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矾有色金属 选矿部分2 0 1 3 年第4 期 d o i l O .3 9 6 9 ,j .i s s l l .1 6 7 1 9 4 9 2 .2 0 1 3 .0 4 0 1 8 浮选作业配药和加药自动控制系统的设计及应用 徐维超1 ,黄宋魏1 ,梁燕2 1 。昆明理工大学国土资源工程学院,昆明6 5 0 0 9 3 ;2 .昆明理工大学信息工程与 自动化学院,昆明6 5 0 5 0 4 摘要为使浮选药剂按工艺要求及时配制和准确添加,设计一种集配药和加药于一体的自动控制系统。实际应用表 明,该控制系统实现了配药和加药作业的高度自动化,在降低药剂消耗、提高浮选效率等方面具有显著效果。 关键词浮选;配药;加药;自动控制 中图分类号仰1 4 6 3 ;1 D 9 2 8 .9 文献标志码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 1 3 0 4 删0 5 1 №A u t | 咖a a cC o n 白问S y s 白唧D e s i 印a n dA 呻H 昀‰o fn 砷砌眦0 p e r 舶邮’C h e m 油l D o s i n g 锄dA 甜i t i 蚰 X UW 矾c k ∥,巩秘ⅣGs o n 俨西1 ,L 酗ⅣG 甄l 扩 Q .‰l l 蚴0 厂k 【n dm s D M 脱E 吲船州叼,匝l n 棚叼孤t D e r S 的。厂S c 切l c e 锄d ‰h 加均可, 盈l n m i 叼6 5 D D 9 3 ,傩f 眦;2j k u 蚴。厂I 境向仃n n t i o ,tE 咧艘一叼n n dA u t o “ m t 缸吼,皿册n z 哪 啪D e r S 蚴D 厂跚e 舭口以‰h n o 蛔,弛n m i 叼6 5 D 5 舛,观i 砌 A b s t n 地t I no f d e rt om a l 【e t l l en o t a t i o nr e a g e n t st i m e l yd o s i n g 锄da c c u r a t e l ya d d i t i o ni na c c o r d 粕c e w i t l lt h et e c l l I l i c a l r e q l l i r e m e n t s , a I la u t o m a t i cc o n t m ls y s t e mi n t e 耐i n g r e a g e n t sd o s i n g a n da d d i t i o nw a s d e s i g I l e d ,1 1 l ep 删t i c a l 印p l i c 撕o n s h o w e dt h a tt h i sc o n t m ls y s t e mr e a l i z e st h eh i g ha u t o m a t i o no fr e a g e n t s d o s i n g 锄da d d i t i o n , 蛐di nt } I e 船p e c to fr e d u c i n gr e a g e n tc o n s u m p t i o na n di m p r o v i n gf l o t a t i o ne 岱c i e n c y , i t h a ss i g n i f i c 肌te 艉c t . K e y 、釉r 司b n o t a t i o n ;d i s p e n s i n g ;c h e m i c a ld o s i n g ;a u t o m a t i cc o n t r o l 配药和加药是浮选作业最重要的环节之一,配 药是为浮选作业及时准备足够的药剂,加药则是根 据工艺流程需要,准确的加入需要的药量。长期以 来,配药一直是由人工操作,而加药在大多数选矿 厂也是由人工来操作。由于浮选流程药剂种类多, 过程复杂,加药点数量大,靠工人很难做到及时准 确的配制和添加,并且劳动强度很大,不仅影响生 产,而且容易造成药剂的浪费[ 1 圳。