理能力 由原来 的 1 3 0万 t 提 高到 1 8 0万 t 。在技改过程 中,采用 了两台并联 的面积分别为 7 . 7 i n 、筛缝为 0 . 4 m m的翻转弧 形筛作为精煤泥弧形筛,其人料为精煤磁选机尾 矿。该弧形筛的作用一是将筛上粗精煤泥脱 泥 、脱水 ,为后 续 的离心脱 水 回收作业 创造条 件;二是控制筛下的浮选人料粒度上限,以保证 浮选作业的工艺指标。为充分发挥该设备的作 用 ,2 0 1 3年 9月安装了由北京国华科技集团有限 公司研发的 G H Q D型气动式击打器 ,2 0 1 4年 1 1 月至 2 0 1 5年 1月 ,在 正常生产 的条件下进行 了 气动式击打器的参数寻优试验。 2 GHQD型气动式击打器结构原理及特点 2 . 1 结 构 弧形筛气动式击打器是由电控装置、气控装 置、气缸、击打装置等部分组成 如图 1 所示 。 电控装置包括开关、P L C 可编程逻辑控制器 、 接线端子排等;气控装置包括三联体、二位五通 电磁阀等;击打装置包括钢结构的连接体、聚氨 酯材料击打头等。 图 1 气动式击打器 结构示意 2 . 2工作 原理 弧形筛气动式击打器是以压缩空气为动力 源 ,通过电控装置中的 P L C对气控装置 电磁阀进 行控制 ,将压缩空气输给气控装置,压缩空气经 气控装置的过滤和控制 ,输入到气缸 内,完成气 缸的进气过程 ;P L C控制 电磁阀不同出气孔的开 收稿 日期 2 0 1 5 -0 7 - 0 2 D O I 1 0 . 1 6 2 0 0 / j . c n k i . 1 1 2 6 2 7 / t d . 2 0 1 5 . 1 1 . 0 0 2 作者简介马瑞平 1 9 8 1 ~ ,男,河北正定人, 2 0 0 4年毕业于中国矿业大学矿物加工工程专业,工学学士,唐山国华科技有限公司 选煤设计所室主任 , 工程师。 引用格式马瑞平,苏壮飞, 庾朝富,等.林西选煤厂精煤泥弧形筛气动式击打器的参数优化 [ J ] .煤炭加工与综合利用, 2 0 1 5 1 1 4 8 . 2 0 1 5年第1 1 期 马瑞平,等林西选煤厂精煤泥弧形筛气动式击打器的参数优化 5 启与闭合 ,从而控制气缸的动作 ;通过设定 P L C 的参数 ,可以任意控制气缸动作 的时间间隔 ;待 达到所设定的时间,压缩空气从气缸中排 出,完 成气缸的排气过程 。气缸 的进气和排气带动气缸 中活塞杆做往复直线运动 ,活塞杆又与击打装置 连接 ,从而带动击打头完成击打动作。击打头按 设定 的间隔时间和击打压力击打筛面 ,使其产生 振动 ,排除筛缝中间的堵塞物 ,实现对弧形筛筛 面的清理。 2 . 3 主要 特 点 1 击打 间隔时间调节方便 。只需通过 电控 装置中的 P L C设定所需参数 ,便可在线无级控制 击打间隔时间。 2 击打压力调节方便。只需调节气控装置 中三联体气缸的进气气压 ,即可在生产 中随时调 节击打压力。 3 低故 障率 ,低噪声。气动式击打器结构 简单,只需要安装由气缸带动的简单钢结构连接 体和击打头,避免了传统机械式击打器在使用过 程中易出现的故障,并降低了噪声。 3 气动式击打器参数优化研究试验方案 为了更好地发挥气动式击打器的优点,提高 精煤泥弧形筛的筛分 、脱水效果 ,寻找出林西选 煤厂适用的最佳击打间隔时间及最佳击打压力, 2 0 1 4年 1 1 月至 2 0 1 5年 1月,在正常生产的条件 下进行 了气 动式击打器参数寻优的工业性试验 。 试验采用二组单因素逐项进行试验的步骤,即先 固定击打压力为 0 . 5 MP a ,寻 出最优击打 间隔时 间 ,然后固定最优击打间隔时问,寻出最优击打 压力。