河南某选矿厂氧化矿选矿实践与改造.pdf

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2 0 1 7 年第2 期有色金属 选矿部分 2 3 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 7 .0 2 .0 0 6 河南某选矿厂氧化矿选矿实践与改造 谢铎呜,朋礼常,孙海洋 河南发恩德矿业有限公司,河南洛宁4 7 1 7 1 6 摘要某选矿厂氧化矿选矿选矿指标差,铅精矿含锌高,跑槽严重。通过技术改造,铅精矿铅品位提升2 0 %,含锌量下 降1 0 %,锌金属回收率提升2 0 %。 关键词铅锌银多金属氧化矿;分散剂;铅精矿含锌;改造;尾矿重选 中图分类号T D 9 5 2 ;T D 9 5 3 ;T D 9 2 2文献标志码A文章编号1 6 7 1 0 4 9 2 2 0 1 7 0 2 - 0 0 2 3 - 0 3 P r a c t i c ea n dR e f o r mo fO x i d i z e dO r ei naD r e s s i n gP l a n ti nH e n a n X I ED u o m i n g ,P E N GL i c h a n g ,S U NH a i y a n g H e n a nF o u n dM i n i n gC o .,L t d .,L u o n i n gH e n a n4 7 1 7 1 6 ,C h i n a A b s t r a c t T h eb e n e f i c i a t i o ni n d i c a t o r so fo x i d i z e do r ei nt h ed r e s s i n gp l a n ti s n o tg o o d .T h el e a dc o n c e n t r a t e c o n t a i n i n gz i n ci sh i g h ,a n dt h em e t a l sl o s sl o t .T h r o u g ht e c h n i c a lt r a n s f o r m a t i o n ,l e a dc o n c e n t r a t eg r a d ei m p r o v eb y 2 0 %,z i n cc o n t a i n m e n td e c r e a s eb y1 0 %,z i n cm e t a lr e c o v e r yi m p r o v eb y2 0 %. K e yw o r d s l e a da n dz i n c s i l v e r p o l y m e t a l l i co x i d i z e do r e ;d i s p e r s i n ga g e n t ;c o n t a i n i n gz i n c i nl e a d c o n c e n t r a t e ;r e f o r l n ;r e e l e c t i o nt a i l i n g s 河南某选矿厂是该公司矿产品银、铅、锌金属的 重要生产基地。由四个以上矿区供矿,涉及硐口几 十个,在逐年的生产开采中矿石性质发生变化,2 0 1 5 年底在矿石开采过程中新增部分氧化矿硐口,由于 氧化矿品位较高,矿石经济价值较大,运入选矿厂后 与硫化矿混合后浮选,在硫化矿中混入2 0 %一3 0 % 左右氧化矿后,造成尾矿跑尾 由原硫化故尾矿品位 铅0 .1 6 %、银1 5g /t ,上升到铅0 .4 %~0 .5 %,含银 5 0 ~7 0g /t ,铅、银金属在尾矿损失巨大。故从2 0 1 6 年4 月份开始单独堆放,分开浮选。 1 矿石性质 原矿含铅5 .5 5 %、锌4 .7 6 %、银3 4 0g /t ,氧化率 4 5 %左右,矿石呈土黄色、黏土状,矿石内可见颗粒 状铅块。 2 存在的问题及改造方案 2 .1 原工艺及存在的问题 原选矿厂处理硫化矿,1 3 处理量20 0 0t ,选矿工 艺流程为一段闭路磨矿,溢流细度为一7 4 m 占 收稿日期2 0 1 6 1 1 - 0 4修回1 3 期2 0 1 7 - 0 1 - 1 3 作者简介谢铎鸣 1 9 7 5 一 ,男,安徽枞阳人,工程师。 6 0 %、浮选采用抑锌浮铅方案,在选铅时添加硫酸 锌、亚硫酸钠抑制锌,在磨机及浮选过程中添加2 5 号黑药、丁基铵黑药作为捕收剂捕收铅,铅尾矿添加 硫酸铜活化锌,碳酸钠调整选矿p H 值至6 ,用乙硫 胺脂做为捕收剂捕收锌。铅、锌浮选均为一次粗选、 三次扫选、三次精选选锌的常规浮选工艺流程。。 2 0 1 6 年4 月份开始选氧化矿时在粗选、扫选一、 扫选二共加入15 0 0g /t 的硫化钠,对氧化铅矿进行 硫化心引,再按硫化矿正常选矿流程进行浮选,在4 6 月生产实践中,氧化矿的浮选指标不理想,主要指 标见表1 。 