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2 0 1 6 年第4 期有色金属 选矿部分 4 3 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 6 .0 4 .0 1 0 车河选矿厂提高主流程抛废率技改实践 韦乐福,黄闰芝 广西华锡集团股份有限公司车河选矿厂,广西南丹5 4 7 2 0 4 摘要车河选矿厂通过优化t 流程抛废I 艺的技术研究,以提高主流程抛废牢。改造后主流程抛废率由2 0 %提高至 3 0 %,丢尾晶位锡、铅、锌f i t0 .1 2 %,0 .0 5 8 %、0 .4 5 %卜- 降至0 .0 8 1 %、0 .0 2 8 V h 、0 .2 6 %,抛尾金届损失率锡、铅、锌分别降低 0 .0 3 0 %、I .0 3 %、0 .6 7 %,旧降低金属损失而多增加l 【J l 收金属1 9 4 .O Il 。年增经济效益1 8 8 .5 9J i 无 关键词抛废率;锯齿波跳汰机;锡石 中图分类号T D 9 5 2 ;T D 9 2 6 .4文献标志码A文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 6 0 4 - 0 0 4 3 - 0 3 T e c h n o l o g i c a lT r a n s f o r m a t i o no fI m p r o v i n gT h r o wW a s t eR a t eo ft h eM a i n F l o wi nC h e h eP l a n t W E I 蚴‘,H U A N GR u n z h i C h e h eD r e s s i n gP l a n t ,G u a n g x iC h i n a T i nG r o u pC o .,L t d .,N a n d a nG u a n g x iW 7 2 舛,C h i n a A b s t r a c t T e c h n o l o g i c a lt r a n s f o r m a t i o nw a sm a d et h r o u g ht h er e a s e r a c ho no p t i m i z i n gt h em a i nf l o w ’sp r o c e s s o ft h r o w i n gw a s t et o i m p r o v et h r o w i n gw a s t er a t e o ft h em a i nf l o wi nC h e h eP l a n t .A f t e rt r a n s f o r m a t i o n ,t h e a b a n d o n e dr a t e a tt h em a i nf l o wh a sg o n eu pf r o m2 0 %t o3 0 %a n dt h et a i l i n gg r a d eo ft i n ,l e a d ,z i n ch a sr e d u c e d f r o m0 .1 2 %,0 .0 5 8 %,0 .4 5 %t o0 .0 8 1 %,0 .0 2 8 %,0 .2 6 %r e s p e c t i v e l y ,a n dt h em e t a ll o s sr a t eo ft i n ,l c a d a n dz i n ci nt a i l i n gi sr e d u c e db y0 .0 3 0 %,1 .0 3 %,0 .6 7 %r e s p e c t i v e l y .D u et od e c r e a s eo fm e t a ll o s s ,t h e r e c o v e r yo fm e t a lw a sa d d e db y1 9 4 .O lt o n sa n dt h ep r o f i tw a si n c r e a s e db y18 .8 5 9m i l l i o np e ry e a r . K e yw o r d s t h ea b a n d o n e dr a t e ;s a w t o o t hj i g ;c a s s i t e r i t e 车河选矿厂处理矿石为锡石多金属硫化矿,矿 石性质复杂,有用金属嵌布粒度不均匀,杂质含量 高,矿石选别难度大。。该厂采用重选一浮选一重 选原则工艺流程,以回收锡石为主,综合回收铅、锌、 锑金属。生产中主流程采用“圆锥 螺旋溜槽”联合 工艺进行预先抛废旧1 。随着处理原矿品位下降,矿 石中硫化矿含量减少,脉石多,密度差缩小,圆锥、螺 溜作业效果变差,导致原主流程抛废率低,金属丢尾 品位偏高。为此对主流程抛废流程进行改造,采用 表1 T a b l el 锯齿波跳汰机代替“圆锥一螺旋溜槽”联合抛废,提 高主流程抛废率,降低金属丢尾品位。 1 矿石性质 车河选矿厂原矿经磨矿筛分后,筛下2m m 产品 进入粗选圆锥、螺溜进行选别,选别尾矿进入主流程 抛废系统。主流程抛废系统给矿多元素和粒度分析 结果分别见表1 、表2 。 主流程抛废系统给矿多元素分析结果 M u l t i e l e m e n ta n a l y s i so ft h ef e e do ft h r o ww a s t er a t eo ft h em a i nf l o w/% 收稿日期2 0 1 5 - 0 5 - 0 6修回日期2 0 1 6 - 0 5 - 2 5 作者简介书乐福 1 9 8 8 一 ,女.