为此本文研究 一种集配药和加药于一体的自动控制系统,以实现 配药和加药的高度自动化,减轻工人的劳动强度, 提高浮选生产指标和节约药剂消耗。 1 配药和加药的控制原理 1 .1 配药控制原理 首先根据药剂配制浓度要求以及搅拌桶的体积 按8 0 %计算 ,按公式m 水 m 药 1 一C ,C 估算加水 量及药剂量,其中C 为药剂百分比浓度,m 药为加 入药剂的质量,m 水为加入冷水的质量。而水位的 高度 加水量 则通过实物进行标定。方法是往 搅拌桶加入计算获得的水量,记录其高度,然后将 开关型液位检测仪的电极安装在液面相应的高度。 根据配药系统的硬件设计,配药的控制工序 为检查并关闭排放阀一 加水- 加药_ 搅拌_ 排 放_ 关闭排放阀。为了精确控制药剂的浓度以及减 少控制系统的硬件投资,加水量通过电磁阀控制, 水量由开关型液位检测仪检测,也就是当加水量达 到要求高度时,开关型液位检测仪发出数字信号, 由控制系统关闭加水电磁阀。 收稿日期2 0 1 2 0 r 7 1 1 修回日期2 0 1 3 一0 5 2 0 作者简介徐维超 1 9 8 4 _ ,男,安徽太和人,硕士研究生,研究方向为选矿自动化及计算机应用。 万方数据 2 0 1 3 年第4 期徐维超等浮选作业配药和加药自动控制系统的设计及应用 6 5 1 .2 加药控制原理 目前控制药剂量添加的方法很多,如电磁流量 计加电动阀、计量泵,定量装置等,但用这些方法 控制加药投资较大,装置复杂,对于加药点多,加 药量很小的情况,使用这种方法并不合适。本控制 系统利用电磁阀孔口流的基本原理和间断加药方式 对加药量进行控制,通过控制电磁阀开/关时间来 控制加药量[ 1 ] 。该方法简化了机械装置、节省了 投资,同时也提高了系统加药的准确性。 图1 为电磁阀加药装置示意图[ 3 ] ,根据流体 力学原理,药液在电磁阀处的流动速度为[ 4 ] M 型墼邓、/孕矿 1 、/a 其中妒为流速系数,a 为动能校正系数,f 为机 械能损失系数,g 为重力加速度,龋为图1 所示的 液位差。单位时间内通过电磁阀的体积流量K 为 K Iu 山 J S ■⋯●●⋯●一 ●●●⋯●■⋯ ●⋯●■⋯ 莆 ●⋯●■一●一 ⋯ 2 恒压箱 电磁阀 图1电磁阀加药装置示意图 F i g .1 S c h e m a t i cd i 明阳mo fs o l e n o i dV a l V er e a g e n t d o s i n gd e v i c e 式中,S 为电磁阀管口的等效面积,当电磁阀 完全打开时,设电磁阀管口等效面积为 ,则 K 幽邓S 、/孕F 3 y 刊n“ 由式 3 可以看出,对于液位恒定的药剂,即 药剂液位差△J l 恒定,动能校正系数和机械能损失 系数基本不变,从而流速系数9 基本不变,那么安 装于恒压储药箱侧面底部的电磁阀单位时间内流出 的药剂量是基本恒定的。通过式 4 K 讹标定得 出电磁阀单位时间内的加药量,即流量系数K m U s ,对于设定的每分钟加药量y m L ,电磁 阀在1I I l i n 内打开的时间t y 废 s ,对于控制周 期为r 单位为s 的情况,每个控制周期内电磁 阀的动作时间为t 6 0 懈r ,这样通过周期性控制 电磁阀打开的时间就可控制加药量。 若加药量很小,由式 2 可以看出,电磁阀的体 积流量还与电磁阀管口的等效面积有关,当电磁阀 在打开或者关闭的瞬间,电磁阀未完全打开或者关 闭,这段时间的药剂流量与时间并不呈线性关系。 药剂流量与时间的关系如图2 所示[ 3 ] 。 流量 0 ‘l£2t 3 时间 图2 药剂流量与时间关系 F i g .2R e l a t i o n s h i pb e t w e e nr e a g e n t s ’n o wa n dt i m e 假设电磁阀打开和关闭的动作时间分别为£,和 £,一£,在这段时间流出的药液体积为△y 。用量筒分 别量出电磁阀打开时间兀,乃和死的药液量y ,,y 和y ,,其中y 。,y 和y ,可以多次测量后取平均值。 肚等 并 晋 ㈤ 一兀一t 1Z 和l死一“ ⋯7 y K £一t J △y 6 由 5 式,可以计算出t 。,△y 和K ,代入式 6 即可求出时间£与加药量y 的关系式。 