试验条件见表 1 。 表 1 气动式击打器两因素三水平试 验条件 4 精煤泥弧形筛入料分析及评定指标 在气动式击打器参数寻优的对比试验中,对 所采集 的煤样均严格根据 G B / T 4 7 72 0 0 8 煤 炭筛分试验方法的要求,按照预先湿法脱泥一 干法筛分的步骤进行。表 2所列为先后 6次采集 的弧形筛人料粒度组成平均值。 表2 精煤泥弧形筛入料粒度组成 平均值 林西选煤厂人选 的原料煤为肥煤 ,属我 国的 稀缺煤种。从合理利用宝贵资源出发,该厂的最 终精煤灰分指标小于 1 4 . 5 0 % 将此精煤 与进 口低 灰精煤混掺后再去炼焦 。结合选煤厂的精煤灰分 指标和弧形筛人料粒度组成,可作以下分析 1 入料 中大于 0 . 5 m m 的超粒 产率 达 8 . 3 1 % ,这些颗粒大于煤泥浮选人料粒度上 限, 若进入浮选设备 ,极有可能损失在尾煤 中。弧形 筛入料来 自于精煤磁选机尾矿 ,而精煤磁选机的 人料 ,又来 自精煤脱介筛的筛下水 ,所以精煤泥 弧形筛入料 中含有大于 0 . 5 mm的超粒是不可避 免 的。一般认 为其产率不超 过 1 0 %时 ,属正 常 现象。 2 人 料 中 0 . 2 5~0 . 1 2 5 m m 粒 级 灰 分 为 1 4 . 6 5 % ,与最终精煤灰分 1 4 . 5 0 %相差很小,它 表征林 西 选 煤 厂重 介 系 统 的分 选 下 限 已接 近 0 . 1 2 5 m m。入料中大于 0 . 1 2 5 mm各粒级累计产 率达 4 0 . 1 3 % ,加权平均灰分 为 1 4 . 0 3 % ,已是 灰分合格产物。弧形筛 的工艺要求之一是将这些 物料尽可能多的从筛上物中回收。 3 入料 中小于 0 . 1 2 5 mm各 粒级灰分均高 于最终精煤灰分指标 ,尤其是小于 0 . 0 3 0 m m粒 级 ,其产率最大 ,为 2 8 . 4 3 % ,是主导粒级,其 灰分高达 2 4 . 6 3 %。为保证精煤产 品质量 ,精煤 泥弧形筛的另一工艺要求是将这部分物料尽可能 多的从筛上物中脱除 ,即让其进入筛下水越多越 好 ,由浮选作业对其进行有效分选。 4 入 料 中 0 . 50 . 2 5 m l T l 粒 级 灰 分 为 1 3 . 8 0 % ,小于最终精煤灰分。这些大于 0 . 2 5 m l n 粒级的低灰煤粒,无论使用何种浮选设备, 其可 燃体回收率一般小于9 0 %。从技术经济角度考虑, 6 煤炭加工与综合利用 2 0 1 5年第 1 1期 灰分已合格的粗粒 ,没有必要进人浮选作业重复 分选 。 据上分析 ,作为浮选生产系统粒度控制作业 的精煤泥弧形筛,结合该厂的精煤灰分指标及其 本身的入料粒度组成,将 0 . 1 2 5 m m视为规定粒 度即分级粒度临界值大于0 . 1 2 5 131 11 “1 颗粒视为 粗粒,这些粗粒应尽可能多地正配在筛上物中, 即粗粒 物的正配效率越高越好 ;小于 0 . 1 2 5 m m 颗粒视为细粒 ,这些细粒应尽可能多地正配在筛 下物中 ,即细粒物 的正配效率越大越好。为此 , 将粗、细粒物正配效率的综合值筛分效率作 为精煤泥弧形筛工艺效果 的评定指标。 5 击打间隔时间寻优 根据在击打压力为 0 . 5 MP a 、击打间隔时间 为 4 s 、7 s 、1 0 s 试验时所取得的入料 、筛上物、 筛下 物 的 粒度 组 成 ,按 照 G B / T 1 5 7 1 62 0 0 5 煤用筛分设备工艺性能评定方法的规定,计 算出筛分产物产率, 粗、细粒物正配效率和筛分 效率,以击打间隔时间1 0 s 试验为例, 表 3 列出 了筛分产物产率计算步骤,表4列出了计算入料 的计算步骤 ,并以此求得筛分效果评定指标。 