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2 0 1 1 年第6 期有色金属 选矿部分 4 3 D O I 1 0 .3 6 3 9 0 .i s s n l 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 1 .0 6 .0 1 1 东湾选矿厂改扩建初步设计方案研究 刘亚博 嵩县金牛有限责任公司,河南洛阳4 7 1 4 3 5 摘要流程考察和工艺试验研究结果表明,在一7 4I x m 含量7 5 %的较粗磨矿细度下提高处理能力,适当的浸出时 间。可以达到最佳的浸出效果,同时可获得较好的浮选指标,从而提商金的回收率。改造完成后的选矿厂处理能力由原来的4 0 0 删提高到5 0 0t /d ,选矿回收率由原来的8 1 .0 6 %提高到8 5 .8 0 %,吨矿综合成本下降了2 2 .0 5 元,创造了较好的经济效益。 关键词磨矿细度;处理能力;回收率;经济效益 中图分类号T D 9 2 8 .1 ;T D 9 5 3文献标识码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 1 1 0 6 - - 0 0 4 3 - 0 3 S t u d yo nP r e l i m i n a r yD e s i g no fR e c o n s t r u c t i o na n dE x p a n s i o no fD o n g w a nD r e s s i n gP l a n t L l UY a b O S o n g x i a nJ i n n i uC o .,L t d .,L u o y a n gH e n a n4 7 1 4 3 5 ,C h i n a A b s t r a c t F l o w s h e e ti n v e s t i g a t i o na n dp r o c e s st e s ts h o wt h a tu n d e rt h er e l a t i v e l yc o a l 瞎eg r i n d i n g f i n e n e s sw i t h - 7 4l x mo c c u p y i n g7 5 %a n dw i t ht h el e a c h i n gt i m e m o d i f i e da c c o r d i n g l y .t h eo p t i m a ll e a c h i n g r e s u l ta n db e t t e rf l o t a t i o ni n d e x e sc a nb eo b t a i n e d .A f t e rr e c o n s t r u c t i o n .t h ep r o c e s s i n gc a p a c i t yi si n c r e a s e d f r o m4 0 0t /dt o5 0 0t /d .t h er e c o v e r yr a t ei si m p r o v e df r o m81 .0 6 %t o8 5 .8 0 %a n dt h eo v e r a l lc o s t p e rt o n i sl o w e r e db y2 2 .0 5y u a nR M B .G o o de c o n o m i cb e n e f i t sa r ea c h i e v e d . K e yw o r d s g r i n d i n gf i n e n e s s ;p r o c e s s i n gc a p a c i t y ;r e c o v e r y ;e c o n o m i cb e n e f i t s 1生产概况 2 方案设计的依据 金牛公司东湾选矿厂目前所采取的工艺流程为 两段一闭路破碎一两段两闭路磨矿一浮选一浮选尾 矿再磨一氰化炭浆吸附一载金炭高温高压无氰解吸 电解湿法冶炼联合流程。