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1 8 C H F X 1 4 .4 m 3 和S F 一1 6 m 3 浮选机 在永平铜矿硫浮选中的应用 彭桂莲詹健李崇德 摘要S F 一1 6 m 3 浮选机选琉效果不理想,作业回收率只有5 0 %左右.用c } m X1 4 4 一充气搅拌式浮选机代替S F 一1 6 m 3 浮选机选琉,选硫作业回收率提高1 0 %左右。硫理论回收 率提高2 l { 6 ~3 %,取得较好的经挤效益。 关t 词铜矿;浮选机;回收率;硫浮选 中图分类号“ 1 1 4 5 6文献标识码A 永平铜矿选矿厂于1 9 8 5 年投产,1 9 8 9 年达到日处理矿石1 万t 的设计能力。原 矿硫品位约为1 2 %,硫精矿产量大,年产值 占全年工业总产值的4 5 %左右。1 9 8 5 年投 产至今,浮选两系统的混选、分选作业一直 使用C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式浮选机。 1 9 8 5 ~1 9 9 0 年尾矿中硫含量平均为 2 .1 4 %,损失率为1 3 %左右,为提高硫的回 收率,于1 9 9 0 年下半年在浮选两系统分别 增加了6 台S F 一1 6 m 3 浮选机用于混选尾 矿选硫。 l 矿石性质及浮选工艺 1 .1 矿石性质 永平铜矿是铜硫为主,伴生银、金、钨等 多金属的大型综合矿床,属于广义矽卡岩 型。矿石类型较多,其中以细粒授染状黄铜 矿、黄铁矿为主。其次为致密浸染状黄铜矿、 黄铁矿及少量含铜黏土矿和闪锌矿等。矿 石的矿物组成比较复杂,铜矿物主要为黄铜 矿,其次为蓝辉铜矿、斑铜矿、铜蓝、孔雀石 等,其它金属硫化矿物主要是黄铁矿,其次 为白铁矿。黄铁矿以它形晶状为主,与蓝辉 铜矿、铜蓝关系密切,在黄铁矿中常可见黄 铜矿、磁黄铁矿、方铅矿及斑铜矿包裹体。 镜下测定结果显示,黄铁矿和白铁矿的嵌布 粒度较粗,在 7 4 1 * r n 粒级中,黄铁矿、白铁 矿的粒级占有率为8 3 .4 8 %。 混选尾矿 选硫作业的给矿 含硫2 .0 % - - 8 .0 %,一7 4 p m 含量一般为6 0 %左右,该 粒级硫占有率为混选尾矿总硫的6 0 %~ 7 0 %。 1 .2 浮选工艺 现行磨浮工艺流程为一段闭路磨矿部 分混合浮选流程 图1 。磨矿细度一7 4 t t r n 为6 5 %,捕收剂为乙基黄药、丁基黄药和丁 基铵黑药。起泡剂为松醇油,抑制剂和p H 调整剂为石灰乳,选硫作业黄铁矿活化荆为 矿山酸性废水。 2S F 一1 6 m 3 浮选机 2 .1 结构特点 S F 一1 6 n 1 3 浮进机是一种兼吸浆和浮 选双重作用的新型设备,采用后倾式双叶 轮,由主辅叶片组成,下面设有假底和导流 管。主叶片的作用是吸人足够的空气和吸 幕霎品荠{ 翟霆主嚣面器 ,女㈣.橱南盏阳2 , 0 人0 1 ,旺- 西0 5 锕- 业1 4 公司隶平错矿工程蓐,江西舒£l 』.3 3 4 5 0 6 万方数据 1 9 人矿浆。当叶轮旋转时,在叶轮腔内形成负 压区,空气经吸气管及中心筒吸进叶轮筒, 同时,矿浆经中心筒及盖板上的循环孔吸进 叶轮腔。在此完成了气液混合后,以较大的 切向及径向动量离开叶轮叶片,通过盖板较 均匀分散到槽中。大量的矿化气泡和一部 分矿浆升到浮选槽上部,剩余的矿浆返回下 部再循环。 原矿 围l 部分混合浮选工艺流程 2 .2 使用情况 1 9 9 0 ~1 9 9 6 年1 号、2 号浮选两系统一 直采用S F 一1 6 m 3 浮选机混选尾矿选硫。 每系统包括浮选机6 台,给矿箱、中间箱、尾 矿箱各一个,以3 台为一组,水平配置。其 选硫效果不理想,尾矿中硫损失率偏高 表 1 。多次的流程考察结果表明,S F 一1 6 m 3 浮选机的作业回收率仅为5 0 %左右,尾矿 中硫损失率较大 表2 。其原因主要是 1 充气性能差。S F 一1 6 m 3 浮选机设计吸 气量为0 .9 ~1 .0 r n 3 /Ⅱ1 2 m i n ,而现场测定 只有0 .6 m 3 /m 2 m i n 左右。1 9 9 4 年选矿厂 对该浮选机强制充气,即将压力为 1 2 5 .4 k P a 的空气从浮选机的吸气管充人。 但因从负压充气变为正压充气,影响了矿浆 的循环效果,空气弥散状况不好,泡沫层稀 薄。 2 矿浆翻花严重,刮泡困难。对此, 1 9 9 1 年5 月增设假底和导流环,并且在浮 选槽壁的四周增设带孔的筛网以阻止矿浆 翻花,虽然效果有所改观,但仍有翻花现象, 不能形成稳定的泡沫层。 3 浮选机之间为 大开口式联通 图2 ,且台数少,均为6 台, 存在“短路”现象,此外,第一、第四槽均为吸 浆槽,液面较低,起不到浮选作用,因此,实 际浮选时间达不到设计的7 r a i n ,仅为 4 .7 r a i n 。 