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铝土矿选矿脱硅指标的影响因素分析 陆维和刘焦萍 摘要对 “““ 年铝土矿选矿脱硅工业试验和 年铝土矿选矿脱硅工业试生产结果进行比较, 从铝土矿矿 物组成、 磨矿、 浮选等方面分析其对选矿指标的影响, 指出造成两次选矿指标差异的原因。 关键词铝土矿; 选矿脱硅; 技术指标 中图分类号.*,’/ 分散剂,* 捕收剂0“ 年 工业试生产 /05,/’*,,5“,*0/505*0/ 9;.*’““ 分散剂,/’ 捕收剂“ 对比两次工业试验的指标, 可以发现二者不尽 一致。这主要表现在, 年与 “““ 年相比, 在原 矿铝硅比相近 (高 *’) , 入选细度和精矿细度接近 时, 精矿回收率高 **1, 精矿铝硅比高 ’, 而药 耗方面, 分散剂与捕收剂用量接近, 但碳酸钠用量却 显著提高, 高出 ,5’74 8 原矿。本文将从铝土矿矿 物组成、 磨矿、 浮选等方面进行对比, 分析各因素对 选矿指标的影响情况, 并力图找出造成两次选矿指 年第 * 期有色金属 (选矿部分) 收稿日期 ’ 作者简介 陆维和 (“/* ) , 男, 中州铝厂高级工程师, 河南焦作, ,’,5, 万方数据 标差异的原因所在。 矿物组成对选矿指标的影响 两次工业试验所处理的铝土矿均为河南矿区铝 土矿, 但矿点不同, 因此两种矿石的矿物组成存在差 异, 两种矿石的化学组成见表 “, 矿物组成及含量见 表 。 表 “ 两种矿石的化学分析结果 矿样5;794“76“7;978“7“857 表 铝土矿的矿物组成及含量 矿样一水硬铝石高岭石伊利石叶蜡石绿泥石钛矿物铁矿物方解石 444 年工业试验矿样5575 76;74679479“78579 “99 年试生产矿样56759 766878微量7“7687547 从表 “ 可以看出, 两次工业试验矿样的化学组 成基本相似, 但 “99 年矿样的 高岭石6687“5 伊利石.“ 倍, 因此若选矿 过程中叶蜡石混进精矿, 将比高岭石、 伊利石混入精 矿更易降低精矿铝硅比。 以 作捕收剂时, 一水硬铝石、 高岭石和叶 蜡石单矿物的浮选试验结果见图 “。 叶蜡石可以被捕收剂 浮选至精矿, 其浮选 回收率较高, 而高岭石的浮选回收率较低。这是由 于选矿解离过程中高岭石表面暴露断裂的氢键, 棱 角暴露 * 和 ;7;487““7947“57;5 “99 年试 生产精矿 ;579875;75微量约 76 通过表 8 数据对比可知, 444 年精矿中, 尽管 一水硬铝石的含量较 “99 年精矿高近 “, 但硅矿 物含量也较高, 一水硬铝石和含硅矿物的比值较低, 硅矿物组成中存在 7“的叶蜡石, 从而使精矿铝 硅比较 “99 年精矿低。因此, 两次铝土矿选矿原矿 中含硅矿物组成上的差异, 是造成精矿铝硅比差异 陆维和等 铝土矿选矿脱硅指标的影响因素分析“99“ 年第 期 万方数据 的主要原因。 磨矿过程对选矿指标的影响 由于铝土矿中一水硬铝石与含硅脉石矿物在晶 体结构、 形状因子、 硬度等方面存在较大的差异, 从 而导致了各矿物间可磨性的不同。 从晶体结构看, 一水硬铝石属于链状结构基型, 氧原子间以氢氧 “ 氢键连接, 硬度 0;9*;09**;;4;0***;490;00;0;094;**;4*9040;4** 09 - 9*400;*;* 9 - *0090*90*9;;;4;00*;99*40 **9;9;*40 合计*0;;**0***;09*;2, *444 年为;] , 因此为保 证浮选指标而导致碳酸钠用量升高。 () 浮选时矿浆中的氢离子浓度对浮选过程影 响很大, 它影响矿物表面的润湿性、 捕收剂分子的解 离度及其在矿物表面的吸附、 浮选药剂的稳定性及 其效果、 气泡的稳定性等。