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2 0 1 7 年第1 期有色金属 选矿部分 9 l d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 7 .0 1 .0 2 1 高硫锡粗精矿新型活化剂脱硫试验研究 韩彬,刘亚伟,牛珊,贾素娥,李辉 云南华联锌铟股份有限公司,云南文山6 6 3 7 0 1 摘要某选矿厂高硫锡粗精矿采用硫酸活化后进行脱硫浮选,存在活化效果不佳而导致硫脱除不干净以及设备腐蚀、 环境等问题。针对该现状,对高硫锡粗精矿进行了新型活化剂F S 脱硫试验研究,当锡粗精矿含硫2 1 .6 3 %时,经过“一次粗 选、两次扫选和一次精选”的闭路流程,可获得含硫3 6 .0 8 %、回收率9 8 .0 4 %的硫精矿,锡在硫精矿的损失率仅为4 .3 8 %,尾 矿 锡精矿 含硫仅1 .0 3 %。与硫酸活化相比,F s 新型活化剂具有活化后浮选速率快、脱硫硫精矿回收率高,对现场设备设施 腐蚀度低,不产生有毒有害气体等优点。 关键词硫化铁矿物;浮选;新型活化剂F S ;试验研究 中图分类号T D 9 5 2 ;T D 9 2 3 .1 4文献标志码A文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 6 0 6 - 0 0 9 1 - 0 4 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nH i g h s u l f u rC r u d eT i nC o n c e n t r a t e sN o v e lD e s u l f u r i z a t i o nA c t i v a t o r H A N B i n ,L I UY a w e i ,M US h a n ,J I AS u e ,L IH u i Y u n n a nH u a l i a nZ i n ca n dI n d i u mC o .,L t d .,W e n s h a nY u n n a n6 6 3 7 0 1 ,C h i n a A b s t r a c t A f t e rac o n c e n t r a t o rf l o t a t i o nd e s u l f u r i z a t i o no fh i g h .s u l f u rc r u d et i nc o n c e n t r a t eu s i n gs u l f u r i ca c i d a c t i v a t i o n ,r e s u l t i n gi nt h ep r e s e n c eo fa c t i v a t e di n e f f e c t i v es u l f u rr e m o v a li sn o tc l e a na sw e l la se q u i p m e n tc o r r o s i o n a n de n v i r o n m e n t a li s s u e s .A g a i n s tt h es t a t u sq u oo fh i g h - s u l f u rc r u d et i nc o n c e n t r a t ei san e we x p e r i m e n t a ls t u d y a c t i v a t o rF Sd e s u l p h u r i z a t i o n ,w h e nt h et i nc o n c e n t r a t es u l f u rc r u d ea t21 .6 3 %,a f t e rt h ep r o c e s so fo n er o u g h i n g , o n ec l e a n i n ga n dt w os e a v e n 舀n g ,t h ec l o s e dc i r c u i to b t a i n e ds u l f u r3 6 .0 8 %,9 8 .0 4 %r e c o v e r yr a t eo fs u l f u r c o n c e n t r a t e ,t i nc o n c e n t r a t es u l f u ri nt h el o s sr a t eo f4 .3 8 %,t a i l i n g s t i no r e i so n l y1 .0 3 %s u l f u r .C o m p a