表11 9 9 l ~1 9 9 6 年选硫主要技术经济指 标/% 年度1 9 9 l1 9 9 21 9 9 3 1 9 9 41 9 9 51 9 9 6 硫原矿 1 2 8 51 31 6 1 28 01 33 71 2 .2 31 22 4 品硫精矿4 3 .0 I4 22 44 3 .5 74 41 34 3 9 4 4 35 0 位尾矿2 .6 319 6 16 4t .7 2l5 3 l4 8 硫实际回收宰7 57 6 8 02 98 1 .4 98 1 .8 68 13 1 8 14 4 尾矿硫损失率1 72 8 1 3 1 61 17 61 17 51 16 41 15 7 表21 9 9 6 年4 月8 ~1 9 日2 号浮选系统 流程考察结果/% 堕曼些 蔓竖坚至 硫在尾 原矿嚣摹嚣享尾矿总硫面面焉磊备丢i ; 92 03 86 3 3 8 3 5 1 .2 3 8 3 6 71 02 65 16 095 3 给矿箱中间箱尾矿箱 图26 台S F 一1 6 m 3 浮选机矿浆流向示意 3C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式 浮选机 3 .1 构造特点 C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式浮选机由 两槽组成一个机组,每槽容积7 n ,,两槽体 背靠背相连。其主要部件是主轴、叶轮、盖 板、中心筒、循环筒、钟形物和总风筒等。它 除具有一般叶轮式机械搅拌式浮选机相似 的结构外,还有如下的特点 1 设有矿浆垂 直循环筒。其作用是由于矿浆通过循环筒 和叶轮形成垂直大循环而产生的上升流,把 粗矿物和密度大的矿物提升到浮选槽中上 部。有效消除矿浆在浮选机内分层和沉砂现 象。 2 由鼓风机压人的低压空气,经叶轮 和盖板叶片作用,均匀地弥散在整个浮选机 万方数据 2 0 中,有利于矿物与气泡充分接触形成矿化气 泡。且矿化气泡进入泡沫层路程较短。 3 用外部特设的鼓风机供风,一方面,可以根 据工艺需要调节充气量,且充气量的调节范 围较大;另一方面,充气量可按一定工艺需 要保持恒定,因而矿浆液面比较平稳,易形 成稳定的泡沫层,有利于提高浮选指标。 “ 叶轮只用于循环矿浆和弥散空气,所以 叶轮转速较低,磨损较小。 32 使用效果 永乎铜矿自投产以来,混选、分选作业 一直使用该种浮选机。生产实践表明,该浮 选机有较合理的搅拌系统,液面稳定,充气 性能好,泡沫层厚,浮选效率较高,对精矿产 率大的浮选工艺较为适宜,并且它的机芯结 构简单,便于维修和管理。 1 延长浮选时间3 .8 r a i n 。以8 台 C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式浮选机代替原 6 台S F 一1 6 m 3 浮选机.浮硫时间为8 .5 m l n 左右,延长浮选时间3 .8 m i n 。 2 8 台C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式 浮选机矿浆流向为“S ”型 图3 ,克服了原6 台S F J 6 m 3 浮选机矿浆流向为大开口式 而造成的矿浆“短路”现象,为提高硫回收率 创造了条件。 绐矿箱中间霜尾矿箱 图38 台C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式浮 选机矿浆流向示意 3 提高了硫回收率。1 9 9 7 年1 月份 对l 号、2 号两浮选系统选硫作业进行了对 比试验考察,结果表明,用8 台C 心一x 1 4 .4 m 3 充气搅拌式浮选机代替6 台S F 一 1 6 m 3 浮选机选硫,选硫作业回收率提高 1 1 .7 %,尾矿中硫的损失率降低2 % 表3 。 表31 9 9 7 年1 月两系统对比考察结果/% 4 结语 1 .用8 台C H F X 1 4 .4 m 3 充气搅拌式 浮选机代替6 台S F 一1 6 n 1 3 浮选机选硫,提 高硫回收率2 %~3 %,一年可增产标硫2 万t ,经济效益可观。 2 ,生产实践表明,C F H X 1 4 .4 m 3 充 气搅拌式浮选机充气量大,泡沫层厚,浮选 效率较高,适宜本矿的矿石。另外混选、分 选、选硫作业浮选机型号一致,便于操作和 管理。同时,C /I F X 1 4 .4 m 3 浮选机叶轮 转速较低,磨损较少,使用期限较长,设备的 维修管理费用较低。 3 .S F 一1 6 m 3 浮选机具有体积大,操作 维护简单,不需要外加充气,水平配置,不需 要泡沫泵等优点,但在永平铜矿6 年中浮选 硫的使用情况表明,该机矿浆翻花严重,难 以形成合适的泡沫层,因此,该机型有待于 进一步改进。 万方数据
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