浮选刮板轴头的技术改造.pdf

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6 2 新疆有色金属第2 期 浮选刮板轴头的技术改造 周保海 新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿富蕴8 3 6 1 0 7 我矿选矿车间自建厂以来,使用的浮选刮板机 型号为w X J 型,其动力是靠电机带动减速箱旋转, 然后通过皮带传动带动整个浮选槽刮板进行旋转, 使浮选槽内的混精泡沫通过刮板的旋转带到冲洗槽 内,而刮板的头部支撑和传动部分使用的是轴承座 里镶嵌铜瓦的方式,因其磨损和损坏现象非常严 重,经常要对其进行更换,使合格的产品不能被刮 出来,造成产品流失和备件的损耗。为了降低备件 的消耗,减少设备维护时间,以及减少维修工的劳 动强度,提高设备的运转效率,有必要对其进行技 术改造。 1 存在的问题 1 镶嵌式的铜瓦由于原先设计时,其润滑是通 过油杯的方式旋入锂基脂,由于矿浆介入使油口堵 塞造成润滑不到位。 2 由于润滑不到位,造成轴头和铜瓦磨损,需 频繁更换轴头和铜瓦。 3 经常性的停刮板更换轴头和铜瓦,造成浮选槽 内的合格产品混精不能及时被刮出来,产品流失过大。 4 频繁更换轴头和铜瓦,备品备件的消耗量 大,价格昂贵并且增加了维修工的劳动强度。 2原因分析 根据现场调查,由于铜瓦的支撑座是固定在浮选 槽上的,而支撑座是没有密封的,浮选槽内的混精 泡沫通过刮板旋转刮到冲洗槽内。在这个过程中再 加上冲洗水的作用很容易使矿浆溅人到支撑座上, 矿浆通过旋转轴进入到轴头和铜瓦之间,造成润滑 孔堵塞,每次疏通都需要停刮板拆卸支撑座的压盖 来处理,但时间不长又被堵塞,从而保证不了润滑 脂的加入,继而导致铜瓦和刮板轴头部磨损严重, 需要频繁的更换轴头和铜瓦,其使用寿命一般只有 2 ~3 个星期,备品消耗很大,维修费用高。 3 解决办法 通过现场调查和原因分析决定对其进行技术改 造,见图1 。 图1 1 重新制作刮板轴头、轴套以及轴套座套件来 替代原先的铜瓦式的支撑座。先对轴头进行改造, 根据现场和尺寸安装要求,重新测绘和加工轴头, 在轴头处加工一个直径书7 6m m 和宽度1 0m i l l 的凸 台,凸台与轴套的横截面配合,阻隔矿浆的进入。 2 根据加工好的轴头尺寸加工相配合的轴套。 轴套加工好后,根据油杯螺纹的尺寸进行钻孔和攻 丝,以便于安装油杯。在轴套内部过油口横向加工 一条长为6 0m m 、宽为6m i l l 、深为3 姗的油槽, 以保证加入的润滑脂有储存的储油槽。 3 根据现场需要,把加工好的轴套焊接在个钢 板制作的底板上,然后通过组装,使轴头和轴套很好 的配合,将其与浮选刮板长轴的头部相连接使用。 4 使用效果 1 改造后,首先解决了润滑问题,在保证其润滑 的情况下,解决了轴头和轴套磨损的问题。 2 不需要长线购置备品备件,节约了成本,降 低了备件损耗。 3 有效地降低了产品的流失和劳动强度。 4 减少了维修,大幅提高了设备运转率。 收稿2 0 1 0 - 0 9 - 0 3 万方数据
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