据统计,2 0 0 9 年1 1 2 月 生产技术指标为处理矿量3 9 4 .4 1t /d ,入选金品 位2 .5 8 矾,尾矿金品位1 .2 8 斫,浮选回收率 5 0 .8 9 %,氰渣金品位0 .5 0g /t ,尾液金品位0 .0 2 固『m 3 , 氰化回收率5 9 .6 9 %。选矿回收率8 1 .0 6 %,选矿综 合成本为1 3 7 .6 5 元,t ,其中直接成本9 2 .8 l 元/t ,制 造费用4 4 .8 4 亓r v t 。 生产中存在的主要问题是1 碎矿段振动筛 筛分面积偏小,造成筛分效率仅为5 7 %,设备运转 率高达7 8 .3 %。2 ①2 1 4 5 磨机的处理矿量为1 4 .5 t /l l ,远低于磨机的生产能力,造成不必要的动力及 材料消耗。 收稿日期2 0 1 1 0 8 2 3 作者简介刘短博 1 9 8 3 一 。男,河南洛阳人,助理工程师。 2 .1 选矿试验研究 2 0 0 2 年8 月中国地质科学院郑州矿产综合利 用研究所对东湾矿区矿石进行了选矿试验研究,结 论[ 1 1 如下 1 黄铁矿是矿石中主要的金属硫化物,粗细 不等的黄铁矿呈浸染状分布在脉石矿物中,一般粒 度为2 0 .7 4I x m ,其中约有2 0 %的黄铁矿粒度小于 1 0I x m ,被包裹在绢云母、高岭石、石英等脉石矿物 中,与脉石矿物呈连生体,成为金与黄铁矿难解离 的制约因素,也是全泥氰化氰渣中金品位高的原因。 2 浸渣中金呈包体形式与细粒黄铁矿共生, 此部分难以浸出。只能用浮选法进行回收,而脉石 裂隙金用氰化法可得到较好的回收。 3 因部分黄铁矿细度在1 0I x m 以下,且被脉 石包裹,浮选细度应控制在一7 4 斗m 含量为7 2 %一 万方数据 4 4 有色金属 选矿部分2 0 1 1 年第6 期 8 2 %,如细度低于一7 4 斗m 含量7 0 %,浮选回收率 下降明显。 4 磨矿细度在一7 4I .L m7 0 %以上时,金浸出 率变化不大,进一步提高磨矿细度不能提高金浸出 率,但提高细度对浮选有一定好处。 5 在适当条件下,当浸出时间达到1 2 ~1 5h , 再延长浸出时间对金浸出率影响不大。 6 适当充气可增加金浸出率,但效果并不十 分明显,且充气量过大,金浸出率反而下降。 2 .2 生产技术指标 2 0 0 6 年7 - 1 0 月生产技术指标晤矿细度_ 7 4 斗m 7 5 %条件下,原矿直接浮选氰化指标 见表l 。 表1作业指标 T a b l e1 O p e r a t i o n i n d e x e s 名称舭/ g 品t - 警嚣错融/ g .m 舭a 浮雾警总警 2 .3 对比分析 通过郑州矿产综合利用研究所的选矿试验研究 报告及2 0 0 6 年7 1 0 月的生产指标比较,可得出如 下结论[ 1 】 1 在较粗的磨矿细度 一7 4 “m 含量7 5 % 下,提高处理量,缩短浸出时间,可以达到最佳的 浸出效果。 2 在一7 4I .L m 含量8 0 %2 %的磨矿细度条件 下,原矿浮选 浮选尾矿直接氰化流程的选矿回收 率指标不会低于东湾选矿厂现行工艺指标。 3 根据前河选矿厂磨机规格、流程及工艺条 件,东湾选矿厂规模扩至5 0 0 沁,技术上是可行的。 3 改造方案 3 .1 碎矿作业 1 因现原矿仓贮矿能力偏小,仅为8 0t ,需 增加一台装载机或一台电耙,确保供矿正常。 2 采用Y D l 5 3 0 双层振动筛替代现行的Y D l 2 2 4 双层振动筛,以提高筛分效率,降低设备运转率。 3 降低碎矿产品粒度,由一1 2n l l n 降至一1 0m m , 实现多碎少磨。 3 .2 磨矿作业 1 M Q Y 2 1 3 0 磨机和M Q Y l 5 3 5 磨机及其分级 机组成一段磨矿系统,其溢流与二段磨矿 M Q Y 2 1 4 5 磨机溢流一起自流至泵池后,泵至l 台 痧3 0 0 旋流器进行预先分级,沉砂进入二段 M Q Y 2 1 4 5 磨机再磨,分级溢流进入小泵房,再由l 台q 1 0 0 渣浆泵泵入作为控制分级的4 台旋流器组 2 台为一组 ,溢流进入浮选系统,沉砂则仍自流 到M Q Y 2 1 4 5 磨机再磨,旋流器由一次分级改为两 次分级,改造前后磨矿系统流程见图l 、图2 。 