通过技术改造提高某多金属硫化矿选厂经济效益.pdf

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第5 2 卷第4 期 2 00 0 年1 1 月 有色金属 N N F E R R O U SM E T A L S V 0 1 .5 2 .N o .4 N o v e m b e r20 0 0 通过技术改造提高某多金属 硫化矿选厂经济效益 王毓华 中南工业大学,长沙4 1 0 0 8 3 摘要对某铜铅锌多金属硫化矿,通过添加有机抑制剂C T P 和螯合捕收剂Z H ,提高铅精矿中铜、金等金属的选矿指标,并 对铜铅混合精矿进行铜铅分离,得到单一的铜精矿和铅精矿。采用重浮联合流程和黄铁矿活化剂D Z 一1 ,生产出合格硫精矿。 关键词铜铅锌硫化矿;浮选;浮选药剂;铜铅分离;技术改造 中图分类号T D 9 5 2 文献标识码A 文章编号1 0 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 1 5 1 0 3 某铜铅锌多金属硫化矿原矿中铜、铅、锌、硫、 金、银的品位分别为0 .5 %~1 %、2 %~3 %、1 5 %~ 2 5 %、1 ~3 9 /t 和8 0 ~1 0 0 9 /t 。原产品方案为铜铅 混合精矿、锌精矿。铅精矿中铜不计价,硫直接排入 尾矿。同时,由于生产技术力量不足,铅精矿中铜、 1原生产工艺流程、药方及技术经济指标 金的回收率较低,给该矿造成较大的经济损失。通 过添加铜的螯合捕收剂Z H ,强化铅精矿中铜和金 的回收;并对铜铅混合精矿进行铜铅分离,得到了单 一的铜精矿和铅精矿;对选锌尾矿采用非硫酸法选 硫新工艺,得到含硫大于3 5 %的优质硫精矿。 图1 原生产工艺流程图 硫精矿尾矿 万方数据 1 5 2 有色金属第5 2 卷 1 .1 铅系统 铅系统的粗选和扫选采用X J 一6 浮选机,粗选 2 槽。扫选一3 槽、扫选二3 槽、扫选三2 槽。精选 采用X J 一3 浮选机,精选一2 槽、精选二1 槽、精选 三1 槽。石灰分别在磨机 6 k g /t 和精选一 1 k g /t 作业添加,Z n S 0 4 8 0 0 9 /t 、乙硫氮 4 5 0 9 /t 和松醇 油 1 5 9 /t 加入铅搅拌槽中,扫选二补加乙硫氮 5 0 9 /t 和松醇号油 5 9 /t 。 1 .2 锌系统 选锌系统粗选、精选和扫选均采用X J 一6 浮选 机。粗选3 槽、精选一2 槽、精选二1 槽、精选三1 槽、扫选一3 槽、扫选二3 槽、扫选三2 槽。在锌搅 拌槽中加C u S 0 4 4 7 0 9 /t 活化闪锌矿,丁基黄药 4 0 0 9 /t 作捕收剂,松醇油 1 0 9 /t 作起泡剂。在精 选三作业补加石灰 4 k g /t ,控制锌精矿品位。在扫 选三作业补加丁基黄药 8 0 9 /t 和松醇油 5 9 /t 。 1 .3 硫系统 选硫系统均采用Ⅺ一3 浮选机,粗选4 槽、精邂 一2 槽、精选二1 槽、扫选一3 槽、扫选二2 槽。在确 搅拌槽中添加H 2 S 0 4 、丁基黄药和松醇油浮选黄铁 矿。 由于选硫系统采用添加硫酸的方法,设备和管 道腐蚀严重,生产操作不便,生产指标也难以稳定, 因此,选硫系统一直未开车,只开选铅和锌两个系 统,得到铅精矿和锌精矿。 1 .4 原生产技术经济指标 1 9 9 6 年1 0 月上旬的生产指标见表1 。选厂 1 9 9 5 年处理原矿1 5 0 0 0 t ,生产指标与表1 相近,年 创总产值约1 1 0 0 万元。 表1 原生产工艺指标 注A u 、A g 品位为g /t ,下同。 2原生产过程中的问题 1 铅精矿含锌、铜超标。 2 铅、锌、铜等金属选别指标有待进一步提高。 3 硫铁矿资源未回收,造成资源浪费。 4 原生产中未考虑铜铅分离工艺,无法得到合 格铅精矿。 