r e d w i t ht h ea c t i v a t i o no fs u l f u r i ca c i d ,F Sh a san o v e la c t i v a t o ru p o na c t i v a t i o nf l o t a t i o ns p e e d ,h i g hd e s u l f u r i z a t i o n s u l f u rc o n c e n t r a t er e c o v e r y ,o n s i t ee q u i p m e n ta n df a c i l i t i e sc o r r o s i o ni s l o w ,i td o e sn o tp r o d u c ep o i s o n o u sg a s e s a n do t h e ra d v a n t a g e s . K e yw o r d s p y r i t e ;f l o t a t i o n ;n o v e la c t i v a t o rF s ;e x p e r i m e n t a ls t u d y 硫化铁矿物是金属矿山最为普遍、最为常见的 金属硫化矿物,其常与铜、锌、铅和锡等金属矿物共 生。常规含硫化铁多金属矿的浮选一般是先对硫化 铁矿物进行抑制,优先浮选回收有价的主要金属元 素,再考虑硫化铁矿物的浮选回收剖。被抑制的硫 化铁矿物需活化后才能改善其可浮性,目前硫酸铜 和硫酸是常用的硫化铁矿物活化剂,但因硫酸铜存 在价格昂贵,选矿成本较高,对石灰抑制的硫化铁矿 物活化效果不佳等缺点;硫酸活化选择性不高、效果 差,消耗量大,浓硫酸稀释存在极大的安全隐患,原 液直接添加又会产生大量硫化氢气体,恶化生产操 作环境等诸多缺点H 引。因此,高效,环保和经济的 收稿日期2 0 1 6 - 0 8 1 8修回日期2 0 1 6 - 11 - 2 2 作者简介韩彬 1 9 8 9 - ,男,广西玉林人,硕士,助理工程师。 硫铁矿新型活化剂具有很好的研究和应用意义。 都龙矿区是我国大型、含有大量共伴生稀贵金 属的锌、锡、铜多金属矿床,锡储量居全国第三。其 选锡工艺采用摇床重选 脱硫浮选,其脱硫工艺采 用硫酸活化后进行脱硫浮选,存在活化效果不佳而 导致硫脱除不干净以及设备腐蚀、环境等问题。针 对硫酸活化的缺点,在系统研究该硫铁矿工艺矿物 学特性的基础上,进行了硫铁矿新型活化剂F S 其 主要成分为氟硅酸钠 的试验研究,在对生产成本影 响较小的前提下,提高脱硫效果,得到合格锡精矿的 同时,也综合回收了硫化铁矿物,解决了结垢、腐蚀、 产生有毒气体及避免使用危化品硫酸等问题。 万方数据 9 2 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第1 期 1 原矿性质及试验方法 1 .1 原矿性质 为了了解原矿的性质,对原矿进行了原矿多元 素分析,铁物相分析和硫铁矿的工艺矿物学特征研 究等。原矿多元素结果结果见表1 、铁物相见表2 。 和银,其中铁的含量为2 1 .5 9 %,硫的含量为 7 .5 2 %。由表2 可知,铁主要赋存在硫矿物中,其次 是赋存在硅酸盐矿物和磁铁矿中,在硫矿物中铁的 占有率为4 1 .2 7 %。矿石中硫化铁矿物主要是磁黄 铁矿和黄铁矿,矿物相对含量分别为1 1 .6 0 %和2 . 4 9 %. 由表1 可知,原矿的有价元素为铜、锌、锡、铁、硫、铟 表1原矿多元素分析结果 T a b l e1 M u l t i e l e m e n ta n a l y s i sr e s u l t so fr u n o f - m i n eo r e /% 图1硫铁矿的工艺矿物学特征 F i g .1 P r o c e s sm i n e r a l o g yc h a l ’a c t e r i s t i c so fp y r i t e 工艺矿物学研究表明,原矿石化学成分和矿物 组成复杂,主要的金属矿物有黄铜矿、铁闪锌矿、锡 石、黄铁矿、磁铁矿、磁黄铁矿、毒砂等,各种金属矿 物共生关系密切,相互穿插镶嵌包裹现象普遍。矿 石中磁黄铁矿的嵌布粒度较粗,多数磁黄铁矿呈不 规则状嵌布在脉石矿物中,仅少量磁黄铁矿以包裹 体的形式嵌布在闪锌矿中;粗粒磁黄铁矿中亦常包 裹不规则状闪锌矿、毒砂、细粒磁铁矿及锡石等矿 物。磁黄铁矿的粒度一般为2 0 3 0 0 “m ,最大粒度 为6 0 0 m 。此外,矿石中黄铁矿常与磁黄铁矿紧密 共生,有利于硫的选别回收。图1 为雌黄铁矿的部 分嵌布特征,其中 a 为细粒锡石稀疏嵌布于磁黄铁 矿中,锡石为磁黄铁矿全包裹; b 为磁黄铁矿包含 毒砂、闪锌矿。 