2 取消1 台咖1 0 0 耐纳特泵、2 台4 P N 泵、2 台2 P N 泵和2 台q 3 0 0 旋流器,新增5 P N 泵2 台和 1 台q 2 5 0 旋流器组。 3 .3 浮选作业 增加X C F - 4 浮选机2 台,延长扫选时间。 3 .4 氰化作业 1 取消咖1 8n l 浓密机,浮选尾矿改流到q 1 2 I l l 和中1 5m 单层浓密机,底流泵至陶瓷过滤机进 行压滤,滤饼经尾矿回水稀释后进人氰化系统。 2 经尾矿回水稀释后的浮选尾矿进入氰化系 统前,增加2 台似.5r e x 5m 浸出搅拌槽作为预浸 槽,以弥补因矿量增加而缩短的浸出时间。 3 改现在的贵液池为西12m 浓密机脱药水池。 3 .5 尾矿输送作业 1 取消大小炭浸尾矿输送泵4 P N 泵和2 P N 泵 各2 台,以及2 台q 3 .5r e x 4 .0m 污水处理搅拌槽, 改为大小炭浸尾矿自流至新建的原锌粉置换车间下 的尾矿池后,再集中输送到尾矿库。 2 取消尾矿输送泵水封水给人泵8 0 T - 9 及I S 一 6 5 - 4 0 - 2 0 0 各1 台,改由高位回水池加管道泵给入。 3 .6 改造前后工艺条件及流程对照 改造前后工艺条件对照见表2 。 表2作业指标 T a b l e2 O p e r a t i o n i n d e x e s 改造前后工艺流程见图l 、图2 。 改造前后增减设备见表3 。 4 经济效益评价 其中设备投资5 8 .0 万元,安装及其它费用1 0 万方数据 2 0 11 年第6 期刘亚博东湾选矿厂改扩建初步设计方案研究 4 5 载金炭氰渣去尾矿库 图l 改造前工艺流程 F i g .1T e c h n o l o g i c a lf l o ws c h e m eb e f o r er e c o n s t r u c t i o n 粉矿粉矿 载金炭氰渣去尾矿库 图2 改造后工艺流程 F i g .2T e c h n o l o g i c a lf l o ws c h e m ea f t e rr e c o n s t r u c t i o n 万元,合计6 8 万元。 新增黄金产量2 .5g /t x l0 0f f d 3 4 0 天8 5 .8 0 % 2 - 5g t x s o ot /d x 3 4 0d x 8 5 .8 %- - 81 .0 6 % - - - - 9 3 0 7 5g 。 电耗降低7 .3 4 元/t ,钢球、衬板降低1 .6 5 融, 人员工资降低2 .6 3 元,t ,冶炼费用降低1 .4 6 卧, 表3改造前后增减设备 T a b l e3 E q u i p m e n t sc o m p a r i s o n 制造费用降低8 .9 7 元/t ,合计吨矿综合成本下降 2 2 .0 5 T r o t 。 工艺改造后,浮选回收率和氰化回收率分别提 高1 .8 7 个百分点和2 .8 7 个百分点,选矿总回收率 提高4 .7 4 个百分点。若原矿品位按2 .5g /t ,黄金 价格按2 3 0 T c /g 计,根据2 0 0 9 年的金精矿销售合 同,大于3 0 趴,金价下降2 5 元儋,改造前处理每 吨矿石可得2 .5 x 5 0 .8 9 %2 0 5 2 .5 x 3 0 .1 7 %x 2 3 0 4 3 4 .2 9 而;改造后处理每吨矿石可得2 .5 5 2 .7 6 %2 0 5 2 .5x 3 3 .0 4 %x 2 3 0 - - 4 6 0 .3 8 元以,因此, 改造后每吨矿石多得2 6 .0 9 元。 从降低成本及新增吨矿产值分析,处理每吨矿 石可新增效益4 8 .1 4 元,年创效益8 1 8 .3 8 万元。 5 结语 通过上述分析,东湾选矿厂5 0 0t /d 改扩建方 案,技术上是可行的,经济上是合理的。 参考文献 [ 1 ] 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所.嵩县金牛公 司二选厂原矿浮选及金精矿氰化浸出试验研究[ R ] .2 0 0 3 . 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