在三个月的氧化矿浮选实践存在的主要问题 1 在4 月份加入氧化矿生产后,再生产硫化矿, 铅尾矿的银含量明显上升,比三月份平均上升1 0 g /t 。主要是由于选氧化矿时加入了大量的硫化钠, 硫化钠进入尾矿库后通过回水循环,对硫化矿产生 影响,在选硫化铅锌矿时,回水的硫化钠抑制了银的 捕收,正常的硫化铅锌矿浮选受到影响H 1 ,在后续生 产中将硫化钠用量由最初15 0 0s i t 降低到2 0 0g /t , 硫化铅浮选指标恢复到原来的水平。 万方数据 2 4 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第2 期 原矿品位 精矿品位尾矿品位回收率 铅精矿锌精矿铅尾矿锌尾矿铅精矿锌精矿 P b Z n A g ”瓦瓦『_ 矿瓦丁面X ;r i 一瓦瓦一i 一 4 .4 86 .1 52 8 4 3 0 .9 6 2 1 .8 6 1 .9 5 4 4 .1 4 5 0 .8 1 0 .6 1 3 90 .6 58 8 .0 88 7 .8 84 4 .6 2 6 .1 86 .6 83 8 63 9 .4 32 1 .0 32 .4 8 92 .2 25 1 .71 .1 66 91 .2 48 3 .7 08 4 .5 64 1 .2 2 6 .2 85 .7 24 1 84 5 .4 31 8 .6 73 .2 0 51 .5 25 0 .6 51 .2 56 00 .8 18 2 .3 38 7 .2 44 9 .3 8 1 单位为g /t ,下同。 2 铅浮选跑槽严重,药剂加不进去,在粗选、精 选加人柴油,才能加入少量药剂; 3 铅精矿含锌过高,造成锌在铅精矿中大量 损失。 第2 、3 问题,主要原因是原矿含泥高,黏性大 浆的影响,提高铅精矿品位降低铅精矿中锌的含量。 由于方案1 需要增加场地及设备,投资较大,且矿 泥中的铅、锌、银回收较难,会造成大量的金属流失, 经济价值不大,在实际生产中我们选择了添加分散 剂。 黏土性矿物 ,对选矿药剂和精矿回收造成很大的 常用的分散剂有水玻璃、六偏磷酸钠等瞪] ,该选 影响,在磨矿时矿泥本身粒度较细,且较正常矿石易矿厂采用添加六偏磷酸钠,在实际生产中粗选、精选 磨,在磨机进一步磨细时,造成过粉碎,附着在气泡分别加入六偏磷酸钠 粗选8 0g /t 、精选一8 0g /t 、精 表面,造成跑槽,且精矿选择性差,使精矿含锌过高。选二4 0g /t ,尾矿及精矿浮选恢复正常,各浮选作 矿泥罩于粗矿粒表面,阻碍粗粒矿物与捕收剂的附业粗、精、扫各段作业不再出现跑槽现象,药剂添加 着及粗粒矿物表面捕收剂与气泡发生作用,降低了恢复至硫化矿选矿时添加量,从浮选现象上看铅粗 浮选指标。选泡沫不再是浑浊性泡沫,可见明显铅灰光泽。浮 2 .2 浮选流程改造选现象明显好转。尤其在操作工对矿石性质熟悉 由原矿性质提出两个改造方案1 在磨矿前增后,9 月份铅精矿品位已提升至5 2 .4 9 %,含锌量降 加脱泥作业,使矿泥在矿石中分离出去,浮选现象将到1 0 %,锌回收率较以前大幅上升 较4 6 月份上 恢复正常;2 在矿浆中使用分散剂,减小矿泥对于矿升1 5 %以上 。表2 为8 9 月份选矿厂选矿指标。 表28 9 月份选矿厂选矿指标 T a b l e2B e n e f i c i a t i o np r o d u c t i o ni n d e xf r o mA u g u s tt oS e p t e m b e r/% 原矿品位 精矿品位尾矿品位回收率 铅精矿锌精矿 铅尾矿 锌尾矿铅精矿锌精矿 P bz n A g ”瓦瓦面广面瓦一面1 r i 一面石一T 5 .3 65 .0 03 0 64 5 .9 51 4 .0 62 .7 3 60 .7 55 5 .4 51 .1 45 40 .7 98 0 .6 68 4 .0 65 8 .5 3 6 .2 44 .4 93 1 45 2 .4 91 0 .1 52 .5 3 15 .65 4 .0 60 .9 15 30 .6 48 6 .9 28 4 .9 06 3 .1 3 2 .3 重选系统改造 针对氧化矿尾矿含铅、银高,在9 月份该选矿厂 增加了重选系统,对锌尾矿进行重选。现选氧化矿 时开重选流程,重选工艺流程为尾矿经过螺旋遛槽 粗选,精矿再分别进入四台并行的摇床进行精选,产 出重选精矿、重选中矿。通过重选后回收的重选精 矿品位较好,可直接加入精矿中混合后进行销售,重 选中矿品位略低,将其配人原矿中,进人磨机中再磨 后重新选矿。 该选矿厂9 月份共处理氧化矿32 0 1t ,重选精 矿指标见表3 。重选系统从尾矿中回收7 .3 6t 精矿, 回收铅金属量2 .3 5t ,银金属量7 .1 9 蝇,重选系统改 造也非常成功。 