表3 击打间隔时间1 0 s 的产率计算表 表4 击打间隔时间 1 0 s 的计算入料数据 0 . 5 0 0 2 6 .1 6 0 . 5 0 o ~0. 2 5 0 3 7 . 5 3 0 . 2 5 0 ~0. 1 2 5 2 4. 3 4 O .1 2 5 ~0. 0 7 5 4 , 4 9 0 . 0 7 5 ~0. 0 4 5 1 . 9 0 0 . 04 5~0. 0 3 0 0. 9 2 0 . 0 3 0 4. 6 6 合计 1 0 0 . 0 0 8 . 5 4 1 2 . 2 4 7 . 9 4 1 . 4 7 O . 6 2 0 . 3 0 1 . 5 2 3 2 . 6 3 O . 3 2 3 . 0 8 l 1 . 1 1 1 5 . 4 0 9 . 2 3 3 . 9l 2 4 . 3 2 6 7 . 3 7 粗粒 筛上 产物实际产率 ∑ G 。 G 2 i C 。 G 2 i yc ∑ 2 3 2 .6 3% 2 2 3 .08 ‘ 1 0 0% 细粒 筛下 产物实际产率 f 1 0 0%一 3 2 . 6 3% 6 7 . 3 7% 粗粒物正配效率 E 是指筛上物 中粗粒物料 占入料的百分率, 其计算式如下 1 0 0 % 1 c. t % 2 式 中 粗粒 筛上 产物的理论产率 即计 算人料 中粗粒 物含量 , % ,根 据 表 3 ,7 4 3 . 2 3 % ; M 粗 粒 筛 上 产物 的错 配 物含 量, 即粗粒 筛上 产 物中细粒物料 占 人料的百分数 , % ; O 粗粒 筛 上 产物 中的细粒 物含量 占本级 ,据表 3 ,O 1 1 . 9 7 %。 则 业-3 _ % % E 。 1 0 06 6 . 4 4 % c一 4 3 . 2 3 一 一 细粒物正配效率 E 是指筛下物 中细粒物料 占人料的百分数,其计算式如下 跖 2 眦 卯卯 舳眦 n b 呲 2 0 1 5年第 1 1 期 马瑞平,等林西选煤厂精煤泥弧形筛气动式击打器的参数优化 7 1 0 0 % 3 , 慨 % 4 式中 细粒 筛下 产物的理论产率 即计 算人料 中细粒物含 量 , %,根据 表 3 , f . 5 6 . 7 7% ; 一 细粒 筛下 产物的错配物含量 ,即细 粒 筛下 产 物中粗 粒物料 占人料 的百分数 , % ; 细粒 筛下 产物中的细粒物含量 占本级 ,据表 3 ,U o 2 1 . 5 3 %。 则 蛆 1 4 . 5 1 0 09 3 . 1 3 % 一 5 6 . 7 7 一 ‘ \ 筛分效率 s i 的计算式有多种,G B / T 1 5 7 1 6 中采用的如下 S jE 。E f 一1 0 0 % 5 则 S 9 3 . 1 36 6 . 4 41 0 05 9 . 5 7 % 以上述方法亦可计算出击打间隔时间 4 s 、7 s 试验的各项指标,具体结果见表 5 。以此可绘 制出工艺指标与击打间隔时间关系图,见图 2 。 由表 5 、图 2可看出 表 5 不 同击打 间隔时 间对应的各项指标 击打压力 0 . 5 MP a 试验 日期 2 0 1 4年 1 1月 1 9目 击打间隔时间/ s 4 7 1 0 筛上物 2 3 . 9 2 2 7 . 8 O 3 2 . 6 3 计算产率/ % 筛下物 7 6 . 0 8 7 2 . 2 0 6 7 . 3 7 入料 1 0 0 . O 0 1 0 0 . O 0 1 0 0 . O 0 筛上物 6 5 . 5 O 5 8 . 1 3 5 6 . 2 4 实测浓度/ % 筛下物 l 3 . 6 8 l 4 . 