广l 『l i 柳州人,助理l 程师 万方数据 4 4 有色金属 选矿部分2 0 1 6 年第4 期 主流程抛废系统给矿性质研究表明,给矿中主 要以脉石为主,有用矿物含量低,矿石中可以回收的 有价金属主要有锡、铅、锌,且给矿中细粒级锡、铅、 锌品位相对较高,一0 .1 5m m 粒级产率为1 .9 7 %, 锡、铅、锌品位分别为0 .5 4 %、0 .3 2 %,2 .5 2 %,锡、 铅、锌分布率分别为6 .6 4 %、1 0 .2 6 %、9 .7 4 %。 2 原主流程抛废工艺流程及存在问题 2 .1 原主流程抛废工艺 原主流程抛废工艺为原矿经一段磨矿筛分后, 筛下一2m m 产品进入粗选圆锥、螺溜进行选别,精 矿进入台浮系统和二段磨矿系统,选别尾矿进入扫 选圆锥和扫选螺溜,通过扫选圆锥与螺溜联合抛废 产出前重尾矿。 2 .2 原主流程抛废工艺存在主要问题 原主流程采用“圆锥一螺旋溜槽”联合抛废工 艺,在处理富矿及硫化矿含量相对较高的时期,显示 出良好的选别效果,但随着原矿的日益贫化,矿石中 硫化矿含量减少,脉石增多,密度差缩小,圆锥、螺溜 作业效果变差,主流程丢尾品位锡、铅、锌为0 .1 2 %、 表3 T a b l e3 0 .0 5 8 %、0 .4 5 %,抛废率为2 0 %。 为了控制主流程丢尾金属品位,主流程抛废率 低,大量脉石进入二段磨矿再磨,造成二段磨矿负荷 偏重,磨矿介质消耗量大,磨矿排矿粒度粗,锡、铅、 锌单体解离度达不到技术要求,同时由于粒度粗,后 续脱硫浮选作业药剂用量增大,浮选分离效果变差, 双重影响锡、铅、锌的选矿回收率。 3 抛废方案研究 车河选矿厂围绕主流程抛废系统存在的技术问 题,提出了采用锯齿波跳汰抛废和采用螺旋溜槽抛 废两种技术方案。针对这两种技术方案,分别进行 了选矿试验研究,试验结果表明,当精矿回收率接近 时,锯齿波跳汰抛废率为8 0 .1 7 %,较螺旋溜槽高 1 9 .1 6 %,锯齿跳汰选别尾矿锡、铅、锌品位分别为 0 .0 7 6 %、0 .0 3 2 %、0 .0 4 2 %,较螺旋溜槽选别尾矿 锡、铅、锌品位分别降低了0 .0 3 4 %、0 .0 1 2 %、 0 .2 8 %[ 4 - 63 。根据试验结果,确定采用锯齿波跳汰抛 废方案。两种方案对比试验结果见表3 。 跳汰与螺溜选别对比试验结果 R e s u l t so fj i ga n ds c r e ws l i pc o m p a r i s o nt e s t /% 万方数据 2 0 1 6 年第4 期韦乐福等车河选矿厂提高主流程地廑室堇堕塞壁_ 二兰墅 4 技术改造 原主流程抛废系统“圆锥一螺旋溜槽”给矿量为 3 4 .5t /h ,双室锯齿波跳汰J T 5 - 2 处理量为每台1 0 ~2 0 t /h [ 7 驯,根据计算配置5 台锯齿波跳汰 1 台备用 ,另 外选择螺旋分级机F L G .1 2 0 0 一台作为锯齿波跳汰给 矿前的分级脱泥设备,同时稳定跳汰给矿。 5 改造效果 前重流程采用锯齿波跳汰抛废新工艺改造实施 后,生产中取得良好的效果,前重尾矿抛废率达 3 0 %,尾矿含锡、铅、锌分别为0 .0 8 l %、0 .0 2 8 %、 0 .2 6 %,锡、铅、锌抛尾损失率分别为4 .6 8 %、 4 .0 4 %、4 .2 3 %,与改造前相比,抛废率提高1 0 %,抛 尾品位锡、铅、锌分别降低0 .0 3 9 %、0 .0 3 0 %、 0 .2 0 %,抛尾损失率锡、铅、锌分别降低0 .0 3 0 %、 1 .0 3 %、0 .6 7 %【10 | 。改造前后生产技术指标对比见 表4 。 表4前重抛废流程改造前后选矿指标对比 T a b l e4 D r e s s i n gi n d e xc o m p a r i s o no ft h r o ww a s t ef l o wo ft h eb e f o r eh e a v yb e f o r ea n d a f t e rm o d i f i c a t i o n/% 阶段 前重抛废给矿品位前重抛废尾矿品位对原矿损失率 S n P b Z n S nP bZ nS nP bZ n 0 .1 60 .0 6 00 .5 lO .1 2 0 .0 5 80 .4 54 .7 15 .0 74 .9 0 0 .1 60 .0 6 00 .5 l0 .0 8 10 .0 2 8 0 .2 64 .6 84 .0 44 .2 3 抛废率 改造前 改造后 2 0 3 0 车河选矿厂年处理能力1 7 0 万t ,处理原矿锡铅 锌品位0 .5 2 %、0 .2 1 %、1 .8 1 %。主流程锡、铅、锌作 业回收率为7 9 %左右,改造后因降低前重抛废金属 损失率,每年多回收锡金属2 .0 9t 、铅金属2 9 .0 5t 、 锌金属1 6 2 .8 7t ,年增加产值1 8 8 .5 9 万元。 6结论 1 采用锯齿波跳汰机处理前重尾矿,抛废率为 3 0 %,抛尾品位锡、铅、锌分别为0 .0 8 1 %、0 .0 2 8 %、 0 .2 6 %,与“圆锥一螺旋溜槽”联合抛废相比,锡、铅、 锌丢尾品位分别降低0 .0 3 9 %、0 .0 3 0 %、0 .2 0 %,抛 废率提高1 0 %。 2 采用锯齿波跳汰机处理前重尾矿,因降低前 重抛废金属损失率,车河选矿厂每年多回收锡金属 2 .0 9t 、铅金属2 9 .0 5t 、锌金属1 6 2 .8 7t ,年增加产值 1 8 8 .5 9 万元。 3 采用锯齿波跳汰机处理前重尾矿,提高了前 重抛废率,降低了尾矿金属损失率,同时减轻了二段 磨负荷,有利于降低磨矿介质消耗,提高目的矿物单 体解离度,降低后续浮选给矿粒度,降低浮选作业药 剂消耗,提高浮选选别效果,最终达到提高选矿回收 率,降低选矿成本的目的。 参考文献 [ 1 ] 张念,杨林院,黄艳,等.车河选矿厂提高前重抛废率 生产实践[ J ] .昆明理工大学学报 自然科学版 ,2 0 1 3 ,3 8 5 3 0 0 3 3 . 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