望儿山金矿选矿厂自动控制系统的应用.pdf

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望儿山金矿选矿厂自动控制系统的应用 贾鹏昆王晓丽 摘要对磨浮段自动控制系统的应用情况进行了详细的介绍, 现场应用表明, 生产更加稳定, 获得了更好的经 济技术指标。 关键词自动检测; 自动控制; 碎磨作业 中图分类号“ 。 “现场测控点简介 为了实现碎矿作业和磨矿作业的自动检测、 控 制和管理, 对图 * 中所示各点的参数实现了自动检 测、 控制和管理。现场测控点的布置如图 * 所示。 自动控制原理 本控制系统以一台三菱 为下位主机, 一台 多媒体工业计算机为上位主机, 组成集散控制系统, 上位主机负责控制系统的管理, 下位主机负责控制 和数据采集并可以脱离上位主机独立工作。为保证 图 * 现场测控点布置示意图 控制系统具有高可靠性、 强干扰能力且便于维护和 操作, 控制系统的操作全部设置在监视器上的 “软” 操作面板上进行。通过鼠标对 “软” 操作面板进行的 有色金属 (选矿部分) 年第 期 收稿日期 , 0 , - 作者简介 贾鹏昆 (*09 , ) , 男, 山东莱州人, 莱州金仓矿业有限公司望儿山金矿高级工程师, 山东莱州, 0*--* 万方数据 操作可靠、 简单、 方便。针对选矿厂流程的特点, 本 控制系统采用混合智能方法, 即采用智能 “ 控 制、 串级控制和模糊控制共同作用, 以期达到对磨矿 作业的有效控制。控制系统结构框图如图 所示。 图 控制系统结构框图 自动控制的内容 “碎磨作业现场设备的自动控制 根据工艺流程要求, 现场设备必须实现自动、 顺 序、 延时、 联锁控制。设备控制台主要通过一台 ’ 来控制碎矿段 * 台设备和磨矿段 台设备以 不同的方式启动或停止。碎矿和磨矿作业的设备设 置 “联锁,非联锁” 和 “自动,手动” 两种控制方式, 四 种状态选择。选择联锁 (联锁状态下, 每一台设备的 启动或停止都与其它设备当前的运行状态有密切关 系, 如要启动 号皮带运输机必须先启动 号电磁 铁和 号皮带机等) 和自动控制时, 设备自动、 顺序、 延时启,停; 选择联锁和手动控制时, 设备按照特定 的启停条件手动、 顺序启停; 选择非联锁和手动控制 时, 每台设备的启停与其它设备的当前状态无任何 关系, 完全处于人工启停状态, 这主要针对设备调试 和维修时使用。紧急状态时, 可以同时停机。 碎磨作业参数的检测和控制 矿仓料位检测 矿仓料位用雷达料位计检测, 当矿仓料位达到 上限时, 报警并停止原矿进料, 自动延时停止其前面 设备, 以防设备上残留矿石; 当矿仓料位达到下限 时, 报警并顺序自动启动前面设备。 细碎机油路压力检测 细碎机轴承润滑油由供油系统供给, 油路是否 正常, 主要通过压力变动器检测和进行 ’ 判断, 工作状态下当压力为零时, 则供油泵不正常, 前面联 锁设备必须停机。而当压力突然升高时, 则可判断 油路不畅, 应报警并停机。 粉矿仓进矿流量及球磨机给矿流量的检测 和控制 粉矿仓进矿流量及球磨机给矿流量均由核子皮 带秤在线检测。球磨机给矿流量可通过变频器调节 给矿机电机转速来实现给矿量的连续可调。 *磨矿浓度的检测和控制 要得到符合工艺要求的磨矿浓度, 须通过已知 给矿量及水量计算补加水量, 并通过相应控制回路 实现磨矿浓度的控制。 -分级机溢流浓度的检测和控制 分级机溢流浓度主要通过电动阀控制排矿补加 水来控制。一般情况下, 分级机溢流浓度与细度呈 对应关系, 控制分级机溢流浓度即可控制产品细度, 分级机溢流浓度由一核子密度计检测, 并由一智能 串级回路进行控制。 .球磨机轴瓦温度的检测和报警 球磨机轴瓦温度的检测可通过一个特制的 /00 热电阻装置实现在线检测, 可对异常情况及 时作出报警, 从而避免因油路不畅或加油不当造成 球磨机轴瓦的损坏。 