2 控制系统硬件配置 控制系统由计算机、可编程控制器 P L C 、 液位检测仪表、电动阀及电磁阀等组成,如图3 所 示,上位机采用D E L L 商用机,采用一块c P 5 6 1 1 通讯卡安装于计算机主板的P C I 插槽内,使计算机 与P L C 进行通讯,监控系统采用组态软件 鼬n g v i e w 6 .5 3 进行开发,控制和管理下位主机。采 用西门子P L C 一2 0 0C P u 2 2 6 C N 作为下位主机,该 P L C 拥有2 4 路输入和1 6 路输出点,并可最多扩展 7 个模块,最多可扩展至1 2 8 I /O 。 3 工艺控制流程 控制系统流程主要分为配药和加药两个部分, 配药由给药机、搅拌桶、储药箱等组成,加药部分 由恒压储药箱、电磁阀和管道等组成。以丁基黄药 为例,配药及加药工艺流程如图4 所示。 3 .1 给药机 给药机的称量斗是一个约为0 .6m 3 的容器, 万方数据 6 6 有色金属 选矿部分2 0 1 3 年第4 期 I £D 监视器 P C 网 液位投入式称量 一I 辨2 咖M 卜 加药电加水电动 给药机搅拌机 继电器液位计 变送器磁阀组 电磁阀排放阍 图3 控制系统结构 F i g .3 S t m c t u r eo fc o n t r o ls y s t e m 至浮选 图4 丁基黄药的配药及加药工艺控制流程图 F i g .4 P I o c e s sc o n t r o ln o w s h e e to fb u t y lx 锄t h a t ed o s i n g 蚰df e e d i n g 给药机上安装有称重传感器,每次往搅拌桶给药 时,采用减量的计量方式。若每次配药质量为形药, 给药前的重量为形。,那么当称量斗重量为形 形。一 形药时停止给药。当形低于设定值时系统报警,提 示工人将药剂加入到给药机内。 计 3 .2 搅拌桶 搅拌桶内安装有开关型液位检测仪的电接点, 两个电接点固定于设定好的高度,当加水到此高度 时,发出一个数字信号,由P L C 关闭加水电磁阀。 搅拌桶下部安装有电动阀,对配制好的药剂进行 万方数据 2 0 1 3 年第4 期徐维超等浮选作业配药和加药自动控制系统的设计及应用 6 7 . 排放。 3 .3 储药箱 储药箱是一个容积比搅拌桶大的容器,确保每 次配制的药剂可以全部排放到储药箱内,储药箱入 口处设有滤网,防止渣质进入储药箱。储药箱内放 有投入式液位计,用于检测液位高度,当液位低于 设定值时,系统开始配药。投入式液位计为两线 制,输出4 2 0m A ,量程O 一3m 。 3 .4 恒压储药箱 恒压储药箱人口处安装有滤网和浮球阀,浮球 阀是一种液面恒定装置,液位上升时,浮球阀内的 橡胶活塞垫逐渐关闭,液体流量减少直至停止,反 之,液位下降时,液体流量逐渐增大,从而保证恒 压储药箱内液面基本恒定。 3 .5 电磁阀 加药电磁阀安装于恒压储药箱的侧面底部,加 药电磁阀为不锈钢材质,电源电压为2 2 0VA C , 通过P L C 控制电磁阀打开和关闭时间,即可以定 量地控制加药量。 4 控制及监控 n 昏5 控制系统上位软件采用组态软件K i n g v i e w 6 .5 3 进行开发,控制系统软件开发主要从以下几个方面 进行。 4 .1 配药及加药控制 配药控制配药控制设有两个独立的程序,分 别是给药机重量监视程序和配药程序。P L C 实时监 视给药机重量和储药箱液位,当给药机重量低于下 限时,报警提示工人将药剂加入到给药机内。配药 控制设有自动/手动切换功能,当储药箱液位低于 设定下限时,若选择自动配药,系统自动配药;若 选择手动配药,系统报警提示配药,工人按工艺要 求逐个点击关闭排放阀、加水、加药、搅拌、排放 等步骤,任意一个步骤达到系统设定值,均有报警 提示,工人可以随意操作以上几个步骤的启,停操 作。P L C 自动配药控制框图如图5 所示。 加药控制P L C 为每个电磁阀设置两个定时 器,对应电磁阀打开时间和电磁阀加药周期。每个 加药周期电磁阀通电一次,加药时间到后,电磁阀 断电并等待下一个加药周期。 4 .2 监控软件 监控系统软件用于配药及加药控制系统的监控 和管理,主要具有以下功能。 