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第5 9 卷第1 期 20 07 年2 月 有色金属 N o n f e r r o u sM e t a l S V 0 1 .5 9 .N o .1 F e b r u a r y 2007 锌精矿制粒沸腾焙烧 李芳,张建彬,张起梅,刘伟 葫芦岛有色金属集团有限公司,辽宁葫芦岛12 5 0 0 3 摘要研究锌精矿制粒沸腾焙烧的制粒和焙烧过程。结果表明,选用圆筒制粒机为制粒设备,成球率可通过配料水份、制 粒机倾角和转速来控制,硫酸加返回物为合适的粘合剂。制粒沸腾焙烧提高了炉子的处理能力。床处理能力达到3 0 .4 t /m 2 d 。炉 温控制得当,风量均匀,焙砂质量可以达到P b 1 .O %,C d 0 .0 5 %。S 1 %的控制要求。沸腾炉操作温度可控制在1 1 4 0 ~ 1 1 8 0 ℃,比现有粉状物料焙烧操作温度提高6 0 ~8 0 ℃。 关键词冶金技术;锌精矿;沸腾焙烧;制粒;粘合剂 中图分类号T F S l 3 ;T F 8 0 2 .6 6 ;T F 8 0 2 .6 7 文献标识码A文章编号1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 7 0 1 0 0 8 5 0 3 现代炼锌方法分为火法和湿法两大类。世界上 大部分的锌都是从硫化锌精矿中提取出来的,无论 火法还是湿法,一般都需预先焙烧或烧结,脱除大部 分硫和其他杂质,以满足下道工序的要求。 目前,在国内应用较成熟的焙烧技术是硫化锌 精矿的粉状沸腾焙烧取代多层机械焙烧。粉状沸腾 焙烧优点在于生产能力大;炉顶S 0 2 浓度高、温度 分布均匀,焙砂质量较好;设备结构简单、易于实现 自动化控制。然而,经过多年工业生产实际应用,粉 状沸腾焙烧显示出了许多不足单位床能力不高,如 国内某锌业股份有限公司,其高温氧化焙烧床能力 为6 .5 ~7 .2t /m 2 d ,低温硫酸化焙烧床能力为5 .4 ~6 .0t /m 2 d ;烟尘率较高,高温氧化焙烧达到1 8 % - - 2 4 %,低温硫酸化焙烧高达4 0 %~6 0 %,给后部 收尘系统及二次加工增加了负担;对锌精矿成分 P b ,F e ,S i 0 2 及熔点要求严格,限制部分锌精矿的 使用。 随着原料供应日趋紧张、精矿质量下降,发展沸 腾焙烧技术,提高金属回收率具有重要的意义。为 此,进行了锌精矿制粒焙烧的试验研究,重点是制粒 粘合剂的选择和制粒焙砂质量分析。 1实验方法 1 .1 试验设备 参考国内外经验,结合某锌业股份有限公司具 体情况,采用试验设备参数为圆筒制粒机 乒1 5 0 c m 收稿日期2 0 0 6 0 4 1 9 作者简介李芳 1 9 7 1 一 。女,上海市人,工程师,主要从事锌冶 炼及烟气制酸污水处理等方面的技术工作。 7 0 0c m ,角度0 ~1 2 。调整,转速8 ~1 4 0r /m i n 调 整;干燥窑币内2 0 0 c m 9 0 0 e m ;沸腾焙烧炉床面积 0 .3 5 2 5 m 2 。 1 .2 试验方案 对于制粒粘合剂的要求是混合均匀,不对锌金 属的冶炼产生不良影响;使用量不宜过大,经济成本 不宜过高;制粒后的成粒锌精矿颗粒均匀,符合强度 要求,有较高的成品率。 根据上述原则,结合实际情况,试验时选择纸浆 废液、N a 2 S 0 4 、Z n S 0 4 及返回物加硫酸四种原料做 粘合剂做对比试验,试验流程如图1 所示。 匝圃一匾[ 圈一固一匦[ 刃一匣堕鲴一囹 ● 圃 图1 试验流程 F i g .1 F l o w s h e e to fe x p e r i m e n t 2 试验结果与分析 2 .1 制粒效果及影响因素 1 纸浆废液做为粘合剂,制粒效果较为理想。 试验平均成球率7 3 % 粒度0 .5 ~4 .7 r a m 冷态 ,转 鼓强度4 6 .5 %~8 3 .3 5 %。然而纸浆来源困难,价 格较贵,焙烧后产出C O 和C 0 2 稀释S 0 2 浓度,对烟 气制酸不利,故不能在实际生产中应用。 2 N a 2 S 0 4 做为粘合剂,成球率较高,平均 6 0 %~7 3 .2 %,但转鼓强度低,仅为0 .5 %~ 6 .1 7 %,制粒矿易碎,加入干燥窑易粘窑,且不易清 除,故N a 2 S 0 4 不宜做为粘合剂使用。 3 Z n S 0 4 做为粘合剂。当配料水分在9 %~ 1 0 %之间,Z n S 0 4 加入量在1 .0 %~5 .0 %变化时,7 万方数据 有色金属第5 9 卷 次代表性试验数据表明,成球率8 1 .1 2 %~ 9 5 .3 5 %,转鼓强度0 ~4 9 .1 %。