1 .2 试验方法 取具有代表性的锡精浮给矿矿浆,测量其浓度, 按干矿6 0 0g 计算所需矿浆量,并将矿浆转入1 .5L 的单槽浮选机中,按药剂制度依次添加浮选药剂进 行调浆后进行粗扫选试验;粗选所得的粗精矿泡沫 产品转入0 .7 5L 的单槽浮选机中进行精选试验。试 验所获得的精矿泡沫产品、中矿产品和尾矿产品分 别进行烘干称重,缩分制样后进行化验分析。条件 试验工艺流程为“一次粗选、一次扫选、一次精选”流 程,具体条件试验流程如图2 所示。 2 选矿试验研究 2 .1 活化剂种类试验 被石灰抑制的硫化铁矿物的活化方式主要有两 万方数据 2 0 1 7 年第1 期韩彬等高硫锡粗精矿新型活化剂脱硫试验研究 9 3 种,一是采用酸类活化剂清洗硫化铁矿物表面的 C a O 、C a O H 4 、F e O H 3 、C a S 0 4 、F e O H 2 等亲水 性薄膜而达到活化的目的;二是采用无机盐类吸附 在硫化铁矿物表面使其生成新的疏水表面,例如添 加c u 2 ,在消除矿浆中O H 一的同时在黄铁矿表面形 成疏水的硫化铜,捕收剂更容易与其左右。因此,选 取了有代表性的硫酸、草酸、硫酸铜、X 4 3 以及新型 图2 条件试验工艺流程 F i g .2 F l o w s h e e to fc o n d i t i o nt e s t s 表3活化剂种类试验结果 T a b l e3R e s u l t so fa c t i v a t o rt y p e st e s t/% 活絮鬻量产品产率孚々{ 睾 硫精矿4 2 .1 53 8 .2 9 硫中矿l1 8 .4 9 1 4 .6 0 硫酸50 0 0硫中矿26 .9 0t 7 .8 7 硫尾矿3 2 .4 61 .6 2 给矿 1 0 0 .0 2 0 .6 0 7 8 .3 62 .4 9 1 3 .1 15 .4 5 5 .9 81 .8 8 2 .5 59 0 .1 8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,O 硫精矿4 7 .9 23 7 .5 7 硫中矿19 .8 91 2 .9 6 草酸20 0 0硫中矿23 .1 01 6 .6 8 硫尾矿3 9 .1 01 .8 5 给矿 1 0 0 .02 0 .5 2 8 7 .7 l3 .3 1 6 .2 43 .8 8 2 .5 2O .7 1 3 .5 29 2 .1 0 1 0 0 .0 1 0 0 .O 硫精矿 硫中矿1 X 4 33 0 0 硫中矿2 硫尾矿 给矿 4 6 .2 93 7 .0 2 1 1 .4 l 1 3 ,9 4 4 .9 61 5 .6 8 3 7 .3 42 .0 9 1 0 0 .0 2 0 .2 8 8 4 .4 73 .0 2 7 .8 44 .5 I 3 .8 40 .8 4 3 .8 59 1 .6 2 1 0 0 .O 1 0 0 .0 硫精矿 硫中矿1 硫酸铜3 0 0硫中矿2 硫尾矿 给矿 4 1 .8 2 4 1 .6 4 1 4 .1 1 1 3 .6 5 6 .8 51 7 .9 0 3 7 .2 21 .2 8 1 0 0 .O 2 1 .0 4 8 2 .7 62 .5 4 9 .1 54 .2 6 5 .8 31 .8 3 2 .2 69 1 .3 7 1 0 0 .0 1 0 0 .O 絮嬲萎蒙 眦0 0 0 磊爵 5 5 .0 4 3 7 ,8 6 9 .1 28 .2 6 2 .5 91 1 .8 2 3 5 .2 51 .3 4 1 0 0 .02 1 .6 l 9 2 .9 22 .2 8 3 .4 85 .1 l 1 .4 2O .6 2 2 .1 99 1 .9 9 1 0 0 .0 1 0 0 .O 由表3 试验结果可知,采用新型活化剂F s 硫精 矿中硫的回收率最高,为9 2 .9 2 %;而硫酸硫精矿中 硫的回收率最低,为7 8 .3 6 %;此外,硫精矿中锡的损 失率,草酸最高达3 .3 1 %,新型活化剂最低仅 2 .2 8 %。在新型活化剂用量2 .0k g /t 时,可得到品 位3 7 .8 6 %、回收率9 2 .9 2 %的硫精矿,硫精矿中锡 的损失率仅2 .2 8 %,尾矿 锡精矿 含硫1 .3 4 %。新 型活化剂对硫铁矿的活化效果较其它几种活化 剂好。 2 .2 新型活化剂用量试验 为了使新型活化剂F S 对硫的活化效果达到最 佳,进行了活化剂不同用量试验,试验结果见图3 。 