1 模拟工艺流程画面该画面下可以很直观 图5P L C 自动配药控制框图 T h ec o n t r o lb 1 0 c kd i a 印mo fP L Ca u t o r r 斌i c d i s p e n s i n g 地看到模拟现场的工艺流程,很方便地了解各测控 点的数据情况。 2 操作面板采用软件开发的操作面板替代 硬件的操作面板是目前自动化系统监控的发展趋 势,本控制系统也根据控制功能及操作要求开发了 相应的操作面板,控制系统的操作主要在此操作面 板画面上进行。在该画面下,可以设定各加药点的 参数,控制各加药电磁阀的启/停,配药的自动控 制或者手动控制切换,以及报警都在该画面下进行。 3 历史数据提供配药及加药过程中消耗的 药剂量及累计量、各加药点加药量的历史数据。提 供历史数据记录和查询功能,通过对历史数据的分 析,可以掌握加药量与选矿生产指标的关系,从而 指导浮选生产。 4 电磁阀标定由于受药剂性质、药液流经 的管路特性、恒压箱内药液的高度等因素影响,控 制系统在投入使用前必须对电磁阀进行标定标定 的步骤是首先设定一个加药时间,用量具量出这个 时间的加药量,通过电磁阀标定画面输入这个加药 量,计算出单位时间的加药量,即流量系数,写入 P L C 后即生效。这个流量系数将作为控制系统计算 控制电磁阀开/关时间的依据。 万方数据 6 8 有色金属 选矿部分2 0 1 3 年第4 期 5 打印报表可根据需要输出每天任意两个 时间段的报表,报表文件为E x c e l 格式。若计算机 上安装有打印机,可以直接打印报表。 6 远程监控可以在联网的任意电脑上,打 开控制系统监控画面,工程技术人员可以很方便地 远程指导生产。远程监控需要权限,也对同时访问 的计算机数量进行限制。 5应用情况 本控制系统于2 0 1 1 年1 2 月在云南某选矿厂投 入应用,用于硫化矿浮选作业和钨矿浮选作业的配 药与加药控制,共有丁基黄药、硫铁抑制剂、 z 2 0 0 、G Y l 0 、水玻璃、碳酸钠、氢氧化钠等7 种 药剂,其中丁基黄药、G Y l O 、碳酸钠、氢氧化钠 需要加水配制。选矿厂共有5 5 个加药点,根据浮 选作业的不同,加药点的药液添加量从每分钟数毫 升到数千毫升不等,而且药剂添加点较为分散。经 半年多的实际生产考核表明,该控制系统性能可 靠、控制效果好,在选矿过程中有效提高选矿指 标,稳定生产,降低药剂消耗,减轻工人劳动强 度,改善工作环境,降低有毒有害药剂对人体的伤 害。主要体现在以下几个方面。 1 提高配药、加药的控制精度。配药相对误 差小于2 %,加药平均相对误差小于2 %,远比人工 操作更加精确,药剂添加准确及时,操作简单方便。 2 药剂节约显著。由于浮选作业加药点很多 且比较分散,操作工人很难及时根据实际需要进行 调整,经常出现药剂过量或不足的现象,控制系统 投入运行后,每班仅需要1 名工人即可完成所有药 剂的配制和添加,并且工人不需要接触药剂,大大 地减轻工人劳动强度,降低了药剂对工人的伤害, 节省了药剂消耗,与控制系统投运前比较,平均节 约药剂2 8 %。 3 稳定并提高了选厂生产指标。本控制系统 投入使用后,铜精矿品位提高1 .2 %,回收率提高了 2 .8 %,钨精矿品位提高2 .3 %,回收率提高了3 .4 %。 6 结论 随着矿产资源的日渐贫化和市场竞争的日益激 烈,如何充分有效地利用有限的资源、提高企业的 市场竞争力,实现生产过程自动化、信息化是我国 选矿企业深化改革、生产和技术上台阶的必由之 路。近年来,国内许多大型选矿企业在技术改造 中,用新工艺、新技术、新方法开展了创新改造工 作,使企业的设计自动化、生产过程自动化、设备 智能化的水平有了较大提高[ 5 ] 。许多选矿企业已充 分意识到必须采用自动化技术才能进一步提高选矿 厂的技术经济指标。本文设计开发的控制系统已在 多个选矿厂的浮选作业推广应用,生产考核表明, 该控制系统性能可靠,维护方便,故障率低,对节 省选矿药剂,提高选矿生产指标具有显著作用,值 得推广应用。 参考文献 [ 1 ] 王丰雨,黄宋魏.选矿厂自动加药系统的开发与应用[ J ] . 矿业工程,2 0 0 6 ,4 6 4 2 4 . 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