当Z n S O 。加入量为 3 .5 %时,配料水份在9 .1 %~1 0 .19 6 之间变化时, 成球率在9 0 .8 8 %~9 5 .7 %之间变化,转鼓强度为 较小,对转鼓强度影响较大,故不宜用Z n S O a 做粘 合剂。 4 硫酸加返回物为粘合剂的试验结果如表1 所示。表l 结果令人满意,而且由于硫酸加返回物 2 6 %~6 6 .7 %。可见粘合剂的加入量对成球率影响制粒减轻了焙烧负担,经济上更为合理。 表1以硫酸加返回物为粘合剂的试验结果 T a b l e1 E x p e r i m e n tr e s u l tw i t hs u l f u r i ca c i da n dr e t u r ns u b s t a n c ea sb o n d 注糟矿量2 0 0 0 9 ;成球粒度1 .6 5 ~2 .2 6 m m ;利粒时同5 m i n 。 成球率和粒子强度是锌精矿制粒沸腾焙烧时制 粒质量考核的重要指标。制粒后的强度大小直接影 响焙烧过程的烟尘率。在硫酸加返回物为粘合剂制 粒时,通过改变H 2 S O 。加入量,可以用转鼓强度及 焙烧烟尘率来考核粒子的强度,从而考核制粒的质 量。由表2 可以看出,H 2 S 0 4 加入量对转鼓强度影 响较大,但从烟尘率来看,当H 2 S 0 4 加入量在1 .7 5 ~3 .5k g /1 0 0 k g 精矿范围内变化时,烟尘率变化不 大。因此,根据粘合剂与成球率及粒子强度关系来 看,混合时将H 2 s 0 4 的加入量控制在2 ~4k g / 1 0 0 k g 精矿范围内比较合理。 表2H 2 S 0 4 加入量与粒子强度 T a b l e 2 R e l a t i o n s h i pb e t w e e ns u l f u r i ca c i d d o s a g ea n dg r a n u l ei n t e n s i t y 。。。H 2 S 0 4 加量 转鼓焙烧烟尘率返回物量/% 骊可 /% 精矿计强度/% /% 精矿计 注成球粒度1 .6 5 ~2 .2 6 m m 。 2 .2 沸腾焙烧试验部分 2 .2 .1 焙砂质量及影响因素。制粒焙烧的关键问 题是焙砂的质量,影响焙砂质量的因素主要有焙烧 温度、原料粒度、过剩空气系数和物料在炉内的停留 时间。 试验中,在原来生产基础上,焙烧温度可提高 3 0 ~4 0 ℃,通过调整加料量,沸腾层的温度在自热焙 烧条件下能够维持在1 0 8 0 ~1 1 8 0 ℃的范围内而不 烧结,固定条件为粒度0 .5 ~4 .0 m m ,过剩空气系数 为1 .0 5 。获得的焙砂质量见表3 。 表3 温度对焙烧的影响 T a b l e3E f f e c to ft e m p e r a t u r eo nr o a s t i n gp r o c e s s 注停留时间3 2 m i n 。 从表3 看出,若按氧化焙烧生产要求P b 1 .0 %, C d 9 0 % , 脱除率也较高,但焙砂中S 含量比较高,为5 .3 9 %, 没有达到生产指标。 2 .2 .2 脱硫效果。为了解决脱硫问题,一方面提高 过剩空气系数,另一方面减少加料量 目的是延长停 留时间 ,试验 固定条件粒度0 .5 ~4 .0 r a m ,过剩 空气系数为1 .1 0 结果表明,通过适当减少加料量, 相应提高过剩空气系数,延长停留时间,P b 的脱除 有所降低,而S 脱除效果虽然明显提高,但仍未达到 氧化焙烧生产指标要求,见表4 。 经分析,沸腾炉存在着“短路”现象,为此在炉子 中间横向增加一道隔墙 高1 .3 m ,距风帽8 0 0 m m 的 空间 。这样就再次提高了炉料在炉内停留时间,经 万方数据 第1 期李芳等锌精矿制粒沸腾焙烧 8 7 过试验,效果良好,C d 和S 都明显降低,结果如表5 所示。 表4 焙烧时间3 6 m i n 的脱硫效果 T a b l e 4R e s u l to fd e s u l f i c a t i o nb yr e t e n t i o n t i m ef o r3 6 m i n 可见,控制一定温度 1 0 8 0 ~1 1 8 0 ℃ 及适当的 过剩空气系数,制粒氧化焙砂质量能符合实际的锌 冶炼指标要求。 3结论 选用圆筒制粒机为制粒设备,成球率可通过配 参考文献 表5 焙烧时间4 8 r a i n 的脱硫效果 T a M e5R e s u l to fd e s u l f i e a t i o nb yr e t e n t i o n t i m ef o r4 8 r a i n 料水份、制粒机倾角和转速来控制,硫酸加返回物为 合适的粘合剂。