针对上述问题,在进行流程考察、试验室小型试 验及工业试验的基础上,进行技术改造。 3生产过程的技术改造 3 .1铅系统 在铅系统中,要提高铅精矿中铜、金的回收率, 在一定程度上会增大铅精矿的产率。通过对生产流 程的考察,发现铅粗选作业的槽数不够,由原两槽改 为3 槽。将磨机中石灰用量降至3 .5 k g /t ,在搅拌槽 中添加5 0 9 /t C T P ,强化硫的抑制,精选一的石灰用 量降至0 ,5 k g /t ,并在球磨机中,添加螯合捕收剂 Z H 3 5 9 /t ,提高铅精矿中铜和金的回收率,所得到的 铜铅混合精矿,再进行铜铅分离,得到单一的铜精矿 和铅精矿。适当增大Z n S 0 4 用量,降低混合精矿中 锌的含量。 3 .2 锌系统 锌系统中精选三添加的石灰量过大,造成锌的 回收率低,同时锌尾矿的p H 值高,给选硫系统带来 困难。降低石灰用量至2 k g /t ,同时添加3 0 9 /t C T P 抑硫,降低了锌尾矿的碱度,为选硫创造了条件。 3 .3 选硫系统 由于选锌尾矿碱度的降低,为非硫酸选硫工艺 的实现创造了条件。对选锌尾矿先采用重选进行富 集,将锌尾矿中的石灰渣去掉。经重选的粗精矿送 入搅拌槽,添加活化剂D Z 一1 进行活化,用丁基黄 药和松醇油进行浮选。 3 .4 新增铜铅分离系统 根据表1 中的生产指标可知,铅精矿中含铜超 标,铜成为有害的杂质,必须实施铜铅分离,提高铅 精矿质量,同时还可获得铜精矿产品,变害为利。在 进行小型试验和现场工业试验后,新增加铜铅分离 生产线,于1 9 9 6 年1 0 月动工,1 2 月建成,生产采用 间断方式进行,所用的工艺流程及药剂制度见图2 。 万方数据 第4 期王毓华通过技术改造提高某多金属硫化矿选厂经济效益 1 5 3 盟盟学 表2药剂用量/【g , t - I 图2 铜铅分离原则流程 3 % 3 .5 改造后的生产技术指标 通过技术改造,选厂生产指标有了明显改善, 1 9 9 6 年1 0 月下旬铅、锌、硫系统的生产指标列于表 3 。1 9 9 6 年1 2 月进行铜铅分离工业试验,得到的试 验指标列于表4 。 表3 技术改造后铅、锌、硫系统的生产指标 通过以上技术改造,1 9 9 7 年度创造总产值约 1 5 0 0 万元,与1 9 9 5 年度相比净增产值约4 0 0 万元, 给该矿带来了较好的经济效益。 4结语 1 对铅系统流程结构进行调整,并减少石灰用 量,添加C T P 抑硫,Z H 强化铜、金的回收,使铜铅混 合精矿中铜的回收率大幅度提高,伴生金的回收率 提高1 3 .9 3 %,铅的回收率也有较大幅度的提高,同 时降低了铜铅混合精矿含锌量。 2 采用小分子有机抑制剂C T P ,可减少石灰 用量,实现低碱度锌硫分离。 3 采用重浮联合流程及添加D Z 一1 活化剂, 可替代H 2 S 0 4 进行选锌尾矿选硫,生产优质硫精 矿,硫精矿品位为3 6 .8 %,选硫作业回收率为 8 0 .1 2 %。该工艺简单易行,成本低,特别适合 3 0 0 t /d 以下的小有色选矿厂采用。 4 添加重铬酸钾 C M C 水玻璃抑铅浮铜, 可较有效地实现铜铅分离,获得合格的铜精矿和铅 精矿。 5 选厂年净增产值约4 0 0 万元,经济效益显 著。 上接第1 5 8 页 4 用石灰为p H 调整剂,混合胺为S i 0 2 的捕 收剂,采用反浮选法可将磷石膏中的s i 0 2 脱除 8 0 %,得到的磷石膏含S i 0 2 仅在2 %左右,是较好 的石膏原料。 5 反浮选还能较好地除去磷石膏中的油质有 机杂质,残余的胺类是石膏水热法制取a 一半水石 膏粉的媒晶剂,不仅没有坏的影响,还对下一步的磷 石膏利用有利。 万方数据
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