表3重选精矿指标 T a b l e3C o n c e n t r a t i o no fo r eg r a v i t ys e p a r a t i o n 重选精矿干量/t 面筹产赢 9 月6 日2 .3 42 6 .0 3 1 0 8 42 3 .1 9 9 月8 日2 .7 54 0 .2 3 1 0 0 81 0 .3 4 9 月1 0 日2 .2 72 7 .6 4 8 2 8 1 6 .8 9 合计 7 .3 63 1 .9 39 7 71 6 .3 0 P b /t O .6 1 1 .1 1 O .6 3 2 .3 5 精矿金属量 A g /k g Z n /t 2 .5 40 .5 4 2 .7 70 .2 8 1 .8 80 .3 8 7 .1 91 .2 0 3 改造后前后对比 通过7 9 月份氧化矿选矿工艺逐渐探索,现已 基本稳定,精矿品位较开始提升了2 0 %,由原来不合 格产品提升到5 0 %以上 选矿厂销售品位要求铅大 于4 5 % ,铅精矿含锌量由原2 0 %以上下降到1 0 % 左右,选氧化矿时铅精矿中锌损失率下降2 0 %左右, 万方数据 2 0 1 7 年第2 期谢铎鸣等河南某选矿厂氧化矿选矿实践与改造 2 5 按原矿品位锌品位5 %计,1 0 0t 矿石可多回收1t 金 属量,经济效益巨大。 重选系统9 月份从尾矿中回收7 .3 6t 精矿,回 收铅金属量2 .3 5t ,银金属量7 .1 9 蚝。 4结论 该选矿厂选氧化矿在现有工艺流程基础上进行 的工艺改造,资金投入少,但改造后的经常效益非常 明显,在目前的矿山普遍经济效益不高的情况下,深 挖企业潜力,苦练内功,值得借鉴与推广。 参考文献 [ 1 ] 胡熙庚.有色金属硫化矿选矿[ M ] .北京冶金工业出版 社1 9 8 7 1 9 7 . [ 2 ] 龚明光.浮游选矿[ M ] .北京冶金工业出版社,1 9 8 8 2 0 0 . [ 3 ] 何晓娟,徐晓萍,付广钦.云南某难选氧化铅锌矿浮选试 验研究[ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 0 6 1 8 1 9 . [ 4 ] 马晓炜,武俊杰.西藏某铅锌矿选矿工艺试验研究[ J ] . 矿冶,2 0 1 6 ,2 5 3 2 8 3 1 . [ 5 ] 吴文丽.氧化铅锌矿浮选药剂的研究现状[ J ] .金属矿山, 2 0 1 0 9 6 4 - 6 5 . 上接第2 2 页 4工业试验 针对现选矿厂存在的问题,结合工业试验设计 工艺条件,对选矿流程进行了改造和药剂制度的优 化,工艺调试正常后,正式试验连续运转9 0h ,处理 原矿10 7 5t 。工业试验平均技术指标见表5 。 表5工业试验平均生产指标 T a b l e6 A v e r a g ep r o d u c t i o ni n d i c a t o r so f i n d u s t r i a l t e s t/% 由表6 试验结果和选矿厂原工艺流程指标对比 发现,在原矿性质、铅锌品位基本不变的条件下,通过 对磨矿条件和药剂制度的改变,铅品位由3 1 .8 1 %提 高到了5 7 .1 1 %、回收率由4 6 .8 3 %提高到了6 7 .2 0 %, 锌精矿的品位和回收率也有一定程度的提高。 5结论 1 该矽卡岩铅锌矿石为低铅高锌类型矿石,结 构构造复杂多变,铅锌矿物粒度极不均匀,方铅矿在 矿石中呈浸染状和斑杂状、脉状分布,并和其它金属 矿物及脉石镶嵌、包裹关系复杂。铅锌矿物的粒度 特征及铅锌矿物和其它矿物的复杂嵌布关系,增加 了矿物间的解离难度,影响了铅锌矿物的有效回收 和分离。 2 通过矿石性质、选矿试验研究及现场流程考 查分析,针对铅精矿品位和回收率偏低的原因,采取 相应的优化改造措施,取得了较为理想的铅精矿选 矿指标。 参考文献 [ 1 ] 尚衍波,陈经华,何发钰.中国铅锌选矿技术新进展[ J ] . 世界有色金属,2 0 1 6 3 月下 1 1 一1 8 . [ 2 ] 胡良章.内蒙古某铅锌矿提高锌回收率试验研究与实践 [ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 3 2 1 3 1 6 . [ 3 ] 胡为柏.浮选[ M ] .北京冶金工业出版社,1 9 8 3 2 3 8 - 2 4 3 . [ 4 ] 杨慧武.用2 5 号黑药改善分选作业和优化选矿指标[ J ] . 江西冶金,2 0 0 1 4 8 9 - 9 1 . [ 5 ] 耿伟利,罗天明,郭文军.我国细粒铅锌矿浮选技术现状 及发展[ J ] .金属矿山,2 0 1 5 3 1 i 6 1 1 9 . [ 6 ] 罗力,李茂林,成岚.广东某铅锌矿泥浮选试验研究 [ J ] .有色金属 选矿部分 ,2 0 1 6 3 2 3 - 2 6 . 万方数据
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