制粒沸腾焙烧提高了炉子的处理能 力,床处理能力达到3 0 .4 t /m 2 d 。炉温控制得当, 风量均匀,焙砂质量可以达到P b 1 .0 %,C d 0 .0 5 %,S 1 %的控制要求。沸腾炉操作温度可控 制在1 1 4 0 ~1 1 8 0 ℃,比现有粉状物料焙烧操作温度 提高6 0 ~8 0 ℃。 [ 1 ] 谢纲朴.锌精矿制粒沸腾焙烧工艺的探讨[ J ] .有色金属,1 9 9 9 ,5 1 3 1 4 1 5 . [ 2 ] 靳澍清,刘丽珍,吉正元.锌精矿造粒焙烧试验研究[ J ] .云南环境科学,2 0 0 4 ,2 3 增刊1 4 5 4 7 . [ 3 ] 周周光.锌冶金工艺学[ M ] .北京中国有色金属工业总公司,1 9 8 6 2 2 6 . F l u i d i z e dR o a s t i n go fP e l l e t i z e dZ i n cC o n c e n t r a t e L IF a n g ,Z H A N GJ i a n b i n ,Z H A N GQ i m e i ,L f 【,W e i H u l u d a oN o n f e r r o u sM e t a l sG r o u pC o .L t d ,H u l u d a o1 2 5 0 0 3 ,L i a o n i n g ,C h i n a A b s t r a c t T h ep a l l e t i z i n ga n dr o a s t i n gp r o c e s s e si nf l u i d i z e dr o a s t i n go fp e l l e t i z e dz i n cc o n c e n t r a t ea r ei n v e s t i g a t e d . T h er e s u l t ss h o wt h a tt h ey i e l do fg r a n u l ep r o d u c tc a nb ec o n t r o l l e db ya d j u s t m e n to ft h er a wm a t e r i a Im o i s t u r e , p e l l e t i z e ri n c l i n a t i o na n dr o t a t i n gr a t e .a n dt h em i x t u r eo fs u l f u r i ca c i da n dr e t u r nm a t e r i a l i St h ep r o p e rb o n da d d i t i v e .T h ec a p a c i t yo ft h ef l u i d i z e dr o a s t i n gf u r n a c ei si n c r e a s e db yu s eo fg r a n u l em a t e r i a l ,u pt o3 0 .4 t /m z ‘d . T h ec a l c i n eq u a l i t yr e q u i r e m e n t sf o rP b 1 .0 %,C d 0 .0 5 %a n dS 1 %c a nb em e ti ft h eo p e r a t i o nt e m p e r a t u r ei sp r o p e r l yc o n t r o l l e d ,a n dt h eb l a s ti su n i f o r m .T h eo p e r a t i n gt e m p e r a t u r eo ft h ef l u i d i z e dr o a s t i n gf u r n a c e i sa b l et ob ec o n t r o l l e di nt h er a n g eo f1 1 4 0 ~1 1 8 0 ℃,h i g h e rt h a nt h a tt h en o r m a ls i t u a t i o nb yaf a c t o ro f6 0 ~ 8 0 ℃. K e y w o r d s m e t a l l u r g i c a lt e c h n o l o g y ;z i n cc o n c e n t r a t e ;f l u i d i z e dr o a s t i n g ;p a l l e t i z i n g ;b o n d 万方数据
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