* 年工业试生产调试 期间, 曾发现捕收剂较 *444 年试验时难溶, 即捕收 剂分子较难解离, 因此需要加大碳酸钠用量, 以保证 捕收剂分子充分解离, 充分发挥药效。 (9) 碳酸钠用量对生产过程中指标的调优有一 定的关系, 图 、 图 9 列出了碳酸钠用量对部分选矿 指标的影响情况 (磨矿细度 0930 用量 *9/1 ) 。 图 碳酸钠用量对精矿产率的影响 图 9 碳酸钠用量对精矿粒度的影响 从图 、 9 可知, 随着碳酸钠用量的增加, 精矿产 (下转第 * 页) 陆维和等 铝土矿选矿脱硅指标的影响因素分析 年第 期 万方数据 图 原设计流程 ““浓密槽、 球磨机的安装改造 为最终解决铁精矿品位问题, 我们在总结前段 经验的基础上, 针对存在的问题, 根据选矿厂现有条 件, 本着不增加大的动力设备、 节约成本、 见效快的 原则, 提出了浓密槽 球磨机的流程改造方案, 流程 及考察指标见图 。 此流程经过一年多的生产实践表明, 在原矿铁 品位 ’ 的情况下, 铁精矿品位基本稳定在 左右, 铁回收率达 * ’ , 与未改造前相比 无多大变化。基本解决了因原矿铁品位低造成铁精 矿品位下降问题。 ,经济效益分析 按金场选矿厂每月生产铁精矿 - 计, 从 的品位提高到 , 其差价为 元. -, 二段磁选后, 经球磨新增处理成本 元. -, 则年增效益 万元。 图 改造后流程 /结语 本流程的安装在一定程度上解决了因原矿铁品位 过低而造成的精矿品位下降问题, 为拥有同类型矿石 的选矿厂在铁精矿选别方面提供了一定的参考。同时 在现在市场经济条件下, 为减小销售难度、 加快资金周 转奠定了良好的基础。 (上接第 页) 率增加, 精矿粒度变粗。 年试生产调试期间, 在各项药剂用量 (碳酸钠 /,0. -、 123 /*0. -、 124 50.-) 与 555 年相似情况下, 精矿铝硅比 ,“, 产率 *“*, 回收率 ,“5, 精矿粒度 ( 6 * 7) ,“5, 产率、 回收率偏低, 粒度偏细。后来在正式 试生产时加大碳酸钠用量, 使之高于,0. -, 在保 证回收率的情况下发现精矿粒度明显变粗 (能够保 证 6 *7 小于 *) 。可见 年碳酸钠用量的 升高有利于粗粒的上浮, 从而保证了精矿粒度的合 格。 /结语 影响铝土矿选矿的因素很多, 比较 555 年铝土 矿选矿工业试验和 年中州铝土矿工业试生产 结果发现, 以下几点是引起这两次选矿脱硅结果差 异的主要原因。 “中州铝土矿矿石中主要含硅矿物是伊利石和 少量的高岭石, 具有天然可浮性的叶蜡石含量极微, 因此较易实现铝硅分离, 从而获得高铝硅比的精矿。 “磨矿过程中, 中州铝土矿磨矿产品的解离度 较高, 是获得较高铝硅比精矿的又一原因。 ,“浮选过程中, 中州铝土矿一水硬铝石表面暴 露的铝离子活性质点较多, 对细粒级的选别较为充 分, 是获得较高铝硅比精矿的原因之一。 /“中州铝土矿选矿中, 碳酸钠用量增加的原因, 与本 次试生产矿石的性质和生产过程中指标的调优有关。 参考文献 刘中凡, 等“我国铝土矿资源综合分析 [8] “轻金属“, 陈建华, 等“我国氧化铝工业近十年来的技术进步及今后 发展方向 [8] “轻金属“, ,黄国智, 等“放粗铝土矿选矿精矿粒度的可行性研究 [8] “ 轻金属“, * /胡岳华, 等“一水硬铝石铝土矿铝硅浮选分离的溶液化学 [8] “中国有色金属学报“, ,() 张志雄“矿石学 [9] “北京 冶金工业出版社“5*5 北京矿冶研究总院, 等“水质对铝土矿浮选脱硅过程的影 响研究及工业试验 [] “555 “ 年第 , 期有色金属 (选矿部分) 万方数据
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