8 8 l 5 . 7 5 入料 1 6 . 7 1 1 8 . 6 7 1 9 . 1 3 实测干煤泥处理量/ t . h. m 一 l 2 5 4 2 5 4 2 5 4 筛上物灰 分/ % 1 3 . 0 4 1 4 . 0 3 1 3 . 6 7 细粒物正配效率/ % 9 6 . 5 2 9 4 . 3 4 9 3 . 1 3 粗粒物正配效 率/ % 5 4 . 5 1 5 9 . 0 8 6 6 . 4 4 筛分效率/ % 5 1 . 0 3 5 3 . 4 2 5 9 . 5 7 均方差0 . 4 9 0 . 5 6 1 . 0 5 1 按 G B / T 1 5 7 1 6 2 0 0 5要求 ,击打间隔时 间的三次试验所取得的均方差远远小于临界值 4 , 静 鞍 图 2 弧形筛工艺指标与击打间隔时间关系 表征了筛分试验过程的数据可靠、可信。 2 比照 G B 5 0 3 5 9 2 0 0 5 煤炭洗选工程设 计规范 ,煤泥筛 筛缝间隙为0 . 4 m m 单位处理 能力应大于 2 . 5 0 t / h m ,本次试验的设备处 理量基本符合工业生产实际情况。 3 随着击 打间隔时间的延长,筛下物产率 随之减小 ,这表明击打频率越小 ,煤粒透筛概率 就越小。图 2曲线直观表明细粒物正配效率有所 降低,但比较平缓,而粗粒物的正配效率有所增 加 ,变化幅度较大 ,筛分效率增加的幅度也很明 显 ,所以确定击打间隔时间以 1 0 s 为宜。 4 随着击打 间隔时间的延长,弧形筛 的泄 水量有所降低,筛上物的浓度也随之减小。但击 打间隔时间为 1 0 s 时,弧形筛未发现跑水现象, 筛上物浓度为 5 6 . 2 4 % ,符合后续作业要求。筛 上物的细泥脱除率 即细粒物的正配效率 仍保持 在9 0 %以上,筛上物灰分依旧低于最终精煤灰分 指标 。 6 击打压力寻优 确定击打间隔时间为 1 0 S ,弧形筛单位处理 量 5 . 0 t / h m ,把击 打压力分别调整到 0 . 1 MP a 、0 . 3 MP a和 0 . 5 M P a进行试验 ,试验的各 项指标见表 6 ,以此绘制 的工艺指标与击打压力 关系图见图 3 。 由表 6 、图 3可以看出 1 三组试验 的筛上 物灰分 均低于 1 4 . 5 %, 满足林西选煤厂粗精煤泥灰分要求 。 2 小于 0 . 1 2 5 m m细泥脱除率 即细粒物正 配效率 随着击打压力的增加有所增加,但增加 幅度平缓。 3 粗粒物正配效率随着击打压力的减小而 8 煤炭加工与综合利用 2 0 1 5年第 1 1 期 增加 ,且幅度明显 ,与此相应的筛分效率变化趋 向亦很显著 。 表6 弧形筛不同击打压力时的各项指标 击打间隔时间 1 0 s 试验 日期 2 0 1 5年 1月 9日 击打压力/ MP a 0 . 1 0 . 3 0 . 5 筛上物 2 5 . 8 9 2 4 . 2 6 2 1 . 7 3 计算产率/ % 筛下物 7 4 . 1 1 7 5 . 7 4 7 8 . 2 7 人料 1 0 0 . O 0 1 0 0 . O 0 1 0 0 . O 0 筛上物 5 9 . 8 2 6 5 . 1 5 6 6 . 9 3 实测浓度/ % 筛下物 1 6 . o 9 1 7 . 3 8 1 8 . 2 4 入料 2 0 . 3 3 2 1 . 1 3 2 O . 6 5 实测干煤泥处理量/ t. hI n 一 筛上物灰分/ % 1 3 . 0 8 1 3 . 4 1 1 3 . 2 9 细粒物正配效率/ % 9 5 . 7 2 9 6 . 2 9 9 7 . 3 0 粗粒物正配效率/ % 6 0 . 7 6 5 4 . 