零 g 略 图3活化剂用量对硫和锡的技术指标的影响 F i g .3 E f f e c to fa c t i v a t o rd o s a g eo ng r a d e a n dr e c o v e r yo fp y r i t ea n dt i n 由表3 试验结果和图5 锡硫指标曲线分析可 得,随活化剂用量的增加,硫精矿的回收率呈先上升 达到9 2 .9 2 % 用量2 .0k s /t 时 后有一定下降趋 势,硫精矿中锡的损失率在用量2 .0k g /t 时最低 仅 为2 .2 8 % ,尾矿中含硫呈逐步降低趋势,但降低的 幅度较小。综合考虑硫精矿中硫的回收率、锡的损 失率、锡精矿脱硫效果及药剂成本,在处理高硫锡粗 精矿时,新型活化剂的适宜用量在2 .0k g Z t 。 2 .3 新型活化剂活化时间试验 试验过程中发现,新型活化剂为白色晶体状细 颗粒,难溶于水,加入矿浆后,活化需要的时间较长。 为了确定适宜的活化时间,进行了不同活化时间的 试验,试验结果见图4 。 由试验结果分析可得,在新型活化剂用量固定 为2 .0k g /t 时,随着活化搅拌时间的延长,硫精矿的 回收率、锡的损失率均呈明显上升趋势。当活化搅 拌时间超过1 0m i n 后,硫精矿的回收率、硫精矿中锡 的损失率开始稳定,变化较小,尾矿中含硫也降低到 1 .5 %以下。综合考虑硫精矿中硫的回收率、锡的损 叭晒;弭”一w掩*∞舒一加挖趴坶卯一舛均昭舛卯一舛卯甜甜他 n 1 z勰m~n小z笱m~n t L拍m~n 1乏笱m~n i z 狐m 万方数据 9 4 有色金属 选矿部分2 0 1 7 年第1 期 失率及锡精矿脱硫效果,新型活化剂适宜的搅拌活 化时间定为1 0r a i n 。 誉 型 咯 b 婆 活化剞反应时间/r a i n 图4 活化时间对硫和锡技术指标的影响 F i g .4 E f f e c to fa c t i v a t i o nt i m eo ng r a d e a n dr e c o v e r yo fp y r i t ea n dt i n 2 .4 闭路试验 通过条件试验确定了锡粗精矿新型活化剂脱硫 的药剂制度新型活化剂F S 用量为2 .0k g /t ,活化时 间为1 0m i n ;粗选捕收剂3 3 6 用量为1 0 0g /t 扫选用 量为3 0g /t ,粗选起泡剂松醇油3 0g /t 扫选用量为 1 0g /t 。在单因素最优药剂条件的基础上进行了闭 路试验,试验药剂制度和工艺流程见图5 ,试验结果 见表4 。 塑堕壁坌笙 1 0 I 活化剂F s20 0 0 3 | 3 3 61 0 0 1 | 松醇油3 0 硫精矿 精I 选I 2 .5 粗l 选 鲁 曼 3 .5 3 I 3 3 63 0 1 I 松醇油l o 整2 1扫I 选 F 1 8 专产 尾矿 图5新型活化剂脱硫闭路试验流程 F i g .5 F l o w s h e e to ff l o v e ld e s u l f u r i z a t i o n a c t i v a t o rc l o s e d .c i r c u i tt e s t 通过闭路试验结果分析可知,处理含硫2 1 .6 3 % 的锡粗精矿,经过一次粗选、两次扫选、一次精选的 闭路流程,可获得含硫3 6 .0 8 %、回收率9 8 .0 4 %的 硫精矿,锡在硫精矿的损失率仅为4 .3 8 %,尾矿 锡 精矿 含硫仅1 .0 3 %。 表4 新型活化剂脱硫闭路试验结果 T a b l e4R e s u l t so fn o v e ld e s u l f u r i z a t i o na c t i v a t o r c l o s e d .c i r c u i tt e s t/% 3结论 1 通过试验确定了锡粗精矿的脱硫药剂制度 新型活化剂用量为2 .0k g /t ,活化时间为1 0m i n ;粗 选捕收剂3 3 6 用量为1 0 0g /t 扫选用量为3 0g /t , 粗选起泡剂松醇油3 0g /t 扫选用量为1 0g /t 。在 该药剂制度下,处理含硫1 9 .9 4 %的锡精矿,经过“一 次粗选、二次扫选、一次精选”闭路流程,可获得含硫 3 9 .2 2 %、回收率9 5 .3 5 %的硫精矿,锡在硫精矿的损 失率为4 .3 8 %,尾矿 锡精矿 含硫仅1 .0 3 %。 2 新型活化剂F S 对硫铁矿具有较好的活化效 果,指标稳定。与硫酸相比,F s 新型活化剂具有活 化后浮选速率快、脱硫硫精矿回收率高,对设备设施 腐蚀度低,不会产生有毒有害气体等优点。 参考文献 [ 1 ] 邱廷省,赵冠飞,朱冬梅,等.含硫铁矿石脱硫技术研究现 状[ J ] .矿山机械,2 0 1 3 3 1 2 一1 6 . 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