球磨机装载量的检测 球磨机的电流强度与装载量有关, 通过检测磨 机电流可以检测磨机的装载量。对磨机电流的分 析, 不仅能反映磨机内部的装载量情况, 而且可根据 装载量调节给矿量。控制系统提供对球磨机 “涨肚” 的判断和自动处理功能。 1磨矿分级作业的模糊控制 通过检测球磨机及分级机电机电流判断球磨机 运行状态, 实现磨矿分级作业的模糊控制。磨矿分 级作业的各个参数由智能 “ 回路控制, 而各个智 能 “ 回路的给定值则由一个模糊控制器来根据 系统运行状态设定。如矿石硬度及磨矿介质的变化 会影响球磨机的处理量, 这时, 磨矿分级的其它参数 必须及时作相应的调整, 否则将导致球磨机 “涨肚” 或负荷不足等现象。 2浓密机入流浓度及流量的检测 流入浓密机的精矿矿浆浓度由核子密度计检 测, 流量由电磁流量计检测。根据浓度计流量可计 算和累计干矿量。 控制系统的监控和管理 00 年第 - 期贾鹏昆等 望儿山金矿选矿厂自动控制系统的应用 万方数据 控制系统具有强大的管理功能, 不仅可适时对 控制系统所有控制回路进行参数设定、 控制方式选 择、 各参数变化趋势显示、 系统报警记录、 简单的数 质量流程图动态显示, 而且, 提供在线调试、 历史检 索等功能。控制系统实现了企业计算机局域联网, 可远程对控制系统进行监视和管理。 现场应用效果及优化措施 ““现场应用效果 () 集散式控制系统实现了分散控制、 集中管 理, 控制系统性能可靠, 功能丰富。 () 智能联控技术能自动判断球磨机的装载量 情况, 并能根据装载量情况自动调节矿量, 能自动排 除 “过载” 现象。 () 现场条件允许 (如含泥含水量低、 无铁器等 杂物) 的情况下, 可实现碎矿段现场无人操作。 () 采用多回路串级控制技术, 参数控制及时、 稳定, 控制精度高, 在矿、 水扰动较大的情况下, 对参 数的控制基本稳定在 范围内, 满足了工艺要求。 (’) 控制系统投入运行后, 效果非常显著, 磨矿 处理量由原来的 ’ * 左右提高到 * 左右, 提 高了 。 (,) 计算机提供了 “软控件” 的操作面板, 参数调 节简单, 操作方便, 磨矿产品的合格率在 -.以上。 “优化措施 ““对原设计中不合理部分的修改 原设计中, 碎矿设备处于连锁自动控制状态下 时, 操作人员在现场不能进行设备的停车操作。但 是, 为了及时处理一些突发紧急情况, 将设计改为在 现场可以进行设备停车操作。这一改进把自动控制 与人工智能更加有机地结合起来, 降低了破碎段事 故的发生率。 ““通过自动化系统的试运行, 解决了新出现的 一些问题 自动控制系统布置在生产车间厂房内, 一方面, 方便了操作工的操作, 另一方面, 厂房内嘈杂的环境 不可避免地对自动控制系统产生各种各样的干扰。 在这些客观因素的影响下, 计算机出现经常死机、 核 子秤经常掉数的现象。为了解决这一问题, 设计单 位设置了计算机自动对仪表进行复位的功能。通过 这一功能的设置有效地解决了计算机经常死机所带 来的一系列问题。 ’结语 虽然该自动控制系统在使用时出现不少问题, 表现出其局限性的一面, 但在熟悉并掌握它之后仍 然体现出自动控制的优越性。总之, 这套控制系统 使得各项指标更加稳定, 操作人员的劳动强度减轻, 今后我们在使用过程中将不断地总结、 完善使其真 正能为现场的生产把关, 使我矿的自动化程度向更 高的水平发展。 山东省安丘市选矿药剂厂 热忱向您提供高效选矿药剂 高效起泡剂 /0 1 和 2 1 起泡性能与国外 34/5 起泡剂相同, 但单耗仅为 34/5 的一半。 捕收剂 67 1 和捕金灵 号 分别是铜钼矿石选择性捕收剂和金矿的高效捕收剂。 厂长 孟庆禄地址 山东省安丘市王家镇 邮编 ,’ 电话(’,) 1 8’、 8’.8 有色金属 (选矿部分) 年第 ’ 期 万方数据
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