3 5 5 1 . 7 2 筛分效率/ % 5 6 . 4 8 5 0 . 6 4 4 9 . 0 2 均方差0 . 5 7 1 . 1 1 1 . 4 3 图3 弧形筛工艺指标与击打压力关系示意 4 从粗 、细粒物 的正配效率两方面综合 考 虑 ,击打压力为0 . 1 MP a时筛分效率为 5 6 . 4 8 % , 为最高值。 5 通过林西选煤厂精煤泥弧形筛气动式击打 器的工作参数优化试验,确定其击打间隔时间为 1 0 S ,击打压力为 0 . 1 MP a 。据统计 ,对应该参数 时的筛下物 即浮选人料 中,大于 0 . 5 m m粒级产 率为 0 . 5 5 %,O I 5~ 0 . 2 5 l n m粒级产率为 3 . 6 9 %, 基本符合浮选人料粒度控制的工艺要求。 6 以上三组试验的单位处理量均在 5 . 0 t / h i n 的水平。在这样大生产量条件下都能取 得合格的指标,如果投入正常生产,弧形筛筛分 产物的质量应该是能够保证的。 7结语 为充分发挥精煤泥弧形筛的作用 ,在其上安 装的 G H Q D型气动式击打器具有两个可调 的工作 参数击打间隔时间和击打压力 ,可根据入料 性质、粗精煤泥灰分要求及浮选工艺要求进行优 化调节,以达到最佳的工艺效果 。根据林西选煤 厂精煤泥弧形筛的人料粒度组成 ,结合粗精煤泥 灰分指标确定 0 . 1 2 5 m m为煤泥分级粒度临界值。 从粗 、细粒物料正配效率两方面综合考虑 ,以筛 分效率作为评定指标进行了系列优化试验 ,优选 出了最佳击打间隔时间为 1 0 s ,最佳击打压力为 0 . 1 MP a 。在此参数下可 以取得 回收质量合格粗 精煤泥和控制浮选人料粒度上限的工艺效果。 林西 选 煤 厂 重 介 系 统 的 分 选 下 限 接 近 0 . 1 2 5 m m,而 目前使用的精煤泥弧形筛筛缝间隙 为 0 . 4 mm,由此 导致粗 粒物 的正 配效率偏 低。 鉴于气动式击打器具有 良好的工作效果 ,应考虑 适当减小筛缝间隙至0 . 3 5~ 0 . 3 0 m m,以便更多 地 回收粗 精 煤 泥 ,减 少 进 入 浮 选作 业 的大 于 0 . 2 5 m m粒级低灰颗粒的数量。 、 、 干法末煤跳汰机技术及装备研究项 目通过鉴定 中国煤炭工业协会于2 0 1 5年 9月组织专家对唐山开远选煤科技有限公司完成的 干法末煤跳汰机技术及装备研究 项 目进行了评审,鉴定结论为整体技术水平为国际先进。 该项 目是在研究和分析 国外干法跳汰机选煤的基础上,研究并开发出的新一代 T F X型干法末煤跳汰机 ,在分选床的 布风均 匀机构 、传动方式、 固定方式和设备 自动控制 方式及供风 除 尘工 艺上 ,进 行 了 系统的研 究、设计 和创新 ,总体技 术水平达到了新的高度。入料粒度 1 3 0 mm,外水分小于8 %,处理能力为1 4 t / m h 。分选粒级 l 3一 l m m,可能偏 差 E 0 . 2 3 8 0 . 2 0 3 ,0 . 2 7 3 ,数量效率 叼8 4 . 4 3 % 8 9 . 5 4 %,7 9 . 3 3 % ,电耗 0 . 7 1 5 k W h / t ,均优于国外同类产品。 排尘浓度 1 7 m S / m 低于国家允许排放浓度 。建设投资1 . 7 5元/ t ,运行成本 1 . 9 2元/ t 。产品已形成系列,单台处理能力 高达 1 3 0 t / h 。 用该机分选末煤,具有不用水、耗电少、吨煤投资低,加工成本少等优点,具有广阔的推广前景。 任尚锦
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